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精細(xì)化工園區(qū)“園中園”高鹽高有機(jī)廢水處理方法

2023-12-15 10:26:54葉得強(qiáng)徐曉紅薛新源
化工設(shè)計(jì)通訊 2023年11期
關(guān)鍵詞:工藝

葉得強(qiáng),徐曉紅*,薛新源,石 昊

(1.蘭州新區(qū)石化投資集團(tuán)有限公司,甘肅蘭州 730000;2.蘭州新區(qū)專精特新化工科技有限公司,甘肅蘭州 730000)

隨著我國(guó)化工經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,化工園區(qū)投資運(yùn)營(yíng)模式也表現(xiàn)出多樣化的特征,化工“園中園”則是租賃標(biāo)準(zhǔn)化廠房給發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)規(guī)模受到限制的中小企業(yè),為企業(yè)提供公用工程等服務(wù)的化工園區(qū)。這類園區(qū)靈活性大,可減少企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本,降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),滿足企業(yè)發(fā)展需求,但其存在安全環(huán)保突出方面的問(wèn)題[1]。在環(huán)保方面大部分企業(yè)因占地面積、成本原因無(wú)法實(shí)現(xiàn)每企業(yè)裝置一套廢水處理系統(tǒng),因此實(shí)現(xiàn)企業(yè)廢水的綜合處理迫在眉睫。

目前化工行業(yè)廢水主要特征為高鹽高有機(jī)物。本文涉及的化工園區(qū)是一個(gè)集中了醫(yī)藥、新材料、農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的園中園,這些企業(yè)污水存在著成分復(fù)雜、可生化性不強(qiáng)、處理難度大、治理費(fèi)用高的特點(diǎn),若不進(jìn)行有效的預(yù)處理,將會(huì)對(duì)化工園區(qū)集中污水處理廠的處理系統(tǒng)產(chǎn)生較大的沖擊。經(jīng)綜合評(píng)估,該產(chǎn)業(yè)園大部分企業(yè)廢水特性為高濃度含鹽有機(jī)廢水,若不有效處理,將會(huì)導(dǎo)致生化系統(tǒng)中的微生物脫水死亡、物質(zhì)吸收過(guò)程受干擾阻斷死亡等,從而降低污水處理系統(tǒng)的處理效果[2]。

1 工藝選擇

蘭州新區(qū)某化工產(chǎn)業(yè)園多家企業(yè)廢水均具有有機(jī)物高、鹽分高、生物降解性差的特征。常用的處理方式有芬頓或電力-芬頓催化氧化預(yù)處理、雙膜預(yù)處理、臭氧催化/混凝土復(fù)合預(yù)處理、蒸發(fā)除鹽[3]。其中蒸發(fā)除鹽法有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)單、能耗低、處理效果好等特點(diǎn),適用于水量大、濃度高、生物降解性差的化工污水,因而本產(chǎn)業(yè)園選擇了蒸發(fā)除鹽法。廢水蒸發(fā)除鹽方法是利用廢水中有機(jī)物在不同溫度下空氣和水中分配比不同,將廢水中水分子和部分輕組分有機(jī)物提取出來(lái),而鹽分子由于沸點(diǎn)較高仍然保持在廢水中,從而實(shí)現(xiàn)鹽水分離[4]。高鹽高有機(jī)廢水經(jīng)過(guò)蒸發(fā)除鹽,可有效達(dá)到去除鹽分和有機(jī)物的目的,且不與園區(qū)集中污水廠工藝流程重復(fù)。

2 工藝設(shè)計(jì)

進(jìn)水特征污染物要求:甲苯≤500 mg/L,二氯甲烷≤500 mg/L,二氯乙烷≤500 mg/L,四氫呋喃≤500 mg/L,氯仿≤500 mg/L,丙酮≤500 mg/L,禁止含硝基苯廢水進(jìn)入污水處理體系,進(jìn)水輕組分、揮發(fā)性有機(jī)溶劑濃度≤1.0%。另外污染物限制標(biāo)準(zhǔn)為:酸堿度范圍6~9,化學(xué)耗氧量≤30 000 mg/L,氨氮≤800 mg/L,總磷≤1 600 mg/L,溶解性總固體≤60 000 mg/L,總氮≤1 000 mg/L。

表1 主要限制指標(biāo)

