劉 麗,游 鵬,袁道朵,陳升志
(首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司,貴州六盤水 553028)
首鋼水鋼總?cè)瞻l(fā)電量360 萬kWh,其中13#發(fā)電機日發(fā)電量約120 萬kWh,占總?cè)瞻l(fā)電量的1/3,保障13#鍋爐的穩(wěn)定運行成為保障發(fā)電量的重要途徑。給水泵作為鍋爐重要輔助設(shè)備為鍋爐輸送水源,近半年來,給水泵的出力持續(xù)下降,導致鍋爐長期低負荷運行,發(fā)電量降低。如何提高系統(tǒng)穩(wěn)定性、恢復給水泵設(shè)備性能、保障鍋爐高負荷運行、提高發(fā)電量,成為當務(wù)之急。
13#鍋爐給水泵采用HDG 型高壓鍋爐給水泵,為單殼體節(jié)段式多級離心泵,其中平衡機構(gòu)主要由平衡盤、平衡套、平衡套壓板等構(gòu)成。這種平衡機構(gòu)工作的穩(wěn)定性與產(chǎn)品運行的可靠性及其壽命有著極為密切的關(guān)系,平衡機構(gòu)可以平衡絕大部分軸向力。軸端密封采用機械密封,機械密封使用方便、壽命長、泄漏量少。
13#鍋爐給水工藝流程圖如圖1所示,鍋爐給水泵的作用就是調(diào)節(jié)并穩(wěn)定給水的壓力和流量,其任務(wù)是使除氧器儲水箱內(nèi)具有一定溫度、除過氧的給水,提高壓力后輸送給鍋爐,以滿足鍋爐用水的需求,給水泵相當于整個鍋爐水系統(tǒng)的心臟。

圖1 13#鍋爐給水工藝流程圖
13#鍋爐給水泵正常運行中,給水壓力穩(wěn)定在19.5 MPa 左右,給水流量穩(wěn)定在170 t/h 左右,給水泵電機電流穩(wěn)定在94 A 左右,該工況下能保證13#發(fā)電機功率基本維持在50 MW以上高負荷運行。
近半年以來給水壓力持續(xù)降低,6 月份最低時為15.9 MPa,而給水壓力低于17 MPa 時,會聯(lián)鎖啟用備用泵,導致聯(lián)鎖不能正常投用,存在給水泵的安全運行隱患。
給水流量持續(xù)降低,6 月份最低時為120 t/h,基本只能維持在140~150 t/h 運行,導致鍋爐長期只能低負荷運行。
給水泵電機電流持續(xù)升高,給水泵電機額定電流為115.2 A,聯(lián)鎖值為115 A,3 月份最高達到115.4 A,觸發(fā)聯(lián)鎖停機,給水泵存在安全穩(wěn)定運行隱患。
給水泵壓力、流量均持續(xù)下降,發(fā)電機負荷也隨之持續(xù)降低,發(fā)電機功率只能維持在43~47 MW之間運行。
當給水泵給水壓力和流量均達不到運行要求、電機電流持續(xù)升高時,首先考慮電機運行參數(shù)是否符合技術(shù)指標[1],其次考慮給水管路是否有泄漏或堵塞的問題[2],最后再考慮給水泵設(shè)備性能。以此思路依次對電機、管路和給水泵進行了排查。
為排查電機運行參數(shù)是否符合技術(shù)指標,對給水泵電機三相電流和空轉(zhuǎn)電流進行排查發(fā)現(xiàn),三相電流基本平衡、空轉(zhuǎn)電流在30%以內(nèi),全部符合技術(shù)指標,排除電機問題。
管路排查首先從各個疏水管是否泄漏開始排查,通過排查所有疏水管及閥門,逐一排查發(fā)現(xiàn)全為常溫狀態(tài),說明疏水管無泄漏、閥門開關(guān)無掉脫,排除疏水管或閥門泄漏的可能性。
進一步排查給水再循環(huán)調(diào)節(jié)管路是否泄漏,將給水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥手動門關(guān)死,一段時間后通過觸摸、觀察發(fā)現(xiàn)管道為常溫狀態(tài),且閥門開關(guān)無掉脫,說明該段管路及閥門均無泄漏。
為排除給水水質(zhì)不合格這一影響因素,將給水泵入口過濾器打開排查,發(fā)現(xiàn)過濾器無結(jié)垢無堵塞現(xiàn)象(如圖2),由此確定給水水質(zhì)合格,故排除這一影響因素。

