郭 娜
(博瑞德環(huán)境集團(tuán)股份有限公司,江蘇 南京 210023)
我國東部沿海及長江流域的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)往往建設(shè)較早,在近年入駐企業(yè)加速發(fā)展,以及印染、化工等行業(yè)排污標(biāo)準(zhǔn)提高的前提下,提高終端污水廠處理設(shè)施效率很有必要,且建成后對于保護(hù)重點(diǎn)海域的水環(huán)境質(zhì)量,滿足區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求,改善人民生活水平,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)建和諧社會都具有重要意義。
浙江某污水廠于2010年投產(chǎn)運(yùn)行,處理規(guī)模為3萬 m3/d,主要接納園區(qū)內(nèi)印染、化工企業(yè)的預(yù)處理廢水以及園區(qū)企業(yè)生活廢水。主體處理工藝為“A2O+二沉池”工藝,生化出水加氯消毒后排放,剩余污泥脫水后外運(yùn)處置,出水指標(biāo)滿足GB 18918-2002[1]中二級標(biāo)準(zhǔn),其中TN≤20 mg/L、NH3-N≤8 mg/L、TP≤1 mg/L,遵循一級B要求,具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

表1 污水廠原設(shè)計(jì)水質(zhì)
為滿足城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入國家和省確定的重點(diǎn)流域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域時(shí),須嚴(yán)格執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)[1]中一級標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn),故亟需對現(xiàn)有污水廠進(jìn)行提質(zhì)升級改造。
污水廠原設(shè)計(jì)進(jìn)水、出水設(shè)計(jì)指標(biāo)如表1所示。
污水廠現(xiàn)狀進(jìn)、出水水質(zhì)如表2所示,由表中數(shù)據(jù)可以看出,出水水質(zhì)基本滿足GB 18918-2002[1]中的二級標(biāo)準(zhǔn),其中TN、NH3-N及TP滿足一級B的排放要求。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,當(dāng)進(jìn)水沖擊負(fù)荷大時(shí),工藝處理效果不佳,耐沖擊負(fù)荷能力較差,COD偶有超標(biāo)現(xiàn)象;來水色度較大時(shí),由于工藝流程缺少脫色單元,僅靠末端二氧化氯消毒,脫色效果有限,且能耗較大。

表2 污水廠運(yùn)行進(jìn)、出水水質(zhì) 單位:mg/L
綜合考慮來水主要為上游印染、化工企業(yè)預(yù)處理后出水,此類廢水具有組分復(fù)雜、可生化性差,并經(jīng)預(yù)處理后仍存在一部分難生物降解的COD[2],以及運(yùn)行現(xiàn)狀存在問題,本次提標(biāo)改造工程主要從以下幾方面進(jìn)行。
3.1.1 調(diào)整AAO工藝
將原有厭氧池+缺氧池+活性污泥池,即AAO工藝調(diào)整為缺氧池+MBBR+活性污泥池工藝,進(jìn)一步強(qiáng)化COD、TN、NH3-N的去除,特別是TN、NH3-N指標(biāo)的達(dá)標(biāo)。其核心工藝采用MBBR,該工藝本質(zhì)是將活性污泥與生物膜相結(jié)合的一體化工藝,在擁有傳統(tǒng)活性污泥法降解有機(jī)污染物的優(yōu)勢外,還利用附著在載體表 面,微生物聚集的生物膜(該膜幾乎全部附著于載體的內(nèi)表面,備受保護(hù),很難受到外界沖擊,豐富了系統(tǒng)中微生物的多樣性),通過硝化回流至缺氧端,再利用反硝化菌將NO3-N、NO2-N脫氮。該工藝具有負(fù)荷高、強(qiáng)化脫碳等性能[3],同時(shí)耐沖擊性強(qiáng)、性能穩(wěn)定、運(yùn)維簡便。
