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不同MBR膜處理印染污水中試對比研究

2024-12-31 00:00:00王英實張華俊袁敏忠袁維芳
資源節約與環保 2024年8期

摘要:為掌握不同膜生物反應器(MBR)處理印染廢水的效果及膜污染特征,選擇對于市售中空纖維膜和平板膜各2種進行對比研究。研究中將4組膜組件置于某印染污水處理廠的同一膜池內進行試驗,直接處理膜池中的印染廢水。結果表明,試驗膜組件對SS的去除率大于99.6%,對濁度和色度的去除率大于85%,對TP、CODCr、TN和NH3-N的去除率分別達到91%、76%、41%和20%;不同膜組件出水水質及對污染物的去除效率相近;膜組件性能差異主要體現在其出水及抗污堵的能力上;膜組件經有效清洗后,膜通量和跨膜壓差可恢復至接近運行初始狀態,且在后續運行中保持穩定。

關鍵詞:MBR;印染污水;膜池;中空纖維膜;平板膜

基金項目:廣東省住房和城鄉建設廳研究開發項目(2022-K27-383251)

引言

膜生物反應器(MBR)工藝具有泥水分離效率高、占地面積小和在高污泥濃度下仍可高效運行等優點,常與A2/O等工藝結合應用于處理生活污水[1][2]。由于工業廢水可生化性較差,處理成本偏高,且往往具有高油、高溫等特點,因此MBR膜工藝尚未廣泛應用于工業廢水處理[3]。

目前,常用的污水處理過濾膜以中空纖維膜和平板膜為主,且二者各有優劣[4],而膜組件是MBR膜工藝的核心,高性能的膜組件是MBR工藝良好運行的關鍵[5]。基于此,本研究系統地對比分析了4組MBR膜處理印染類工業污水時的運行表現。相較于已有的MBR工藝研究[6][7],本研究將4組不同MBR膜組件平行放置,確保原水水質和污泥濃度等運行變量相同。因此,期望通過本研究可積累MBR工藝處理工業廢水的運行經驗,為工業廢水處理降本增效提供借鑒。

1試驗概況與指標檢測

1.1 試驗概況

本試驗項目所在地為某印染污水處理廠,設計進水量為7.5萬t/d,采用工藝為水解酸化+A2/O+MBR。將4組MBR膜組件同時平行置于該廠的同一膜池中,設置“抽8停2”運行,初始膜通量為10~11LMH。運行時間為2023年4月3日至5月25日,共53d。運行周期內,膜池平均水溫39.7℃,平均污泥濃度為11462mg/L。試驗膜組件主要參數如表1所示。

1.2 指標檢測

本試驗主要監測指標為膜通量(LMH)、跨膜壓差(kPa)、膜池及膜組出水水化指標。各水化指標及其檢測方法/標準如表2所示。

2試驗膜組件運行結果對比分析

2.1 膜通量變化

本試驗4組MBR膜組件的膜通量變化如圖1所示。其中,2號膜組的通量衰減速度最快,1號膜組則最慢。2~4號膜組的通量變化規律為運行初期以設定膜通量運行;運行3~4d膜通量衰減20%后,衰減速度減緩;產水30d后,膜通量衰減速度加快。運行結束時,3號和4號膜組的通量相近,約為8.4LMH;1號和2號膜組的通量分別為10LMH和6.9LMH。1號膜組的通量在運行時維持穩定,4號膜組的通量在運行之初持續上升,這一現象的出現可能是由于4號膜組表面生成了活性微生物膜從而短暫地提升了膜的截留作用[8]。

2.2 跨膜壓差變化

本試驗4組MBR膜組件的跨膜壓差變化如圖2所示。4號膜組的跨膜壓差在前1個月內為4組膜中最低,維持在15~20kPa。自5月9日起,4組MBR膜的跨膜壓差均快速升高。其中,4號膜組增速最快,至5月23日,4號膜組的跨膜壓差超過1號膜組并接近3號膜組。運行結束時,2號膜組的跨膜壓差最高為55kPa,3號和4號膜組的跨膜壓差均為45kPa左右,1號膜組的跨膜壓差最低為38 kPa;2號和4號膜組的比跨膜壓差(實時跨膜壓差與初始跨膜壓差的比值)均超過200%,3號和1號膜組的比跨膜壓差分別為150%和155%。

污泥濃度過高會導致MBR膜組件的膜通量衰減和跨膜壓差上升。4月20日,膜池內污泥濃度升至23000mg/L,4月21日開始下降并在3d內逐步降至10000 mg/L。由圖1、圖2可見,4組MBR膜組件的膜通量和跨膜壓差均在4月21日后恢復。1號膜組相較于另外3組膜組件而言,受高污泥濃度影響最大。

