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臺背回填施工技術在新建高速公路中的應用

2023-12-07 07:37:52徐昶
工程機械與維修 2023年6期

徐昶

摘要:以福安至壽寧(閩浙界)高速公路新建工程作為研究案例,對臺背回填施工技術進行深入的研究分析,內容主要包括前期準備工作、回填范圍確定、施工工藝、施工質量檢測等。臺背回填施工技術具備較強的實用性,有利于降低臺背路基的沉降量,確保行車過程中不會出現橋頭跳車現象,保障行車舒適度。

關鍵詞:級配碎石砂;結構物;臺背回填;施工工藝

0? ?引言

臺背回填施工技術具備較強的實用性,有利于降低臺背路基的沉降量,確保行車過程中不會出現橋頭跳車現象,保障行車舒適度。在高速公路施工過程中,若忽視結構物臺背部位的回填作業,將導致臺背回填的質量不理想。

本文結合福安至壽寧(閩浙界)高速公路新建工程的實踐狀況,對臺背回填施工技術進行研究分析,總結出該技術的施工關鍵點及難點,以期望通過此次研究提高我國的高速公路施工質量,同時消除橋頭跳車現象。

1? ?工程概況

此次研究以福安至壽寧(閩浙界)高速公路新建工程作為研究案例。該項目的建設起點位于壽寧縣南陽鎮官洋村以西(樁號K37+420,壽寧互通終點),與A4標段終點(K37+420)相接。

建設沿線呈南北走勢,途徑羅角山建鎮家嶺隧道、仙峰村建仙峰特大橋、西埔村建西埔隧道、西浦大橋等,終點于壽寧縣犀溪鎮錦山村后山(終點樁號K45+100,犀溪互通起點)與A6標段起點(K45+100)相接,項目的總長度設計為7.68km。

該項目施工內容包括:新建2座隧道,單座隧道的長度為1566.5m;新建2座橋梁,單座橋梁的長度為1830.31m;路基土石方工程166.68萬m3,排水工程7.63萬m3;路面工程16.10萬m3;涵洞、通道13道。

2? ?路基不均勻沉降原因

通常,導致高速公路竣工交付后出現橋頭跳車等原因,主要是臺背部位路基出現不均勻沉降。通過深入的分析以后發現,導致路基出現不均勻沉降的原因如下:

2.1? ?路基本身壓縮沉降

常規情況下,施工單位往往會先對構造物進行施工,待路基成型以后,才會對臺背進行回填。但是因施工空間有限,大型壓路機無法兼顧局部狹窄區域,由此造成路基的壓實度欠佳,進而導致路基出現不均勻沉降[1]。

2.2? ?地基沉降

結合既往項目的施工狀況來看,臺背部位的路基回填高度相對比較大,同時容易在基底產生非常大的應力,由此導致導致臺背段的地基出現較大的沉降。

2.3? ?滲水破壞

路基與臺背部位的連接部位,經常會形成裂縫,路面積留的雨水順著裂縫滲透至路基中,便會導致路基出現沉降現象。

針對以上問題,實際施工過程中,應選用透水性強、內摩擦角大、強度高的回填材料,待原材料確定以后,則應該結合項目的具體情況及施工環境選擇合適的施工技術。

3? ?填料機理分析

采用合理的級配砂礫,不但能有效保證臺背部位的回填質量,同時還能夠在一定程度上降低施工成本。一般要求,砂礫具備良好的透水性、級配良好、砂礫顆粒偏粗。

級配砂礫中的黏性顆粒比例非常小,砂礫透水性比較強,能夠在短時間內固結土體中的水分,可為土體碾壓提供便利。級配良好的砂礫顆粒粒徑搭配合理,能夠形成良好的骨架,小顆粒將大顆粒間的孔隙填充密實,可形成穩定的骨架結構。這有利于提升土體的抗剪強度,提高路基抗變形能力,且不會對土體的密實度造成影響。通過對砂礫采取預壓縮處理,能達到降低地基沉降的目的。通常,預壓縮質量主要受到施工方法及施工持續的時間等因素的影響[2]。

