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粒度波動(dòng)對殼牌氣化爐氣化過程的影響分析

2024-03-20 07:33:38
山西化工 2024年2期
關(guān)鍵詞:影響分析

劉 智

(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司,山西 大同 037000)

0 引言

當(dāng)前,殼牌氣化爐已成為多數(shù)煤化工企業(yè)所應(yīng)用的一類重要設(shè)備,而在其實(shí)際應(yīng)用過程中,氣化爐的運(yùn)行效果受到多種因素的影響,其中較為突出的影響因素則是煤樣的粒度,這也是煤質(zhì)分析中較為基本但頗具重要性的一類煤質(zhì)數(shù)據(jù)。根據(jù)相關(guān)研究文獻(xiàn)可知,煤樣的粒度波動(dòng)對粉煤的物理性質(zhì)影響較為顯著,進(jìn)而影響到殼牌氣化爐的運(yùn)行質(zhì)量。因此在實(shí)際工作中,需要對粒度波動(dòng)如何影響殼牌氣化爐氣化過程問題做進(jìn)一步深入探究。

1 樣品制備

為充分探究入爐煤粒度波動(dòng)如何影響殼牌氣化爐的氣化過程,本次選取某煤礦企業(yè)編號為SH 的煤樣作為實(shí)驗(yàn)材料進(jìn)行研究。根據(jù)殼牌氣化爐入爐煤粒度基本在20~60 μm 范圍內(nèi)波動(dòng)的特點(diǎn),按照如下步驟進(jìn)行實(shí)驗(yàn):利用堆錐法對SH 煤炭材料進(jìn)行細(xì)分,以獲得代表性煤樣,而后依次使用磨煤機(jī)與球磨機(jī)對煤炭材料進(jìn)行磨制;在磨制完成后,使用BT-2003 型激光粒度分布儀,對磨制完成的煤炭材料進(jìn)行粒度測定,并根據(jù)測定結(jié)果,選取三個(gè)粒度等級(三個(gè)等級的粒徑中位數(shù)分別為60、40、20 μm),以完成材料選取;將不同粒度級別的煤樣放置在105 ℃恒溫通氮干燥箱干燥2 h,然后放置于干燥器中冷卻,除去粉煤樣內(nèi)部的水份。最后將煤樣中埋入金屬細(xì)線接地,進(jìn)行粉體內(nèi)部的靜電消除,以此得到用于煤樣氣化反應(yīng)特性的樣品,再將其用于氣化爐反應(yīng)[1-2]。

2 入爐煤樣的基礎(chǔ)分析

在基礎(chǔ)分析環(huán)節(jié)中,為確保煤質(zhì)穩(wěn)定性,研究人員首先對氣化爐運(yùn)行期間的入爐煤樣進(jìn)行分析,析煤樣采自磨煤系統(tǒng)旋風(fēng)分離器后部,進(jìn)入筒倉之前的管道。采集完成后,仍應(yīng)用BT-2003 型激光粒度分布儀進(jìn)行測定,對測定數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后,得到入爐粉煤粒度變化,如圖1 所示。

圖1 入爐粉煤粒度變化

根據(jù)圖1 的數(shù)據(jù)變化可見,煤樣粒徑的中位數(shù)波動(dòng)趨勢與90 μm 以上的顆粒波動(dòng)趨勢基本保持一致,這表明大顆粒含量對于入爐煤樣粒徑中位數(shù)的影響因素相對更為突出。但整體而言,入爐煤粒徑的中位數(shù)在30~50 μm 范圍內(nèi)波動(dòng),整體分布較為穩(wěn)定,其中5~40 μm 顆粒含量占比最高,占比約為45%,其次是40~60 μm 和60~90 μm 之間的顆粒,占比約為25%。因此初步判斷煤樣符合入爐要求。

在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探究粒度波動(dòng)如何影響入爐煤的二氧化碳?xì)饣磻?yīng)特性。在該環(huán)節(jié)中,選取中位數(shù)分別為52、46、30 μm 三個(gè)級別的煤樣進(jìn)行熱重反應(yīng)性實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)條件如下:在天平室通入流量為40 mL/min 的二氧化碳?xì)怏w,設(shè)置初始溫度為40 ℃,并以每分鐘15 ℃的速率升溫至1 400 ℃,以此觀察不同煤樣的TG-DTG 曲線,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2 所示。

圖2 不同粒徑煤樣的TG-DTG 曲線圖

根據(jù)圖2 可知,當(dāng)煤樣粒徑降低后,由于其與熱空氣的接觸面積增大,因此較低的反應(yīng)溫度即可使得煤樣發(fā)生反應(yīng),且反應(yīng)可在更低的溫度下終止。同時(shí)這也減少了未反應(yīng)碳的含量,提高了碳轉(zhuǎn)化率。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合圖2 中的曲線進(jìn)一步分析知,52、46、30 μm 三個(gè)級別的煤樣對應(yīng)的反應(yīng)性指數(shù)分別為6.84、6.99 和7.13,這表明三種煤樣均具有較高的反應(yīng)活性,但相對而言,粒徑較低的煤樣在反應(yīng)活性方面也更具優(yōu)勢。綜合上述已知數(shù)據(jù)信息推斷后確定,粒度的降低不僅能顯著提高反應(yīng)速率加快反應(yīng)歷程,而且能夠提高轉(zhuǎn)化率,因此在實(shí)際運(yùn)行過程中,應(yīng)當(dāng)盡量降低煤炭材料的粒徑[3]。

