999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

客車制動跑偏問題的研究與優化

2024-01-11 11:41:35司宗正趙興旺周寶高云慶裴冠茹
時代汽車 2023年23期

司宗正 趙興旺 周寶 高云慶 裴冠茹

摘 要:行駛穩定性是影響汽車的安全行駛的重要特性之一,本文針對某客車新車型在開發過程中出現的典型的制動跑偏現象,開展了問題成因的探究及排查分析,并提供了優化方法和技術解決方案,為類似車型的底盤設計開發、制動跑偏問題解決提供了技術參考。

關鍵詞:行駛穩定性 客車 制動跑偏

汽車行駛穩定性是影響車輛安全性、舒適性的重要指標[1]。汽車在直線行駛過程中,方向盤在無轉角或力矩輸入情況下,車輛行進方向產生改變。為保持車輛的直線行駛,駕駛員需對方向盤施加附加力。但當駕駛員的手離開方向盤后,車輛不能自主保持直線行駛狀態,反映出汽車的行駛穩定性能力不足。

制動方向穩定性是行駛穩定性主要特性之一,若制動時發生跑偏、側滑或失去轉向能力,則汽車將偏離原來的行駛路徑[2]。GB 7258《機動車安全運行技術條件》規定,機動車在平坦、硬實、干燥和清潔的道路上行駛,不得有方向盤擺振、路感不靈、跑偏或其它異常現象[3]。

跑偏可能導致車輛失控,在緊急制動或高速行駛時尤為危險。因此,深入研究客車制動跑偏的機理、系統性地解決制動跑偏問題,具有重要的意義和價值。

1 研究背景

在某客車新車型的開發驗證過程中,出現了直線行駛不穩定和嚴重的制動跑偏問題現象,且隨著車輛制動力的變大,跑偏的趨勢會越發明顯。具體故障表現為:以90kM/h為初始速度開展緊急制動,直至車速降到0時,車輛相對于初始位置,橫向方向最多可跑偏一個車道。

2 主要原因分析

行駛跑偏是復雜的系統性問題,相關的成因較多。有車輛自身的原因,如輪胎氣壓、轉向回正性能差、重心不居中導致的左右載荷分布不均、四輪定位參數偏差、制動力左右偏差等。也有還有一些外界因素,如路面不平度、側向風干擾等[4]。不少故障車輛制動跑偏伴隨著有直行跑偏的情況,因此解決車輛的制動跑偏問題前,首先要排除車輛直行跑偏因素的干擾影響。

2.1 輪胎相關因素

氣壓不一致將使左右車輪滾動半徑、滾動阻力不一致,導致跑偏。左右側輪胎磨損程度的不一致,向滾動半徑小的一側跑偏。當胎面磨損嚴重時,輪胎的抓地力會下降,制動時胎面好的地面反力較大,向胎面較好的一側跑偏。不同輪胎的錐度效應力大小有差異,不同錐度輪胎在車輛上的裝配方向應有工藝作業要求,否則錐度將影響車輛的直線行駛能力。

2.2 轉向系統回正能力差

具體表現為:方向盤向左打,松手后仍向左跑偏;方向盤向右打,松手后仍向右跑偏。同時方向盤回正差,駕駛員松手后,車輛的殘余橫擺角速度大。

造成該現象的主要因素有:四輪定位參數設計缺陷導致的回正力矩不足、轉向機內部傳動機構摩擦力矩過大、轉向傳動軸與內飾件干涉導致的干摩擦、主銷內部滾針軸承或止推軸承損壞卡滯、轉向直拉桿及轉向橫拉桿球頭銷的轉動摩擦力矩過大等。

