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擰緊方法對擰緊質量的影響分析

2024-03-24 10:44:55李德鑫韋軍覃祖賓
時代汽車 2024年2期

李德鑫 韋軍 覃祖賓

摘 要:在汽車總裝線,通過螺紋連接實現零件裝配是一項主要工作,合適的擰緊方法對擰緊質量有重要影響。本文以電動汽車動力電池總成裝配為實例,選擇多種擰緊方法進行實車裝配,檢測靜態扭矩數據進行分析,驗證了“多步擰緊”法對提高動力電池固定螺栓擰緊質量有重要作用。

關鍵詞:擰緊扭矩 多步擰緊 靜態扭矩

1 前言

螺紋連接是汽車零部件裝配最常見的方式之一,與鉚接、焊接等方式相比,螺紋連接的裝配與維修更方便,更高效。擰緊工藝是總裝車間“四大裝配工藝”之首(擰緊、管線、加注和裝調),占整車裝配線上工作量的70%以上。隨著電動擰緊工具在汽車裝配線的普及,尤其是高精度可編程電纜槍(簡稱電槍)的廣泛使用,為汽車零部件選擇合適的擰緊方法進行裝配提供了工具基礎。

2 擰緊方法

在滿足要求的前提下,擰緊方法應該盡量簡化,常見的擰緊方法有“扭矩法”、“轉角法”等。

“轉角法”是基于一定的轉角,使螺栓產生軸向伸長及連接件被壓縮,實現軸向預緊力。在轉角階段,摩擦力對螺栓軸向預緊力影響減小。對螺栓軸向預緊力精度影響最大的是轉角開始的起始扭矩點。該方法實現的預緊力穩定性較高,能更好的適應設計需求,但是對擰緊工具性能要求高,緊固件利用率可以達到80-90%。

“扭矩法”是通過控制扭矩的方法來獲得預緊力,受到摩擦系數的影響大,預緊力的離散值可以達到20-30%,為了保證一定的預緊力,往往采用較高的設計余量,緊固件利用率偏低,約40-60%。“扭矩法”根據擰緊步驟的不同,又分為“一步擰緊”,“兩步擰緊”和“多步擰緊”。本文主要針對“扭矩法”進行驗證分析。

3 擰緊環境

動力電池總成是電動汽車核心“三電”之一,其自身重量大,成本占比高。某車型動力電池總成由8顆螺栓固定,設計扭矩55-65N.m,電槍擰緊設定值60N.m,檢測扭矩監控標準50-70N.m。本文以提升動力電池固定螺栓檢測扭矩質量為目標,驗證不同擰緊方法的改善效果。為了降低其他因素的影響,在同班次(人員不變),同批次零件的狀態下進行驗證。

4 不同擰緊方法效果驗證

4.1 兩步擰緊

使用電槍裝配時,“一步擰緊”法已經極少使用。該車型動力電池使用“兩步擰緊”法裝配,第一步擰緊到33N.m,第二步擰緊到60N.m。為方便記錄,我們將此擰緊方法稱為“60N.m法”,對應擰緊曲線如圖1所示。

對使用“60N.m法”完成裝配的車輛,抽檢靜態扭矩數據。如表1所示。

從表1可以看出,抽檢扭矩不合格頻次高(紅色字體),整體合格率為64.6%,抽檢扭矩均值為51.8N.m,計算CPK為0.13,抽檢靜態扭矩狀態差。

4.2 多步擰緊(增加反松)

在原有“60N.m法”的基礎上,增加反松90°步驟。即,分兩步擰緊到60N.m后,反松90°,然后再分兩步擰緊到60N.m,稱為“60N-90A+60N法”,對應擰緊曲線如圖2所示。

對使用“60N-90A+60N法”完成裝配的車輛,隨機抽取5臺車進行靜態扭矩測量。如表2所示。

從表2可以看出,抽檢扭矩合格率為87.5%,均值為55.2N.m,CPK為0.38,改善效果明顯,但是整體狀態依然較差。

4.3 多步擰緊(反松+提升擰緊扭矩)

增加反松步驟后,改善效果明顯,但是仍未滿足生產需求。電槍工具精度高,通過編程設置擰緊扭矩值和扭矩監控窗口,實現在設計扭矩范圍內精準調整輸出扭矩。為了進一步提升檢測扭矩質量,需要驗證施加63N.m的效果。即,在“60N-90A+60N法”的基礎上,將最終擰緊扭矩提升為63N.m,稱為“60N-90A+63N法”,對應擰緊曲線如圖3所示。

對使用“60N-90A+63N法”完成裝配的車輛,進行靜態扭矩測量。如表3所示。

可以看出,抽檢扭矩合格率提升到100%,均值為57.9N.m,CPK為0.79,過程能力有待進一步提升。

4.4 多步擰緊(取消反松+提升擰緊扭矩)

“60N-90A+63N法”改善效果明顯,同時也發現擰緊時間變長,電槍正反轉切換導致穩定性差,報警頻次增加等問題。驗證取消反松90°步驟,即分兩步擰緊到60N.m后,再擰緊到63N.m。由于取消了反松,在螺栓剩余扭矩較大的情況下再次施加扭矩,沖擊較大,需要將63N.m步驟設置為“一步擰緊”,稱為“60N+63N法”,對應擰緊曲線如圖4所示。

對使用“60N+63N法”完成裝配的車輛,隨機抽取5臺車進行靜態扭矩測量。如表4所示。

從表4可以看出,抽檢扭矩合格率為100%,均值為58.5N.m,CPK為1.47,整體狀態良好。

4.5 不同擰緊方法效果對比

對上述擰緊方法的驗證結果進行匯總對比,如表5所示。

從表5可以看出,對動力電池固定螺栓裝配,普通的“兩步擰緊”效果較差,不能滿足要求。增加反松和提升擰緊扭矩步驟后,在合格率、均值及CPK方面都有明顯提升。綜合驗證數據來看,多步擰緊“60N+63N法”是更適合該車型動力電池裝配的擰緊方法。

5 結束語

擰緊方法對擰緊扭矩質量有直接且重要的影響,對于動力電池總成這種自重大,擰緊顆數多的零件裝配,普通“兩步擰緊”法裝配效果較差,不能很好的滿足要求。“多步擰緊”法中,對“反松”等步驟的不同組合,會產生不同的改善效果,在提升扭矩質量的同時,也導致操作時間變長,電槍設備報警頻次增加等問題。制定合適的擰緊方法,需要對具體零件進行具體分析,以實際驗證數據為依據,綜合考慮節拍、合格率等多方面因素,在擰緊質量和生產效率之間找到一個最優解。

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