胡亞濤
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠,山東 濟(jì)南 271104)
萊鋼3 200 m3高爐于2010 年3 月16 日開爐投產(chǎn),單位爐容產(chǎn)鐵量10 534.45 t。按計(jì)劃于2022 年1月1 日09:56 開始降料線停爐,2022 年1 月2 日06:06 料線降到預(yù)定位置,降料線至27 m,總共耗時(shí)20 h(降料線期間有1 次休風(fēng),實(shí)際為18 h 25 min)。本次降料線過程共計(jì)耗風(fēng)400 萬m3,累計(jì)耗氧53 547 m3,爐頂打水2 918.5 m3,臨時(shí)打水槍打水345.5 m3,總耗水量3 264 m3,達(dá)到了安全、快速、順利、準(zhǔn)確的降料線停爐計(jì)劃的要求。
預(yù)休風(fēng)前爐況基礎(chǔ)較差,焦比保持440 kg/t,12月29 日12:15—19:40 小休風(fēng)。主要工作:處理爐頂打水槍,保證20 只爐頂打水槍全部正常;拆卸東西2 支十字測溫槍,并安裝臨時(shí)打水槍法蘭裝置;開爐身探瘤孔,接好閥門及氮?dú)夤茏樱盗暇€期間爐身通氮?dú)猓粰z查爐頂熱電偶,在爐頂4 個(gè)上升管安裝臨時(shí)溫度測點(diǎn)電偶;爐體4 個(gè)方位安裝4 個(gè)鋼標(biāo)尺,監(jiān)測爐體在降料線過程以及大修期間的升降情況;在十字測溫法蘭處接煤氣取樣裝置,用鋼管引到爐臺(tái),在降料線時(shí)定期取煤氣樣化驗(yàn)分析[1];休風(fēng)期間對冷卻設(shè)備進(jìn)行檢查,風(fēng)口小套打壓,杜絕向爐內(nèi)漏水,鑒于爐況基礎(chǔ)較差,風(fēng)氧維持不全堵18 號、36 號風(fēng)口。
29 日復(fù)風(fēng)后爐況逐步恢復(fù),由于爐況基礎(chǔ)較差,操作采取保守操作:適當(dāng)提高爐溫(以w(Si)表示,下同)至0.40%~0.55%,保持合適的堿度,從而保證爐況穩(wěn)定順行,熱量充沛,爐缸工作活躍。30 日夜班由于旋風(fēng)除塵器上排灰閥磨漏進(jìn)行了休風(fēng)處理,復(fù)風(fēng)后白班風(fēng)量逐步增加到5 000 m3/min,中班風(fēng)量增加到5 500 m3/min。31 日夜班爐況出現(xiàn)波動(dòng),風(fēng)量適當(dāng)控制在5 100~5 400 m3/min,富氧3 000 m3/h,白班爐況逐步穩(wěn)定,后期風(fēng)量逐步增加到5 700 m3/min,富氧5 000 m3/h。中班保持爐況穩(wěn)定,但水溫差偏高,平均6.0 ℃。考慮到1 月1 日夜班需要加停爐休風(fēng)料,中班風(fēng)量維持在5 700~5 800 m3/min,富氧適當(dāng)增加到8 000 m3/h。1 日夜班風(fēng)量維持中班水平,富氧8500m3/h,水溫差6.5 ℃。29 日至31 日17:00 復(fù)風(fēng),焦比維持在440 kg/t,煤比為110~120 kg/t,期間爐況雖然出現(xiàn)波動(dòng),但在操作上采取的措施較保守,爐況整體可控,為降料線提供一個(gè)相對穩(wěn)定的爐況基礎(chǔ)。
12 月31 日17:00 調(diào)整負(fù)荷為550 kg/t,全焦負(fù)荷料如表1 所示,按照w(Mn)=0.6%,每批料配加錳礦0.7 t,配料w(Si)按0.8%,爐溫控制在0.8%~1.0%,鐵水溫度控制在1 520 ℃以上(見表2)。

表1 全焦負(fù)荷料

表2 中班上全焦料時(shí)爐鐵水成分、熱量統(tǒng)計(jì)
1)1 月1 日夜班01:00 開始上休風(fēng)料25 批,之后加51 t 蓋面焦,加完后停止上料,開始降料線。休風(fēng)料組成:第一組為凈焦20 t+8 批輕料+凈焦20 t+8 批輕料+凈焦10 t+9 批輕料;第二組為加凈焦51 t;停爐料共計(jì)裝入焦炭913.6 t,鐵量1 194 t(見表3)。

