新疆送變電有限公司 王 伊 牛 偉
近年來,隨著輸電線路運維長度的不斷增加,線路高空檢修作業量也不斷增加。其中,繩索是檢修中必不可少的工具之一。工作結束后,作業人員需要花費大量的時間需要進行繩索收納,無形增加了工作人員勞動量。目前繩索的收納主要以人工收納為主,其主要使用流程如圖1所示。

圖1 繩索使用流程圖
由表1可知,單次檢修作業繩索平均使用時間為50.7min,其中梳理繩索和繩索收納占比(繩索收納28.62/53.24≈54%+梳理繩索17.3/53.24≈32%)為86%。因此,需要研制一款繩索收納工具,該工具由電池驅動,不僅便于攜帶,在繩索收納時不出現打結現象,使檢修作業繩索收納時長大幅度降低。

表1 繩索收納用時統計占比圖
圍繞本次創新需求,集合課題內容及借鑒思路,充分發揮主觀能動性,查找相關資料,收集信息,運用“頭腦風暴法”提出了如圖2所示的便攜式收繩工具方案。

圖2 裝置結構設計示意圖
收繩器的外觀、材質是關乎機器整體安全性能的重要因素,研究小組通過市場調研及網絡文獻查閱,依據熔點≥200℃,密度≤1.20g/cm3,拉繩強度≥5MPa三個選擇條件,通過對常用的PLA材質、PC材質、ABS材質三種材料,分別取直徑1.75mm,長度50mm材料作為試驗原料,對其進行拉伸強度試驗見表2。

表2 PLA材質、PC材質、ABS材質拉力試驗
經試驗可知,利用拉伸強度公式(拉伸強度(MPa)=力(N)/截面積(mm2))可知,PC材料的拉繩強度為(26.95N/1.75mm2)8.81MPa,PC材料可承受拉力最高26.95N。此外,其最高熔點為220℃,密度為1.20g/cm3,故選擇了PC材質作為整體外殼。
驅動板作為整個機器的“大腦”,其控制著機器運轉的速率及穩定性,小組成員對電商平臺銷量較好的三款型號進行了對比分析,從功率≥300W,響應速度≥10MIPS,工作溫度≤20℃三個方面作為選擇條件(見表3)。

表3 驅動板選擇
通過耐受電壓,額定功率、響應速度、負載能力扥等方面比對、測試,最終選擇小鋼炮16.8V鋰電鉆控制板。
開關是將物理信號轉換為電信號的媒介,不同的控制方式其控制精度也略不相同,小組成員對手電鉆中常用的幾款開關進行對比分析,通過控制電壓為16.8V,額定電流≥15A,調速范圍1%~99%區間任意調速,選擇了2106/169開關,其支持電壓9~24V,調速方式為PWM任意調速。
電源用于為整套系統提供電量輸出,為了保證機械動力的穩定輸出。小組通過市場調研,初選鎳氫電芯和鋰電池方案,并對其進行對比分析單節容量≥2000mAh,循環壽命≥500次,放電持續時間≥5h。經試驗,采用恒流放電的方式,在環境溫度約為25℃,終止電壓為0.5V時,鎳氫電池的電壓隨著的電池的使用內部的電壓是一直在逐漸下降的,整個過程中,鎳氫電池持續約4小時58分,鋰電池持續約5小時19分,由此可見,鋰電池綜合性能高于鎳氫電池,因此小組選用鋰電池。
通過比對,選用無刷電機,其重量為190g,發出噪聲為12~22dB,使用壽命達7~10年。并經測試,無刷電機轉換效率最高可達89.08%。
電機型號選擇:根據需求,設計動力輪直徑為35mm,C輪=3.14×35=109.9mm,依據作業目標5min內盤整完150m繩索,傳送輪需要轉:150000 mm/109.9mm=1819.9(r/min)。為使機械擁有更大的扭矩,初選3:1作為參考比例。
傳遞機構之間的咬合情況是衡量作業質量的標準之一,小組提出三點咬合結構,并對其進行分析繩索脫出率≤5%,接觸面積≥75%。經過在三點式機械結構測試中得出,可以在不同張緊力及不同繩索直徑下穩定輸出且脫出率小,因此本文選用三點式結構(如圖3所示)。

圖3 三點式結構傳遞結構
小組對組裝完成后對機器整體性能進行測試。總體測試其穩定性、安全性、便捷性,以及體積、質量和繩索是否脫出等情況。測試中,機器在平均5min內完成繩索的收納工作,且機器整體運行平穩,收納過程中未出現繩索脫出現象,且外觀無明顯形變及裂紋,該研制滿足預期要求(見表4)。

表4 繩索脫出試驗測試數據
2022年10月,小組在750kV伊庫一線及220kV皇林線進行應用試驗,對繩索使用后的收納進行試驗,試驗結果見表5。結論:經過現場實驗及圖表分析,使用便攜式電動收繩工具收繩索的時間平均為4.5min,相較于傳統收繩方式收納時間大幅度縮短,達到本次課題設定目標值。

表5 試驗數據統計表
經濟效益:2022年4~8月,北疆運檢分公司開展檢修82條·次,使用繩索的檢修61條·次。使用便攜式電動收繩器完成收繩工作平均需要4.5min,人工完成收繩工作平均需要50.7min。作業小組平均按5人/組計算,人工60元/h,所用車輛按450元/天/輛計算,誤餐費50元/天/人,計算過程如下:約人工成本=(50.7min-4.5min)/60min×61條×60元/h=2818.2元;節約車輛費用=(50.7min-4.5min)/60min×61條/8h×450元/天=2642.1元;節約誤餐費=(50.7min-4.5min)/60min×61條/8h×50元/天=293.6元;經濟效益總計=人工成本+車輛費用+誤餐費=2818.2元+2642.11元+293.6元=5753.91元。
安全效益:該項目的實施,減輕了人員的作業強度,保障人員的作業安全。通過采用新材料和新技術,降低了工器具的重量和作業的復雜程度,確保了特高壓運行維護人員的作業安全;社會效益:通過運用非電力行業的前沿技術,實現特高壓電網運行專用工器具的研究要求,解決了運維技術發展的瓶頸制約,促進了電網運行維護的科技水平。
綜上,便攜式電動收繩器的研制,根據檢修現場的需求,從根本問題出發,在功能上滿足高空檢修時繩索收納的實際需求,在安全性、實用性、便攜性指標滿足行業規定和現場工作要求。填補了高空檢修作業時無法在短時間內完成繩索收納的市場空白,減輕現場作業人員的勞動強度,有效提高了現場工作效率,全面提升檢修作業的工作水平。