



摘 要:本文介紹了脫硫底渣的產(chǎn)生機(jī)理和化學(xué)性能。通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證替代天然二水石膏以及與檸檬酸渣搭配使用對(duì)水泥物理性能的影響。通過(guò)使用脫硫底渣來(lái)替代天然二水石膏,不但可以減少土地的浪費(fèi)和環(huán)境的污染,還可以減少不可再生礦產(chǎn)資源的消耗。
關(guān)鍵詞:脫硫底渣;PH值;檸檬酸渣;適應(yīng)性;生產(chǎn)應(yīng)用文章編號(hào):2095-4085(2024)03-0121-03
0 引言
已建成投產(chǎn)的青島大煉油項(xiàng)目位于黃島,它是我國(guó)批準(zhǔn)建設(shè)的第一個(gè)單系列千萬(wàn)噸級(jí)煉油項(xiàng)目,年加工原油超1 000萬(wàn)噸。但是,在生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中,會(huì)產(chǎn)生大量的脫硫底渣,每天大約在400噸左右。由于無(wú)法合理利用,造成了大量的土地污染和資源浪費(fèi)。
為了探索廢渣在水泥生產(chǎn)中的再利用價(jià)值,研究人員對(duì)脫硫底渣進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,并成功將其應(yīng)用于通用硅酸鹽水泥的生產(chǎn)中,部分替代了傳統(tǒng)的二水石膏。結(jié)果顯示,這一創(chuàng)新應(yīng)用取得了顯著的效果,實(shí)現(xiàn)了廢渣的變廢為寶。
1 脫硫底渣的介紹
煉油廠把原油提煉后剩余的高硫石油渣利用循環(huán)流化床進(jìn)行燃燒,在實(shí)現(xiàn)熱能轉(zhuǎn)換的過(guò)程當(dāng)中,產(chǎn)生大量的二氧化硫。為避免其直接排放到大氣當(dāng)中,在燃燒過(guò)程中加入石灰石作為脫硫劑進(jìn)行脫硫,從而產(chǎn)生了一種以無(wú)水硫酸鈣和亞硫酸鈣為主要成分的廢渣。外觀呈淡黃色顆粒狀,其化學(xué)成分(見(jiàn)表1)。
2 試驗(yàn)方案
(1)采用公司P·C42.5水泥、 P·O42.5水泥、 P·O52.5水泥等正常生產(chǎn)用的原材料和配比,用∮500mm×500mm試驗(yàn)小磨粉磨后進(jìn)行全套物理試驗(yàn)。物料配比(見(jiàn)表2)。
試驗(yàn)要求:統(tǒng)一粉磨時(shí)間,細(xì)度要求80um篩余≤2.5%。具體檢驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表3)。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:
1)從表3當(dāng)中的數(shù)據(jù)可以看出,摻加脫硫底渣對(duì)水泥凝結(jié)時(shí)間有一定的影響,隨著脫硫底渣替代比例的不斷提高,水泥初凝時(shí)間和終凝時(shí)間呈現(xiàn)降低的趨勢(shì),各品種水泥全部替代天然二水石膏時(shí),初凝時(shí)間縮短了22~38min不等,終凝時(shí)間縮短了21~41min不等。
2)摻加脫硫底渣對(duì)水泥強(qiáng)度有一定影響,隨著脫硫底渣替代比例的不斷提高,各品種水泥3d和28d齡期的抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。脫硫底渣全部替代二水石膏時(shí),P·C42.5水泥3d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了1.2MPa,28d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了2.3MPa; P·O 42.5水泥3d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了1.3MPa,28d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了1.6MPa;P·O 52.5水泥3d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了1.7MPa,28d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)了2.0MPa。