表3 休風(fēng)料
2)06:45 發(fā)現(xiàn)33 號風(fēng)口壞。07:45 休風(fēng),共計(jì)上休風(fēng)料23 批,料線為南尺1.99 m,北尺2.11 m,東尺2.16 m。07:45—08:30 休風(fēng)更換33 號小套,08:30 復(fù)風(fēng),料線2.32 m。09:56 上完休風(fēng)料第25 批后開始降料線,當(dāng)時(shí)料線2.32 m,爐內(nèi)剩余鐵量1 219 t。
3)煤氣利用變化:31 日17:00 焦比改530 kg/t后,20:00 煤氣利用率由41%以上降至40%,中班前4 h 的燃料比577 kg/t,后4 h 的燃料比為644 kg/t,平均燃料比為610 kg/t。1 日01:00 上停爐料后,03:00煤氣利用率降至37%左右,05:00 降至35%左右。
4)爐溫?zé)崃壳闆r:由于中班爐溫?zé)崃科臀催_(dá)到停爐方案規(guī)定要求,夜班時(shí)據(jù)平均燃料比735 kg/t進(jìn)行平衡爐溫,最后3 爐鐵爐溫、熱量達(dá)到方案要求(見表4)。

表4 降料線鐵水成分、熱量統(tǒng)計(jì)
08:30 復(fù)風(fēng)后逐漸恢復(fù)風(fēng)量(復(fù)風(fēng)后未噴煤),09:00時(shí)將風(fēng)量加到4 700 m3/min,09:30 風(fēng)量加到4 800 m3/min,09:45 風(fēng)量加到5 000 m3/min。09:56開始降料線,頂壓按0.038 倍風(fēng)量進(jìn)行控制。東西十字測溫臨時(shí)打水槍開始打水,每只流量為22 m3/h。11:45 減風(fēng)到4 800 m3/min,頂壓按0.040 倍風(fēng)量控制。14:05—16:35 休風(fēng)更換32 號、28 號風(fēng)口小套。16:35 復(fù)風(fēng)累計(jì)風(fēng)量158.9 萬m3。復(fù)風(fēng)后風(fēng)量逐步恢復(fù)到4 150 m3/min,頂壓按0.044 倍風(fēng)量控制。18:05 風(fēng)量加到4 300 m3/min,頂壓按0.044 倍風(fēng)量控制。19:00減風(fēng)到4 000 m3/min,此時(shí)料線為雷達(dá)18.69 m,東尺19 m,累計(jì)風(fēng)量216 萬m3,同時(shí)調(diào)整東西十字測溫臨時(shí)打水槍流量,每只12 m3/h。19:50 切煤氣,料線19.63 m,累計(jì)風(fēng)量231.1 萬m3。19:45 風(fēng)量減到最低1 560 m3/min,風(fēng)壓47 kPa,頂壓22 kPa,聯(lián)系能源動(dòng)力廠開火炬大放散,19:50火炬放散眼鏡閥開到位,荒煤氣走火炬放散,能源動(dòng)力廠煤氣凈化關(guān)2 650 mm 蝶閥(19:49 關(guān)到位)和眼鏡閥(19:52 關(guān)到位),20:17 時(shí)800 mm 均壓蝶閥、眼鏡閥關(guān)到位。后逐步加風(fēng),于20:00 風(fēng)量加到2 910 m3/min,頂壓按0.0326 倍風(fēng)量控制,提高至95 kPa,風(fēng)量、頂壓保持穩(wěn)定至1 月2 日00:00。00:00 開始逐步減風(fēng)、降頂壓,00:20 停氧,累計(jì)氧量53547m3。04:00 風(fēng)量減至2 290 m3/min,頂壓降至80 kPa,此時(shí)料線為雷達(dá)25.07 m,東尺26.2 m。04:30 開始逐步緩慢加風(fēng),提頂壓,05:50 風(fēng)量穩(wěn)定在3 100 m3/min,頂壓88 kPa。06:06 休風(fēng),此時(shí)料線為雷達(dá)25.45 m,東探尺約27 m,累計(jì)風(fēng)量3 999 944 m3,具體參數(shù)如表5 所示。

