


摘要:某電廠二期#3機組空冷沖洗水泵二次回路設計較為煩瑣,經常因為PLC、繼電器接線松動及故障導致程序動作異常,接觸器燒毀的現象。通過對PLC內部邏輯的分析、優化和完善,設計DCS控制邏輯,改善現場部件繁多、故障頻發的問題,提高控制系統的自主可控性和設備運行可靠性。
關鍵詞:控制系統;組態;PLC;DCS
中圖分類號:TH17" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)16-0062-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.16.017
0" " 引言
某電廠二期#3機組為330 MW級直接空冷凝汽機組,空冷系統采用直接空冷凝汽器單排管束,換熱器采用扁鋼管釬焊鋁翅片。由于周圍灰塵雜質會隨著空冷風機吸入而粘附在空冷散熱器表面,增加散熱器的傳熱熱阻,降低傳熱系數,換熱效果下降,機組運行背壓升高,因此需要高壓水流的沖洗來減小換熱熱阻,降低機組背壓,提升機組運行穩定性[1-3]。
1" " 空冷沖洗水泵系統概述
目前,#3機組空冷沖洗水泵為上海沃馬-大隆超高壓設備有限公司產品。該泵為柱塞式高壓水泵,壓力最高20 MPa,流量223 L/min,電機功率90 kW。主要部件包括電動機、柱塞泵及冷卻器、泵入口水過濾器、泵出口氣動調壓閥、泵出口高壓蓄能器等,如圖1所示。
除鹽沖洗水經空冷沖洗水升壓泵升壓至0.5 MPa以上,再經空冷沖洗水泵二次升壓,使泵出口壓力達到10 MPa以上。泵出口連接高壓水管,沿高壓管路末端裝有高壓水槍,供空冷現場沖洗使用。#3機組空冷沖洗水泵出口裝有氣動式調壓閥,通過將部分水泄放至溢流水管來調節高壓水的壓力。高壓水管上裝有壓力檢測開關,用來檢測異常情況,以及時停泵。氣動調壓閥上也裝有氣壓檢測開關,氣源丟失后聯鎖停泵。
2" " 空冷沖洗水泵控制系統故障頻發的原因分析
根據2021年7月到2021年12月故障統計,將#3機組空冷沖洗水泵控制系統故障類型匯總如表1所示。
控制系統安裝于空冷沖洗水泵機柜內,運行時電機及水管振動較大,時常會因電機及水管振動,產生共振現象。機柜內控制元件受速度和振幅的影響過大,在超過正常值后,會導致控制柜內接線端子松動、繼電器及PLC接點虛接,無法發揮其正常功能。對控制柜的振動值進行測量統計發現控制柜的振動值遠高于規定的0.8 mm/s,而且空冷沖洗水泵出口高壓水管隨水壓變化會出現抖動、共振現象,而出口水管及整個控制柜均固定在工作臺面上。由于空冷設備沖洗及噴水減溫等工作,空冷島下方區域內水汽含量較高。控制柜安裝要求環境濕度為70%以下,否則會影響內部控制元件的使用情況,長時間工作在潮濕環境中會導致控制器主板及繼電器損毀。對控制柜附近的空氣濕度進行了測量并記錄,發現周圍環境濕度遠高于規定的70%,嚴重影響控制系統的正常運行。
3" " 系統故障率改善對策
將#3機組空冷沖洗水泵PLC控制器改至DCS控制,將繼電器功能組裝至DCS電子間,可以改善上述問題。#3機組DCS系統在DROP14控制站有空余DI通道4個,DO通道4個,AI通道10個,AO通道3個,且該控制站大都為輔助設備。將空冷沖洗水泵的控制邏輯裝至此站,基本不會對DCS系統產生任何影響。
