


摘 要:對于電氣主接線系統為3/2接線型式的大容量發電機組,如電網系統穩控裝置控制策略中“高頻保機功能”退出,“出線全跳功能”和“線路N-2功能” “高/低頻切機功能”均整定為“0”,當線路發生高低頻、過載情況或全跳后穩控裝置不會自動切除運行機組,發電機將帶廠用電繼續運行,這種情況下容易導致發電機組超速、汽輪機OPC保護頻繁動作、6 kV廠用電系統備用電源切換失敗等嚴重事故。鑒于此,配置了機組功率突降、發電機零功率保護,當發生送出線路全部跳閘的情況時,能確保發變組保護動作,機組安全停運。
關鍵詞:3/2接線;出線全跳;汽輪機超速;廠用電中斷;零功率保護
中圖分類號:TM621.3" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)06-0024-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.06.007
0" " 引言
隨著電力系統不斷發展,3/2接線型式逐漸成為國內外大機組、超高壓系統的主要接線方式之一,這是因為其兼有環形接線和雙母接線的優點,運行方式靈活、可靠性高,且隔離開關配置較少,系統結構簡單,降低了誤操作概率[1]。但當發電廠升壓站僅剩單一送出線路運行時,系統運行薄弱,若線路故障跳閘,在運機組將無法對外供電,并且若系統穩控裝置切機功能與發變組保護配置不當,將引起發電機組超速、6 kV廠用電中斷等嚴重事故。
1" " 廣東粵電靖海發電有限公司Ⅱ期500 kV升壓站GIS系統3/2接線型式簡介
靖海電廠2×1 000 MW機組以500 kV電壓等級接入系統,電廠兩回出線接至500 kV榕江變電站,線路長度約2×80 km。機組500 kV電氣主接線系統配電裝置采用HB10型屋內SF6絕緣金屬封閉開關(GIS)設備,主接線采用3/2開關接線,共有兩條送出線路和兩個主變進線間隔,發電機出口不設斷路器。采用發電機—變壓器—線路組單元接線形式,電源和出線交叉布置。靖海電廠#3、#4機組主接線如圖1所示。
500 kV系統采用GFWK-C型安穩裝置,本套安穩柜由A/B套主機柜、A/B套從機柜組成。從機柜用于監測機組變高側電氣量和機組頻率,通過聯絡光纖向主柜傳送機組實時運行狀態和頻率。主機柜監測500 kV聯絡線的電氣量,結合從柜的測量結果,根據事先經離線穩定分析制定的控制策略表聯切相應的機組。發變組保護設置兩套互為冗余的發電機保護、變壓器組保護,一套非電氣量保護,來實現發變組內部故障停機和線路故障后備保護功能。
2" " 單一出線運行線路跳閘后,安穩裝置N-2策略不聯跳發電機組
根據廣東中調下發的靖海B廠500 kV系統最新穩控裝置控制策略,“高頻保機功能”已退出,當線路發生高低頻、過載情況時或靖榕甲、乙線全跳后(出線全跳功能和線路N-2功能、高/低頻切機功能均整定為“0”)穩控裝置不會自動切除#3、#4機組,發電機甩負荷后將由發變組保護功能來實現打閘停機及解列滅磁。
在靖海B廠500 kV靖榕甲(乙)線計劃(事故)停運檢修期間,500 kV出線僅剩靖榕乙(甲)線單出線運行,系統運行薄弱,#3、#4機同時運行情況下,單根線路能滿足帶滿負荷工況。此運行方式下,若500 kV靖榕乙(甲)線因故障跳閘,#3(#4)機組將無法對外供電。
因發變組保護只設置了逆功率、主變高壓側開關聯跳等發電機甩負荷后的停機保護[2],當單臺發電機組單一出線方式運行時,線路跳閘后主變高壓側至少有一臺開關在合閘位置,主變高壓側聯跳保護不動作,發電機帶廠用電繼續運行,這種情況下容易導致發電機組超速、汽輪機OPC保護頻繁動作、6 kV廠用電系統備用電源切換失敗等嚴重事故發生。只有依靠操作人員先手動打閘汽輪機,再手動解列滅磁來保證機組安全停運,對運行人員事故處理水平和應急能力要求較高。
