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高應(yīng)力大斷面巷道圍巖注漿加固機(jī)理及其應(yīng)用

2024-04-24 02:28:28王樹明馮友良
中國(guó)礦業(yè) 2024年4期
關(guān)鍵詞:錨桿圍巖變形

王樹明,馮友良

(1. 陜西彬長(zhǎng)文家坡礦業(yè)有限公司,陜西 彬州 713500;2. 中煤科工開采研究院有限公司,北京 100013)

0 引言

礦井巷道支護(hù)由早期的被動(dòng)支護(hù)發(fā)展到主動(dòng)支護(hù)和綜合支護(hù),支護(hù)工藝日趨完善,特別是錨桿索支護(hù),由于其支護(hù)形式穩(wěn)定,技術(shù)工藝簡(jiǎn)單,能夠充分利用高剛性巖體自身的承載能力,且具有較高的經(jīng)濟(jì)性,在圍巖條件較好的淺埋深、低礦壓礦井已經(jīng)普遍推廣,對(duì)于巷道快速掘進(jìn)和安全生產(chǎn)起到積極作用[1]。但是目前由于礦井生產(chǎn)已經(jīng)逐步向深部延伸,隨著埋深的增加和地質(zhì)條件更加復(fù)雜,受高應(yīng)力、地質(zhì)構(gòu)造等因素的影響,巷道圍巖破壞程度日益加重,經(jīng)常出現(xiàn)鼓幫、冒頂、底鼓等礦壓顯現(xiàn)特征,甚至發(fā)生動(dòng)力現(xiàn)象[2-3],尤其對(duì)于為了滿足重裝設(shè)備運(yùn)輸和礦井通風(fēng)需要而采用的大斷面巷道,往往需要多次維護(hù)才能滿足生產(chǎn)要求,給礦井安全高效生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

為解決高應(yīng)力大斷面巷道支護(hù)問題,國(guó)內(nèi)學(xué)者提出多種解決方案,謝生榮等[4]針對(duì)煤巷支護(hù)提出“內(nèi)卸外錨”的支護(hù)手段,通過煤體內(nèi)部造穴讓壓補(bǔ)償和外部桁索強(qiáng)錨實(shí)現(xiàn)圍巖協(xié)同控制,并利用數(shù)值模擬手段對(duì)上述方法的可行性進(jìn)行論證;耿友明等[5]通過理論分析和數(shù)值模擬等方法對(duì)高應(yīng)力大跨度巷道受力情況進(jìn)行分析,并針對(duì)性提出相應(yīng)的支護(hù)方案;江成玉等[6]通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)室分析,對(duì)深埋軟巖巷道礦壓特征進(jìn)行研究,提出“錨網(wǎng)索+壁后注漿+U型棚”的綜合支護(hù)工藝,取得良好的支護(hù)效果。綜合以上研究,目前采取的針對(duì)性支護(hù)措施不僅僅是提高巷道剛性,而是采取剛?cè)嵯噍o、柔讓結(jié)合的聯(lián)合支護(hù)理念[7-13],能更加有效地控制巷道圍巖變形,并在巷道工程中得到推廣應(yīng)用;但是,上述措施存在施工工藝復(fù)雜、施工成本高、對(duì)工作面地質(zhì)條件要求較高等問題?;诖?,根據(jù)某礦西翼第一輔運(yùn)大巷實(shí)際地質(zhì)條件,通過建立大斷面高應(yīng)力巷道圍巖力學(xué)模型,開展不同掘進(jìn)、支護(hù)工藝情況下巷道支護(hù)數(shù)值模擬分析,提出針對(duì)性的“分層掘進(jìn)+滯后注漿+錨索補(bǔ)強(qiáng)”圍巖控制方案,并在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐中取得較好的支護(hù)效果。

1 工程概況

某礦主要開采煤層為山西組下部3#煤層。3#煤層為黑色塊狀,以亮煤為主,含暗煤條帶,內(nèi)生裂隙發(fā)育,煤層強(qiáng)度較小,受到井田內(nèi)后期褶曲和正斷層等地質(zhì)構(gòu)造影響,次生節(jié)理裂隙較發(fā)育。3#煤層煤厚2.63~10.52 m,平均5.70 m,受次一級(jí)褶曲構(gòu)造影響,煤層傾向變化較大,傾角2°~6°,平均4.5°,含夾矸1~3層,結(jié)構(gòu)復(fù)雜。3#煤層上距2#煤層31 m,下距8#煤層36 m,煤層偽頂不發(fā)育,直接頂板以砂質(zhì)泥巖和泥巖為主,局部發(fā)育中細(xì)粒砂巖,直接底板為泥巖、粉砂巖互層,層理發(fā)育。礦井為高瓦斯礦井,采用綜采一次采全高采煤工藝,全部垮落法管理頂板。