3.1" " 取消空冷沖洗水泵就地PLC,將控制程序改至DCS
通過連接控制器,解讀PLC內部邏輯,將原#3機組空冷沖洗水泵控制系統的步序及保護都設計至DCS程序中,并優化控制回路,敷設電纜至DCS間,加入空冷沖洗水泵出入口壓力、電機溫度、潤滑油油溫等模擬量顯示。根據這些熱工信號,設計跳閘保護及首出,便于進行故障分析。新增熱工信號,強化對空冷沖洗水泵工作狀態的監視,保證設備穩定運行。設計后的邏輯圖如圖2所示。
3.2" " 增加DCS畫面及報警窗口
將入口水壓模擬量經低值選擇后,輸出水壓低停泵保護;將氣壓模擬量經低值選擇后,輸出氣壓低停泵保護;將曲軸箱溫度模擬量經高值選擇后,輸出曲軸箱溫度高停泵保護;將電機的溫度模擬量經高值選擇后,輸出電機溫度高報警。根據保護及報警信息,設置泵的狀態畫面及參數報警,并添加至歷史站,方便現場歷史工況的調取及故障分析。
3.3" " 將繼電器功能組裝至DCS電子間
通過設置卡件DO通道及啟停繼電器,連接繼電器功能組輸出至就地,整合空冷沖洗水泵啟動、停止、過載保護、壓力保護等功能,實現原控制系統的完整遷移。DCS電子間有溫濕度檢測儀,機柜裝有防塵風扇等,繼電器工作環境得到極大改善。
3.4" " 保留380 V電源、動力電纜、三相交流接觸器和急停回路
由于空冷沖洗水泵的電機為三相交流380 V電機,三相接觸器需保留,使電機能正常啟停;為避免發生遠方控制失效及現場惡劣工況,保留就地控制面板的緊急停止回路。
4" " 改造方案難點
該項目難點在于對空冷沖洗水泵的工藝流程進行梳理,研讀PLC程序及現場二次回路,協調機械及電氣專業,探討報警及保護定值設置,新增熱工測點,優化原控制系統的不足,最終形成控制方案[4-6]。
4.1" " 控制程序的優化部分
4.1.1" " 優化空冷沖洗水泵入口水壓力低跳泵保護
為方便監視空冷沖洗水泵入口沖洗水壓力,同時增加設備運行可靠性,將泵入口水壓力低開關更換為壓力變送器,與原DCS存在的除鹽水升壓泵出口壓力,共同作為水泵入口水壓力低的保護條件。
4.1.2" " 優化氣動調節閥儀用氣壓力低跳泵保護
氣動調節閥的作用是控制空冷沖洗水泵出口沖洗水的壓力。通過控制壓縮空氣壓力的大小改變閥門的開度,將部分水泄放至溢流水管來調節高壓水的壓力。當壓縮空氣氣源壓力下降,氣動調節閥會逐漸關閉,導致泵出口沖洗水壓力不受控。為方便監視氣動調壓閥儀用氣壓力,同時增加設備運行可靠性,將壓力檢開關更換為壓力變送器,添加報警及聯鎖保護。
4.1.3" " 新增曲軸箱溫度高跳泵保護
新增曲軸箱溫度監視,原空冷沖洗水泵曲軸箱外部裝有溫度表,空冷沖洗水泵啟停改為遠控后,無法實時監視曲軸箱的溫度。為保證機械部件的穩定性,防止曲軸箱溫度過高造成機械部件磨損,將原溫度表更換為帶儀表顯示的溫度變送器,測量值傳入DCS系統,并添加報警及聯鎖保護。
4.1.4" " 新增電機溫度高跳泵保護
電機在帶負載運行時,會有功率損耗,這些損耗大部分會轉化成熱能并引起電機各個結構部件發熱,使電機溫度升高。空冷沖洗水泵電機的定子在運行時有很大的電流流過,散熱量較大,導致定子溫度上升很快。如果定子出現過熱,可能會使電機各部件高溫變形,甚至使電機燒毀并引發嚴重的事故。因此,定子溫度傳感器在電機控制系統中非常重要。通過選型比較,在電動機三相繞組上分別加裝一支Pt100測溫元件,并將信號遠傳至DCS卡件,測量電機定子溫度實時值,添加報警及聯鎖保護。