原AAO生化池的土建可繼續(xù)維持現(xiàn)狀,通過調(diào)整缺氧池池容,將原好氧池進(jìn)行MBBR和活性污泥池的合理分區(qū)及投加填料即可。改造施工簡單,后續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)簡便,勞動強(qiáng)度低,投資較省[4]。
3.1.2 增設(shè)深度及保障處理單元
即增加高效澄清池,進(jìn)一步去除污水中的COD及SS。由于上游來水為印染、化工企業(yè)預(yù)處理排水,隨季節(jié)排水波動較大,根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及監(jiān)測數(shù)據(jù),經(jīng)強(qiáng)化后生化處理出水很難穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于COD、TP、SS、色度的限值,需要進(jìn)一步進(jìn)行深度處理。
考慮到本工程用地較緊張,并且為確保處理效果的穩(wěn)定、可靠,本次改造設(shè)計(jì)在高效澄清池前端增設(shè)機(jī)械絮凝池,根據(jù)后期進(jìn)水水質(zhì)的波動情況,除常規(guī)投加PAC、PAM外,同時(shí)預(yù)留粉末活性炭投加及制備裝置,以保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
3.1.3 保留原接觸消毒池
保留原接觸消毒池作為末端屏障,通過投加二氧化氯,在殺菌消毒的同時(shí),利用其強(qiáng)氧化性降解有機(jī)污染物、脫色,進(jìn)一步改善出水水質(zhì)。本次設(shè)計(jì)擬將現(xiàn)狀二氧化氯消毒池繼續(xù)保留備用,并根據(jù)出水情況增設(shè)旁路,以便切換運(yùn)行。
3.1.4 增加污泥脫水后干化設(shè)施
即增加低溫干化設(shè)備,將污泥減量化后外運(yùn)處置。現(xiàn)狀污水廠脫水后污泥量較大,通常為暫存后外拉處置,現(xiàn)場環(huán)境較差,且近年來污泥處置成本較高;現(xiàn)狀污泥脫水車間空間緊張,無法再新增設(shè)備;新增高效澄清池后,化學(xué)污泥量增大,本次改造設(shè)計(jì)在脫水后對污泥進(jìn)一步減容減重,改善其所處環(huán)境,減少勞動強(qiáng)度及運(yùn)營成本。
3.1.5 加蓋收集及臭氣處理
針對來水,粗/細(xì)格柵提升泵房以及生化池、污泥池、污泥處理間進(jìn)行加蓋(罩)收集,將污水處理過程中產(chǎn)生的臭氣收集至臭氣處理系統(tǒng)。臭氣處理采用“生物濾池+活性炭吸附”處理工藝,利用附著在濾床上的微生物細(xì)胞,對臭氣中的氮氧化物、硫系物等物質(zhì)進(jìn)行吸附及代謝降解;通過循環(huán)泵不斷將循環(huán)液供給微生物,為其提供營養(yǎng),增濕其所需適宜環(huán)境并提高其活性;再利用活性炭較大的比表面積吸附、分解廢氣中殘留的污染物,從而進(jìn)一步凈化后達(dá)標(biāo)高空排放。
綜上所述,本次改造工程推薦采用“粗格柵及進(jìn)水泵房(利舊)+細(xì)格柵及旋流沉砂池(利舊)+AO池(現(xiàn)狀A(yù)AO池改造)+二沉池(利舊)+高效澄清池(新建)+接觸消毒池(現(xiàn)狀)”工藝流程,改造后工藝流程詳見圖1所示。

圖1 改造后的工藝流程
根據(jù)污水進(jìn)出水水質(zhì)及工藝流程,各污染指標(biāo)的去除率預(yù)估如表3所示。

表3 污染物指標(biāo)去除率預(yù)估表 單位:mg/L
3.3.1 AO池
將原厭氧池及缺氧池均改為缺氧池,池容為10 800 m3,有效水深為6 m,除保留原來潛水?dāng)嚢铏C(jī)外,新增10臺潛水?dāng)嚢铏C(jī),N=4 kW/臺;原好氧池共為6條廊道,將其1/3改為MBBR池,配套新增篩網(wǎng)4套、填料1批、穿孔曝氣管道2套,另外2/3池容保留原活性污泥池,配套新增曝氣系統(tǒng)2套、混合液回流泵2臺,單臺參數(shù)為:Q=625 m3/h,H=1 m,N=3 kW;原鼓風(fēng)機(jī)房內(nèi),新增空氣懸浮風(fēng)機(jī)2臺,單臺參數(shù)為:Q=120 m3/min,H=7 m,N=187.5 kW。
