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貴州某氰化尾渣金回收試驗研究

2024-10-10 00:00:00黃裕卿李廣紀婉穎周利華劉鵬
黃金 2024年9期

摘要:貴州某氰化尾渣含金1.66 g/t,金主要以裸露金和硫化物包裹金的形式存在,氰化尾渣粒度較細,-0.038 mm粒級占比超過80 %。針對氰化尾渣含泥量高的特點,采用泥砂分選工藝,通過旋流器分級,對沉砂和溢流分別進行浮選回收。采用一粗二掃三精流程,對沉砂和溢流分別采用適應其特性的工藝參數及藥劑制度,泥砂分選全流程閉路試驗可以獲得金品位12.42 g/t、金回收率50.13 %的精礦;氰化尾渣全粒級浮選可以獲得金品位9.49 g/t、金回收率38.10 %的精礦。結果表明,泥砂分選工藝獲得的精礦中金品位提高了約2.9 g/t,金回收率提高了約12百分點,實現了氰化尾渣中金的有效回收。

關鍵詞:氰化尾渣;泥砂分選;分級;全粒級;金回收

中圖分類號:TD926.4 文章編號:1001-1277(2024)09-0046-06

文獻標志碼:Adoi:10.11792/hj20240910

引 言

金礦是中國戰略性礦產資源之一[1]。氰化法憑借其工藝成熟、生產成本低、浸出率高和對礦石適應性強等優點,在黃金生產領域占據主導地位[2-3]。氰化工藝不可避免會產生大量氰化尾渣,據統計,中國黃金行業每年產生約1億t氰化尾渣[4]。由于嵌布粒度微細、包裹金裸露不充分、碳質“劫金”等客觀原因,氰化尾渣中仍含有部分難浸出金[5-6]。

目前,氰化尾渣的處理方式以堆存和填埋為主,不僅浪費資源,而且破壞環境[4]。隨著氰化尾渣被定義為危險廢物,并征收1 000元/t的環境保護稅[4],無害化、資源化處理氰化尾渣變得迫在眉睫。

浮選法是回收氰化尾渣中金的主要方法,但由于高細度尾渣比表面積大,礦物呈現“類膠態”分散體系,且石灰、氰化鈉作用時間長,硫化物表面過度氧化,存在大量微細粒級硅酸鹽礦物和殘余藥劑等原因[2,7],浮選二次回收難度較大。

貴州某卡林型金礦采用浮選—加壓預氧化—氰化浸出—炭浸吸附工藝流程,尾渣干堆于尾礦庫,氰化尾渣含金1.66 g/t,具有較高的回收價值。因此,針對該氰化尾渣開展了性質分析和試驗研究,旨在為尾礦庫的回采利用提供技術依據。

1 氰化尾渣性質

試驗樣品為貴州某金礦尾礦庫的氰化尾渣,其化學成分分析結果見表1,金物相分析結果見表2,粒度分布特征見表3。

由表1~3可知:該氰化尾渣含金1.66 g/t,含硫1.84 %,含碳較高,為6.86 %。金主要以裸露金和硫化物包裹金形式存在,分布率分別為35.54 %和45.18 %。氰化尾渣細度較高,-0.038 mm粒級占比達到80.83 %,但該部分粒級金品位相對較低,-0.100~+0.038 mm各粒級金品位相對較高,均在4 g/t左右。

2 結果與討論

由于氰化尾渣礦物混雜且粒度極細,若采用全粒級浮選,粗、細顆粒間,有價礦物與脈石礦物(特別是礦泥)相互夾雜,容易導致浮選藥劑選擇性變差,惡化浮選現象,難以獲得理想浮選指標。因此,考慮采用泥砂分選,即對旋流器分級沉砂和溢流分別進行浮選。

以0.038 mm作為分級粒度,礦漿濃度約18 %,添加0.2 %六偏磷酸鈉作分散劑,采用FX-25水力旋流器對氰化尾渣進行分級。試驗結果見表4。

由表4可知:氰化尾渣經過旋流器分級,分級沉砂產率為23.86 %,細度-0.038 mm占比為23.98 %,金屬分布率為42.96 %;分級溢流產率為76.14 %,細度-0.038 mm占比為98.64 %,金屬分布率為57.04 %。分級溢流產率與氰化尾渣細度-0.038 mm占比相差4.69百分點,在合理范圍內。后續以旋流器分級后的2個產品分別開展試驗研究。