3 入爐煤粒度波動(dòng)對殼牌氣化爐氣化過程的主要影響

通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料,并結(jié)合已有經(jīng)驗(yàn)后綜合判斷,氣化爐氣化過程的兩個(gè)主要評估指標(biāo)分別為“比氧耗”和“比煤耗”,對于上述兩項(xiàng)指標(biāo)而言,其波動(dòng)情況越突出,則證明殼牌氣化爐的氣化過程質(zhì)量越低,也就越需要進(jìn)行操作上的調(diào)整。據(jù)此,首先對上述兩項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)取和匯總,得到結(jié)果如圖3 所示。

圖3 殼牌氣化爐比煤耗與比氧耗變化情況

根據(jù)圖3 中的變化趨勢線可知,在分析時(shí)間內(nèi),比煤耗與比氧耗兩項(xiàng)指標(biāo)均呈現(xiàn)出較為顯著的波動(dòng)。針對這一問題,進(jìn)一步結(jié)合此時(shí)間段內(nèi)的入爐煤基礎(chǔ)分析數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,結(jié)果顯示,入爐煤的工業(yè)分析、灰熔點(diǎn)、礦物組成均不隨磨制煤樣粒度的改變而發(fā)生較大的變化,保持相對穩(wěn)定的狀態(tài);同時(shí),入爐煤的流動(dòng)性能非常接近,松裝密度和振實(shí)密度隨粒徑的降低而有所降低。因此推測造成比煤耗與比氧耗兩項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)的主要原因是,在實(shí)際生產(chǎn)的過程當(dāng)中,粒度的波動(dòng)導(dǎo)致堆積密度(松裝密度)的波動(dòng),進(jìn)而引發(fā)進(jìn)煤量的改變,影響到氣化爐內(nèi)氧煤比的變化,最終造成波動(dòng)影響[4]。

在此基礎(chǔ)上,研究人員進(jìn)一步分析氧煤比波動(dòng)因素,通過單因素實(shí)驗(yàn)判斷氧煤比波動(dòng)因素是否直接來源于粒度波動(dòng)。就此,調(diào)出與噴嘴流量同一時(shí)間內(nèi)爐內(nèi)氧煤體積比的變化,并與粒度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,得到分析結(jié)果如圖4 所示。

圖4 入爐煤粒度與氧煤比的數(shù)據(jù)對比圖

根據(jù)圖4 可見,在實(shí)驗(yàn)周期內(nèi),殼牌氣化爐中的氧煤比指標(biāo)隨著入爐煤粒度指標(biāo)的波動(dòng)而波動(dòng),且二者呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),即氧煤體積比隨著粒度的減小而增加。初步推斷,造成這種現(xiàn)象的主要原因是,當(dāng)粒度較低時(shí),煤樣的堆積密度較低,單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)煤量較少,而氣化爐在運(yùn)行過程當(dāng)中,空壓機(jī)的制氧量始終保持不變,所以,當(dāng)粒度波動(dòng)時(shí),氣化爐內(nèi)氧煤體積比發(fā)生了同步波動(dòng)。這也充分印證了上文中的推斷。

由于氧煤體積比是氣化爐中的重要指標(biāo),其在數(shù)值上的變化可能引起爐內(nèi)溫度的較大波動(dòng),不僅會(huì)影響氣化爐內(nèi)正常的掛渣情況,而且也極易對爐內(nèi)的氣化效率產(chǎn)生影響。對此,針對這一問題,收集氧煤體積比、甲烷產(chǎn)量、合成氣產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù),使用SPSS 對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以探究氧煤體積比指標(biāo)如何影響甲烷產(chǎn)量與合成氣產(chǎn)量,得到分析結(jié)果如表1 所示。

表1 變量相關(guān)性分析結(jié)果

根據(jù)表1 中的分析結(jié)果可知,氧煤體積比指標(biāo)與合成氣產(chǎn)量之間的顯著性相對較為突出,這種關(guān)聯(lián)性能夠從數(shù)據(jù)上證明粒度波動(dòng)對殼牌氣化爐合成氣產(chǎn)量存在顯著影響。對此,進(jìn)一步分析粒度波動(dòng)與合成氣產(chǎn)量之間的關(guān)系,分析結(jié)果如圖5 所示。

根據(jù)圖5 可知,在不同粒度下,合成氣產(chǎn)量的波動(dòng)也較為突出,證明了粒度波動(dòng)對合成氣產(chǎn)量指標(biāo)的顯著影響。當(dāng)然這種影響的非線性特點(diǎn)較為突出,在粒度處于較低水平時(shí)并不能取得較高的合成氣產(chǎn)量,初步推斷,其主要原因是,當(dāng)粒度較低時(shí),氣化爐噴嘴流量較低,氣化爐缺乏足夠反應(yīng)原料[5]。因此,為提升合成氣產(chǎn)量,則需要將粒度保持在適中水平,通常維持在40~50 μm 區(qū)間較為合理。

圖5 粒度波動(dòng)與合成氣產(chǎn)量之間的關(guān)系

4 結(jié)語

在本次研究工作中,通過結(jié)合殼牌氣化爐的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)和入爐煤樣的基本性質(zhì),探究了粒度波動(dòng)對殼牌氣化爐氣化過程的影響。研究結(jié)果顯示,粒度波動(dòng)會(huì)對多個(gè)因素指標(biāo)產(chǎn)生影響,其中包括入爐氧煤比的波動(dòng),進(jìn)而引起比煤耗和氧耗的波動(dòng),從而對氣化過程的最終效果產(chǎn)生影響。為避免這些問題,控制粒度波動(dòng)并將粒度指標(biāo)保持在適當(dāng)?shù)乃绞欠浅1匾摹nA(yù)計(jì)通過上述措施,可以提高氣化過程的穩(wěn)定性和效率。

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