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全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡原因分析及解決措施

2023-12-03 03:42:44袁定軍蔣婷婷金玉龍陽曉嵐趙天月
輪胎工業(yè) 2023年11期

袁定軍,蔣婷婷,金玉龍,應(yīng) 婷,丁 琳,陽曉嵐,趙天月

[中策橡膠(建德)有限公司,浙江 建德 311606]

在全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)過程中,胎圈氣泡較易引發(fā)輪胎外觀質(zhì)量缺陷[1-4]。2021年度我公司全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡發(fā)生率約為2.20%,以每天生產(chǎn)2.6萬條輪胎計算,每天有572條輪胎需要修補和降級處理,嚴重影響了產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)利潤。

為解決全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡問題,我公司組織技術(shù)人員對其產(chǎn)生的原因進行分析,并提出了相應(yīng)的解決措施,取得了良好的效果,現(xiàn)將主要情況介紹如下。

1 胎圈氣泡現(xiàn)象

胎圈氣泡從外觀上可以分為兩種,一種是胎踵至裝配防水線之間的氣泡,即胎圈外側(cè)氣泡,如圖1所示;另一種是胎趾到胎踵之間的氣泡,即胎圈底部氣泡,如圖2所示。

圖1 胎圈外側(cè)氣泡

圖2 胎圈底部氣泡

2 原因分析及解決措施

2.1 原因分析

(1)半成品部件端點窩氣。

(2)半成品部件貼合時層間存在氣體。

(3)胎圈材料匹配不良。

2.2 解決措施

2.2.1 避免半成品端點窩氣

(1)減小半成品端點厚度。設(shè)計新的氣密層型輥,減小氣密層或過渡層邊部厚度,以改善氣密層或過渡層與胎側(cè)貼合時層間的窩氣現(xiàn)象,同時確保過渡層和氣密層厚度分布均勻。

(2)減少半成品部件端點。原胎側(cè)膠片為外貼式,膠片邊部有厚度差,且需要將膠片拉到耐磨膠端點[5];新胎側(cè)膠片設(shè)計為內(nèi)嵌式,減少了半成品部件端點。

(3)改善半成品部件形狀。要求半成品部件無形狀突變,平滑過渡,特別是胎側(cè)與貼合鼓貼合的一面盡可能平滑過渡,改善因半成品部件形狀突變導(dǎo)致貼合滾壓不實。例如優(yōu)化胎側(cè)樣板設(shè)計,使胎圈底部材料厚度過渡平緩,如圖3所示。

圖3 優(yōu)化設(shè)計前后胎側(cè)樣板

(4)改善端點分布狀況。將氣密層和過渡層加寬或減窄,避開胎圈底部,即氣密層和過渡層加寬至胎踵外部,通過胎側(cè)滾壓將氣體排出;或者氣密層和過渡層減窄至胎趾內(nèi)側(cè),且其與耐磨膠復(fù)合部位寬度減小,使氣體通過耐磨膠排氣線排出。

2.2.2 排出半成品部件貼合時層間氣體

(1)準備工序中確保半成品部件擠出厚度、排氣線以及胎側(cè)刺孔工藝符合要求,膠部件粘性合適[6]。

(2)成型工序中,注意滾壓停頓位置、滾壓時間和滾壓壓力符合要求;同時,在胎側(cè)和內(nèi)襯層復(fù)合部位增加刺孔,改善預(yù)復(fù)合后端點窩氣現(xiàn)象。

(3)硫化工序中,嚴格控制硫化時間、硫化壓力和硫化溫度。對比硫化罐和雙模硫化機硫化輪胎可知,硫化罐硫化輪胎胎圈氣泡發(fā)生概率較低,分析認為,硫化罐硫化壓力緩慢上升,硫化溫度低且硫化時間長,有利于氣體排出。

2.2.3 提高胎圈材料的匹配性

(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計時注重胎坯胎圈材料與模具的匹配性。避免胎圈材料縱向壓縮和橫向壓縮設(shè)計不合理而導(dǎo)致膠料流動,從而帶動其他位置的氣體流動。合理設(shè)計平面寬,避免胎體回抽大而導(dǎo)致膠料流動。同時,確保胎圈外側(cè)和底部的排氣孔和排氣線設(shè)計合理。

(2)配方設(shè)計時注重膠料粘性的匹配性。膠料粘性過大,半成品部件層間封閉,氣體無法排出;膠料粘性過小,滾壓后半成品部件層間脫開,氣體進入[7-9]。

(3)成型工藝設(shè)計時注重撐塊形狀的匹配性,即設(shè)計撐塊以改善胎坯胎圈形狀與模具令模的匹配性。成型采用帆布膠囊,以提高工藝的穩(wěn)定性。

3 改善效果

(1)應(yīng)用T21氣密層新型輥后,8.5R17.5,205/75R17.5,215/75R17.5和225/75R17.5輪 胎胎圈氣泡發(fā)生率由10.68%降至3.33%。

(2)在7.50R16輪胎上應(yīng)用內(nèi)嵌式新胎側(cè)膠片后,胎圈氣泡發(fā)生率由9.07%降至1.60%。

(3)7.00R16輪胎的氣密層寬度減小,將氣密層和耐磨膠搭接寬度由21.5 mm調(diào)整為14 mm后,胎圈氣泡發(fā)生率由4.77%降至1.73% 。

(4)9.5R17.5輪胎的平面寬合理設(shè)計后,胎圈氣泡發(fā)生率由11.3%降至2.8%。

(5)215/75R17.5輪胎重新設(shè)計支撐塊后,胎圈氣泡發(fā)生率由4.52%降至2.08%。

(6)原8.25R16 輪胎胎圈氣泡發(fā)生率為6.97%,其中輪胎胎趾到胎踵間氣泡發(fā)生率為4.79%,胎踵至裝配防水線氣泡發(fā)生率為2.18%;采取使用CH45-20HE粗鋼絲圈包布后,加強了排氣效果,試生產(chǎn)337條輪胎,胎圈氣泡發(fā)生率為1.19%,推廣后胎圈氣泡發(fā)生率為1.05%,效果顯著。

(7)12.00R20輪胎的耐磨膠配方調(diào)整后,膠料粘性得到改善,同時在胎圈底部增加1層錦綸包布提高其挺性[10],胎圈氣泡發(fā)生率由23.41%降至1.82%。

針對不同規(guī)格不同花紋輪胎產(chǎn)生的不同形式的胎圈氣泡問題仍在持續(xù)解決中,胎圈氣泡發(fā)生率將進一步降低。

4 結(jié)論

通過對全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡產(chǎn)生的原因進行分析,并提出相應(yīng)的解決措施,取得了良好的效果。經(jīng)過一年多的努力,我公司全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡發(fā)生率由2.20%降至1.10%,下降了50.0%,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

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