該礦目前回采區(qū)域埋深約700 m,為滿足礦井運(yùn)輸和通風(fēng)要求,西翼第一輔運(yùn)大巷選擇大斷面掘進(jìn),掘進(jìn)過程中出現(xiàn)較為嚴(yán)重的礦壓顯現(xiàn)特征。為選擇合理的支護(hù)措施,對(duì)大巷圍巖采用水力壓裂法測(cè)試抗壓強(qiáng)度,測(cè)點(diǎn)位于西翼第一輔運(yùn)大巷通尺200 m處,根據(jù)測(cè)試結(jié)果,圍巖最大水平主應(yīng)力、最小水平主應(yīng)力分別為17.70 MPa和7.02 MPa,細(xì)砂巖、泥巖和3#煤層強(qiáng)度分別為78.8 MPa、43.1 MPa、11.9 MPa。巷道為矩形斷面,高度和寬度分別為5.8 m和5.6 m,巷道采取錨桿索支護(hù),頂板錨索?21.6 mm×6300 mm,間距1000 mm;巷幫錨桿?22 mm×2400 mm,間距1000 mm,巷道支護(hù)斷面如圖1所示。

圖1 巷道支護(hù)斷面圖Fig. 1 Profile of roadway support

2 注漿加固機(jī)理

2.1 提高巖體強(qiáng)度

為評(píng)價(jià)注漿加固前后圍巖強(qiáng)度,引入莫爾-庫(kù)侖準(zhǔn)則[14]。注漿加固前莫爾應(yīng)力圓包絡(luò)線為K1,注漿加固后莫爾應(yīng)力圓包絡(luò)線為K2;同時(shí),內(nèi)摩擦角ψ和黏聚力C明顯增大,極限平衡情況出現(xiàn)顯著變化。在對(duì)圍巖淺部破壞帶和深部塑性變形區(qū)進(jìn)行注漿加固后,松散破碎或變形的巖石重新黏合、固結(jié),圍巖內(nèi)摩擦角和黏聚力有所提高,物理力學(xué)性質(zhì)大幅度改善,增強(qiáng)了圍巖抗剪性能及穩(wěn)定性,提高了圍巖承載力,使其能夠承受接近于原巖的徑向力、切向力。注漿加固前后莫爾應(yīng)力圓包絡(luò)線如圖2所示。

圖2 注漿加固前后莫爾應(yīng)力圓包絡(luò)線Fig. 2 Mohr stress circular envelope before and after grouting reinforcement

2.2 圍巖松動(dòng)圈控制

巷道施工后,打破原巖應(yīng)力平衡,使應(yīng)力在巷道周邊集中,對(duì)圍巖產(chǎn)生較強(qiáng)的破壞作用,從而降低圍巖強(qiáng)度,形成一定范圍的破碎帶,即松動(dòng)圈[15]。松動(dòng)圈能夠在一定程度上體現(xiàn)出支護(hù)的困難程度。對(duì)松動(dòng)圈進(jìn)行注漿加固后,松散巖體被重新固結(jié),形成一個(gè)具有骨架支撐作用的整體結(jié)構(gòu),提高該范圍巖體的承載能力,降低應(yīng)力集中情況,能夠使現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)措施發(fā)揮更有效的作用,從而提高巷道穩(wěn)定性。

2.3 提高主動(dòng)支護(hù)效果

對(duì)破碎巖體進(jìn)行注漿加固后,需要及時(shí)開展主動(dòng)支護(hù)工作。松散巖體在注漿加固后形成整體骨架,提高松動(dòng)圈的剛性,在使錨桿索具有更大的錨固范圍的同時(shí),還能夠抵消錨桿索形成的剪切應(yīng)力,避免加固后的圍巖發(fā)生相互位移,提高圍巖承載力。注漿加固后的整體骨架配合巷道的錨桿索主動(dòng)支護(hù),大大提高其重疊范圍的承載極限,其承載力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不采取注漿加固的整體骨架,或者僅采取注漿加固或錨桿索支護(hù)其中一種的巷道支護(hù)形式。