施工現場附近擁有豐富的天然砂礫,粒徑超過5mm的砂礫含量大概為70%。經過室內試驗發現,天然砂礫的含石量為70%時,利用礫石形成穩定骨架,小粒徑顆粒剛好可以填滿骨架中的空隙。當天然砂礫中的含石量超過70%時,則無法保證骨架中的孔隙被填充密實。對此使用壓路機進行碾壓,促使粗骨料能夠形成密集骨架,基本不會出現沉陷現象。

4? ?臺背回填施工要點

4.1? ?填筑材料與填筑次序確定

在回填臺背部位時,回填的高度不得超過路基的回填高度,簡單而言就是指,先回填1~2層的路基土,然后再回填1層臺背回填料。臺背回填的施工工序至關重要,施工單位在正式施工過程中,必須要合理的安排生產活動,保證原材料供應及時。

臺背部位的回填料宜選擇使用天然級配的砂礫料。這種材料廣泛的分布在施工現場周圍,取材較為便捷,且采購成本非常低,材料的級配加工工序簡單,材料自身的回彈模量較大,比較適合使用在臺背回填場景中。原材料選定后以后,應該結合具體的情況及施工條件選擇合適的施工方法,確保回填質量達標,避免竣工后出現橋頭跳車等質量缺陷。

4.2? ?確定分層厚度

臺背部位的回填作業,應該分層進行施工,單層回填的厚度應該控制在20cm以內。需要注意的是,不同的材料由于其自身的特性不同,所以最佳虛鋪厚度也存在一定差異性。

經過實踐論證可知,天然級配砂礫具備一定的特殊性,原本的密實體會因受到剪切作用而變成松散狀態。如若回填料的分層厚度比較小,則可能導致其無法保證壓實質量,不但會降低施工效率,還會增大施工成本。若回填料的分層厚度過大,同樣會對壓實質量造成不良影響。天然級配砂礫的壓縮量偏小,經過實踐證明,將天然級配砂礫的虛鋪厚度設置為40cm比較合適。

4.3? ?最大粒徑確定

如若砂礫的粒徑過大,則無法保證大石塊的壓實度達標,進而對整個回填作業的質量造成負面影響。要嚴格的控制骨料的最大粒徑,確保其符合設計及規范要求。最大粒徑可通過分層的厚度進行確定。

正常情況下,回填料的最大粒徑不超過分層虛鋪厚度的1/3為合格標準。例如,當虛鋪厚度設置為38cm時,那么回填料的最大粒徑則不得超過12cm。在實際施工過程中,回填料的粒徑即使達到15cm,其壓實質量也能夠滿足設計及規范要求。需要注意的是,最大粒徑的回填料不得連續回填,以避免細集料無法填充孔隙。

4.4? ?砂礫料最大干密度確定

利用回填料的最大干密度,可計算出回填料的壓實度。對于常規性土料而言,可通過擊實試驗確定出土料的最大干密度。砂礫料屬于松散性材料,如若使用擊實試驗進行確定,則無法保證其精準度,為此應該結合《公路土工試驗規程》6JTJ051-93中的要求,使用振動臺法確定砂礫的最大干密度。

在試驗時,由于粒徑超過5mm的砂礫存在較大的波動性,如若每一種試驗均進行試驗,必然會導致工作量增大,且會在很大程度上增加試驗成本,影響到施工進度。基于此本文認為,可將粒徑5mm以上砂礫密實度視為穩定的,對粒徑5mm以下的砂礫進行振動臺試驗。

結合回填料的級配理論進行分析,如若砂礫的級配狀況比較好,當砂礫料達到最大干密度時,大顆粒物會形成骨架結構,并在振動力的作用下填充大粒徑顆粒之間的孔隙。

對砂礫料進行篩分,使用振動臺法檢測出粒徑小于5mm的顆粒的最大干密度。經試驗后發現,顆粒含量為64%的砂礫料與顆粒含量為72%的砂礫料間的最大干密度偏差僅為0.12%[3]。

4.5? ?基坑成型基底處理

為確保回填砂礫料的路基與未回填路基之間能夠良好銜接,施工人員應該將基底的種植土、建筑垃圾、淤泥清理干凈,將其內的積水排出抽干。將路基整理為1:1的臺階,將臺階的高度設置為80cm,臺階的寬度設置為80cm。