表5 降料線期間操作參數(shù)
1 月1 日09:31—12:01 打開4 號鐵口出鐵,12:01 堵口,累計(jì)風(fēng)量63.1 萬m3,出鐵445.66 t,鐵水溫度1 550 ℃,爐溫1.43%,爐內(nèi)剩余鐵量891.3 t。
2 日03:55 打開2 號鐵口,04:05 打開4 號鐵口,2 個(gè)鐵口共出鐵220 t,出渣240 t(見表6)。06:06 休風(fēng),休風(fēng)后從風(fēng)口中觀察料面在風(fēng)口的位置發(fā)現(xiàn),除西南方位料面在風(fēng)口以上,其他方位基本在風(fēng)口及以下位置,達(dá)到一半風(fēng)口吹空的預(yù)期效果。

表6 降料線出鐵統(tǒng)計(jì)
本次降料線過程CO2含量沒有出現(xiàn)明顯拐點(diǎn),切煤氣時(shí)的料線為19.63 m,達(dá)爐腰位置。期間風(fēng)口漏水嚴(yán)重,煤氣成分H2含量一直異常偏高。11:30 時(shí)料線在8 m 左右,此時(shí)φ(H2)達(dá)到4.5%,14:00 料線到達(dá)14.01 m 時(shí),φ(H2)達(dá)到最高7.3%。14:50—16:35 休風(fēng)更換漏水風(fēng)口后,H2含量下降到正常范圍。煤氣成分如表7 所示。

表7 煤氣成分原始數(shù)據(jù)表
降料線期間頂溫控制的原則:切煤氣前,為確保高爐降料線及布袋運(yùn)行安全,當(dāng)爐頂溫度難以控制時(shí),采用打水和減風(fēng)相結(jié)合的方式,控制頂溫在250~300 ℃,頂溫不得超過300 ℃,干法除塵進(jìn)口溫度不超過260 ℃。切煤氣后,適當(dāng)提高爐頂溫度,將溫度控制在300~350 ℃(見圖1),保證下閥箱溫度小于120 ℃,氣密箱溫度小于70 ℃。

圖1 降料線期間頂溫趨勢
08:30 復(fù)風(fēng)后,堵33 號風(fēng)口,降料線期間風(fēng)口工作正常,12:00 煤氣在線分析φ(H2)達(dá)到9.02%,煤氣取樣化驗(yàn)成分φ(H2)也達(dá)到了6%以上。13:30 發(fā)現(xiàn)32 號風(fēng)口損壞,減風(fēng)期間發(fā)現(xiàn)28 號—33 號之間風(fēng)口頻繁下渣皮,風(fēng)壓10 kPa 左右,28 號風(fēng)口灌渣,14:50—16:35 休風(fēng)更換32 號、28 號風(fēng)口小套。16:35復(fù)風(fēng)后堵32 號風(fēng)口,φ(H2)下降至正常水平3%以下,煤氣取樣化驗(yàn)顯示φ(H2)在4.7%左右。從風(fēng)口成像看風(fēng)口工作恢復(fù)正常。2 日00:30 分27 號—36 號風(fēng)口頻繁下渣皮,01:30 時(shí)12 號風(fēng)口被渣皮堵住一半;01:50 時(shí)11 號風(fēng)口被渣皮堵住一半;02:50時(shí)27 號、28 號、31 號、35 號風(fēng)口暗紅,有毛刺;03:00時(shí)10 號風(fēng)口被渣皮堵?。?3:10 時(shí)8 號、9 號風(fēng)口周圍掛渣明顯;03:20 時(shí)10 號—14 號風(fēng)口被渣皮堵?。?3:30 分8 號—15 號風(fēng)口被堵住;04:00 時(shí)17 號—26 號風(fēng)口發(fā)暗;05:30 時(shí)31 號風(fēng)口發(fā)暗,06:10 休風(fēng)停爐。
1)本次降料線過程安全、順利、準(zhǔn)確,達(dá)到了預(yù)定的降料線停爐要求,停爐料中金屬鐵出凈。
2)降料線時(shí)間為20 h 10 min,除去14:50—16:35 共105 min 的休風(fēng)時(shí)間,實(shí)際降料線時(shí)間為18 h 25 min,期間未發(fā)生大的爆震,料線到達(dá)爐腰時(shí)頂壓有波動(dòng)但料線沒有明顯變化。
3)切煤氣之前頂壓按(0.038~0.044)×匹配風(fēng)量,切煤氣之后頂壓按0.0326×匹配風(fēng)量,頂壓使用水平提高,使得本次降料線時(shí)間縮短。
4)本次降料線過程中,切煤氣后使用荒煤氣放散,降低了煤氣放散過程中的噪音和污染。
5)停爐料改變以往分兩段負(fù)荷的加入方式,有利于提高降料線過程中爐溫?zé)崃浚瑢?shí)踐表明此停爐料方式能夠滿足降料線的熱量需求。