3 松動(dòng)圈注漿加固力學(xué)分析

巷道淺部圍巖注漿加固后應(yīng)力情況改變,應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,淺部圍巖承載力提高,形成人造承載結(jié)構(gòu),如圖3所示。

圖3 矩形巷道松動(dòng)圈注漿加固后應(yīng)力分布Fig. 3 Stress distribution after grouting in loose ring of rectangular roadway

根據(jù)力學(xué)平衡原理,力的作用是相互的,動(dòng)力矩等于阻力矩,計(jì)算見式(1)和式(2)。

式中:T1為頂板水平應(yīng)力,MPa;q為頂板垂直應(yīng)力,MPa;R為巷底支承應(yīng)力,MPa;L2為注漿承載層長(zhǎng)度,m;L1為松動(dòng)圈寬度,m;H1為巷高,m;W為巷寬,m。

整理后得式(3)和式(4)。

根據(jù)上述力學(xué)分析,巷道松動(dòng)圈注漿加固產(chǎn)生人造承載結(jié)構(gòu),底部承載位置向兩側(cè)深部移動(dòng),松動(dòng)圈應(yīng)力降低。由式(3)和式(4)可得,注漿加固后,巷底支承應(yīng)力R隨著注漿承載層L2的增大而增大,垂向上的承載力受承載層長(zhǎng)度控制;松動(dòng)圈寬度L1增大、巷高H1減小,會(huì)導(dǎo)致頂板水平應(yīng)力T1增大,即巷道穩(wěn)定性受到水平承載力控制。因此,如要提高圍巖穩(wěn)定性,可采取技術(shù)措施增加承載層長(zhǎng)度。

4 支護(hù)方案數(shù)值模擬

4.1 不同支護(hù)方案數(shù)值模型建立

根據(jù)松動(dòng)圈注漿加固機(jī)理和力學(xué)分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,設(shè)計(jì)4種不同的支護(hù)方案,并分別開展數(shù)值模擬。采用FLAC3D仿真計(jì)算軟件,根據(jù)巷道尺寸和工程地質(zhì)條件,建立矩形巷道模型,模型兩側(cè)和下邊界采用位移固定約束,頂面為應(yīng)力邊界,距地表700 m,加載17.5 MPa均布豎直應(yīng)力;3#煤層平均厚度5.70 m,巷道模型中巷寬5.8 m、巷高5.6 m。模型沿水平方向、高度方向和巷道軸向分別為x軸、y軸和z軸,長(zhǎng)度分別為30 m、35 m和1 m;模型共剖分35935個(gè)節(jié)點(diǎn),23510個(gè)單元。具體方案如下所述。

1)方案1:分層掘進(jìn),第1層斷面為5.8 m×3.8 m,之后落底實(shí)現(xiàn)全斷面掘進(jìn),頂板錨桿索支護(hù),不采用注漿加固措施。

2)方案2:分層掘進(jìn),第1層斷面為5.8 m×3.8 m,掘進(jìn)后施工頂板錨索,應(yīng)力平衡后實(shí)施巷幫注漿工作,然后落底實(shí)現(xiàn)全斷面掘進(jìn)。

3)方案3:一次成巷,5.8 m×5.6 m斷面,頂板錨桿索支護(hù),不采用注漿加固措施。

4)方案4:一次成巷,5.8 m×5.6 m斷面,掘進(jìn)后施工頂板錨索,并開展巷幫注漿工作。

頂板錨桿和錨索規(guī)格分別為?22 mm×2400 mm和?21.6 mm×6300 mm,間排距分別為1000 mm×1000 mm和2000 mm×1000 mm;巷幫錨桿和錨索規(guī)格分別為?22 mm×2400 mm和?21.6 mm×5300 mm,間排距分別為1000 mm×1000 mm和1500 mm×1000 mm。錨桿轉(zhuǎn)矩為400 N·m,錨索預(yù)緊力為320 kN。