對基底寬度2m范圍內的區域進行夯實處理,保證該區域的土體壓實度滿足設計要求。基底周邊需要做調拱處理,坡度至少要達到3%,在橫坡偏低的一側設置排水管,排水管的直徑為10cm。

4.6? ?回填料攤鋪

在進行攤鋪作業之前,施工人員應該沿著臺背的兩側使用紅色油漆標記出刻度線,刻度線距離臺背大概20cm,將其作為控制回填料厚度的依據。然后施工人員向坑槽中回填砂礫料,使用小型推土機對回填料進行平整處理。

4.7? ?灑水并碾壓

第一步:施工管理人員提前確定出回填料的最佳含水量,結合回填料的最佳含水量進行灑水,保證細骨料均勻分布在粗骨料之間,以便于細骨料流動。

第二步:選擇合適的壓路機對回填料進行碾壓,碾壓過程中啟動振動模式,然后換用光輪壓路機進行碾壓,保證細顆粒能夠流向最佳鑲嵌部位,提高回填料的壓實度。

第三步:對局部狹窄無法碾壓到位的這部分區域,采用小型夯實設備進行夯實。

分層松鋪厚度與壓路機噸位及碾壓遍數關系見表1。從表1可以看出,當分層的厚度在20~40cm時,壓路機的振動噸位為20~40t,二者之間呈現出正關聯性。當分層厚度增大時,壓路機的噸位也需相應提高。正常情況下,壓路機的碾壓遍數為5~6遍。

以該項目而言,分層的厚度設置為15cm比較合適,回填料的最大粒徑應控制在8cm以內,粒徑超過5cm的顆粒含量不得超過回填料總量的50%。級配料生產過程中,可使用篩網對砂礫料進行篩選,將砂礫料中粒徑偏大的顆粒篩除掉。

4.8? ?壓實度檢測

采用壓路機進行碾壓作業,不僅能有效提高路基土體與路面材料的強度,降低行車荷載造成的變形現象,還有利于提高路基及路面的不透水性。如若壓實度不達標,則會導致路面出現質量缺陷,如車轍、裂縫、沉陷等。為此路基碾壓作業完成后,需及時對路基的壓實度進行檢測,如若檢測不合格則需要進行復壓處理[4]。

可使用灌沙法對砂礫料的密實度進行檢測。相對比其他檢測方法而言,灌沙法更為復雜,所以檢測的頻率應盡量降低。將水準儀布設在堅硬基礎部位,在回填區域內選擇多個具備代表性的點位,測量出各個點位的標高,每次碾壓作業完成后及時對其標高進行測量。將觀測次數設置為n,點位標高測量值設置為h,第一次碾壓后的標高設置為h0,得到觀測次數與點位標高測量值曲線如圖1所示。

從圖1可以發現,每次碾壓作業以后,回填層的厚度減少2~3cm,回填料表面的標高基本穩定,正常情況下,其波動的幅度保持在0.5cm內,基本反應出砂礫料回填已經被碾壓密實。

一般通過對碾壓次數進行控制,以達到間接性控制回填料密實度的目的。而后使用灌沙法對回填料的密實度進行檢測。

5? ?結束語

本文以福安至壽寧(閩浙界)高速公路新建工程作為研究案例,對臺背回填施工技術進行深入的研究分析。將項目竣工交付后,對結構物的臺背進行長時間的沉降觀測。

經過對收集到的觀測數據進行梳理以后發現,所有結構物部位的臺背沉降量均未超過5mm,大部分臺背的沉降量都是保持在2~3mm。由此能夠說明,臺背回填施工技術具備良好的技術可行性。

參考文獻

[1] 萬強.橋臺臺背回填氣泡混合輕質土施工技術要點[J].工程建設與設計,2021(15):149-151.

[2] 閆棟斌.公路橋涵臺背回填施工技術及管理[J].工程建設與設計,2018(2):178-179

[3] 黃國雄.剖析注漿綜合技術在公路橋涵臺背施工中的應用特點及方法[J].企業技術開發,2016,35(18):47+54.

[4] 宋紅衛.探析公路橋涵臺背施工中注漿綜合技術的應用[J].企業技術開發(下半月),2016(5):167,169.

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