張守喜,韓佳東
(本鋼板材煉鐵總廠,遼寧 本溪 117000)
開鐵口機是用于鉆開高爐出鐵口,使爐內鐵水順利流出的關鍵設備。它的可靠性和使用性能直接關系到高爐煉鐵的生產效率。目前,國內大型高爐開鐵口機裝備大都采用進口,在使用過程中,經常會因為開鐵口機鉆桿卡具螺紋損壞失效,進而產生黏著現象,將螺紋鎖死,無法拆卸,導致設備的長時間停機,嚴重影響高爐生產,所以急需改進開鐵口機鉆桿卡具的結構及維修制備方法。
液壓開鐵口機主要由支座、回轉機構、吊掛機構、鉆架機構等組成[1]。液壓鑿巖機安裝在鉆架機構上,工作時做高速旋轉和高頻率軸向擊打的復合運動,不斷地沖擊鉆桿卡具,同時帶動鉆桿高速旋轉[2]。在鉆鐵口的過程中,鉆桿卡具把能量傳遞給鉆桿,在沖擊力的作用下,呈尖楔狀的鉆頭將出鐵口內堅硬的耐火材料鑿入一道凹痕,退回后,鉆桿轉過一定角度,向前運動,再次沖擊鉆桿卡具時,又形成一道新的凹痕,兩道凹痕之間的扇形顆粒被鉆頭上產生的沖擊力壓碎,并從鉆桿卡具中間孔連續地輸入壓縮空氣和壓力水,將顆粒吹出孔外,即形成一定深度的圓形鉆孔,直至把鐵口鉆透[3]。
1)鉆桿螺紋滑牙。
開鐵口機工作時,鉆架機構處在主鐵溝正上方,鉆桿擰在卡具內,曝露在高溫、粉塵惡劣環境中。由于嚴重過熱會造成鉆桿螺紋的金相組織粗大,且具有明顯的方向性排列位向組織及粗大的奧氏體網狀晶界,從而使材料的力學性能嚴重降低。由管柱力學可知,越向前沖擊鐵口時鉆桿承受的壓縮載荷越大,越向后沖擊鐵口時鉆桿承受的拉伸載荷越大。鉆桿螺紋始終受到交變載荷作用,導致螺紋牙表面產生微小的裂紋和劃痕,從而裂紋逐漸擴展,最終導致螺紋牙斷裂(如圖2(a))。

圖1 進口開鐵口機結構圖

圖2 鉆桿及卡具失效
2)鉆桿及卡具螺紋變形。
鉆桿及卡具螺紋材料的質量、材料性能不符合要求,硬化不足、加工誤差、潤滑不良、過熱、過冷等因素都可能導致螺紋失效。開鐵口機在使用過程中,鐵口耐火材料的高溫結焦硬度呈無規律變化狀態,當遇到堅硬鐵口時,為了不影響高爐生產需快速打開鐵口,需要過度甚至超負荷加力使用,使鉆桿及卡具連接螺紋被過度緊固,導致載荷集中作用在螺紋的某一局部,轉矩和拉力超過螺紋的承載能力,最終螺紋材料產生塑性變形而失效,從而造成鉆桿與卡具鎖死而無法拆卸[4](如圖2(b)、圖2(c))。
設計一種開鐵口機的鉆桿連接卡具,卡具為帶端頭的圓柱形,卡具的端頭處設有對稱的兩個側面,卡具的端頭內部設有鉆桿連接孔,卡具的尾桿內部設有連接螺紋,卡具的中心設有單向閥安裝孔,鉆桿連接孔與單向閥安裝孔之間設有通孔,卡具的兩個側面之間設有定位鎖緊孔,定位鎖緊孔與鉆桿連接孔呈十字交叉;單向閥放置在單向閥安裝孔內,卡具通過連接螺紋與開鐵口機連接,鉆桿插入鉆桿連接孔中,定位銷插入定位鎖緊孔內,鎖扣安裝在定位銷的端頭上。其中鉆桿連接孔的出口處設有月牙槽,月牙槽的作用是便于鉆桿拆卸(如圖3(a))。鉆桿螺紋處改為凹槽結構,凹槽截面設計為直角梯形,梯形銳角為30°。新增加一個定位方銷,外形尺寸與鉆桿凹槽相匹配,端部設置定位銷孔。鉆桿插入連接卡具內,采用定位方銷穿過鉆桿凹槽與連接體固定,同時定位方銷用鎖扣鎖死的方法,限定鉆桿軸向竄動和徑向跳動[5](如圖3(b))。