注漿鉆孔設(shè)計(jì):注漿孔多排布置,排距1.5 m,鉆孔間距1.4 m或1.6 m,幫部孔距頂板、底板0.5 m或1.1 m。孔徑42 mm,深度6 m,靠近頂板鉆孔施工為+10°,靠近底板鉆孔施工為-10°,其余鉆孔垂直巷幫。錨桿和錨索參數(shù)見表1;巷幫注漿加固后開展原位參數(shù)測(cè)定,結(jié)果見表2。綜合考慮模型尺寸和注漿半徑,數(shù)值模擬參數(shù)均按注漿加固后煤體力學(xué)參數(shù)。

表1 錨桿索力學(xué)參數(shù)Table 1 Mechanical parameters of anchor cable

表2 煤體注漿加固后力學(xué)參數(shù)Table 2 Mechanical parameters of coal after grouting reinforcement

4.2 數(shù)值模擬分析

對(duì)4種不同的支護(hù)方案進(jìn)行數(shù)值模擬后,可知支護(hù)形式的不同造成的支護(hù)效果差異較大。方案1數(shù)值模擬結(jié)果如圖4所示。采取該方案,頂板破壞較小,幫部破壞較大,幫部塑性區(qū)發(fā)育約3.4 m,塑性區(qū)已經(jīng)超出錨桿加固范圍,因此,僅采取錨桿支護(hù)效果欠佳。巷道幫部應(yīng)力集中程度約為31 MPa,頂板下沉量和巷幫收縮量分別約為230 mm和290 mm,幫部變形較大。方案2數(shù)值模擬結(jié)果如圖5所示。采取該方案支護(hù),頂部塑性區(qū)發(fā)育和方案1相似,但幫部塑性區(qū)發(fā)育較小,不足2 m,幫部破壞相對(duì)較小。巷道幫部應(yīng)力集中程度約為27 MPa,應(yīng)力值較小,巷道總體應(yīng)力情況較佳,頂板下沉量和巷幫收縮量分別約為200 mm和230 mm,幫部形變不大,整體支護(hù)情況穩(wěn)定。方案3數(shù)值模擬結(jié)果如圖6所示。采取該方案支護(hù),頂部塑性區(qū)發(fā)育和方案1、方案2類似,但由于采用全斷面1次成巷,幫部變形較大,塑性區(qū)發(fā)育超過4.5 m,塑性區(qū)已經(jīng)超出錨桿加固范圍,使幫部錨桿支護(hù)基本失去應(yīng)有的效果,破壞深度已經(jīng)接近錨索錨固位置。巷道幫部應(yīng)力集中程度超過33 MPa,應(yīng)力發(fā)育較為集中,圍巖穩(wěn)定性差,頂板下沉量和巷幫收縮量分別為290 mm和400 mm,幫部形變較大。方案4數(shù)值模擬如圖7所示。采取該方案,頂部塑性區(qū)發(fā)育與上述方案類似,采用全斷面1次成巷,開展注漿加固后,幫部塑性區(qū)發(fā)育情況有一定好轉(zhuǎn),但破壞情況超過方案2。巷道幫部應(yīng)力集中程度約為29 MPa,應(yīng)力集中程度稍大于方案2,小于方案1、方案3,表明注漿加固后圍巖的應(yīng)力情況有一定改善。頂板下沉量和巷幫收縮量分別為210 mm和250 mm,僅次于方案2,圍巖整體較穩(wěn)定。

圖4 方案1數(shù)值模擬結(jié)果Fig. 4 Numerical simulation results of scheme 1

圖6 方案3數(shù)值模擬結(jié)果Fig. 6 Numerical simulation results of scheme 3

圖7 方案4數(shù)值模擬結(jié)果Fig. 7 Numerical simulation results of scheme 4

5 工程實(shí)踐

5.1 巷道支護(hù)方案確定

根據(jù)數(shù)值模擬以及巷道地應(yīng)力和圍巖抗壓強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果,結(jié)合以往工程實(shí)踐情況,西翼第一輔運(yùn)大巷采用“分層掘進(jìn)+滯后高壓注漿+強(qiáng)力錨索支護(hù)”方案。該方案采用分層掘進(jìn)可以減少巷道變形,有效控制塑性區(qū)發(fā)育范圍,高壓注漿能夠填充松散圍巖裂隙,使其形成一個(gè)整體的骨架結(jié)構(gòu),增加錨固疊加范圍,配合強(qiáng)錨支護(hù),能夠提高巷道圍巖的承載能力,減少應(yīng)力集中情況。

