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大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井鉆井技術(shù)*

2023-12-04 01:39:38韓金良王玉斌
石油機械 2023年11期

王 維 韓金良 王玉斌 楊 干 苗 強 辛 江 李 猛

(1.中聯(lián)煤層氣國家工程研究中心有限責(zé)任公司 2.中石油煤層氣有限責(zé)任公司 3.重慶科技學(xué)院石油與天然氣工程學(xué)院)

0 引 言

2019年以來,中石油煤層氣有限責(zé)任公司在大寧-吉縣區(qū)塊以大于2 000 m的太原組8號煤儲層為研究對象,設(shè)置深層煤巖氣先導(dǎo)性試驗區(qū),對深層煤巖氣開展勘探評價工作。歷時3年,探明國內(nèi)首個整裝的千億立方米大型深層煤巖氣田。研究表明,該地區(qū)8號煤儲層發(fā)育穩(wěn)定,是鄂東緣煤巖氣和煤系地層天然氣重要的烴源巖,埋深800~2 800 m,平均厚度7.8 m,以亮煤和半暗煤為主。該煤儲層具有“埋藏深度大、煤層厚度大、含氣量高、割理裂隙發(fā)育、基質(zhì)滲透率低”等特點[1-7]。2022年,在該深層煤巖氣先導(dǎo)性試驗區(qū)共部署水平井34口,其中每個井臺部署井?dāng)?shù)2~8口,井深3 600~4 300 m,水平段長1 000~1 700 m,全部采用二開井身結(jié)構(gòu)和三維井眼軌道設(shè)計。但該深層煤巖氣水平井在鉆井過程中,存在井漏嚴(yán)重、泥頁巖和煤巖井壁失穩(wěn)、固井質(zhì)量差、太原組機械鉆速慢等技術(shù)難題。

為此,本文開展了井眼軌道優(yōu)化設(shè)計和井眼軌跡控制、防漏堵漏、高性能PDC鉆頭設(shè)計、長裸眼段鉆井液和煤巖氣水平井固井等技術(shù)攻關(guān),形成了大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井鉆井配套技術(shù)。該技術(shù)在先導(dǎo)性試驗區(qū)25口深層煤巖氣水平井進(jìn)行了應(yīng)用,應(yīng)用后鉆完井周期大幅縮短,生產(chǎn)時效明顯提高,可為后期規(guī)模開發(fā)提供技術(shù)支撐,也可為鄂爾多斯盆地東緣深層煤巖氣水平井安全高效鉆進(jìn)提供借鑒。

1 深層煤巖氣地層特性及鉆井難點

1.1 地層特性

大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井自上而下鉆遇第四系、延長組、紙坊組、和尚溝組、劉家溝組、石千峰組、石盒子組、山西組、太原組和本溪組地層。其中,第四系地層巖性以黃土層為主,且存在漏層;劉家溝組和石千峰組地層巖性以灰綠色泥巖、細(xì)砂巖為主,易水化分散,地震預(yù)測該段地層發(fā)育縱向裂縫;石盒子組地層巖性以棕紅色泥巖、含礫細(xì)砂巖為主,易水化膨脹;山西組-太原組地層巖性以灰黑色碳質(zhì)泥巖、灰色泥巖、煤和中細(xì)砂巖為主。目的層太原組8號煤儲層位于太原組底部、本溪組頂部,頂?shù)装褰M合類型主要有灰?guī)r-煤層-泥巖、灰?guī)r-煤層-泥巖-煤層-泥巖2種。其中,煤層含氣量高、割理發(fā)育、抗壓強度低、泊松比大,易力學(xué)失穩(wěn);泥巖黏土礦物含量高、層理和微裂縫發(fā)育,易水化分散;灰?guī)r抗壓強度、黏聚力和內(nèi)摩擦角均大于其他巖性,可鉆性差。