3" " 發變組保護改造前靖海電廠#3、#4機組兩次單出線運行時線路跳閘典型事故過程
3.1" " 因線塔耐張絕緣子閃絡引起的雙回線路相繼跳閘事故
2020年11月8日,#3機帶450 MW負荷運行,#4機組調停;#01、#02啟備變處于運行狀態,500 kV系統運行正常。
02:21,靖榕乙線開關5021、5022重合閘保護動作,重合閘不成功,靖榕乙線跳閘。保護信息為電流差動保護,距離一段保護動作,距離加速保護動作,動作距離6.6、6.7 km,故障相別都為B相。此時500 kV系統已轉為單出線運行方式。
02:38,在NCS畫面執行同期合靖榕乙線開關5021操作過程中,靖榕甲線開關5012、5013重合閘保護動作,重合閘不成功,500 kV靖榕甲線跳閘。此時,500 kV靖榕甲乙線兩條出線線路均跳閘,發電機遮斷未動作,#3機組帶廠用電運行,汽輪機轉速上升。
02:38:47,#3機組轉速3 308 r/min,電超速保護動作,汽輪機打閘,主汽門全部關閉,汽輪機轉速下降。手動解列滅磁,廠用電快切失敗,手動分閘廠用電6 kV母線工作電源開關后再手動合閘備用電源開關完成6 kV廠用電切換。
12:50,辦理完成500 kV靖榕甲、乙線檢修工作票許可手續,工程部組織運維人員對可能引起爬電的絕緣子進行全面清抹,特別對靠近電廠側Ⅲ級和Ⅳ級污區#1塔至#35塔的玻璃絕緣子進行徹底清抹,對#15塔及#31塔玻璃絕緣子進行全面檢查(根據保護測距定位),發現有放電點。經過搶修,全線檢查靖榕甲、乙線確保完好無損后,搶修工作于11月8日19:00結束。
3.2" " 因廠區鹽霧引起絕緣子閃絡導致全廠停電事故
2021年1月23日,#3機負荷460 MW,#4機負荷530 MW,靖榕甲、乙線,500 kV系統正常運行,220 kV啟備變熱備用狀態。
01:37,500 kV靖榕乙線C相接地故障,電流差動保護、距離一段保護動作跳閘,動作距離0 km,重合閘不成功,5021、5022開關三相跳閘。
01:54,#3主變高壓側A相接地故障,主變差動保護動作,5011、5012開關跳閘,#3機主變高壓側聯跳保護動作,#3發電機組事故停運,此時#4機組單出線運行。
02:58:30,500 kV靖榕甲線B相接地故障,電流差動保護、距離一段保護動作,動作距離0 km,重合閘不成功,5012、5013開關三相跳閘,500 kV升壓站雙母失壓,#4機跳閘甩負荷400 MW。發電機遮斷未動作,汽輪機轉速上升,OPC保護動作,轉速最高3 168 r/min。
02:58:43,操作人員立即手動打閘汽輪機,再手動解列滅磁停運機組,廠用電快切成功,機組安全停運。
06:44,220 kV啟備變A相接地故障,引線差動保護動作跳閘。#3、#4柴油機啟動對#3、#4機廠用380 V系統供電正常。
4" " 對靖海電廠#3、#4機組發變組保護配置升級改造
大型汽輪發電機組蒸汽參數高、容量大、轉子轉動慣量大,當發生較大負載工況下甩負荷(如唯一運行送出線發生故障跳閘等)后,如不能及時遮斷進汽、鍋爐MFT、解列滅磁,將導致機端電壓、機組轉速急劇上升,汽水系統大幅波動,鍋爐超溫超壓等問題,甚至出現頻率振蕩過程,損害機組末級長葉片[3]。
通過雙重冗余配置機組功率突降、發電機零功率保護,當發生500 kV升壓站兩條送出線路全部跳閘的情況時,確保發變組保護動作快速正確可靠,啟動全停Ⅰ保護出口,立即打閘汽輪機遮斷進汽,鍋爐MFT,發電機解列滅磁,啟動6 kV母線廠用電快切,確保防止機組超速、廠用電中斷等嚴重事故發生。
4.1" " 發變組保護屏增設機組功率突降保護