2.3 四輪定位參數偏差

前懸架車輪定位參數,尤其是車輪前束角、主銷后傾角、主銷內傾角的影響尤為明顯。此外,主銷內傾角衍生出的輪胎接地點主銷偏置距,對制動時的行駛穩定性也有顯著的影響,如圖1所示。如果左右側的主銷偏置距差異過大,制動時作用于左右車輪的轉向力矩M1=F1*a與M2=F2*b無法達到平衡,對制動穩定性產生嚴重的不利影響,車輛將會向主銷偏置距大的一側跑偏。

2.4 重心及前后軸不對中

車輛各制動力產生的合力與行駛的方向相反,理想情況下,其等效作用點應與車輛的質心位置重合。但在真實的場景中,制動力合力很難與車輛的質心重合。

如果整車重心位置與車輛XZ平面偏置距大,在車輛的制動過程中,即使左右制動力均衡,制動合力與橫向偏置距共同作用而產生導致跑偏的橫擺力矩。當此力矩超過車輛極限的穩定能力時,車輛就會產生制動跑偏的現象。此外,前后軸中心平面不重合,也會導致跑偏問題的發生。

2.5 制動力偏差

左右側制動力偏差大,會導致跑偏。另外,即使技術設計要求完全相同,不同制造批次之間的制動摩擦片及制動盤因為原材料、生產制造公差等一致性的差異,如果混裝將會導致車輛不同程度的制動跑偏。

左右側制動間隙不等,也會導致跑偏。未制動時的自由狀態下,左右側摩擦片與制動盤之間的間隙值差異大、制動管路壓力不一致將導致建壓速度不一致,導致左右車輪不能同步產生相同的制動力。間隙大的一側制動時反應慢,間隙小的一側制動時反應快,車輛向制動響應快的一側跑偏。

2.6 干涉轉向

車輛行駛時懸架上下運動,前束由轉向桿系和懸架構件的復合牽連運動作用而發生變化,前束的變化在客車行業也稱為干涉轉向。

轉向拉桿上的球頭銷,既固定在懸架的轉向節臂上,同時又是轉向直拉桿的一部分,如圖2所示。該球頭銷隨懸架運動做相應位移的同時,轉向直拉桿又限制了球頭銷作相應的移動,致使轉向節臂球頭相對于主銷在車輛的X方向做前后移動,繼而引起轉向輪的轉動,輪胎將產生一個側偏力[5],導致車輛產生較明顯的跑偏。

在制動工況下,后軸負載向前軸轉移且制動力越大軸荷轉移越多。前軸軸荷的增量,導致前懸架彈簧壓縮量的進一步增加,車輪相對于車身向上跳動。在跳動過程中,車輪運動軌跡受懸架導向桿系和轉向系的約束,繼而觸發干涉轉向,使車輛跑偏。

懸架導向桿軸向剛度不足或橡膠襯套剛度過小,汽車制動時桿系和襯套發生彈性變形,繼而導致懸架導向桿系與轉向系發生柔性的運動干涉,導致車輪的偏轉,使汽車跑偏。懸架設計時應考慮相應的措施,減少或消除制動及驅動時的懸架變形[6]。

3 實車情況排查

針對上述導致制動跑偏的主要原因,開展系統性地研究。針對該車型制定跑偏的相關因素,逐一排查并鎖定問題的根本原因。

3.1 輪胎排查

對跑偏車輛的車輪情況,進行了全面確認:輪胎與輪輞的配合,符合輪胎供應商的安裝標識要求,未發現輪胎內外側反裝的現象。輪胎氣壓經過實際測量,均在理論設定的公差范圍內,未發現超差的情況,且左右側車輪的靜力半徑未出現明顯異常。基于以上排查結果,可以排除車輪導致的跑偏。

3.2 轉向系異常排查

制作輔助工裝,測量轉向及懸架系統的干摩擦力矩,根據實測結果判斷無異常。進一步對轉向直拉桿、懸架轉向節臂、轉向橫拉桿等位置的球頭,以及主銷、轉向搖臂等部位的軸承進行檢測,啟動及旋轉摩擦力矩均正常,未發現異常。查驗轉向傳動軸與底盤周邊、內飾件等配合部位的間隙情況,未發現有干涉摩擦的情況。通過以上的排查,可排除轉向系異常導致的車輛跑偏。