1.2 鉆井難點

在深層煤巖氣先導(dǎo)性試驗區(qū)開發(fā)之前,大寧-吉縣區(qū)塊僅完鉆了4口煤巖氣水平井,平均完鉆井深3 645 m,平均鉆井周期78.91 d,平均機械鉆速5.83 m/h,平均水平段長1 114 m,煤層鉆遇率80.89%。對前期已完鉆井和先導(dǎo)性試驗區(qū)首輪完鉆井分析可知,大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井鉆井主要存在以下難點:

(1)每個井臺部署2~8口井,井口距離僅有5 m,試驗井排距100~200 m,且有40%占比部署井偏垂比大于0.2,屬于中偏移距三維水平井[8],不利于軌道設(shè)計。

(2)據(jù)地震預(yù)測,在劉家溝組、石千峰組地層發(fā)育縱向裂縫帶[9-12]。先導(dǎo)性試驗區(qū)首輪6口井均在劉家溝組底部發(fā)生漏失,初始漏速4~60 m3/h,堵漏次數(shù)2~21次/井,平均單井漏失量417.7 m3,平均單井損失時間6.77 d。這表明常規(guī)橋堵漿和水泥堵漏效果差,鉆井過程中容易反復(fù)發(fā)生井漏,導(dǎo)致鉆井周期長、生產(chǎn)時效低。

(3)山西組-太原組為增斜扭方位井段,滑動鉆進(jìn)進(jìn)尺多、比例高,且會鉆遇150~200 m的灰?guī)r,可鉆性級值達(dá)到7級,鉆井時機械鉆速不足2 m/h,需要2~3只鉆頭才能完成該段進(jìn)尺,不利于鉆井提速。

(4)二開同一裸眼段存在多個易塌層位,泥頁巖水化作用強[13],煤巖割理發(fā)育、抗壓強度低,均易發(fā)生井壁剝落掉塊造成井下復(fù)雜情況。

(5)深層煤巖含氣量高,但固井時水泥漿候凝過程中氣竄嚴(yán)重,影響固井質(zhì)量。

2 鉆井技術(shù)及主要技術(shù)措施

2.1 井眼軌道優(yōu)化設(shè)計

2.1.1 上部井眼軌道優(yōu)化設(shè)計

先導(dǎo)性試驗區(qū)均為叢式水平井組,優(yōu)化設(shè)計為“直井段-二維增斜段-穩(wěn)斜消偏段-三維增斜扭方位段-二維增斜入靶段-水平段”的六段制井身剖面[14]。其主要設(shè)計原則為:①根據(jù)設(shè)計軌道的走向和老井軌跡進(jìn)行井口靈活分配,要求井中心距離大于15 m或分離系數(shù)大于1.5。②造斜點選擇應(yīng)避開漏層,以紙坊組或石盒子組為宜,二維增斜段選擇每30 m造斜4°~5°,初始方位角選擇應(yīng)以降低扭方位工作量為原則。③穩(wěn)斜段井斜角應(yīng)介于15°~40°,避免堆積形成巖屑床[15]。④三維增斜扭方位段軌道設(shè)計原則:為了兼顧降低鉆井過程中的摩阻、扭矩和減少無效進(jìn)尺,有效靶前距小于340 m、偏垂比大于0.2的水平井,其余井設(shè)計為每30 m增斜5°~6°;本段軌道以扭方位為主,增斜為輔,確保在第一個標(biāo)志層5號煤層之前扭方位至水平段方位,為入靶井段留足空間,降低入靶難度。

