伏學斌,袁勇,王新民,王天卓
(中國石油長慶油田分公司第九采油廠,寧夏 銀川 750006)
油井井筒結(jié)垢后,大大制約了原油產(chǎn)出。國內(nèi)各大油田積極探索油井井筒清防垢技術(shù),當下主要以化學法和機械法為主,但由于區(qū)塊地層物性及開采方式的不同,導致其適應性也存在較大差異。基于此,本文通過對G83 區(qū)的油井井筒結(jié)垢原因進行分析,研究出針對本區(qū)油井井筒適應性較好的清防垢治理措施,為G83 油藏穩(wěn)產(chǎn)提供有力的井筒保障。
2021 年1 月—2022 年6 月G83 油藏油井檢泵315 井次(228口),其中井筒結(jié)垢井116 口(129 井次),占比達到50.9%。井筒結(jié)垢導致:一是油井卡泵、泵閥失效,其中①卡泵上修72 井次,占檢泵井22.9%,②球座結(jié)垢漏失、失靈上修73 口,占檢泵井23.2%;二是油井產(chǎn)液量下降,累計開展通井84 井次,其中遇阻47 井次,遇阻率56.0%。
2.1.1 地層水與注入水混合結(jié)垢
區(qū)域注入水為洛河層地層水,水型為Na2SO4,長4+5、長6 地層水礦化度高,水型為CaCl2,并含有大量的鋇鍶成垢離子,注入水與地層水混合后易生成BaSO4和CaCO3垢。
G83 區(qū)地層水與清水注入水配伍試驗統(tǒng)計表如表1 所示。近兩年結(jié)垢井中見注入水10 口,結(jié)垢類型為碳酸鹽和硫酸鹽的復合垢。目前清水系統(tǒng)均進行了納濾脫硫,井筒結(jié)硫酸鹽垢的現(xiàn)象較少。

表1 G83 區(qū)地層水與清水注入水配伍試驗統(tǒng)計表
2.1.2 地層水自身結(jié)垢
地層流體進入井底時,壓力和溫度突然降低,破壞了流體在地層內(nèi)部的化學平衡,使CO2釋放而生成CaCO3垢[1]。
不同層位地層水自身結(jié)垢趨勢試驗結(jié)果表如表2所示。近兩年結(jié)垢井中長4+5、長6 層合采30 口,平均結(jié)垢厚度0.8~1.2 mm;長4+5 層單采57 口,長6 層單采18 口,平均結(jié)垢厚度1.8~3.0 mm。根據(jù)統(tǒng)計,地層自身結(jié)垢是目前井筒結(jié)垢的主要原因,其中長4+5 層井筒結(jié)垢最嚴重,其次為長4+5、長6 層合采。

表2 不同層位地層水自身結(jié)垢趨勢試驗結(jié)果表
2.1.3 低流壓、低液量井筒結(jié)垢明顯
流壓下降降低了采出液中的碳酸鹽溶解度,使碳酸鹽垢沉積,同時地層中壓力平衡受到破壞,使油層中黏土微粒隨碳酸鹽晶體運移出地層,兩者混合形成垢質(zhì)[2-3]。
近兩年結(jié)垢井中流壓<3 MPa 的井60 口,占比51.7%,平均結(jié)垢速率2.8 mm/a,如圖2 流壓分級油井結(jié)垢柱狀圖;日產(chǎn)液<1 m3的井58 口,占比50.0%,平均結(jié)垢速率2.3 mm/a 如圖1 液量分級油井結(jié)垢柱狀圖。隨著壓力和產(chǎn)液量的持續(xù)下降,垢不斷沉積,導致井筒結(jié)垢范圍更廣、結(jié)垢速率更快,治理難度增大。

