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1000MW二次再熱機組二次低溫再熱器爆管分析

2024-04-02 08:10:08深能合和電力河源有限公司董吉柱
電力設(shè)備管理 2024年3期
關(guān)鍵詞:分析

深能合和電力(河源)有限公司 宋 海 劉 微 董吉柱

目前,高效清潔的煤電技術(shù)是我國煤電發(fā)展的主要方向[1]。超超臨界二次再熱電廠作為一種新型的燃煤電廠,與常規(guī)超超臨界電廠相比具有更高的蒸汽溫度和壓力,增加了一級再熱系統(tǒng),其熱效率更高[2]。二次低溫再熱器作為二次再熱系統(tǒng)的重要組成部分,如何正確地分析其爆管原因,為制定出切實可靠的預(yù)防措施,對機組的安全穩(wěn)定運行十分有必要。

1 設(shè)備概況

某電廠鍋爐為東方鍋爐設(shè)計的高效超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,型號為DG2693/33.2-Ⅱ6型,采用二次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固排渣、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼構(gòu)架,全懸吊∏型布置方式,前后墻對沖燃燒方式,采用雙層等離子點火系統(tǒng),煙氣再循環(huán)加煙氣調(diào)節(jié)擋板的調(diào)溫方式。鍋爐額定蒸汽參數(shù)為33.3MPa/605℃/623℃/ 623℃。

從汽輪機高壓缸出口來的蒸汽,經(jīng)過二次再熱器進一步加熱后,使蒸汽的焓和溫度達到設(shè)計值,再返回到汽輪機中壓缸。整個二次再熱器系統(tǒng)按蒸汽流程依次分為二級:二次低溫再熱器、二次高溫再熱器。二次低溫再熱器布置在后豎井后煙道內(nèi),二次高溫再熱器布置在水平煙道內(nèi)[3](見表1)。

表1 二次再熱系統(tǒng)主要參數(shù)

二次低溫再熱器由水平段和垂直段兩部分組成。水平段分四組水平布置于后豎井前煙道內(nèi),沿爐寬方向共布置274排。二次低再垂直段管子與水平段出口管相連,由每兩排水平段合成一排垂直段(見表2)。

表2 二次低溫再熱器管子規(guī)格和材料表

2 事件背景

某電廠4號爐某時段巡盤發(fā)現(xiàn)#4爐#27、#30、#40爐管來泄漏報警,此時除空預(yù)器在吹灰外其他區(qū)域均未吹灰,現(xiàn)場檢查相關(guān)區(qū)域泄漏測點,發(fā)現(xiàn)鍋爐右側(cè)長伸縮式SR25吹灰槍大部分在鍋爐里面,現(xiàn)場檢查吹灰槍變形,吹灰器接線盒內(nèi)有積水。2h后長伸縮式SR25吹灰器退到位,#4爐爐管泄漏報警消失。

一周后,4號爐DCS上#27、#28、#29、#30爐管泄漏點再次報警,就地檢查無明顯漏汽聲音,未發(fā)現(xiàn)吹灰器有漏汽現(xiàn)象,電子間查看泄漏報警裝置顯示#28、#29通道最大值較小分別為35和34。次日加負荷期間,鍋爐無吹灰工作,爐管第三次來泄漏報警。經(jīng)過檢查,#27、#30號探頭測量正常,噪聲值隨負荷變化明顯,符合爐內(nèi)泄漏特征。#28、#29號探頭較#27、#30噪聲值高,判斷噪聲源靠近爐后側(cè)。就地監(jiān)聽發(fā)現(xiàn)#4爐#29、#30測點附近有輕微漏汽聲音,懷疑鍋爐67m層二次低再區(qū)域發(fā)生爆管泄漏。

3 事件分析處理

3.1 泄漏點排查

經(jīng)過悶爐、自然通風(fēng)后開啟兩側(cè)風(fēng)組強制通風(fēng)后從爐頂充氮閥門充壓縮空氣對再熱器進行充壓查漏。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):二次低再四級管組從爐左至爐右數(shù)第140屏水平段從上至下第3根管泄漏,第139屏第2根、第3根管被吹漏,140-1、140-2、140-4、139-1被吹損。泄漏位置處于SR25吹灰器工作軌道正下方,位置如圖1所示。

圖1 泄漏位置

3.2 泄漏管取樣分析內(nèi)容及結(jié)果

本文將144-4#、144-3#、143-3#、143-2#樣管編號為1#、2#、3#、4#。

3.2.1 宏觀檢查

樣管宏觀觀察未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,也無明顯脹粗變形等情況。尺寸測量,外徑及壁厚均滿足標準要求。