2.1.2 水平段井眼軌道設(shè)計

利用已鉆井資料,結(jié)合大寧-吉縣區(qū)塊二維、三維地震數(shù)據(jù),建立三維地質(zhì)模型,以精細(xì)表征煤層及其頂?shù)装宀煌瑤r性的空間變化規(guī)律,指導(dǎo)水平段軌道設(shè)計、入靶及水平段隨鉆跟蹤[16-18]。分別設(shè)計2種頂?shù)装褰M合類型:一分型煤層(見圖1a)中下部8-2#煤層、8-3#煤層發(fā)育高GR標(biāo)志線,上部8-1#煤巖煤質(zhì)好,發(fā)育原生結(jié)構(gòu)煤,具有低GR、高氣測、低灰分、高含氣的特點,為地質(zhì)甜點段分布區(qū),井眼軌道設(shè)計在距頂板3~5 m位置;二分型煤層(見圖1b)8-1#煤層和8-2#煤層具有氣測高、煤體結(jié)構(gòu)好、含氣量高的特點,但8-1#煤層厚度僅1~3 m,從安全鉆井來看,8-1#煤層和8-2#煤層間的泥巖夾層長期浸泡易使井壁失穩(wěn)。因此,綜合考慮,將井眼軌道設(shè)計距泥巖夾層3~4 m的8-2#煤層中。同時,根據(jù)水平段井眼軌道所鉆遇的煤層微構(gòu)造發(fā)育情況,逐段設(shè)置控制點,定位儲層埋深,為該井段井斜選取提供依據(jù),確保同時實現(xiàn)高鉆遇率和井眼軌跡平滑。

圖1 2種類型煤層井眼軌道設(shè)計方案Fig.1 Wellbore trajectory design for two types of coal seams

2.2 防漏堵漏工藝技術(shù)

2.2.1 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化

延長組~本溪組地層壓力系數(shù)為0.85~1.10,屬于正常壓力梯度,為采用二開井身結(jié)構(gòu)提供了先決條件。其中延長組~紙坊組地層壓力系數(shù)為0.85~0.90,且地層膠結(jié)疏松,承壓能力低,為必封井段,故將井身結(jié)構(gòu)設(shè)計為:?406.4 mm鉆頭×?339.7 mm導(dǎo)管+311.1 mm鉆頭×?244.5 mm套管+215.9 mm鉆頭×?139.7 mm套管,一開封固紙坊組。劉家溝組裂縫性地層漏失壓力當(dāng)量密度僅為1.12~1.15 g/cm3,為了穩(wěn)定上部井段井壁,鉆井液密度一般為1.08 g/cm3,該井段密度窗口窄。采用標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5234—2016中環(huán)空壓耗計算公式計算可知,?215.9 mm井眼的環(huán)空壓耗當(dāng)量密度為0.057 g/cm3,?311.1 mm井眼的環(huán)空壓耗壓力梯度當(dāng)量密度為0.021 g/cm3(見圖2)。

圖2 不同尺寸井眼環(huán)空壓耗對比圖Fig.2 Annular pressure loss in different sizes ofboreholes

因大尺寸井眼可有效降低作用在漏層上的壓力,故將一開表層套管下入層位由紙坊組優(yōu)化至石千峰組,從而封隔劉家溝組、石千峰組裂縫性漏層(見圖3),為后期裸眼段施工提供良好井眼環(huán)境。

圖3 優(yōu)化前后水平井井身結(jié)構(gòu)Fig.3 Horizontal well profile before and after optimization

2.2.2 自適應(yīng)隨鉆防漏堵漏技術(shù)

針對縱向裂縫漏失,優(yōu)選一種自適應(yīng)隨鉆防漏劑,其結(jié)構(gòu)見圖4。該防漏劑主要由熱塑型樹脂、外包覆殼和凝膠顆粒內(nèi)核兩部分組成。其中凝膠顆粒包括內(nèi)核丙烯酰胺凝膠、海藻酸鲺凝膠和充填粒子3部分,整體具備“內(nèi)剛外柔”特性,可在井壁巖石表面和微裂縫中聚集形成顆粒膠束體,依靠聚合物膠束或膠粒界面吸力及其可變形性,封堵巖石表面較大范圍的孔喉和微裂縫。從表1砂床濾失試驗結(jié)果可以看出,該隨鉆防漏劑具有良好的防漏效果和抗老化性能。

表1 自適應(yīng)隨鉆防漏劑砂床濾失評價Table 1 Evaluation on sand bed filtration of adaptive loss circulation material while drilling