3 工藝流程及工藝簡(jiǎn)述

工藝流程見(jiàn)圖1。本工藝裝置是以高鹽高有機(jī)廢水為原水,水相處理方法首先通過(guò)渦凹?xì)飧〖叭軞鈿飧⊙b置進(jìn)行預(yù)處理,去除廢水中的懸浮物、色度、油脂及少量有機(jī)雜質(zhì),避免雜質(zhì)對(duì)蒸發(fā)設(shè)備產(chǎn)生不良影響,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的高鹽高有機(jī)廢水由MPS 進(jìn)水泵輸送至MPS 蒸發(fā)設(shè)備內(nèi),與循環(huán)廢水混合后進(jìn)入預(yù)熱換熱器,利用冷凝器底部60℃左右出水的余熱進(jìn)行加熱,而后經(jīng)過(guò)高溫蒸汽將廢水升溫到85℃后,進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)與熱風(fēng)接觸,完成傳熱傳質(zhì)蒸發(fā),濕熱空氣從蒸發(fā)器頂部排出進(jìn)入冷凝器,與頂部噴淋下來(lái)的冷凝液接觸,洗滌氣體攜帶的水蒸氣形成冷凝出水。冷凝器底部的廢水經(jīng)預(yù)熱換熱將熱量傳遞給循環(huán)廢水后,降低廢水前期加熱的能耗,隨后經(jīng)過(guò)冷卻水進(jìn)一步冷卻,形成低溫的循環(huán)冷凝水,一方面將剩余的熱量傳遞給循環(huán)液體系統(tǒng),一方面較低的噴淋溫度有助于氣體中水蒸氣的洗滌。蒸發(fā)剩余鹽水混合物進(jìn)入薄膜刮板蒸發(fā)器進(jìn)行二次蒸發(fā)濃縮,經(jīng)提升泵進(jìn)入最終結(jié)晶器中,經(jīng)升溫后,水分進(jìn)入分離器中進(jìn)行分離,冷凝后成為蒸發(fā)產(chǎn)水,濃縮液析出大量含油鹽分晶體顆粒及有機(jī)物的母液,再經(jīng)過(guò)鹽水板框壓濾機(jī)脫除水分,形成最終廢鹽。

圖1 主要工藝流程圖

廢氣處理方法主要是洗滌吸收和廢氣焚燒。裝置各環(huán)節(jié)及污水池中所產(chǎn)生的尾氣都進(jìn)入洗滌+RTO(蓄熱式焚燒法)+活性炭吸附裝置處理。廢氣首先經(jīng)一級(jí)冷水除濕、二級(jí)堿水噴淋除濕,廢氣中有機(jī)物若得到有效控制,廢氣再經(jīng)過(guò)活性炭吸附裝置后排放,若廢氣中的有機(jī)物沒(méi)有得到有效控制,則先經(jīng)過(guò)RTO 焚燒爐再經(jīng)過(guò)活性炭吸附裝置。

4 主要構(gòu)筑物及參數(shù)

4.1 渦凹?xì)飧?/h3>

能去除部分BOD5、COD 和小顆粒懸浮物,改善后續(xù)水質(zhì)同時(shí)降低構(gòu)筑物的BOD5負(fù)荷。地上一體化設(shè)備,數(shù)量為 1 座,池體結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土,尺寸為 6 m×3 m×1.5 m,反應(yīng)時(shí)間為 3 min。

4.2 溶氣氣浮

能去除部分BOD5、COD 和小顆粒懸浮物,改善后續(xù)水質(zhì)同時(shí)降低構(gòu)筑物的BOD5 負(fù)荷。地上一體化設(shè)備,數(shù)量為 1 座,池體結(jié)構(gòu)采用鋼 筋混凝土,尺寸為 6 m×3 m×2 m,反應(yīng)時(shí)間為 3 min。

4.3 MPS蒸發(fā)設(shè)備

能去除大部分TDS 和部分COD、氨氮、總氮、總磷,并將甲苯、吡啶、氯仿、四氫呋喃、丙酮、三乙胺、硝基苯、DMF 等特征污染物截流在濃縮母液中,改善后續(xù)水質(zhì)降低產(chǎn)水的BOD5負(fù)荷。數(shù)量為1套,蒸發(fā)塔體采用PPH,其中包括兩座蒸發(fā)塔,兩座冷卻塔,進(jìn)料流量為6.25 m3/h。

