陳南海 王 志 程祝祥 鐘國鴻 唐志超
(1.紫金礦業(yè)集團股份有限公司;2.龍興有限責任公司;3.紫金(長沙)工程技術有限公司)
隨著礦山開采的不斷進行,資源量減少,松散覆巖充填體下的殘礦資源以及淺部殘留礦柱資源的開發(fā)利用受到礦山的普遍重視。對這些資源進行回采,普遍存在諸如頂板不穩(wěn)固等方面的安全風險。
為了最大限度地回收松散覆巖充填體下的殘礦資源,擬采用注漿法,通過漿液滲透將碎石集料顆粒膠結成體,以提高松散體的強度,形成具有一定承載性能和強度的完整固結體,即人工假頂,從而保障回采的頂板安全[1-2]。
某金礦已開采多年,目前礦井采深超過1 000 m,并逐年遞增,礦石品位也呈下降趨勢,而礦山前期受采礦方法的局限,上部中段基本采用空場法回采,遺留了大量高品位礦柱,這些殘礦資源周圍空區(qū)都進行了廢石干式充填,若想回收這部分殘礦資源,則必須考慮干式充填體的控制和處理措施。
根據(jù)對殘留礦柱資源的調查與統(tǒng)計,這些資源平均金品位為9.87 g/t,可回收金金屬量高達233.85 kg。這些資源主要為頂?shù)字V,部分原有采場留有間柱,礦柱相鄰原采場均采用干式充填方法,進行了未接頂充填。為了保障殘留礦柱資源的安全回采,研究確定采用注漿加固松散覆巖充填體,使之形成具有一定強度與穩(wěn)固性的人工假頂,保障回收過程的頂板安全。
殘留礦塊主要由井下350 m 中段原350-7#采場頂柱及400 m 中段原400-7#采場底柱構成,采場實測平面圖見圖1,試驗采場長50 m,350-7#采場頂柱厚5~7 m,400-7#采場底柱厚5.5 m,寬度為礦塊厚度,平均4.4 m?;夭蓵r為了保障頂板安全,視散體固結情況及人工假頂穩(wěn)定性留點柱。采礦方法示意見圖2。


松散覆巖注漿膠結體形成的人工假頂層與圍巖的力學環(huán)境直接影響底柱的回采,它的單元形態(tài)確定膠結體的承載性能和變形特性,成形方式?jīng)Q定凝結體的膠結強度[3-4]。結石率、注漿材料的膠結強度和彈性模量等宏觀因素影響膠結體的穩(wěn)定性[5-6]。
注漿膠結充填體假頂作用于底柱之上,具有較高強度,其假頂?shù)氖芰η闆r見圖3。底柱回采時起到承載上覆充填體的作用,同時作為梁、板支撐限制圍巖變形,采場圍巖的變形引起注漿膠結體內的應力變化,以阻礙圍巖的變形[7-8]。

礦山經(jīng)過30 余年的開采,上部中段干式充填體在爆破震動和裂隙水的作用下,碎石細顆粒在充填體底部形成了板結,板結層密度高、裂隙少,厚度在6.2~12.6 cm,注漿充填時可作為天然的阻漿墻,有利于漏漿的控制。
根據(jù)350 m 中段試驗采場結構參數(shù)與干式充填體的現(xiàn)場充填特征,結合漿液的流動性能,在脈內巷設計注漿鉆孔,如圖4 所示。在脈內巷頂部布置5 個注漿孔,在巷道左右拱肩各布置1 個注漿孔,沿脈內巷方向每10 m 設置1排,每排設置3個鉆孔直至采場長度。施工時采用φ42 mm 風鉆鉆頭打孔,鉆孔角度根據(jù)現(xiàn)場礦體傾角實際進行調整,孔深8~12 m,注漿厚度經(jīng)計算為8 m。
3.3.1 注漿設備
注漿施工時主要用到的設備有注漿泵、花管、注漿槍、封堵材料等,其主要設備性能參數(shù)見表1。