圖4 自適應(yīng)隨鉆防漏劑的結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Schematic structure of adaptive loss circulation material while drilling

通過室內(nèi)評價不同粒徑自適應(yīng)性隨鉆防漏劑與纖維堵漏劑、剛性堵漏劑配比的關(guān)系,優(yōu)化形成不同漏速條件下的防漏堵漏配方,室內(nèi)測得其最高承壓能力可達(dá)7.7 MPa,見表2。

表2 自適應(yīng)隨鉆堵漏配方性能評價Table 2 Evaluation on performance of adaptive sealing formula while drilling

2.3 高性能PDC鉆頭設(shè)計

為了解決山西組-太原組增斜扭方位井段機械鉆速慢、鉆頭進(jìn)尺少的技術(shù)難點,開展大寧-吉縣區(qū)塊的巖石力學(xué)和鉆頭磨損情況分析。山西組-太原組砂巖抗壓強度高、內(nèi)摩擦角大,地層吃入性較差,研磨性高,地層可鉆性差,起出的鉆頭以肩部和保徑齒磨損為主;灰?guī)r抗壓強度高、內(nèi)摩擦角大,地層難吃入、研磨性高,地層可鉆性最差,起出的鉆頭以肩部和心部切削齒崩齒為主;煤巖抗壓強度極低、內(nèi)摩擦角小,地層研磨性低、可吃入性好,可鉆性好,鉆頭磨損輕微。山西組和太原組地層巖石力學(xué)參數(shù)見表3。

表3 山西組和太原組地層巖石力學(xué)參數(shù)Table 3 Rock-mechanical parameters of Shanxi and Taiyuan Formations

根據(jù)以上分析,鉆頭的優(yōu)化方向為:①針對致密砂巖,要求鉆頭具有更強的抗研磨性;②針對穿越硬夾層(以太原組灰?guī)r夾層為代表),要求鉆頭具有更強的抗沖擊性,從而提高單只鉆頭的鉆速和進(jìn)尺。因此,主要從以下幾方面進(jìn)行適用于多巖性高性能PDC優(yōu)化設(shè)計:

(1)鉆頭不平衡力優(yōu)化。PDC鉆頭心部齒的線速和切削量均較低,理論上磨損和崩損的概率均較低,而心部齒常出現(xiàn)明顯損傷的鉆頭,多是由于鉆頭不平衡力較大,引起其在井底不規(guī)則運動造成的。本文通過力學(xué)模型計算,優(yōu)化刀翼位置角為0°、71°、143°、225°、290°,將鉆頭在鉆進(jìn)中的不平衡力從10%降低至2%以內(nèi),以提升鉆頭穩(wěn)定性。

(2)鉆頭抗研磨性優(yōu)化。優(yōu)化切削齒圓弧半徑為44 mm,可有效增加布齒密度,將外肩部切削齒間隙從3.0 mm減小到2.7 mm,單齒切削量極值點單圈巖石切削體積由1 823.85 mm3減少至1 658.80 mm3,在相同進(jìn)尺下,將能有效抑制復(fù)合片磨損。

2.4 長裸眼段鉆井液技術(shù)

2.4.1 井壁失穩(wěn)機理研究

山西組-太原組泥巖、煤巖極易失穩(wěn),是導(dǎo)致井壁剝落掉塊的最主要原因。泥巖和煤巖井壁失穩(wěn)機理主要有:

(1)室內(nèi)浸泡試驗(見圖5)結(jié)果表明,在清水中浸泡7 d后,由于泥巖黏土礦物含量高,水化作用強,將導(dǎo)致巖塊本體發(fā)生破碎;而煤巖以有機質(zhì)為主,黏土礦物含量低,水化作用弱,故巖塊本體保持完整。

圖5 清水浸泡前后泥巖和煤巖破碎情況Fig.5 Fragmentation of mudstone and coal rock before and after soaking in clear water