圖1 結(jié)垢位置分布柱狀圖

圖2 不同阻垢劑碳酸鈣垢阻垢率柱狀圖(2020年)
2.1.4 垢主要集中在射孔段附近
在整個采油井筒中,套管內(nèi)壁、油管外內(nèi)壁、抽油泵活塞、篩管孔眼,抽油桿等所有井下附件都可能結(jié)垢,而射孔段附近是溫度和壓力變化最為劇烈的地方,也是垢大量聚集的部位[4]。
近兩年實施磨鉆47 井次,通過遇阻位置分布情況,結(jié)垢主要集中在射孔段附近30 m(37 井次)以及尾管附近10 m(10 井次)。此類井對油井產(chǎn)液量的發(fā)揮具有一定影響,32 口井磨鉆后進行了酸浸,增油9 t/a,如圖1 結(jié)垢位置分布柱狀圖所示。
3.1.1 常規(guī)液體藥劑井口投加
當碳酸根離子濃度為400 mg/L 時,鈣質(zhì)阻垢劑效果均較好,其中阻垢劑ZG-108 效果最好,阻垢率達93.2%,如圖2 不同阻垢劑碳酸鈣垢阻垢率柱狀圖(2020年)。選取動液面≤1 700 m,結(jié)垢速率≤3 mm/a的井,加藥量10~30 kg/次,加藥周期10 d,投加后使用50 kg 水沖洗,確保藥劑投加至液面。根據(jù)油藏不同單元的結(jié)垢情況,調(diào)整阻垢劑投加藥量58 井次,目前共計投加150 口。
檢泵周期由256 d 延長到321 d,整體防垢效果較好。由于套管投加阻垢劑的用量較小,水沖洗的范圍有限,部分藥劑會黏附在套管壁上,影響加藥效果。
3.1.2 固體顆粒阻垢劑套管投加
PBTCA 具有良好的阻碳酸鈣垢的性能,還具有良好的耐高溫、耐氧化、耐氯穩(wěn)定性能,作為固體顆粒阻垢劑的主劑[5-6]。
選取動液面≤1 700 m,結(jié)垢速率≤3 mm/a 的井,投加量為口袋容積的80%,加藥周期3 個月,加藥工具連套管環(huán)空,將顆粒阻垢劑隨水流帶入井筒環(huán)空,停井8 h 后啟井,確保藥劑沉降至井底。
在結(jié)垢嚴重區(qū)域開展投加試驗28 口。
投加后采出液中游離Ca2+含量增加,成垢Ca2+含量減少,實現(xiàn)了阻垢,檢泵周期342 d 上升到534 d,投加1 次藥劑有效期可達3 m,克服了人工加注藥劑有效率低、深井和高氣壓井加注不到位等問題,圖3為L64-101 采出液Ca2+含量(mg/L)(2020年)。