2.1 分級沉砂浮選試驗

2.1.1 磨礦細度

氰化尾渣長時間堆存于尾礦庫,需要適當擦洗以暴露新鮮的礦物表面供藥劑作用[8]。因此,對分級沉砂的磨礦細度開展了探索試驗。在水玻璃500 g/t作分散劑,硫酸銅200 g/t作活化劑,丁基黃藥和丁銨黑藥(80 g/t+40 g/t)作組合捕收劑,2號油25 g/t作起泡劑條件下,考察磨礦細度對浮選效果的影響。試驗流程見圖1,試驗結果見圖2。

由圖2可知:適當擦洗對分級沉砂的浮選有利,金品位和金回收率均有所提升。確定后續試驗分級沉砂的磨礦細度為-0.038 mm占比32.33 %。

2.1.2 分散劑種類及用量

分級沉砂中仍含有部分微細粒礦物,為改善浮選礦漿環境,需適當添加分散劑[9]。在磨礦細度-0.038 mm占比32.33 %,硫酸銅200 g/t作活化劑,丁基黃藥和丁銨黑藥(80 g/t+40 g/t)作組合捕收劑,2號油25 g/t作起泡劑條件下,考察分散劑種類及用量對浮選效果的影響。試驗流程見圖1,試驗結果見表5。

由表5可知:添加分散劑有助于提高金的回收效果,六偏磷酸鈉的效果優于水玻璃和碳酸鈉。確定以六偏磷酸鈉(300 g/t)作為分級沉砂浮選的分散劑。

2.1.3 活化劑種類及用量

氰化過程添加了大量的石灰和氰化物,硫化物表面氧化嚴重,需適當添加活化劑[7]。在磨礦細度-0.038 mm占比32.33 %,六偏磷酸鈉300 g/t作分散劑,丁基黃藥和丁銨黑藥(80 g/t+40 g/t)作組合捕收劑,2號油25 g/t作起泡劑條件下,考察活化劑種類及用量對浮選效果的影響。試驗流程見圖1,試驗結果見表6。

由表6可知:使用硫酸和硫酸銅組合活化的效果優于單獨使用硫酸或硫酸銅。后續試驗確定以硫酸和硫酸銅(1 000 g/t+200 g/t)作活化劑。

2.1.4 捕收劑種類及用量

捕收劑是影響浮選指標的關鍵因素。在磨礦細度-0.038 mm占比32.33 %,六偏磷酸鈉300 g/t作分散劑,硫酸和硫酸銅(1 000 g/t+200 g/t)作活化劑,2號油25 g/t作起泡劑條件下,考察捕收劑種類及用量對浮選效果的影響。試驗流程見圖1,試驗結果見表7。

由表7可知:單獨使用丁基黃藥或戊基黃藥的浮選效果接近,優于單獨使用丁銨黑藥的浮選指標;丁基黃藥或戊基黃藥與丁銨黑藥組合使用,可以進一步提升金回收率。最終確定捕收劑為丁基黃藥和丁銨黑藥(80 g/t+40 g/t)。

2.1.5 閉路試驗

在上述試驗的基礎上,針對分級沉砂開展一粗二掃三精閉路試驗。試驗流程見圖3,試驗結果見表8。由表8可知:采用一粗二掃三精浮選流程,可獲得金品位18.22 g/t、金回收率64.24 %的精礦。

2.2 分級溢流浮選試驗

參照分級沉砂浮選試驗流程,開展了分級溢流浮選試驗以獲得最佳工藝參數。結果表明,分級溢流細度高,整體回收指標較差。針對分級溢流開展了一粗二掃三精閉路試驗。試驗流程見圖4,試驗結果見表9。