(2)采用掃描電鏡觀察和接觸角測定,泥巖和煤巖均發(fā)育微裂縫(見圖6),但潤濕性不同。其中,泥巖的潤濕性表現(xiàn)為強親水性,自吸水效應(yīng)強;煤巖為強疏水性,自吸水效應(yīng)弱。故泥巖易與入井流體發(fā)生水化作用,導(dǎo)致井壁失穩(wěn)。

圖6 泥巖和煤巖微裂縫發(fā)育情況Fig.6 Development of microcracks in mudstone and coal rock

(3)力學(xué)試驗表明,煤巖抗壓強度遠(yuǎn)低于泥巖、砂巖和灰?guī)r(見表3),如遇井底壓力波動、鉆具碰撞、鉆井液沖刷等外力作用,極易引起煤巖井壁失穩(wěn)。

2.4.2 鉆井液體系設(shè)計及性能評價

通過提出“強封堵、合理抑制、適宜流變、低濾失”的防塌鉆井液措施,室內(nèi)評價優(yōu)選出了復(fù)合鹽鉆井液體系,其基礎(chǔ)配方為:(1~2)%土粉+(0.1~0.2)%XC+(2~3)%降濾失劑+2%白瀝青+3%乳化瀝青+2%超細(xì)鈣+(2~3)%成膜封堵劑+(3~5)%NaCl+(5~7)%KCl+3%極壓潤滑劑+重晶石+燒堿,該體系常規(guī)性能見表4。

表4 鉆井液常規(guī)性能評價Table 4 Evaluation on conventional properties of drilling fluid

該復(fù)合鹽鉆井液體系以構(gòu)建廣譜封堵為主要思路,優(yōu)選的封堵劑包含柔性封堵劑和剛性封堵劑,封堵粒徑范圍為0.08~1 100 μm,可確保鉆井液濾餅光滑而致密。其中,成膜封堵劑是一種納米-微米級高分子聚合物乳液處理劑,可通過濾失在孔隙性地層表面形成致密的高分子膜,粒徑范圍為0.087 9~0.536 0 μm,有效封堵割理縫和微裂縫,強化鉆井液物理封堵能力;同時,在體系中加入(3~5)%NaCl+(5~7)%KCl可提高鉆井液濾液礦化度,確保與地層水礦化度實現(xiàn)近平衡,弱化泥頁巖毛細(xì)管作用力和滲透壓差,抑制泥頁巖的水化分散,以提高鉆井液的化學(xué)防塌能力。

2.5 水平井固井工藝技術(shù)

2.5.1 增韌防竄水泥漿體系

根據(jù)深層煤巖氣水平井固井防氣竄[19-20]和大規(guī)模壓裂增產(chǎn)的技術(shù)要求,室內(nèi)評價形成一套適用于深層煤巖氣水平井的常規(guī)密度增韌防竄水泥漿體系。該體系優(yōu)選3種不同尺寸的兩親聚合物彈性體顆粒,按照一定比例混合成增韌防竄劑,該防竄劑平均粒徑接近50~100 μm,滿足緊密堆積設(shè)計要求。并以增韌防竄劑為核心,根據(jù)固井技術(shù)參數(shù)要求中提出的常規(guī)密度水泥漿性能要求,配合配套外加劑,配制密度范圍在1.85~1.90 g/cm3的增韌防竄水泥漿體系。

(1)增韌防竄劑性能評價。不同加量增韌防竄劑水泥石力學(xué)性能測試結(jié)果如表5所示。從表5可以看出,在水泥漿中加入不同比例增韌防竄劑后,在抗壓強度和抗拉強度基本不變的前提下,彈性模量下降了21.8%~35.7%,表明加大增韌防竄劑可改善水泥石韌性,提高加載環(huán)境下水泥環(huán)的完整性。

表5 不同加量增韌防竄劑水泥石力學(xué)性能測試結(jié)果Table 5 Test results of mechanical property of hardened cement with different dosages of toughened anti-channeling agents