4.4 刮板蒸發(fā)器

能濃縮蒸發(fā)濃液,減少混合鹽體積。數(shù)量為1座,塔體采用鋼結(jié)構(gòu),容積為16 m3,進(jìn)料流量1.6 m3/h。

4.5 洗滌+RTO(蓄熱式焚燒法)+活性炭吸附

能去除無(wú)機(jī)類、有機(jī)類廢氣污染物。數(shù)量為1套,包括兩個(gè)引風(fēng)機(jī)、兩個(gè)洗滌塔、1個(gè)RTO 設(shè)備、1個(gè)活性炭吸附箱,廢氣處理能力為5 000 Nm3/h。

5 運(yùn)行情況及處理效果

5.1 裝置連續(xù)運(yùn)行的穩(wěn)定性測(cè)試

裝置經(jīng)過(guò)連續(xù)7d 的運(yùn)行測(cè)試,廢水蒸發(fā)速度可以達(dá)到設(shè)計(jì)量,蒸發(fā)產(chǎn)水清澈色度明顯下降,鹽分、COD、氨氮、總氮、總磷都能有效地從廢水中脫除,具體數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 穩(wěn)定性測(cè)試數(shù)據(jù)

由表2結(jié)果表明,裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性強(qiáng),廢水中鹽分、COD 等指標(biāo)的去除效果較好,其中TDS、總磷的去除率可達(dá)到95%以上,COD、氨氮、總氮的去除率可達(dá)77%以上,本裝置應(yīng)用于成分復(fù)雜的高鹽、高有機(jī)化工廢水的前期預(yù)處理有較高的可靠性。

5.2 蒸發(fā)產(chǎn)水可生化性分析

雖然廢水中的鹽分、COD、氨氮、總氮含量有大幅度地下降,但還是沒(méi)有滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)A 排放標(biāo)準(zhǔn)[5],蒸發(fā)產(chǎn)水還需要排放園區(qū)污水處理廠進(jìn)行深度處理,而蒸發(fā)產(chǎn)水的可生化性將影響后續(xù)處理的費(fèi)用。由于該產(chǎn)業(yè)園的廢水中的特征污染主要是甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙腈、二氯乙烷、甲苯、叔丁醇、乙酸乙酯、DMF、丙酮、氯仿等,其中甲醇、乙醇可生物降解,而二氯甲烷、氯仿、DMF 等沸點(diǎn)高于裝置運(yùn)行溫度的物質(zhì),不易于從廢水中被蒸出,則留在蒸發(fā)母液中,因而蒸發(fā)后產(chǎn)水的B/C 發(fā)生了較大的變化,具體數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 蒸發(fā)前后可生化性數(shù)據(jù)表

5.3 運(yùn)行費(fèi)用

常用的廢水蒸發(fā)工藝均以蒸汽為主要能耗,經(jīng)過(guò)對(duì)比分析可以看出來(lái),本項(xiàng)目蒸發(fā)工藝的能耗小于常用的蒸發(fā)工藝,可以有效,降低處理費(fèi)用;經(jīng)過(guò)蒸發(fā)處理后的產(chǎn)水可生化性提高,降低后續(xù)處理難度的同時(shí)降低了處理成本,如表4所示。

表4 各工藝蒸汽耗量對(duì)比表

6 結(jié)論與討論

1)生產(chǎn)運(yùn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,采用蒸發(fā)除鹽方法來(lái)處理高鹽高有機(jī)廢水,其工藝可行,TDS、總磷的去除率可達(dá)到95%以上,COD、氨氮、總氮的去除率可達(dá)77%以上,處理效果佳,處理能力高,耐沖擊負(fù)荷性強(qiáng),運(yùn)行過(guò)程平穩(wěn)。

2)蒸發(fā)產(chǎn)水可生化性提高,蒸發(fā)過(guò)程中部分高沸點(diǎn)有機(jī)物被留在蒸發(fā)母液中,有效降低蒸發(fā)產(chǎn)水中難降解有機(jī)物的含量,有利于后續(xù)采用生化處理方法,同時(shí)降低了處理成本。

3)本蒸發(fā)方法回用冷凝液的預(yù)熱進(jìn)行原始的預(yù)熱,每噸廢水蒸汽耗量降至0.45 t。

4)蒸發(fā)前需將pH 調(diào)至6~9,以保持廢水的化學(xué)穩(wěn)定性,同時(shí)防止廢水偏酸或偏堿腐蝕設(shè)備。

目前本方法蒸發(fā)產(chǎn)水的廢鹽當(dāng)作危險(xiǎn)廢物處理,處理成本高,所以實(shí)現(xiàn)廢鹽的資源化、無(wú)害化是未來(lái)研究的重點(diǎn)。現(xiàn)有廢鹽處理方法主要有氯堿、焚燒、水泥窯添加劑。

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