3.3.2 高效澄清池
新建1座組合池,設(shè)計(jì)規(guī)模為625 m3/h,按2條線獨(dú)立設(shè)計(jì)(可實(shí)現(xiàn)同時(shí)及獨(dú)立運(yùn)行),L×B×H=32×21×7.2 m,沉淀區(qū)表面負(fù)荷為6.5 m3/m2.h,配套混凝池立式攪拌機(jī)2臺,N=3 kW/臺;絮凝池立式攪拌機(jī)4臺,N=5.5 kW/臺;沉淀池中心刮泥機(jī)2套,單臺參數(shù):D=16 m,N=1.1 kW;污泥回流/污泥泵3臺,2用1備,單臺參數(shù):Q=40 m3/h,H=20 m,N=7.5 kW;10%PAC加藥系統(tǒng)1套,含儲罐、卸料泵及投加泵等;PAM加藥系統(tǒng)1套,含制備機(jī)、投加泵;粉末活性炭加藥裝置1套,含料倉、射流器、控制系統(tǒng)等。
3.3.3 臭氣處理系統(tǒng)
對粗/細(xì)格柵提升泵房、離心脫水機(jī)設(shè)備采用不銹鋼骨架+PC耐力板整體加罩,收集罩內(nèi)配置硫化氫、甲烷的在線監(jiān)測和報(bào)警裝置;對AO生化池、污泥池等敞口水池采用玻璃鋼拱型蓋板密封,使用玻璃鋼管道收集廢氣,送至處理系統(tǒng)集中處理。臭氣處理設(shè)計(jì)規(guī)模為30 000 m3/h,采用“生物濾池+活性炭吸附”的組合工藝進(jìn)行處理,配套一體化生物濾池1套,規(guī)格為16 000(L)×9 500(W)×3 300(H)mm,除本體外,內(nèi)含填料、自動加藥系統(tǒng)、噴淋循環(huán)系統(tǒng)等;活性炭吸附塔1套,規(guī)格為3 000(L)×3 000(W)×3 300(H)mm,除本體外內(nèi)含裝卸料口、檢修平臺等;離心風(fēng)機(jī)1臺,Q=30 000 m3/h,風(fēng)壓為3 500 Pa,N=55 kW;排氣筒1套,高度不低于地面15 m;設(shè)低點(diǎn)排水裝置、檢查孔、檢測孔、防雨帽、監(jiān)測平臺、護(hù)欄、爬梯等。
3.3.4 污泥干化
將原污泥脫水間外的污泥堆棚拆除,新建污泥干化間,尺寸為15 000(L)×12 000(W)×6(H)m;配套污泥干化機(jī)1套,去水量為700 kg/h;熱泵模塊4套,N=220 kW,水冷;水平及傾斜輸送機(jī)各1套,N=2.2 kW。
該工程試運(yùn)行以來,運(yùn)行情況良好,出水水質(zhì)各指標(biāo)均可滿足設(shè)計(jì)要求。改造工程投資為3 920 萬元,其中土建費(fèi)用約為880萬元(含原有設(shè)備拆除費(fèi)用),設(shè)備材料費(fèi)用為2 100萬元,安裝工程費(fèi)用約為630萬元。改造后污水廠噸水處理成本約為1.20元/m3,其中電耗為0.55元,藥劑費(fèi)用為0.18元,污泥處理成本為0.4元。
本項(xiàng)目基于現(xiàn)有污水廠的升級改造,土建盡可能在原有基礎(chǔ)上拆除新建,不新增用地,并通過優(yōu)化、改造主體工藝流程,使其改造流程較短。在工藝選擇上更加合理,且運(yùn)行靈活、方便后期運(yùn)維管理,并降低了運(yùn)維成本和勞動強(qiáng)度,減少了污染物排放總量,改善了污水廠及周邊環(huán)境衛(wèi)生。項(xiàng)目帶動了周邊房地產(chǎn)的開發(fā)和人口數(shù)量的增加,有利于園區(qū)工業(yè)的招商引資,拉動開發(fā)區(qū)建設(shè)并推動綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
隨著工業(yè)政策的逐步調(diào)整,污水將逐步作為工業(yè)用水的替代水源。本次升級改造中,基于出水標(biāo)準(zhǔn)的提高,污水廠相應(yīng)強(qiáng)化了生化處理并增設(shè)深度處理單元,出水可根據(jù)使用功能劃分為水質(zhì)要求不高的雜用水和工業(yè)用水。同時(shí),污水廠處理后出水可再經(jīng)中水回用(雙膜處理)至工業(yè)企業(yè),作為其循環(huán)冷卻補(bǔ)水或用于農(nóng)業(yè)綠化、生態(tài)補(bǔ)水,實(shí)現(xiàn)最大程度的回用。