圖3 L64-101 采出液Ca2+含量(mg/L)(2020年)
存在問題:①投加固體藥劑需要停井8 h,影響采油時率;②藥劑易堆積在油管接箍上,存在卡鉆風險,目前起油管時發(fā)生卡鉆2 口。
3.1.3 固體阻垢器井下配套
入井條件及原則:選取動液面>1 700 m,液量<1 m3/d 的井,或用于封上采下、無法井筒加藥的井,隨尾管下入至眼管和泵之間的位置。
實施情況:配套固體阻垢器21 口,平均運行時間460 d,目前仍在工具有效期內(nèi)6 口。
效果認識:起出前期入井8 套,平均服役312 d,結(jié)垢速度3 mm/a 下降到1.8 mm/a。固體阻垢劑在原油中緩慢溶蝕,阻垢效果好,且操作簡便。
存在問題:在用固體阻垢器最短63 d 藥劑溶解完畢,最長375 d 溶解完畢,平均有效期312 d;工具阻垢劑在每口井井底溶解速率不同,難以準確預測剩余量,無法確定補充藥品的周期;目前對下入阻垢器的井,超過300 d 后投加固體顆粒阻垢劑,延長治理效果。
3.2.1 通井、磨鉆
存在問題:(1)部分井結(jié)垢速度快,連續(xù)兩年重復遇阻磨鉆的井共3 口,平均檢泵周期291 d;(2)部分井磨鉆困難,近兩年磨鉆無進尺、酸浸后二次磨鉆至人工井底井2 口;(3)磨鉆后需要繼續(xù)實施酸浸,提高清垢效果。
3.2.2 酸浸
選井條件及原則:儲層物性好、符合地層堵塞特征的油井(液量下降、含水穩(wěn)定或上升)或動管柱作業(yè)井筒結(jié)垢厚度≥3 mm 的油井。
實施情況:2022 年截至實施酸浸43 口,有效31 口,有效率72.1%,平均單井日增油0.37 t/d,累計增油1 946 t。
效果認識:(1)東南單采長4+5 單元,東部合采單元儲層物性較好,結(jié)垢相對嚴重,酸浸后提液明顯,共實施8 口,單井增油0.50 t/d;(2)生產(chǎn)動態(tài)表現(xiàn)為液量下降,含水穩(wěn)定的井實施效果相對較好,共實施7 口,單井增油0.47 t/d。(3)根據(jù)試擠壓力,確定酸浸井和參數(shù),壓力18 MPa 以上的優(yōu)先實施,壓力15~18 MPa 的增加反應時間2~3 h,15 MPa 以下的不實施;(4)對比酸浸前后求吸水,試擠壓力下降明顯,清垢疏通效果顯著。
(1)結(jié)垢機理認識。增加垢樣分析井數(shù)和可對比井數(shù),準確判識井筒結(jié)垢的形成機制,針對性、多元性地開展防垢治理。(2)合理生產(chǎn)制度。摸索合理流壓,避免流壓大幅度下降,減緩油井結(jié)垢速度;同時開展增產(chǎn)措施,提高結(jié)垢井的液量,及時排出結(jié)垢顆粒,減少在井筒上的附集。(3)固體藥劑投加。優(yōu)化藥劑顆粒粒徑和投加方式,便于固體藥劑能夠到達井底口袋,避免卡鉆風險;同時設(shè)立治理專項,優(yōu)選一個區(qū)域開展整體投加試驗,便于進行效果評價。(4)固體阻垢器使用。開展工具藥劑評價和優(yōu)選,固化使用技術(shù)規(guī)范,增強油藏適應性,延長有效期;針對結(jié)垢嚴重的井,結(jié)合檢泵入井阻垢器,操作簡便,效果明顯,建議持續(xù)使用。(5)配套開展其他治理。井筒中腐蝕產(chǎn)生的鐵銹、油井出砂產(chǎn)生的砂粒有助于垢物附著沉積,析出的蠟和無機垢混合形成更難溶解的垢物,需要在防垢的同時,針對井筒情況,同時開展井筒的防腐、防砂、防蠟治理。(6)開展新工藝試驗:一是防止垢物在井筒管柱上凝結(jié)沉積;二是提高采出水中碳酸鹽溶解度。
(1)通井、磨鉆。堅持對1.5 a 以上未處理過井筒的井,結(jié)合動管柱作業(yè)實施通井處理,同時洗井結(jié)束后試求吸水,驗證地層堵塞情況。針對磨鉆時效短或磨鉆困難的井,在磨鉆后需要繼續(xù)實施酸浸,提高清垢效果。(2)酸浸:一是堅持物質(zhì)是基礎(chǔ)、能量是保障的選井思路,做好結(jié)垢區(qū)能量培養(yǎng),開展小水量強化注水;二是根據(jù)試擠壓力,個性化參數(shù)設(shè)計,試擠壓力高的井增加酸液用量至8~10 m3,增加預處理環(huán)節(jié),試擠壓力較低的井維持酸液用量4~5 m3,酸化反應結(jié)束后將酸液頂替至地層;三是開展酸液及添加劑配方的優(yōu)化研究,降低酸對儲層的二次傷害。