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油井水泥外加劑評價方法第5部分:防氣竄劑SY/T 5504.5—2010》規(guī)范要求,利用水泥漿氣竄分析儀器,在50和80 ℃溫度條件下進(jìn)行了水泥漿防竄試驗,試驗結(jié)果如表6所示。由表6可見,當(dāng)增韌防竄劑含量高于2.5%時,水泥漿靜膠凝過渡時間短于14 min,且未發(fā)生氣竄。

表6 摻有增韌防竄劑的水泥漿防竄試驗結(jié)果Table 6 Anti-channeling test results of cement slurry with toughened anti-channeling agent

(2)增韌防竄水泥漿體系性能評價。通過在體系中加入防氣竄劑,優(yōu)化形成水泥漿配方:G級水泥+10%增韌防竄劑+5%防氣竄劑+0.2%緩凝劑+1.5%減阻劑,測定其常規(guī)性能(見表7)和稠化曲線(見圖7)。由表7和圖7可以看出,該水泥漿體系具有直角稠化特征,靜膠凝強度過渡時間為10 min,氣竄量為0,表明該體系具有良好的防氣竄性能。

表7 水泥漿體系常規(guī)性能Table 7 Conventional properties of cement slurry system

圖7 水泥漿稠化曲線Fig.7 Thickening curve of cement slurry

2.5.2 驅(qū)油沖洗液體系

通過對以往使用的前置液體系進(jìn)行評價,發(fā)現(xiàn)其沖洗井壁殘留的鉆井液效果不理想,導(dǎo)致固井界面膠結(jié)質(zhì)量差。室內(nèi)評價優(yōu)選了一種由陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、清洗助劑組成的沖洗液體系,該體系中的離子表面活性劑具有很強的潤濕滲透功能,使沖洗液能夠很好地滲透到鉆井液的內(nèi)部,可以有效提高固井界面的親水性。其中,非離子表面活性劑防止地層基質(zhì)及套管表面再污染的能力強,有利于清洗固井界面油膜和鉆井液,該沖洗液的沖洗效果如表8所示。從表8可以看出,在60 ℃條件下,采用六速旋轉(zhuǎn)黏度計評價沖洗液對含油量達(dá)到10%的水基鉆井液的沖洗效率時,當(dāng)沖洗液質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥8%,接觸時間為1 min,沖洗效率≥95%。

表8 驅(qū)油沖洗液的沖洗效果評價Table 8 Flushing effect evaluation of oil displacement flushing fluid

2.5.3 配套固井工藝技術(shù)

(1)套管安全下入措施。利用Land Mark軟件分析氣層套管的下入能力,并進(jìn)行井眼凈化效果評價[21]。下套管前至少進(jìn)行2次通井作業(yè)。第一次采用不帶扶正器的通井鉆具組合:?215.9 mm牙輪+雙母接頭+浮閥+變扣接頭+?165 mm鉆鋌1根+?127 mm加重鉆桿2柱+?127 mm鉆桿65柱+?127 mm加重鉆桿8柱+?127 mm鉆桿,剛度比不小于1.5;第二次采用帶?210 mm或?212 mm螺旋扶正器通井鉆具組合:?215.9 mm牙輪+雙母接頭+浮閥+變扣接頭+?165 mm鉆鋌1根+變扣+?210 mm扶正器+?127 mm加重鉆桿1柱+?127 mm鉆桿65柱+?127 mm加重鉆桿8柱+?127 mm鉆桿,剛度比不小于2.0。對于通井時摩阻超過正常鉆進(jìn)摩阻的井段,應(yīng)通過劃眼、循環(huán)攜砂消除遇阻,下套管前應(yīng)以振動篩無巖屑返出為起鉆標(biāo)準(zhǔn)。

(2)套管居中措施。采用?205.0 mm的螺旋式滾珠剛性扶正器、滾輪剛性扶正器和剛性扶正器,確保套管居中。

具體安放方法:套管串中使用旋轉(zhuǎn)引鞋,第一根套管安放1只滾珠扶正器,確保套管抬頭;水平段每1根套管安放一只滾珠扶正器;A靶點-造斜點每3根套管安放1只滾輪扶正器;直井段每5根套管安放1只剛性扶正器。提高套管居中度可有效減少壁面附著鉆井液,提高固井水泥漿頂替效率,保障固井質(zhì)量。