除上述劇烈變化外,試驗周期內4組MBR膜組件的跨膜壓差變化分為3個階段,即①運行前4周,比跨膜壓差小于112%,上升緩慢;②第4至6周,比跨膜壓差上升20%~50%;③最后2周,跨膜壓差快速上升。

本試驗跨膜壓差變化與其他研究規律相符,膜污染過程分為3個階段,即①初期形成階段,污泥中聚合物、溶解性有機物及其他顆粒吸附在膜孔中;②緩慢累積階段,膜表面形成沉積層;③快速污染階段,沉積層逐漸變厚、致密,同時膜表面的生物絮體形成凝膠層,跨膜壓差快速升高[9]。

另外,污泥濃度增加會導致混合液粘度,及溶解性有機物、惰性物質濃度上升,加劇膜污染和膜通量衰減[9][10]。研究表明,當污泥濃度高于15000 mg/L 時,浸沒式MBR設備的膜污染開始快速加劇[1]。綜上所述,MBR設備均受污泥濃度影響,但不同MBR膜工藝受污泥濃度影響程度不同。

2.3 膜池系統及膜組件對污染物的處理效果

MBR設備可以有效降低水中總懸浮物(SS)、濁度、色度、總磷(TP)、CODCr、總氮(TN)、氨氮(NH3-N)。其中,MBR膜通過去除污水中顆粒態磷來降低TP濃度,膜池內TN、CODCr、NH3-N的去除則依賴于膜池的工藝及生化能力。膜池污水及膜組件出水水化數據如表3所示,MBR膜的過濾作用對NH3-N去除并無貢獻,這是由于NH3-N在水中屬無機小分子,可自由穿過膜孔[11]。

2.4 膜清洗對比

膜清洗是去除膜污染的有效方法,通常用次氯酸鈉堿洗去除有機污染物,用酸洗去除無機污染物[12]。

由于上述運行結束后,1號膜組設備損壞,因此僅對2~4號膜組進行在線清洗。根據膜結構和管道容積差異,確定藥劑體積為2號膜組150L、3號和4號膜組600L。根據生產廠商建議,確定在線清洗所用次氯酸鈉濃度為2號膜組1000mg/L、3號和4號模組7500mg/L。酸洗藥劑為10000mg/L 檸檬酸溶液。

在線清洗后3組膜的膜通量恢復,2號和3號膜組的跨膜壓差下降25%~52%,但高于30kPa;4號膜組的跨膜壓差降至16kPa。在線清洗后運行1d,2號和4號膜組的膜通量衰減8%,跨膜壓差上升30%;3號膜組的膜通量衰減37%,跨膜壓差上升73%。據此判斷,需進行離線清洗。

離線清洗時,3組膜均先后置于6000mg/L次氯酸鈉溶液和10000mg/L檸檬酸溶液中各浸泡24h。離線清洗后3組膜的膜通量恢復,跨膜壓差下降65%左右,其中4號膜組恢復至20kPa,1號和2號膜組恢復至25kPa以下。離線清洗后運行7d內,3組膜的膜通量穩定且跨膜壓差無明顯上升。

3試驗結果與改進建議

4組試驗MBR膜組件的出水水質相近,對常見污染物的去除能力相近。4組MBR膜的性能差異主要為產水和抗污染能力。1號和3號膜組性能較優,其膜通量衰減和比跨膜壓差上升幅度均低于2號和4號膜組。

2號膜組出水能力較弱,但其電耗僅為其他膜組的30%,且膜絲材料為PVDF,售價較低,在成本上存在優勢;1號和2號膜組為中空纖維膜,在線清洗成本較低,單次所需在線清洗藥劑體積為3號和4號膜組(平板膜)的25%。

在處理印染污水時,MBR膜組件對SS去除率大于99.6%;對濁度和色度去除率為86.6%~88.2%和87.4%~89.4%;對TP的去除依賴于膜對顆粒態磷的截留及膜池的生化效果,平均去除率為91%~93%;對CODCr、TN和NH3-N的平均去除率分別為76.45%、41.4%和20%。

膜組件經有效清洗后,膜通量和跨膜壓差恢復至接近運行初始狀態且運行穩定。過高的污泥濃度會直接降低MBR膜組件出水能力,因此在選用MBR設備時應注意結合實際污泥濃度,考量不同MBR設備受污泥濃度影響的差異性。

結語

綜上所述,MBR膜組件對于印染污水處理的節能增效至關重要,不同材料和工藝的膜組件在出水水質上相近,但在出水能力、穩定性、抗污堵能力和成本上差異顯著,在選用MBR膜組件時應充分考量其經濟效益、環境效益和項目實際情況。

參考文獻

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作者簡介

王英實(1999—),男,漢族,湖南湘潭人,助理工程師,碩士,研究方向為污水處理工程與技術研究。

加工編輯:王玥

收稿日期:2024-04-30

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