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靈東礦通風(fēng)阻力測定與通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化研究

2023-12-09 08:05:46秦坤鵬謝國強張連超
山東煤炭科技 2023年11期
關(guān)鍵詞:分析系統(tǒng)

秦坤鵬 謝國強 張連超

(1.扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 滿洲里 021410;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧 葫蘆島 125105;3.遼寧工程技術(shù)大學(xué)礦山熱動力災(zāi)害與防治教育部重點實驗室,遼寧 葫蘆島 125105)

礦井通風(fēng)系統(tǒng)正常運行、保持高質(zhì)量風(fēng)流,可為礦井生產(chǎn)帶來充足的新鮮風(fēng)流,帶走有毒有害氣體和粉塵,為生產(chǎn)創(chuàng)造有利的工作環(huán)境。礦井生產(chǎn)的進(jìn)行和接續(xù),意味著礦井通風(fēng)系統(tǒng)在不同生產(chǎn)時期要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整、改造或者優(yōu)化。礦井通風(fēng)仿真系統(tǒng)是礦井通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)[1-3]、改造[4]和優(yōu)化[5-11]的有力工具,在礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)機調(diào)節(jié)和投運[12]、巷道貫通或廢止[13-16]、通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案論證[17-21]中得到了廣泛的應(yīng)用。本文就扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈東煤礦通風(fēng)系統(tǒng)上層通風(fēng)系統(tǒng)改造進(jìn)行論證分析,2023 年初對2023 年及2025 年礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了模擬分析研究,對通風(fēng)系統(tǒng)高質(zhì)運行提供有力的支持,為后期工程推進(jìn)提供重要參數(shù)。

1 工程背景

靈東煤礦瓦斯絕對涌出量2.191 m3/min,相對涌出量0.196 m3/t,屬低瓦斯礦井。煤層有自燃傾向性,煤層為Ⅱ類自燃煤層,自然發(fā)火期44 d。煤塵爆炸指數(shù)39.72%,具有爆炸性。礦井無沖擊地壓傾向。受承壓水威脅,礦井正常涌水量160 m3/h,最大涌水量230 m3/h。礦井通風(fēng)方式為中央并列式。

2 通風(fēng)阻力測定

實測之前需要收集礦井采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖,收集井下通風(fēng)設(shè)備和設(shè)施的安裝布置情況、生產(chǎn)作業(yè)情況、風(fēng)機運轉(zhuǎn)、巷道規(guī)格、井下漏風(fēng)以及自然通風(fēng)等資料。礦井通風(fēng)阻力測定依照《礦井通風(fēng)阻力測定方法》(MT/T 440-2008)進(jìn)行。依照此標(biāo)準(zhǔn),共有三種方法:傾斜壓差計法、氣壓計基點法和氣壓計同步法。本次通風(fēng)阻力測定主要以傾斜壓差計法為主,輔以氣壓計基點法進(jìn)行數(shù)據(jù)的補充。

礦井的通風(fēng)阻力由各段巷道的通風(fēng)阻力在通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中的整體表現(xiàn)決定,巷道阻力由巷道風(fēng)阻和風(fēng)量兩項參數(shù)決定,它表明了當(dāng)前通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)能量主要消耗在哪里,對礦井最大阻力路線的分析和礦井通風(fēng)阻力大的巷道的分析是實施礦井通風(fēng)降阻的基礎(chǔ)。根據(jù)阻力測定結(jié)果,靈東礦的通風(fēng)總阻力是550 Pa,總風(fēng)量為5930 m3/min,屬于通風(fēng)容易礦井。最大阻力路線:副井→井底車場→軌道大巷(西翼)→軌道下山車場→軌道下山→西一采區(qū)西翼軌道大巷→聯(lián)絡(luò)巷→212301 上運輸順槽→212301 上工作面→212301 上回風(fēng)順槽→西一采區(qū)西翼回風(fēng)大巷→西一采區(qū)南翼回風(fēng)大巷→回風(fēng)下山→聯(lián)絡(luò)巷→回風(fēng)大巷(西翼)→回風(fēng)井。其中,主要巷道的參數(shù)見表1。