圖3 鉆桿及卡具

圖4 卡具加工工藝圖
卡具選用材料成分按質量百分比計(如表1),制備工序為:制做坯料→鍛造坯料→去應力退火→機械加工→淬火→低溫回火。

表1 卡具材料成分質量百分比%
1)制做坯料。按材料成分質量百分比鑄造坯料。
2)鍛造坯料。將規格為φ170×500 mm料坯進行鍛造加工。始鍛溫度為1150~1200 ℃、終鍛溫度為800~850 ℃;鍛造過程中只允許拔長,確保“流線”合理分布,嚴禁鐓粗,以防止晶粒破碎,且要一次性鍛成。
3)去應力退火。坯料經鍛造后,在箱式電阻爐中,將坯料緩慢加熱到650 ℃,保溫3 h,然后隨爐冷卻到室溫。消除殘余應力外,降低強度和硬度,細化晶粒,均勻成分,使其硬度達到21~27 HRC范圍,便于機械加工[5]。
4)機械加工。
a.平端面。粗加工卡具左、右端面,兩端面見光即可停止,保證兩端面的之間長度尺寸為490±0.2 mm。
b.車外圓柱面。右端φ160 mm外圓柱面見光即可。然后調轉方向,在距左端面210 mm長度上精加工外圓柱面,并保證直徑尺寸φ110mm,表面粗糙度的最大允許值為Ra0.8 μm;圓柱度公差為0.05 mm;φ160 mm與φ110mm抬肩過渡圓角為R20 mm。
d.車螺紋。大徑63×15.5(螺距)為左旋圓弧非標準螺紋。
e.銑平面。以φ34 mm孔與φ38 mm孔中心線的連線為基準,在右端φ160 mm外圓柱面上銑兩個平行平面,并且平行平面間距離為105 mm。
f.線切割方孔。距右端面51 mm、同時距φ38 mm孔中心線12.5 mm處為基準點,在步驟e.所銑平面上劃線44 mm×24 mm,線切割該長方形孔,打磨后長度(44±0.1)mm;寬度為24mm。
5)淬火+低溫回火。采用75 kW鹽浴爐,鹽浴淬火前預熱溫度為650 ℃,保溫時間為100 min,鹽浴加熱溫度為860 ℃,保溫時間25 min。等溫在270 ℃的硝鹽槽中進行,等溫時間為60 min。其組織為板條馬氏體與粒狀貝氏體的混合物,硬度為40~45 HRC。回火溫度為200 ℃,保溫時間為120 min,目的是使卡具心部和表面溫度均勻一致,保證組織轉變的充分進行,以及淬火應力得到充分消除[6]。
對新維修制備的鉆桿卡具進行質量檢測,承受沖擊頻率為29.5 Hz,轉速為320~410 r/min,承受轉矩為560~850 N·m,承受振打壓力為10~18 MPa。振打壓力提高到18 MPa,鉆桿連接孔軸線與連接螺紋孔軸線同軸度公差為φ0.01 mm[7],單套價格由原來2.1 萬元降至0.65 萬元,節省1.45 萬元,年創效益155 萬元(如表2)。

表2 鉆桿卡具的各項指標對比
設計結構巧妙,能夠起到連接作用且能夠通水、通風、冷卻鉆頭和吹走碎屑,也能夠防止高溫蒸汽和爐渣倒流進入開鐵口機體內部(如圖5)。只需要摘掉鎖扣、拔出定位方銷即可完成快速更換鉆桿,輕便準確靈活,無卡阻現象,提高維修功效5倍以上,杜絕了鉆桿與卡具之間咬死現象的發生,避免了高爐長時間停爐帶來的巨大損失。鉆桿實際長度由原來5100 mm延長至5600 mm,開鐵口深度最深可達4500 mm,使用壽命與進口卡具相同,甚至超過更換周期,完全能夠滿足進口TMT液壓開鐵口機的工作條件與性能要求。而且提高了液壓泥炮的使用率,延長泥缸的服役年限,最大限度地降低生產成本,也可為高爐其他機械零部件的修復提供經驗參考[8]。

圖5 卡具改進前后對比
1)設計結構巧妙,能夠起到連接作用且能夠通水、通風,冷卻鉆頭和吹走碎屑,也能夠防止高溫蒸汽和爐渣倒流進入開鐵口機體內部。只需要摘掉鎖扣、拔出定位方銷即可完成快速更換鉆桿,輕便準確靈活,無卡阻現象,提高維修效率5倍以上,杜絕了鉆桿與卡具之間咬死現象的發生,避免了高爐長時間停爐引發的巨大損失[9]。
2)選用特殊的合金結構鋼,特別是材料中包含Ce,Ce與C結合后形成化合物,分布在晶粒間可改善組織性能,起到細化晶粒、強化材料力學性能的作用。采用特殊的熱處理方式,其組織為板條馬氏體與粒狀貝氏體的混合物,板條馬氏體具有良好的強度和較好的塑性和韌性,粒狀貝氏體具有高的耐沖擊和疲勞強度。
3)采用特殊的機械加工步驟,確保鉆桿連接孔軸線與連接螺紋孔軸線同軸度公差為0.01 mm。制得的零件能滿足下列要求:承受沖擊頻率為29.5 Hz,轉速為320~410 r/min,承受轉矩為560~850 N·m,承受振打壓力為10~18 MPa[10],解決了國內高爐進口開鐵口機鉆桿卡具長期依賴進口的技術難題。