圖2 入口過濾器
3.3.1 冷卻室排查
排除管路泄漏的問題后,思路轉(zhuǎn)向給水泵本體各部件的排查[3]。排查過程中發(fā)現(xiàn)給水泵出水口大端蓋處有水泄漏的情況(如圖3),則判斷給水泵機封可能損壞,導致密封不嚴造成漏水。隨即分別對給水泵進、出水口端蓋冷卻室進行檢查,發(fā)現(xiàn)冷卻室進、出水口存在不同程度的結(jié)垢堵塞,則考慮是由于給水泵機封冷卻水水質(zhì)不好造成堵塞[4],導致機封長時間冷卻效果不佳,高溫運行損壞給水泵密封部件。

圖3 給水泵端蓋
3.3.2 平衡裝置排查
從給水泵安裝說明書得知,給水泵運行過程中平衡壓力一般不高于進水壓力0.3 MPa。對進水壓力和平衡壓力進行監(jiān)測發(fā)現(xiàn),進水壓力基本穩(wěn)定在0.5~0.55 MPa,平衡壓力最高達到2.3 MPa,兩者差值達到1.8 MPa,遠遠超過規(guī)定值0.3 MPa,則考慮是給水泵出現(xiàn)內(nèi)漏、葉輪間隙過大或葉輪出現(xiàn)穿孔,導致給水泵電機電流不斷升高,給水泵出力逐漸下降。
通過對給水泵本體的排查,基本可以判斷造成給水泵出力不足的主要原因是泵體部件損壞。
針對給水泵機封冷卻室結(jié)垢堵塞和平衡壓力過高的問題,根據(jù)難易程度提出了冷卻室除垢、冷卻水系統(tǒng)改造、冷卻器改造和泵體功能恢復幾個實踐方案。
為了保證給水泵冷卻效果,首先考慮解決冷卻室結(jié)垢堵塞的問題,首先對工業(yè)水水質(zhì)指標進行分析,確定結(jié)垢原因,采取相應(yīng)的除垢辦法。
工業(yè)水水質(zhì)化驗結(jié)果顯示懸浮物在20~25 mg/L之間,硬度在250~300 mg/L 之間,是造成結(jié)垢的兩個主要指標,給水溫度通常在200 ℃左右,溫度越高越容易結(jié)垢,多方面原因共同作用下造成水泵機封冷卻室結(jié)垢堵塞。
為解決該問題,首先考慮采用高壓水槍沖洗除垢辦法,利用高流速的水沖擊力除垢,但實踐后基本無效果。而后考慮采用酸洗方法除垢,根據(jù)計算及經(jīng)驗利用濃鹽酸溶解污垢,實踐后發(fā)現(xiàn)只溶解了極小部分水垢,除垢效果不明顯。
兩種除垢方案實踐后并未達到較為理想的除垢效果。
結(jié)合冷卻室結(jié)垢堵塞的問題分析,進一步考慮同樣采用工業(yè)水進行冷卻的機封冷卻器內(nèi)部是否也存在結(jié)垢問題,共同影響機封冷卻效果。改造后機封冷卻水系統(tǒng)流程圖見圖4。