從表中數(shù)據(jù)可以看出,礦井通風(fēng)阻力不大,這主要與以下幾種因素有關(guān):

1)巷道斷面較大,對于巷道減少通風(fēng)阻力貢獻(xiàn)較多;

2)建井時間短,巷道變形量小,由于巷道變形引起的巷道風(fēng)阻增加可忽略不計;

3)礦井通風(fēng)路線較短,除工作面外,巷道的總長度只有4000 m 左右,礦井總風(fēng)量不到100 m3/s,因此礦井通風(fēng)阻力不大。

3 通風(fēng)系統(tǒng)仿真模擬

3.1 仿真系統(tǒng)建立

將靈東煤礦的三維系統(tǒng)單線圖導(dǎo)入Ventsim 通風(fēng)仿真系統(tǒng),生成三維通風(fēng)仿真系統(tǒng)。經(jīng)過圖的連通性檢查、進(jìn)風(fēng)井與回風(fēng)井檢查,根據(jù)通風(fēng)阻力測試數(shù)據(jù),對仿真系統(tǒng)的巷道進(jìn)行摩擦風(fēng)阻賦值,最后進(jìn)行仿真系統(tǒng)的精度驗證。靈東煤礦仿真系統(tǒng)的主要巷道風(fēng)量與實測風(fēng)量比較情況見表2。從表中的數(shù)據(jù)可以看出,通風(fēng)仿真系統(tǒng)的主要巷道仿真風(fēng)量與實際風(fēng)量的誤差最大為2.13%,最小只有0.30%,均小于工程誤差5%,說明仿真系統(tǒng)精度已經(jīng)滿足要求,可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行通風(fēng)方案的模擬。

表2 靈東煤礦仿真系統(tǒng)風(fēng)量誤差分析

根據(jù)建立的通風(fēng)仿真系統(tǒng),對現(xiàn)在及將來生產(chǎn)格局調(diào)整與生產(chǎn)銜接計劃進(jìn)行仿真系統(tǒng)的模擬分析。針對Ⅱ2-1煤層西翼已經(jīng)開采結(jié)束,對關(guān)閉其大部分巷道,只留部分服務(wù)于Ⅱ3層煤的巷道,進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)模擬分析。結(jié)合生產(chǎn)銜接計劃,對2023 年、2025 年礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行模擬分析。

3.2 關(guān)閉Ⅱ2-1 巷道通風(fēng)系統(tǒng)模擬

由于Ⅱ2-1煤層已經(jīng)采完,對該系統(tǒng)巷道擬進(jìn)行封閉處理,可以簡化通風(fēng)系統(tǒng),減少有效風(fēng)量損失。以礦井2022 年生產(chǎn)系統(tǒng)為基礎(chǔ),對關(guān)閉Ⅱ2-1大部分巷道時通風(fēng)系統(tǒng)情況進(jìn)行模擬分析。Ⅱ2-1關(guān)閉的主要巷道有:西翼軌道大巷、西翼運輸大巷和西翼回風(fēng)大巷以及相關(guān)的聯(lián)絡(luò)巷。模擬的條件:礦井按照一個生產(chǎn)工作面和兩個掘進(jìn)面的用風(fēng)進(jìn)行模擬,設(shè)定總風(fēng)量區(qū)間5500~5930 m3/min,由礦井通風(fēng)仿真系統(tǒng)自己調(diào)整適應(yīng),給出相關(guān)工作參數(shù)。礦井在Ⅱ3生產(chǎn)時,礦井的阻力路線比Ⅱ2-1要長,主要是軌道下山和回風(fēng)下山這兩條巷道。因此,如果設(shè)定礦井總風(fēng)量為2022 年10 月份的風(fēng)量,則礦井總阻力要比2022 年的阻力大,按照礦井主要通風(fēng)機特性曲線的一般形式,礦井的總風(fēng)量要小于設(shè)定風(fēng)量。以2022 年10 月份通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)阻力為固定值進(jìn)行模擬分析,此時模擬分析的風(fēng)量會略小于實際風(fēng)量,因為礦井通風(fēng)系統(tǒng)的特性曲線發(fā)生變化,此時設(shè)定的負(fù)壓值比實際工況點要略小。