由表9可知:分級溢流閉路試驗可以獲得金品位9.47 g/t、金回收率39.28 %的精礦。

2.3 全流程閉路試驗

在分級沉砂和分級溢流浮選試驗的基礎上,開展全流程閉路試驗。試驗流程見圖5,試驗結果見表10。

由表10可知:全流程閉路試驗可以獲得金品位12.42 g/t、金回收率50.13 %的選礦指標。

2.4 全粒級浮選試驗

作為對比,針對氰化尾渣不分級直接全粒級開展浮選試驗研究。在工藝參數優化試驗基礎上,進行全粒級浮選的閉路試驗。試驗流程見圖6,試驗結果見表11。

由表11可知:采用一粗二掃三精對氰化尾渣進行全粒級浮選,可獲得金品位9.49 g/t、金回收率38.10 %的精礦。

泥砂分選和全粒級浮選工藝選別指標對比結果見表12。

由表12可知:對比全粒級浮選工藝,泥砂分選工藝可以獲得相近的精礦產率,但精礦中金品位和金回收率有顯著優勢,金品位提高了約2.9 g/t,金回收率提高了約12百分點。泥砂分選有效減少了礦泥的干擾,并針對沉砂和溢流采用適應其特性的工藝參數及藥劑制度,強化了金的回收,提高了浮選效果。

3 結 論

1)貴州某氰化尾渣含金1.66 g/t,主要以裸露金和硫化物包裹金的形式存在,分布率分別為35.54 %和45.18 %;氰化尾渣細度較高,-0.038 mm粒級占比達80.83 %。

2)采用泥砂分選工藝,分級沉砂和分級溢流分別采用適宜的工藝參數進行回收,分級沉砂可以獲得金品位18.22 g/t、金回收率64.24 %的精礦,分級溢流可獲得金品位9.47 g/t、金回收率39.28 %的精礦。

3)泥砂分選全流程閉路試驗可以獲得金品位12.42 g/t、金回收率50.13 %的選礦指標。氰化尾渣全粒級浮選流程可以獲得金品位9.49 g/t、金回收率38.10 %的精礦。對比可知,泥砂分選工藝獲得的精礦金品位提高了約2.9 g/t,金回收率提高了約12百分點。

[參 考 文 獻]

[1] 中華人民共和國自然資源部.全國礦產資源規劃(2016—2020年)[M/OL].(2016-11-15)[2023-12-20].https:∥www.mnr.gov.cn/gk/ghjh/201811/t20181101_2324927.html.

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[8] 王金瑋.57鉬精礦新工藝的應用實踐[J].中國有色金屬,2012(增刊1):223-226.

[9] 王資.浮游選礦技術[M].北京:冶金工業出版社,2006.

Experimental study of the gold recovery from certain cyanidation tailings in Guizhou

Huang Yuqing1,2,Li Guang1,2,Ji Wanying1,2,Zhou Lihua1,2,Liu Peng1,2

(1.Zijin Mining Group Co.,Ltd.;

2.State Key Laboratory of Comprehensive Utilization of Low-grade Refractory Gold Ores)

Abstract:Certain cyanide leaching tailings in Guizhou contain 1.66 g/t of gold,primarily existing in the forms of exposed gold and sulfide-encapsulated gold.The tailings have a high fineness,with particles of -0.038 mm accounting for over 80 %.Given the high slime content of the cyanidation tailings,a sand-slime separation process was employed.Cyclones are used for grading and flotation is performed for the recovery of the underflow and overflow separately.A closed-circuit test with roughing once,scavenging twice,and cleaning three times was conducted,with process parameters and reagent regimes tailored to the characteristics of the underflow and overflow.The sand-slime separation process achieved a concentrate with a gold grade of 12.42 g/t and a gold recovery rate of 50.13 %,while the ungraded flotation process of the cyanidation tailings produced a gold concentrate with a grade of 9.49 g/t and a recovery rate of 38.10 %.The results indicate that the sand-slime separation process improved the gold grade by approximately 2.9 g/t and the gold recovery rate by about 12 percentage points,effectively recovering gold from the cyanidation tailings.

Keywords:cyanidation tailings;sand-slime separation;grading;ungraded;gold recovery

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