機組正向功率突降后,短時間內汽輪機DEH、發電機勵磁調節器調節速度相對較慢,故引起機組轉速和電壓升高,由頻率突增、電壓突增和過頻元件構成啟動判據,由功率突降、電流突降、低功率和低電流元件構成動作判據。為防止在功率振蕩等復雜擾動情況下保護誤動,由正序電壓低閉鎖條件、負序電壓高閉鎖條件構成閉鎖判據[4]。保護邏輯如圖2所示。
4.2" " 發電機保護屏增設零功率保護冗余配置
零功率保護利用甩負荷后發電機電流突降、有功功率突降、電壓突增等電氣特性,由低功率元件、電流突降元件和低電流元件構成動作判據;經正序電壓元件、負序電壓元件及主汽門閉鎖構成閉鎖判據[5]。保護邏輯如圖3所示。
5" " 在運機組出線全跳后運行事故處置措施
5.1" " 優先手動打閘,遮斷汽輪機進汽,后解列滅磁
(1)發電機甩負荷,零功率保護動作,出口全停Ⅰ,聯跳汽輪機、鍋爐,按正常電氣保護動作進行事故停機操作。
(2)如零功率保護拒動而發變組頻率保護投入正常,#3、#4機組過頻保護定值分別為52.1、52.5 Hz(轉速分別對應3 126、3 150 r/min),發電機頻率達保護定值時則頻率保護動作,出口全停Ⅰ,聯跳汽輪機、鍋爐,按正常電氣保護動作進行事故停機操作。
(3)如發電機頻率保護未啟動(如機組負荷較低或者OPC正常動作時),立即確認NCS報警,確認500 kV靖榕乙(甲)線故障三相跳閘、重合不成功,輸出有功、無功、電流為0,CRT顯示發電機有功、無功突降至3 MW、3 Mvar負荷左右,確認為500 kV靖榕甲乙線故障全停后立即通過以下方式手動解列#3、#4機組:必須先硬操盤按“汽機緊急跳閘”按鈕解列汽輪機,后按“發電機出口斷路器/FMK跳閘”按鈕解列發電機,檢查FMK是否跳閘、6 kV母線是否快切(禁止手動啟動快切)、主汽門調門是否關閉、MFT是否動作,否則手動干涉,其他按正常停機操作。
5.2" " 廠用電切換失敗后現場應急處置措施
(1)如快切失敗,立即確認失電范圍,檢查380 V保安段及直流系統電壓,保證直流事故油泵、UPS系統直流電源、事故照明等重要負荷用電,同時記錄蓄電池的開始放電時間及放電電流,確保主機安全停機。
(2)檢查確認柴油發電機啟動運行正常,且向380 V保安段供電正常;恢復直流系統充電裝置正常工作,及時切換交直流負荷;并保證柴油發電機燃油供應充足。
(3)監視發電機密封油壓,如油氫壓差較低,應先降低機內氫壓,油氫壓差無法維持則盡快排氫置換,并保持汽機房通風,做好火災消防應急措施。
(4)嚴密監視直流母線電壓、保安段電源電壓和UPS的運行情況,根據情況限制相對不重要的輔機用電,以確保重要輔機系統供電正常。
(5)斷開所有停運設備開關,檢查廠用電系統是否存在明顯故障點,檢查保護動作情況;啟備變電源恢復正常后,逐步恢復6 kV、380 V廠用電系統,及時恢復公用系統,機組按熱態啟動恢復熱力系統運行。
6" " 結束語
通過完善配置機組功率突降、發電機零功率保護,對于3/2接線型式的大容量發電機組,當發生送出線路全部跳閘的情況時,將確保發變組保護可靠動作,啟動全停Ⅰ保護出口,確保不發生機組超速、鍋爐超壓、廠用電中斷等嚴重事故。同時,應提高運行人員的事故處置能力,明確手動打閘汽輪機、解列滅磁、保廠用電等處置流程,保證極端情況下機組安全停運。
[參考文獻]
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[4] 楊進,楊超,馬濤.功率突降保護動作分析及處理[J].新疆電力技術,2016(1):31-35.
[5] 朱永暉.大型發電機組零功率切機保護的實踐應用[J].科學技術創新,2022(27):160-163.
收稿日期:2023-11-22
作者簡介:包有超(1984—),男,甘肅人,工程師,研究方向:電力系統運行。
陳杰(1985—),男,廣東人,工程師,研究方向:電力系統運行。