仿真分析結(jié)果表明,關(guān)閉Ⅱ2-1系統(tǒng)巷道,總風(fēng)量為5930 m3/min 時,礦井負(fù)壓為630 Pa,因為礦井風(fēng)量主要集中在Ⅱ3通風(fēng)系統(tǒng),采煤工作面風(fēng)量近1580 m3/min,比Ⅱ2-1巷道關(guān)閉前工作面風(fēng)量增加了近300 m3/min,兩個工作面掘進(jìn)風(fēng)量達(dá)到1200 m3/min,較Ⅱ2-1巷道關(guān)閉前工作面風(fēng)量增加了近200 m3/min。當(dāng)?shù)V井總風(fēng)量為5500 m3/min 時,礦井總阻力550 Pa,采煤工作面風(fēng)量1411 m3/min,比Ⅱ2-1巷道關(guān)閉前工作面風(fēng)量增加了111 m3/min,兩個工作面掘進(jìn)風(fēng)量達(dá)到1100 m3/min,較Ⅱ2-1巷道關(guān)閉前工作面風(fēng)量增加了近100 m3/min。

通過以上分析可得到,在關(guān)閉Ⅱ2-1巷道系統(tǒng)后,礦井的風(fēng)量在5500~5930 m3/min 區(qū)間調(diào)整時,礦井總阻力在550~630 Pa 區(qū)間變化,采煤工作面風(fēng)量和掘進(jìn)面風(fēng)量提升潛力得到釋放,風(fēng)量保障均有一定程度的提高。

3.3 靈東煤礦2023 年通風(fēng)系統(tǒng)仿真分析

依照礦井采掘接續(xù)計劃,2023 年進(jìn)行212302上工作面的開采,屆時,按照礦井“一采兩掘”進(jìn)行配風(fēng),開展2023 年通風(fēng)系統(tǒng)的模擬。同樣,與考慮關(guān)閉Ⅱ2-1巷道通風(fēng)系統(tǒng)模擬類似,按照關(guān)閉與未關(guān)閉兩種條件進(jìn)行模擬,將礦井實際工作狀態(tài)下的工況限定在模擬區(qū)間,得到的模擬結(jié)果可對將來的實際通風(fēng)管理進(jìn)行指導(dǎo)和參考。

模擬結(jié)果表明,在2023 年開采212303上工作面后,礦井總風(fēng)量為5930 m3/min,此時,關(guān)閉Ⅱ2-1巷道,礦井總阻力701 Pa,212303上工作面風(fēng)量1444 m3/min,兩個掘進(jìn)面風(fēng)量達(dá)到1115 m3/min,此時,礦井總風(fēng)量主要集中在II3通風(fēng)系統(tǒng);未關(guān)閉Ⅱ2-1巷道,礦井總阻力660 Pa,212303上工作面風(fēng)量為1100 m3/min,掘進(jìn)面配風(fēng)量按照兩個掘進(jìn)面達(dá)到1000 m3/min,此時工作面風(fēng)量與掘進(jìn)面風(fēng)量存在不足的情況。關(guān)閉Ⅱ2-1巷道,Ⅱ3通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量增加,礦井通風(fēng)阻力特性曲線變陡,風(fēng)機工況點上移,礦井總阻力有一定程度增加。

3.4 靈東煤礦2025 年通風(fēng)系統(tǒng)仿真分析

2025 年通風(fēng)系統(tǒng)的模擬條件與2023 年通風(fēng)系統(tǒng)的模擬分析前提基本相同:

1)關(guān)閉Ⅱ2-1巷道通風(fēng)系統(tǒng)部分巷道。

2)模擬按照固定風(fēng)量和固定風(fēng)壓兩種條件進(jìn)行。在此模擬條件下,可以將礦井實際的工作狀態(tài)下的工況限定在模擬區(qū)間,得到的模擬結(jié)果可對將來礦井的實際通風(fēng)管理進(jìn)行指導(dǎo)和參考。

2025 年計劃開采212304上工作面,此時通風(fēng)系統(tǒng)如果以固定風(fēng)量5930 m3/min 作為分析系統(tǒng)的前提,礦井負(fù)壓將升至896 Pa,因為此時礦井最大阻力路線的長度將超過5200 m,同時礦井的主要風(fēng)量在Ⅱ3通風(fēng)系統(tǒng),此時Ⅱ3系統(tǒng)風(fēng)量為3763 m3/min,212304上工作面風(fēng)量為1120 m3/min,兩個工作面掘進(jìn)風(fēng)量為1010 m3/min。如果以礦井阻力550 Pa 為模擬分析前提條件,此時礦井總風(fēng)量為4089 m3/min,Ⅱ3系統(tǒng)風(fēng)量為2949 m3/min,212304上工作面風(fēng)量為794 m3/min,兩個工作面掘進(jìn)風(fēng)量為893 m3/min,此時工作面的配風(fēng)量將存在不足。因此考慮增加礦井阻力700 Pa 為模擬分析前提條件,在此前提下,礦井總風(fēng)量為4600 m3/min,Ⅱ3系統(tǒng)風(fēng)量為3313 m3/min,212304上工作面風(fēng)量為1000 m3/min,兩個工作面掘進(jìn)風(fēng)量為900 m3/min。通過以上分析可以看出, 2025 年212304上工作面開采時,同時保證兩個掘進(jìn)面供風(fēng),礦井的最大阻力路線長度為5200 m 左右,如果礦井工作面風(fēng)量保證在1200 m3/min,礦井阻力將超過900 Pa。通過合理的控風(fēng)與調(diào)節(jié),如果工作面保證在1000 m3/min,阻力在700 Pa,此時礦井工況點將根據(jù)工作面的配風(fēng)量,工作阻力區(qū)間在700~950 Pa 之間,風(fēng)量在5000~5900 m3/min 之間。

4 結(jié)論

通過對靈東煤礦通風(fēng)阻力測試,構(gòu)建三維通風(fēng)仿真系統(tǒng),針對關(guān)閉Ⅱ2-1部分巷道對通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀及后續(xù)生產(chǎn)時期通風(fēng)系統(tǒng)影響進(jìn)行分析對比,得到以下結(jié)論:

1)在關(guān)閉Ⅱ2-1巷道系統(tǒng)后,礦井的風(fēng)量在5500~5930 m3/min 區(qū)間調(diào)整時,通風(fēng)總阻力在550~630 Pa 區(qū)間變化,采煤工作面風(fēng)量和掘進(jìn)面風(fēng)量提升潛力得到釋放,風(fēng)量保障均有一定程度的提高。

2)2023 年開采212303上工作面后,礦井總風(fēng)量為5930 m3/min 時,關(guān)閉Ⅱ2-1巷道,通風(fēng)總阻力701 Pa,212303上工作面風(fēng)量1444 m3/min,兩個掘進(jìn)面風(fēng)量為1115 m3/min;若未關(guān)閉Ⅱ2-1巷道,通風(fēng)總阻力660 Pa,212303上工作面風(fēng)量為1100 m3/min,兩個掘進(jìn)面配風(fēng)量為1000 m3/min,如再需要增加風(fēng)量,需對主扇進(jìn)行調(diào)節(jié)增加礦井通風(fēng)能力。

3)2025 年開采212304上工作面后,礦井最大阻力路線增長,礦井阻力增加。

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