5.2 應(yīng)用效果

按照上述支護(hù)方案在西翼第一輔運(yùn)大巷中進(jìn)行應(yīng)用,為驗(yàn)證支護(hù)效果,采用十字觀測(cè)法對(duì)巷道圍巖變形情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),5303工作面回采期間圍巖變形觀測(cè)點(diǎn)示意圖如圖8所示,圍巖變形監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖9所示。

圖8 圍巖變形觀測(cè)示意圖Fig. 8 Schematic diagram of deformation observation of surrounding rock

圖9 圍巖移近量監(jiān)測(cè)Fig. 9 Deformation monitoring of surrounding rock

由圖9(a)可知,在巷道掘進(jìn)后的15 d內(nèi),圍巖移近量較小,之后移近量隨時(shí)間呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì),初期兩幫變形大于其他位置;頂板在15~50 d內(nèi)移近量較大,50 d時(shí)變形超過了50 mm,之后移近量有緩慢增長(zhǎng)并趨于穩(wěn)定;兩幫在15~75 d內(nèi)移近量較大,75 d時(shí)變形達(dá)到140 mm左右,之后移近量基本趨于穩(wěn)定;底板在15~55 d內(nèi)底鼓量較大,55 d時(shí)底鼓量66 mm,55~80 d內(nèi)有緩慢增長(zhǎng),80 d時(shí)達(dá)到最大值約75 mm,之后底鼓量趨于穩(wěn)定。大斷面巷道掘進(jìn)期間巷道穩(wěn)定性主要受地應(yīng)力影響,采取綜合支護(hù)后,頂?shù)装逡平枯^小,以幫部變形為主,但移近量較小,基本不需要維護(hù)就能夠滿足生產(chǎn)需要。

由圖9(b)可知,5303工作面末采期間回采較慢,在礦壓觀測(cè)50 d后工作面開始上繩上網(wǎng),此時(shí),工作面距離西翼第一輔運(yùn)大巷僅40余m,回采超前支承壓力開始顯現(xiàn),巷道變形量迅速增加。觀測(cè)期間,西翼第一輔運(yùn)大巷,在前50 d內(nèi),圍巖變形量較小,之后基本隨時(shí)間呈線性增長(zhǎng),其中,在75 d之前底板變形更為顯著;頂板變形在50~175 d內(nèi)移近量較大,最大移近量約125 mm,之后趨于穩(wěn)定;兩幫移近量在50~200 d內(nèi)移近量較大,最大移近量約350 mm,200 d后移近量趨于穩(wěn)定;底鼓量在50~147 d較大,最大值173 mm,最后底鼓量基本趨于穩(wěn)定。綜上所述,回采期間由于采動(dòng)破壞和超前支承壓力作用,頂?shù)装搴蛢蓭偷囊平烤兴龃?,且以兩幫變形為主,其次是底板變形,但是巷道整體移近量可控,在對(duì)局部進(jìn)行處理后,能夠滿足生產(chǎn)需要。

6 結(jié) 論

1)根據(jù)注漿加固機(jī)理分析,增加承載層的長(zhǎng)度可以有效提高巷道圍巖的穩(wěn)定性,因此,可采取注漿加固措施,對(duì)松散破碎巖層進(jìn)行黏合固結(jié),形成骨架結(jié)構(gòu),有效提高圍巖穩(wěn)定性和承載力。

2)根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果可知,分層掘進(jìn)可減小巷道圍巖自由面,從而減緩應(yīng)力釋放速度,滯后注漿可在應(yīng)力基本完全釋放后對(duì)破碎巖體進(jìn)行加固,加固后的松動(dòng)圈形成整體結(jié)構(gòu)后配合錨桿索支護(hù),能夠有效減少圍巖破壞以及塑性區(qū)發(fā)育,支護(hù)體系能有效控制巷道變形。

3)工程實(shí)踐證明,“分層掘進(jìn)+滯后注漿+錨索補(bǔ)強(qiáng)”支護(hù)方案效果較好,變形主要集中在兩幫位置,回采期間巷道移近量遠(yuǎn)大于掘進(jìn)期間,頂?shù)装遄畲笠平考s為125 mm,兩幫最大移近量約為350 mm,底鼓量約為173 mm,但總體移近量可控,僅需要對(duì)局部進(jìn)行處理即可滿足生產(chǎn)需要。

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