(3)漿柱結(jié)構(gòu)和注替參數(shù)設(shè)計。前置液占環(huán)空高度長于300 m,沖洗時間大于7 min;油頂300 m以上使用1.45 g/cm3高強低密度水泥漿,以降低液柱壓力,降低漏失風(fēng)險;沖頂300 m以下采用1.90 g/cm3增韌防竄水泥漿體系,提高水泥漿壓穩(wěn)效果和防氣竄性能;采用清水頂替,以防止微環(huán)隙的出現(xiàn)。

固井前調(diào)整鉆井液流變參數(shù),其中漏斗黏度50~60 mPa·s、塑性黏度控制在15~30 mPa·s之間、動切力小于12 Pa;施工時采用雙車注水泥漿,大排量施工,確保水泥漿在環(huán)空時返速范圍在1.0~1.2 m/s,以提高固井頂替效率。

3 現(xiàn)場應(yīng)用效果

2022年,大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井鉆井技術(shù)在25口井進(jìn)行了應(yīng)用,與以往已完鉆井相比,在平均井深、平均水平段長度增加的前提下,平均鉆遇率提高了16.27%,鉆井周期縮短了30.97%,平均機械鉆速提高了22.01%,復(fù)雜事故時效降低了6%,固井合格率達(dá)100%。相關(guān)參數(shù)對比如表9所示。

表9 完鉆水平井技術(shù)參數(shù)對比表Table 9 Comparison of technical parameters for drilled horizontal wells

(1)山西組-太原組提速效果。通過采用高性能PDC鉆頭和強增鉆具組合,優(yōu)選鉆井參數(shù),優(yōu)化增斜扭方位井段鉆井液防塌和潤滑性能,在4口井進(jìn)行了試驗應(yīng)用,均實現(xiàn)“一趟鉆”鉆穿山西組-太原組多套巖性,平均單只鉆頭進(jìn)尺491 m,平均機械鉆速4.68 m/h,平均進(jìn)尺增加52%,平均機械鉆速提高144%。

(2)防漏堵漏效果。先導(dǎo)性試驗區(qū)第三輪9口井應(yīng)用了防漏堵漏工藝技術(shù),其中3口井未發(fā)生漏失,漏失率由第一輪的100%降低至66.7%。漏失的6口井中,平均單井漏失量由343.8 m3下降至142.33 m3,漏失量同比減少65.9%,平均單井損失時間由6.77 d縮短為2.44 d,損失時間同比減少63.9%。

(3)現(xiàn)場應(yīng)用驅(qū)油沖洗液體系、增韌防竄水泥漿體系和配套固井工藝技術(shù),采用連續(xù)管傳輸測試固井,25口深層煤巖氣水平井固井質(zhì)量均合格。

4 結(jié)論與建議

(1)針對大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣水平井鉆井技術(shù)難點,開展了井眼軌道優(yōu)化設(shè)計、防漏堵漏工藝技術(shù)、高性能PDC鉆頭設(shè)計、長裸眼段鉆井液和固井等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)研究,形成了深層煤巖氣水平井鉆井完井技術(shù)。

(2)25口井的現(xiàn)場應(yīng)用效果表明,深層煤巖氣水平井鉆井技術(shù)能夠有效提高鉆速、降低井漏復(fù)雜時效和保證固井質(zhì)量,可為大寧-吉縣區(qū)塊深層煤巖氣的有效勘探開發(fā)提供技術(shù)支撐。

(3)結(jié)合深層煤巖氣儲層特征和大規(guī)模儲層改造工藝需求,建議持續(xù)深化水平段井壁穩(wěn)定和提高二界面固井質(zhì)量等技術(shù)研究,以保證水平段鉆完井作業(yè)提效提質(zhì)。

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