3.3 四輪定位參數排查

車輪外傾角、主銷內傾角、主銷后傾角有著關鍵的作用,四輪定位角度的公差范圍也很重要[7]。一般情況下控制在±30′范圍內,可保證車輛不會出現嚴重的跑偏現象。

將跑偏的故障車輛重新上檢測線,做四輪定位參數測量。經復測,前后懸架車輪前束角左右偏差為5′,主銷后傾角左右偏差均為26′、主銷內傾角左右偏差20′,符合設計的公差要求。但上推力桿與下推力桿的長度差異較大,導致在制動時,車輪向上跳動過程中,主銷后傾角有較明顯的衰減。

3.4 重心及前后軸對中性排查

經確認圖紙,設計方案無問題。對跑偏客車的重心進行了測量,重心在Y向的偏差在設計許可的范圍內,實車狀態符合設計需求,無明顯的導致跑偏的風險。

3.5 制動力偏差排查

車輛在測試評價前,已通過了短里程的制動器磨合,可以排查磨合不良導致跑偏的情況。調取車輛過檢測線時的制動力實測數據并進行了復測,結論為左右及前后軸制動力偏差值、制動力響應時間均符合設計要求。此外,對車輛是否存在拖剎的現象也進行了排查,未發現異常。綜上,可排除制動器相關因素導致的車輛跑偏。

3.6 干涉轉向排查

經設計校核和實車狀態確認,實車狀態與設計圖紙要求一致。基于該車型設計圖紙,測量懸架及轉向系統硬點,利用ADAMS搭建該車型的動力學仿真模型,如圖3所示。

通過摸底分析發現,轉向和懸架系統硬點坐標布置不合理,存在明顯的轉向干涉情況,且推力桿系的襯套剛度設定不合理,需優化改進。對分析結果開展進一步研究發現,該狀態將導致車輛向右跑偏,與故障車輛實際表現一致。

4 方案制定與問題解決

針對已排查出的干涉轉向問題,借助仿真手段探索解決方案并驗證方案的有效性。進一步結合故障車型實際情況,本著最少改動量的原則,制定可行的技術改進方案。

結合仿真分析結果,對上推力桿前襯套硬點、轉向節臂球頭硬點進行了優化設計,優化前后的硬點坐標對比如表1所示。

除優化懸架相關的硬點坐標外,在兼顧底盤濾振舒適性,并充分考慮襯套耐久可靠性、橡膠硫化的工藝性等因素的前提下,通過調整橡膠原材料硬度、優化球頭內部設計結構,將上下推力桿前后點襯套的徑向剛度由40kN/mm加大至90kN/mm。

該客車車型為整體式轉向系統,左右側轉向節通過橫拉桿連接。懸架上下運動時,左右轉向前輪朝同向偏轉。如果轉向干涉量較大將導致跑偏,因此前束變化量越小越好。

通過仿真分析可以看出,20000N緊急制動力作用下,轉向輪前束由原狀態的0.95°優化至0.1°,改進效果顯著,對制動跑偏量的遏制有較大貢獻。優化前及優化后前束特性對比,如圖4所示。

此外,隨著推力桿襯套剛度的提升,在制動力下橡膠襯套彈性變形量顯著降低,進而使主銷后傾角在緊急制動工況下的衰減量同步得到改善,如圖5所示,有利于提升制動工況整車保持直行的能力。

按照仿真優化輸出的改進技術方案,制作了轉向節臂、推力桿總成等改進樣件。更換優化部件后,參照GB 12676《汽車制動系統結構、性能和試驗方法》[8],對實車開展對比測試評估改進效果。車輛從90Km/h制動到靜止狀態,跑偏量由原狀態的2m減小為0.2m,未偏出所在車道。實車表現與設計優化后的理論研究結果一致,效果顯著。