4.1.5" " 跳閘首出
首出即“first out”,指發生事故性跳閘時出現的第一個故障信號,首出邏輯就是鎖定第一個故障信號,屏蔽隨后發生的故障信號,便于后續分析跳閘原因。
4.2" " 熱工報警及保護定值的確定
4.2.1" " 泵入口沖洗水壓力低保護定值的確定
高壓沖洗泵原壓力開關定值為0.45 MPa,調出DCS系統中一周內除鹽水升壓泵出口壓力,在0.55~0.6 MPa區間,符合原有保護要求,此項保留原設計定值。
4.2.2" " 氣動調壓閥儀用氣壓力保護定值的確定
高壓沖洗泵原壓力開關定值為0.4 MPa,從DCS調出試運階段壓縮空氣壓力變化趨勢,發現壓力變化雖有波動,但能保持在0.55 MPa以上,符合原有保護要求,此項保留原設計定值。同時,根據壓縮空氣壓力變化區間,新增壓力低報警,定值為0.5 MPa,便于運行人員盡早發現異常情況,及時進行人為干預。
4.2.3" " 曲軸箱溫度高保護定值的確定
原空冷沖洗水泵曲軸箱僅有溫度表,曲軸箱內所用的潤滑油脂為美孚威格力537-高速線材軋機循環油,其閃點為288 ℃,具有出色的抗氧化和抗熱降解能力,并且提供高水平的抗磨保護性能,在100 ℃內,均能保持其較好的潤滑性能。調出試運階段壓縮空氣壓力變化趨勢發現,曲軸箱溫度在運行時最高溫度為72 ℃。高壓沖洗泵要求設備在啟動時,曲軸箱溫度小于60 ℃,在持續運行時,溫度不高于80 ℃。結合潤滑油參數及試運時DCS中空冷沖洗水泵曲軸箱溫度數據,將保護定值設置為80 ℃,保留原設計值。
4.2.4" " 電機溫度高保護定值的確定
為避免電機在持續高負載運行時,定子繞組溫度升高超過安全范圍,導致絕緣材料熔化,絕緣性能下降,縮短電機使用壽命,增加電機溫度高聯鎖保護。高壓沖洗泵(上海沃馬-大隆)用戶手冊中,電動機的絕緣材料為A級,其極限工作溫度為105 ℃,現場測量結果反映的是繞組絕緣的局部表面溫度,該數字平均比繞組絕緣的實際最高溫度即“最熱點”低15 ℃左右,因此將電機溫度高聯鎖保護定值設置為90 ℃。
5" " 經濟效益
通過檢查備件消耗情況,2021年7月至12月,因#3機組空冷沖洗水泵控制系統故障所造成的設備損耗和維護費用為46 500元,改造投入費用合計為6 800元,節省備件費用40 300元,經濟效益顯著。
改造完成后#3機組空冷沖洗水泵控制系統故障率大大降低,減少了維護人員的維護量及工作強度,大大降低了人力成本;通過增加壓力、溫度監視,#3機組空冷沖洗水泵工作穩定性得到提升,延長了設備的使用壽命,提高了空冷系統的換熱效率,保證了機組的安全穩定運行。
6" " 結束語
將空冷沖洗水泵由PLC控制改為DCS控制,提高了空冷沖洗水泵的運行穩定性,極大地降低了運行人員的工作強度,為實現全廠一體化控制、企業精細化管理奠定了基礎。
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收稿日期:2024-04-03
作者簡介:孫偉澤(1994—),男,山西萬榮人,助理工程師,研究方向:熱控DCS運維、儀表及自動裝置檢修。