圖4 機封冷卻水系統(tǒng)流程圖
因工業(yè)水水質(zhì)較差,考慮改用除鹽水作為機封冷卻水,經(jīng)過初步計算得出除鹽水制水能力能夠滿足給水泵機封冷卻水用量,且能夠?qū)崿F(xiàn)能源的梯級利用和循環(huán)利用。除鹽水中懸浮物和硬度都為零,考慮給水泵入口過濾器無結(jié)垢無堵塞,確定將機封冷卻水改用為除鹽水。除鹽原水硬度3.5~4 mg/L、懸浮物不超過20 mg/L,除鹽凈水硬度為0、懸浮物不超過5 mg/L,日常運行基本維持在1 mg/L以內(nèi)。
使用工業(yè)水作為機封冷卻水時,高溫冷卻水直接進入排水口,沒有循環(huán)利用。改用除鹽水后,冷卻水出口直接引入6#低壓加熱器加熱后,回到除氧器,相當于增加了一條除鹽水的旁通補水管路,對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行不產(chǎn)生影響。
由于日常運行過程中,常常摸到機封冷卻器出口管上溫度較高,給水泵入口端冷卻器出口水溫為30 ℃左右,給水泵出口端冷卻器出口水溫為55 ℃左右,判斷蛇形管冷卻器可能冷卻效果較差,且之前采用的工業(yè)水作為冷卻水,蛇形管套管中間可能已經(jīng)結(jié)垢,影響換熱效率。
故而考慮將冷卻器改造為罐式冷卻器,降低冷卻水的流速,提高換熱效率,增強冷卻效果。
做了一系列工作后發(fā)現(xiàn)平衡壓力仍居高不下,則考慮泵體出現(xiàn)機封損壞、葉輪磨損、氣蝕、腐蝕或損壞等可能,故決定對給水泵進行功能恢復。6 月30日將1#給水泵更換為新給水泵,后期再對原泵解體檢查。
泵的拆卸過程中對每一個部件都嚴格保證質(zhì)量,包括油管路、聯(lián)軸器、軸瓦、轉(zhuǎn)子以及平衡裝置等均達到拆卸質(zhì)量要求。
5.1.1 給水壓力
前后對比得出,改造后給水壓力可以持續(xù)穩(wěn)定在19.5 MPa 左右運行,較更換前提升3.5 MPa 左右,并且實現(xiàn)兩臺給水泵之間的聯(lián)鎖可以正常投用,保障了給水泵及鍋爐的安全穩(wěn)定運行。
5.1.2 給水流量
改造后給水流量可以持續(xù)穩(wěn)定在170 t/h 左右運行,較改造前給水流量提升20~30 t/h。鍋爐能夠高負荷運行,主蒸汽量能夠維持在150 t/h左右。
5.1.3 給水泵電機電流
改造后給水泵電機電流可以持續(xù)穩(wěn)定在94 A左右,較改造前降低了10 A,能夠保障給水泵安全運行。
5.1.4 冷卻效果
改造前的機封冷卻系統(tǒng)冷卻效果不佳,對給水泵機封冷卻室和冷卻器改造后,給水泵入口端冷卻器出口水溫為26 ℃左右,給水泵出口端冷卻器出口水溫為35 ℃左右,較改造前大大提升了冷卻效果。改造前后冷卻器出口水溫對比數(shù)據(jù)見表1。

表1 改造前后冷卻器出口水溫對比
5.1.5 平衡壓力
更換泵體后平衡壓力與泵入口壓力基本一致,保證了給水泵的安全穩(wěn)定運行,也進一步確定給水泵本體內(nèi)部損壞是造成平衡壓力過大的主要原因。
排除煤氣壓力波動產(chǎn)生的影響,改造后13#發(fā)電機功率可以持續(xù)穩(wěn)定在50~52 MW 之間高負荷運行,較改造前發(fā)電量提高了約14.4 萬kWh/d,折合經(jīng)濟效益9.36萬元/d。
給水泵作為鍋爐系統(tǒng)的心臟,其給水壓力、給水流量、電機電流、機封冷卻以及平衡裝置等因素,都決定了鍋爐是否能安全穩(wěn)定高效運行。通過不斷探索與實踐,發(fā)現(xiàn)起決定性作用的是給水泵的密封裝置。機械密封的破壞不僅會造成水的外泄,更重要的是會造成空氣進入泵體,所以不管是在安裝、調(diào)試、正常運轉(zhuǎn),還是維修過程中都應(yīng)防止機械密封的泄漏,避免因給水泵抽空、氣蝕或較長時間憋壓導致密封破壞,對泵體內(nèi)部件造成不可逆的損傷。