3.2.2 光譜分析

采用光譜儀進行成分檢測,結(jié)果見表3。檢測結(jié)果表明,4根樣管母材的化學(xué)成分均滿足ASME SA-213M標準要求。

表3 成分分析(質(zhì)量分數(shù),%)

3.2.3 力學(xué)性能試驗

硬度檢測結(jié)果見表4。檢測結(jié)果表明,4根樣管的硬度值均滿足DL/T 438標準要求。(注:硬度值為維氏硬度按SA-370轉(zhuǎn)化的布氏硬度值)。

表4 樣管硬度值

3.2.4 金相檢驗

取環(huán)向截面試樣,經(jīng)磨拋處理,使用三氯化鐵-鹽酸-酒精溶液腐蝕后觀察。4根樣管母材的金相組織均為回火馬氏體,晶粒度8.5~9.5級,滿足ASME SA-213M標準要求,馬氏體板條位向完整清晰,板條界、晶界開始有顆粒狀碳化物析出,組織老化級別為1.5級,未見明顯過熱現(xiàn)象,如圖2至圖5所示。

圖2 #1管樣

圖3 #2管樣

圖4 #3樣管

圖5 #4樣管

以上試驗結(jié)果表明,所有樣管的化學(xué)成分滿足ASME SA-213M標準要求,力學(xué)性能滿足DL/T 438標準要求,組織也為正常的回火馬氏體,老化級別為1.5級,未發(fā)現(xiàn)過熱現(xiàn)象。本次爆管排除超溫爆管的可能。

4 原因分析

4.1 直接原因分析

對系統(tǒng)充壓縮空氣查漏,找到漏點時發(fā)現(xiàn)壓縮空氣從140-3管爆口吹出,正對著139-2管,139-2管爆口正對著139-3管。從壓縮空氣吹出的順序可以判斷,140-3管由于管壁減薄,管子強度降低,在運行中產(chǎn)生爆管,爆管后高溫高壓蒸汽吹漏了139-2管,從139-2管中吹出的蒸汽又導(dǎo)致139-3管泄漏。140-3管爆口周圍管壁有大面積減薄的痕跡,爆口附近有少量縱向裂紋。139-2、139-3管爆口呈刀口狀,為典型的蒸汽吹損爆口。如圖6所示。

圖6 爆口形貌

綜上所述,結(jié)合以往巡檢記錄判斷,SR25吹灰器曾經(jīng)因控制電源進水短路,導(dǎo)致吹灰器自動進槍并卡在爐內(nèi),140-3在吹灰器長時間的蒸汽正面吹掃下管壁減薄,最終造成爆管,并吹損周圍其他管子。

4.2 間接原因分析

電氣設(shè)備防雨措施不夠完善,導(dǎo)致吹灰器控制電源進水短路,槍管長時間停留在爐內(nèi),機組檢修期間未被發(fā)現(xiàn),啟機后在進行吹灰工作時因長時間的蒸汽直吹,造成二次低再該區(qū)域管子減薄,斷面承受的壓力增大,逐漸超過了管子的屈服強度,進而引發(fā)爆管。

5 防治對策及整改措施

減少鍋爐管子爆漏,要堅持“預(yù)防為主、質(zhì)量第一”的方針,要做仔細工作,搞好調(diào)查研究,掌握鍋爐爆漏的現(xiàn)狀和規(guī)律,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施,防止爆漏事故發(fā)生和擴大。必須堅持發(fā)電設(shè)備全過程管理,加強各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量意識,對鍋爐機組的選型、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、檢驗、運行和檢修等各個環(huán)節(jié)把好質(zhì)量關(guān)[4]。

5.1 建立合理的管理制度

堅決執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準及制度,結(jié)合本廠的實際情況,制定鍋爐防爆防磨制度,建立專門的防磨防爆小組,及時分析總結(jié)爆管事件,制定切實可行的短期及中長期防磨防爆治理計劃。

5.2 加強鍋爐運行管理

加強鍋爐吹灰的管理,嚴格執(zhí)行吹灰制度,執(zhí)行吹灰時需確認就地設(shè)備狀態(tài)是否可靠。應(yīng)嚴密監(jiān)視爐管泄漏報警系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)準確判斷,并及時采取相應(yīng)措施,以防止泄漏擴大。

5.3 加強檢修管理

對所有吹灰器控制電源進行防雨措施整改。機組停爐后,應(yīng)對鍋爐受熱面進行一次較全面的檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患及時分析原因并制定處理措施。類似的缺陷處理需重點檢查吹灰器附近受熱面。

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