3)隨著脫硫底渣比例的提高水泥細(xì)度逐漸降低,說(shuō)明有一定助磨效果。通過(guò)上述試驗(yàn)證明脫硫底渣可以完全替代天然二水石膏并且具有一定的助磨效果。根據(jù)上述結(jié)果最終確定部分脫硫底渣替代天然二水石膏生產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽水泥的方案,并一次性通過(guò)水泥磨大磨試驗(yàn)。此外,隨著脫硫底渣摻加量的增加,針對(duì)水泥凝結(jié)時(shí)間縮短這一現(xiàn)象,對(duì)脫硫底渣的PH值進(jìn)行檢測(cè)。通過(guò)檢測(cè),其PH值在12.0左右,呈堿性。據(jù)此可以推斷,是因?yàn)楦吡蚴驮紵^(guò)程加入的石灰石,在高溫條件下,一部分與二氧化硫反映生成硫酸鈣,另外一部分以石灰狀態(tài)存在,加到水泥當(dāng)中之后,導(dǎo)致水泥當(dāng)中的氫氧化鈣濃度增高所致。另外,脫硫底渣中含有一部分半水亞硫酸鈣,不具有緩凝作用。
(2)因P·O 42.5水泥與P·O52.5水泥主要面向攪拌站客戶使用,因此針對(duì)脫硫底渣對(duì)水泥適應(yīng)性的影響進(jìn)行了對(duì)比驗(yàn)證,以確定脫硫底渣能否用于P·O 42.5水泥和P·O 52.5水泥的生產(chǎn)。試驗(yàn)采用測(cè)定水泥凈漿流動(dòng)性辦法,外加劑選用目前常用的聚羧酸外加劑(見(jiàn)表4)。
從試驗(yàn)結(jié)果看,隨著脫硫底渣摻加量的提高,在相同外加劑摻加量的情況下,初始凈漿流動(dòng)度逐漸降低,在完全使用脫硫底渣時(shí),P·O 52.5水泥出現(xiàn)不流動(dòng)的情況。同時(shí),隨著脫硫底渣替代比例的提高,水泥凈漿1h損失率逐漸增大。試驗(yàn)說(shuō)明,脫硫底渣對(duì)水泥適應(yīng)性帶來(lái)不利影響。分析主要原因是脫硫底渣PH值偏高,以及殘存的部分石灰狀態(tài)物所致。
(3)針對(duì)上述情況,因生產(chǎn)企業(yè)曾有使用檸檬酸渣作為工業(yè)副產(chǎn)石膏的經(jīng)驗(yàn),所以進(jìn)一步開(kāi)展了檸檬酸渣與脫硫底渣搭配試驗(yàn)。檸檬酸渣因殘存檸檬酸呈現(xiàn)酸性,存放較短時(shí)間的檸檬酸渣PH值一般在5.0以下,與脫硫底渣強(qiáng)堿性可以進(jìn)行部分中和,從而降低檸檬酸渣酸性及脫硫底渣堿性對(duì)水泥性能的影響。試驗(yàn)采用了檸檬酸渣與脫硫底渣4∶1、1∶1、1∶4三種不同復(fù)摻比例,分別用P·O 42.5水泥和P·O 52.5水泥進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表5)。
從表5與表3以及表4試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比看,脫硫底渣與檸檬酸渣搭配,較同比例的脫硫底渣與二水石膏搭配,水泥凝結(jié)時(shí)間略有延長(zhǎng),水泥強(qiáng)度有所提高。隨著檸檬酸渣摻加量的增加,水泥凈漿初始流動(dòng)性逐漸改善,1h凈漿損失率逐漸降低,說(shuō)明使用脫硫底渣與檸檬酸渣復(fù)摻應(yīng)用在普通水泥生產(chǎn)中是可行的。因此在P·O 42.5水泥和P·O 52.5水泥實(shí)際生產(chǎn)中,采用脫硫底渣與檸檬酸渣搭配使用的方式進(jìn)行生產(chǎn),脫硫底渣的使用量以不超過(guò)脫硫底渣與檸檬酸渣總用量的50%為宜。同時(shí),在進(jìn)貨時(shí)要加大對(duì)兩種材料PH值的監(jiān)測(cè),根據(jù)PH值的變化,適當(dāng)調(diào)整搭配比例。
3 結(jié)語(yǔ)
(1)脫硫底渣具有調(diào)節(jié)水泥凝結(jié)時(shí)間的作用,隨著摻加量的提高,水泥的凝結(jié)時(shí)間逐漸縮短。
(2)隨著脫硫底渣摻加量的提高,水泥抗折和抗壓強(qiáng)度逐漸提高,說(shuō)明脫硫底渣相對(duì)于天然二水石膏具有增強(qiáng)作用。
(3)隨著脫硫底渣摻加量的提高,水泥與外加劑適應(yīng)性變差,通過(guò)與檸檬酸渣進(jìn)行搭配使用,可以優(yōu)化水泥性能,解決水泥適應(yīng)性變差的問(wèn)題。
在通過(guò)大磨試驗(yàn)以后投入批量生產(chǎn),通過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,不僅降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,而且為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,開(kāi)辟了一條新途徑。
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