中圖分類號:U467 收稿日期:2025-03-04 DOI: 10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.05.018
Analysis of a Car Passenger Airbag and Side Curtain Airbag Static Detonation Experiments’ Failure Phenomenon
Niu Jiaying Xu Lanqing Wang Gaoyang Wuhan Institute of Shipbuilding Technology,Wuhan 430050,China
Abstract:Staticairbagdetonationexperimentisusedforairbagdevelopmentandbatchmonitoring.Itmakeshighdemands forairbagdetonationfoandenvironmentalinteriorpartstoensuretheefectiveworkofteairbag.Thepaperanalyzesthefaiurepenome nonofacarpassengerairbagandsidecurtainairbagstaticdetonationexperiments,andproposesimprovementsforeachisue,tostudy andummarizethekeypointsofirbagparameters’andinteriorpartsparameters’desigthatareinvolvedinthestaticdetonatioexper iments.
Key Words:Passenger airbag;Side curtain airbag;Static airbag detonation experiment;Failures
1氣囊靜態起爆試驗的功能
氣囊靜態起爆試驗是指在靜態條件下,給氣囊以符合起爆條件的電信號,從而使其起爆。該試驗主要用于氣囊開發和批量監控之中[1],試驗要求在高溫、常溫、低溫三種溫度條件下進行。試驗后通過觀察錄像和環境件的損壞程度,來評價安全氣囊的保護效果、選型參數以及環境件的設計。本文針對某轎車乘客安全氣囊和側氣簾靜態起爆試驗開展研究。
2乘客安全氣囊靜態起爆試驗的失效問題
2.1失效問題描述
靜態起爆試驗中,出現如圖1所示的失效:a.前風擋玻璃被擊碎;b.氣袋上出現很大的裂口和多處小孔。
2.2原因分析
a.乘客安全氣囊起爆時,前風窗玻璃的受力大小會受到以下2個布置參數的影響[2]: ① 氣囊門撕裂線到前風窗玻璃的距離; ② 氣囊展開方向與前風窗玻璃的夾角。目前的布置情況如圖2a所示,氣囊與前風窗玻璃的距離偏小。

b.發生器初期壓力高,氣袋折疊方式為卷折(圖2b),氣流走向如箭頭所示,產生很大的沖擊力,擊碎前風窗玻璃同時刮傷氣袋,產生很大的裂口。
c.發生器出口無過濾網,產氣藥劑燃燒產生的碎渣燙傷氣袋,產生小孔。
2.3改善措施
a.增大前風窗玻璃的角度,使其遠離氣囊。
b.改進折疊方式,由卷折折疊改為卷折 +Z 字形(圖2c),使氣流走向平行于前風窗玻璃,減小對玻璃的沖擊力[3]。
c.增加發生器濾網,降低發生器壓力 6% ,避免打破前風窗玻璃;同時過濾掉細小殘渣,避免燙破氣袋。

3側氣簾靜態起爆試驗的失效問題
3.1失效問題描述
靜態起爆試驗中,出現如圖3所示的失效:a.B柱處側氣簾未展開;b.乘客扶手整體脫落。

3.2B柱氣簾未展開的失效原因分析和改善措施
3.2.1原因分析[4]
氣簾的展開路徑主要受到以下2個參數的影響:a.導向支架最內端與搭接線水平距離(圖4b中 A 所示)。b.導向支架最內端與搭接線垂直距離(圖4b中 B 所示)。
本車型采用B柱護板導向,預設的展開效果如圖4a所示,氣簾推開頂棚,展開于B柱護板外側。但是導向寬度不足,如圖4b所示,導向支架最內端與搭接線水平距離大于經驗值,氣簾展開時鉆入B柱護板中,被護板上端的花冠結構掛住。
b.改進折疊方式,由Z字型改為Z字形 + 卷折,從而減小氣簾展開時氣流所受的阻力,使氣簾容易展開。c.增加導向布,引導氣簾沿著如圖4c所示的路徑展開。

3.3乘客扶手整體脫落的失效原因分析和改善措施
3.3.1原因分析[5]
a.扶手布置問題:如圖5a所示,當側氣簾向著車內方向展開時,展開路徑與乘客扶手部分重疊,形成如圖5a所示的沖擊區域,使扶手底座受到垂向沖擊力和翻轉力矩。
b.扶手材料問題:扶手材料為PP塑料,力學強度偏低,拉伸強度僅能達到 30MPa ,缺口沖擊強度僅為5kJ/m2 ,在低溫下韌性差,耐沖擊性差。
c.扶手結構問題:扶手底座結構強度不足[6]。
綜上,在靜態起爆試驗時,特別是低溫條件下,扶手所受的沖擊力和力矩會擊碎底座及固定點,導致扶手失效,整體脫落。
3.3.2改善措施
a.扶手材料改用 PA6+GF30 塑料,尼龍6含 30% 玻璃纖維,在低溫下的韌性和抗沖擊性明顯優于PP,拉伸強度可達到 115MPa ,缺口沖擊強度可達 30kJ/m2 ,可以有效地抵抗側氣簾起爆時對扶手產生的沖擊力。
b.如圖5c所示,在扶手螺栓上增加一個平墊圈,增加螺栓與底座上螺栓通孔的接觸面積,從而增大了固定點的受力范圍,減小了剪切應力。
c.底座上螺栓通孔周邊增加對角線加強筋,同時將該處的加強筋加粗 1mm ,增加結構強度。
a.增加導向筋的數量和導向寬度,減小導向支架最內端與搭接線的水平距離。

3.2.2改善措施
4改善效果
按照上述確認的改善措施進行更改,并制成樣件。在氣囊靜態起爆的常溫、高溫、低溫試驗中,所有爆破結果均沒有發現氣囊未展開或周邊內飾件的失效現象,爆破試驗合格。同時在整車碰撞實驗中,氣囊展開保護效果良好,在CNCAP安全碰撞測試中,本車型獲得五星安全評價[7]。
5結語
乘客安全氣囊和側氣簾靜態起爆試驗的失效形式眾多,根據具體的失效現象,找出相關的失效原因和應對措施[8],得出結論如下:
a.失效原因可分為兩類:氣囊參數和內飾件參數的問題。
b.針對氣囊參數的問題: ① 氣囊折疊方式,選用卷折折疊時氣囊展開對環境件的沖擊力較大,選用Z字型折疊時氣囊展開過程中氣流所受的阻力較大,在后期車型中可以優先考慮綜合性能較好的Z字形 + 卷折; ② 結構設計中,氣囊發生器出口應帶過濾網; ③ 氣囊布置中,側氣簾布置時,應嚴格控制導向支架最內端與搭接線水平距離;乘客安全氣囊布置時,應嚴格控制氣囊與前風窗玻璃之間的距離。
c.針對內飾件參數的問題: ① 針對乘客扶手,布置時應盡量避開側氣簾的展開區域,底座的螺栓固定點料厚建議 ?3mm ② 使用護板對側氣簾導向時應保證足夠的導向寬度; ③ 針對材料選擇問題,結合溫度對材料性能的影響,建議內飾件的材料選用抗拉強度較大,低溫時抗沖擊強度較大的塑料,如TPO、改性PP、 PA6+ GF30等。
參考文獻:
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[8]姜強,段敏,孫宇菲,等.汽車側面碰撞簾式氣囊仿真與優化[J].遼寧工業大學學報(自然科學版),2019,39(5):307-311.
作者簡介:
鈕嘉穎,女,1988年生,講師,研究方向為機電一體化技術。王高陽(通訊作者),男,1986年生,高級工程師,研究方向為智能電氣控制。