5 結語

本文結合具體的客車車型,以實際開發過程中典型的制動跑偏疑難技術問題為例,系統、深入研究了與客車制動跑偏強相關的主要因素、導致跑偏問題產生的機理、故障排查思路和方法,并提供了具體的解決思路及最終技術方案,為客車底盤設計開發工作、制動跑偏問題的解決,提供了理論依據和技術參考。

參考文獻:

[1]姚謝鈞,陳德玲,趙軍峰.輕型客車跑偏問題的分析與改進[J].客車技術與研究,2016.2.

[2]余志生.汽車理論[M].5 版.北京:機械工業出版社,2010.5.

[3]公安部交通管理科學研究所.機動車運行安全技術條件:GB/ 7258- 2012[S]. 北京:中國標準出版社,2012.

[4]阿達姆·措莫托.汽車行駛性能[M].北京:科學普及出版社,1992.

[5]安部正人.車輛操控動力學[M].北京:機械工業出版社.2012.06.

[6]劉惟信.汽車設計[M].5 版.北京:清華大學出版社,2001.7.

[7]Jornsen Reimpell.Automotive Chassis[M]. SAE International. 2001.5.

[8]GB 12676-1999,汽車制動系統結構、性能和試驗方法[S].北京:中國標準出版社,1999.

主站蜘蛛池模板: 在线a视频免费观看| 欧美日韩免费在线视频| 91网址在线播放| 国产欧美日韩va| 国产成人亚洲欧美激情| 国产亚洲高清视频| 欧美不卡视频在线观看| 久久青青草原亚洲av无码| 中文字幕一区二区视频| 四虎在线观看视频高清无码| 国产国拍精品视频免费看| 四虎免费视频网站| 国产精品lululu在线观看| 91蜜芽尤物福利在线观看| yjizz视频最新网站在线| 久青草免费视频| 中国美女**毛片录像在线| 国产精品欧美激情| 国产sm重味一区二区三区| 免费国产一级 片内射老| 69视频国产| 国产在线欧美| 亚洲第一精品福利| v天堂中文在线| 亚洲美女一区二区三区| 一级毛片免费播放视频| 欧美成人免费午夜全| 国产chinese男男gay视频网| 手机在线看片不卡中文字幕| 手机在线国产精品| 亚洲激情99| 国产视频一区二区在线观看| 国产真实二区一区在线亚洲 | 国产自在自线午夜精品视频| 亚洲成在线观看 | 婷婷色婷婷| 青草视频久久| 激情爆乳一区二区| 精品久久香蕉国产线看观看gif| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| www.亚洲一区| 亚洲欧美成人在线视频| 丁香婷婷激情综合激情| 成人伊人色一区二区三区| 国产精品一线天| 欧美成人精品在线| 黄色网在线| 99精品这里只有精品高清视频| 无码视频国产精品一区二区| 亚洲精品麻豆| 2021国产精品自拍| 亚洲国产综合精品一区| 欧美日在线观看| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 成人国产一区二区三区| vvvv98国产成人综合青青| 五月天综合网亚洲综合天堂网| 99久久99视频| 国产免费a级片| 最新加勒比隔壁人妻| 91蜜芽尤物福利在线观看| 国产剧情无码视频在线观看| 亚洲午夜18| 国产在线观看人成激情视频| 国产91久久久久久| 99久久国产精品无码| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 欧美成人区| 久久精品波多野结衣| 一级片免费网站| 亚洲性影院| 2021精品国产自在现线看| 亚洲三级视频在线观看| 欧美精品v欧洲精品| 国产尤物在线播放| 国产成人精品视频一区二区电影| 无码高潮喷水专区久久| 欧美精品v| 午夜小视频在线| 在线观看亚洲精品福利片| 国产乱子伦视频在线播放| 欧美色视频日本|