3.3.2 注漿材料
試驗采場上部覆巖松散體注漿材料主要包括425#普通硅酸鹽水泥、水玻璃和水。雖然被注充填體經(jīng)長年累月沉降固結,但散體間裂隙不均勻性較大,個別鉆孔可能存在注漿量較大卻沒有明顯壓力增長,此時應加注水玻璃,縮短膠凝時間,提高注漿效率[9]。
3.3.3 漿液配比
(1)純水泥漿液:水泥種類為425#普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比以(質量比)0.6∶1和0.8∶1,共2種。
(2)水泥-水玻璃雙液注漿:水泥為425#普通硅酸鹽水泥,水玻璃為液態(tài)水玻璃,其配比為水泥與水比例為0.8∶1(質量比),水泥漿液與水玻璃比例為5∶1(體積比)。
3.3.4 注漿施工流程
根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)條件,為了保障松散覆巖充填體內的成孔率,施工流程如下:①注漿前先施工第1 排共3個注漿孔;②先對巷道左右拱肩處的注漿孔進行注漿施工作業(yè),再對中間孔進行注漿作業(yè);③施工第2排鉆孔,完成第2排孔注漿,鉆孔注漿交替作業(yè)直至完成全部孔的注漿作業(yè)。注漿固結工藝流程見圖5。

根據(jù)礦山試驗采場的實際情況,利用COMSOL物理場仿真計算軟件,以試驗采場底柱、注漿固結體、松散覆巖和上下盤作為模型計算組件,建立模型長、寬、高分別為50、18和40 m,模型見圖6。

在回采底柱殘礦時,試驗采場底柱厚度為5.5 m,礦房長度50 m,礦體平均寬度4.4 m,第一次回采高度為2.5 m,第二次回采高度為3 m。本次模擬計算嚴格按照注漿固結、養(yǎng)護、回采、充填的步驟進行,模型計算時,記錄回采過程中圍巖與膠結充填體的應力應變狀態(tài)和位移情況,輸入礦巖力學參數(shù)及初始條件,模擬計算結果見圖7。

根據(jù)圖7可知,試驗采場頂部出現(xiàn)了3 cm的最大位移,底部沒有出現(xiàn)位移情況。說明底柱在注漿膠結松散體厚度為8 m 時的回采過程中較為安全,為了充分保障最后一層回采時頂板的可靠性,可采取一定的支護措施。
注漿工業(yè)試驗實施過程中,注漿初期散體裂隙率較大,漿液流通性能好,注漿壓力基本維持在2.4 MPa 左右,為了更好地控制漿液流動范圍,避免漿液充填到非目標區(qū)域,造成漿液浪費,增加成本,同時提高注漿質量,在注漿初期提高漿液濃度,采用添加水玻璃雙液注漿的方式間歇性注漿來控制漿液的流動范圍[10]。注漿材料消耗費用見表2。

350 m 中段試驗采場廢石散體注漿加固過程中,總共設置了注漿孔32 個,補孔5 個。在散體鉆孔因廢石塊度較大,充填體在長年爆破振動過程中整體密實性較好,部分鉆孔底部出現(xiàn)了塌孔。但整體上注漿固結后人工假頂保持了較好的穩(wěn)固性,為回采底柱提供了良好的頂板安全,提高了礦石回采率,減少了廢石混入率,降低了礦石貧化,為礦山企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。
(1)針對礦山空場嗣后干式充填的殘留礦柱回收技術難題,提出采用注漿的方式固結干式散體充填料,使之形成具有一定強度與穩(wěn)固性的整體,保障礦柱回采的頂板安全,可為類似殘留礦柱的回采提供借鑒。
(2)礦柱在回采過程中,沒有出現(xiàn)冒頂、垮塌現(xiàn)象,固結完整性較好。如果采場跨度較大,可預留點柱,減小頂板暴露面積,保證回采過程中的頂板安全。
(3)試驗采場上部散體覆巖注漿后,礦柱回收了1 223.4 t 高品位金礦石,回采率高達78.53%,減少了上部廢石的混入,礦石貧化率控制在12%以內,干式散體覆巖注漿固結取得了較好的效果,提高了經(jīng)濟效益。