劉朝陽,陳 龍,李 虎,陽 圣,郜憲杰
[中策橡膠(泰國)有限公司,泰國 羅勇 21140]
車輛駕駛方向分為左駕及右駕,車輛行駛方向相應也不同,因路面拱度的設計,車輛生產廠家對輪胎胎體簾布層轉向殘余回正力矩(PRAT)也會提出不同的要求,從而保證車輛的安全行駛[1-3]。
為了滿足泰國汽車生產廠家對輪胎PRAT的要求,保證終端客戶駕駛安全性,我公司采用理論和試驗相結合的方法積極展開對輪胎PRAT的研究。
影響輪胎PRAT的因素有胎面膠配方、胎面花紋、輪廓和結構設計、帶束層寬度和角度等因素[4-7]。為了加快設計開發速度,更好更快地滿足客戶要求,選取原配套235/55R19 101V RP76+規格輪胎,研究帶束層排列及成型方式對輪胎PRAT及其他性能的影響。
試驗輪胎規格為235/55R19,負荷指數 101,速度級別 V,花紋類型 RP76+。試驗輪胎配方、花紋和結構均保持不變,僅改變帶束層排列形式。
XYG-4S550-1300型鋼絲簾布壓延生產聯動線,江陰勤力橡塑機械有限公司產品;SCM-G 4000-5型鋼絲簾布裁斷生產線,德國卡爾·尤根·費舍爾股份有限公司產品;VMI EXXIUM型一次法成型機,荷蘭VMI公司產品;LLY-B1220×1800×2型液壓輪胎硫化機,巨輪智能裝備股份有限公司產品;ASTEC FX型輪胎均勻性試驗機,美國Micro-Poise檢測設備有限公司產品;FDB-6142T型輪胎動平衡檢測機,Kokusai國際計測器株式會社產品;LT-5000型輪胎綜合強度試驗機,高鐵檢測儀器(東莞)有限公司產品;TJR-2-PC(J)型轎車及輕載輪胎耐久/高速性能試驗機,天津久榮車輪技術有限公司產品;MTS Flattrac Ⅲ CT型六分力試驗機,美國MTS系統公司產品。
1.3.1 帶束層排列形式
試驗輪胎和量產輪胎1#和2#帶束層排列形式見圖1。

圖1 試驗輪胎和量產輪胎1#和2#帶束層排列形式示意
1.3.2 帶束層成型方式
在現有成型機上對試驗輪胎和量產輪胎帶束層的成型方式進行調整,具體情況見表1。

表1 帶束層上線位置
1.3.3 帶束層成型順序
試驗輪胎和量產輪胎帶束層貼合順序如表2所示。

表2 帶束層貼合順序
成品輪胎的充氣外緣尺寸按照GB/T 521—2012《輪胎外緣尺寸測量方法》進行測量;均勻性按照GB/T 18506—2013《汽車輪胎均勻性試驗方法》進行測試;強度性能、脫圈性能、耐久性能、低氣壓性能和高速性能按照GB/T 4502—2016《轎車輪胎性能室內試驗方法》進行測試;PRAT按照Q/ZCR A05102-009—2020《輪胎六分力試驗方法》進行測試。
試驗輪胎和量產輪胎的壓延和裁斷工序相同,硫化工序也相同,成品輪胎硫化外溫為183 ℃,氮氣壓力為2.1 MPa,硫化內溫為205 ℃,輪胎硫化結束后采用雙工位后充氣。
成型工藝調整后,帶束導開上料無扭曲現象,材料遞送正常,裁斷正常、定長裁切后邊部鋼絲平直,接頭無脫開、重疊、出角現象,貼合鼓轉速達到50 r·min-1。
2.2.1 充氣外緣尺寸
輪胎充氣外緣尺寸測量結果見表3。由表3可見,試驗輪胎和量產輪胎的充氣外直徑和斷面寬相同,符合國家標準要求。

表3 輪胎充氣外緣尺寸測量結果 mm
2.2.2 均勻性
輪胎均勻性測試結果見表4,RFV為徑向力波動,R1H為徑向力波動最大一次諧波,LFV為橫向力波動,CON為錐度效應力,PLY為角度效應力。由表4可知,試驗輪胎和量產輪胎的RFV,R1H和LFV相差不大,PLY方向相反,兩者均勻性無明顯差異。

表4 輪胎均勻性測試結果 kg
2.2.3 強度
輪胎強度測試結果見表5。由表5可見,試驗輪胎和量產輪胎的強度性能相差不大,符合國家標準要求。

表5 輪胎強度測試結果
2.2.4 脫圈性能
試驗輪胎和量產輪胎的脫圈阻力分別為16 682.11和16 682.02 N,脫圈性能相差不大,符合國家標準要求。
2.2.5 耐久性能
輪胎耐久性能測試結果見表6。由表6可見,試驗輪胎和量產輪胎的耐久性能相當,符合國家標準要求。

表6 輪胎耐久性能測試結果
2.2.6 低氣壓耐久性能
輪胎低氣壓耐久性能測試結果見表7。由表7可見,試驗輪胎和量產輪胎的低氣壓耐久性能相當,符合國家標準要求。

表7 輪胎低氣壓耐久性能測試結果
2.2.7 高速性能
輪胎高速性能測試結果見表8。由表8可見,試驗輪胎和量產輪胎的高速性能相當,符合國家標準要求。

表8 輪胎高速性能測試結果
2.2.8 PRAT
輪胎PRAT測試結果見表9。由表9可知,調整帶束層排列和成型方式后輪胎的PRAT值增大了2 N·m左右,滿足車企要求。

表9 輪胎PRAT測試結果 N·m
對于235/55R19 101V RP76+輪胎,在輪廓、花紋、骨架材料相同,壓延、裁斷和硫化等生產工藝不變情況下,調整帶束層排列和成型方式,對成品輪胎的充氣外緣尺寸、均勻性、強度、脫圈阻力、耐久性能、低氣壓耐久性能、高速性能等無明顯影響;輪胎PART由負值變為正值,增大了2 N·m左右,滿足車企要求。
致謝:在本次研究過程中,郜憲杰副總工程師對整體方案的確定、施工條件及工藝的制定、成品性能的測試等提出了很多寶貴的建議,特此致謝!