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螺柱焊在沉管隧道項目中的應用研究

2025-07-28 00:00:00馬玲朱小艷陳艷芳潘均發劉亞
廣東造船 2025年3期
關鍵詞:管節母材焊縫

中圖分類號:TG457.3 文獻標志碼:A

Research on Application of Stud Welding in Immersed Tunnel Projects

MALing, ZHU Xiaoyan, CHEN Yanfang, PAN Junfa, LIU Ya (CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Co.,Ltd.,Guangzhou 511462,China)

Abstract: This study addresses technical challenges in high-density stud cluster welding for stel-concrete composite structures in immersed tunnel enginering.Systematic research was conducted on stud welding process optimization, quality control, and engineering applications.Design of experiments was adopted to optimize welding parameters,effectively resolving quality issues such as arc blow deflection, necking defects,and porosity. A comprehensive quality management system covering pre-weld preparation, in-process control, and postweld inspection was established, significantly improving welding reliability. The outcomes provide a systematic technical solution for high-density stud welding in subsea tunnels,demonstrating substantialvalue for similar major engineering projects.

Key words: immersed tunnel; stud welding; parameter optimization;quality control; subsea engineering

1 引言

近年來,伴隨著鋼-混凝土組合結構的發展,螺柱焊在工程建設中的應用越來越多,沉管隧道同樣采用鋼-混凝土組合結構,因沉入海底,對焊接技術有了更高要求:一方面因長期承受海底腐蝕、高壓及復雜荷載的影響,結構強度的需求更高了;另一方面因數百萬顆焊釘的大規模焊接,焊接速率需要達到更高水平。傳統電弧焊方法存在明顯的弊端:需對接地柱周圍滿焊,焊接時間長,施工效率無法滿足大規模、高密度焊接作業要求;產生的熱量較大,易使結構產生變形,且易產生氣孔、夾渣等焊接缺陷,質量控制難度大;焊接接頭強度較弱,受力過程中接頭處容易變形、斷裂。相比之下,螺柱焊技術展現出明顯優勢:

采用專用焊槍焊接,焊接時間約1s左右,大幅度提高了焊接效率;焊接過程產生的能量低,焊件變形小,焊縫成型效果好;接頭處可達到很高的強度,甚至可高于螺柱本身強度。綜上可見,螺柱焊在大規模、高密度焊接作業中展現出了不可替代的技術優勢。

盡管螺柱焊技術在國際上已發展成熟(歐美日等工業強國自20世紀80年代便將其廣泛應用于汽車制造與建筑鋼結構領域,并建立了完善的工藝標準體系),我國在該領域的研究起步較晚,至今僅有20余年歷史,仍面臨四大技術瓶頸:一是數千安培級焊接電流的精確控制難題;二是多參數協同優化的工藝復雜性;三是嚴苛的質量穩定性要求;四是缺乏大規模工程應用經驗。針對沉管隧道這一特殊工程,現有技術體系在焊接過程控制、工藝參數適配、質量一致性保障等方面均存在諸多考驗。因此,通過深入研究螺柱焊在沉管隧道工程中的應用,解決上述技術難題具有重要的理論和實踐意義,為我國沉管隧道及類似重大工程的建設提供可靠的技術支撐,同時推動螺柱焊技術在國內的進一步發展和完善。

2 螺柱焊的原理及過程

2.1螺柱焊工作原理

螺柱焊是一種通過電弧快速熔化螺柱端部和母材表面,然后加壓形成連接的焊接方法。其工作原理可簡要概括如下:

1)引弧階段:螺柱接觸工件后通電,隨即輕微提升螺柱,激發電弧,熔化螺柱端部和母材局部區域;2)熔化階段:電弧高溫(瞬時可達數千攝氏度)使螺柱末端和母材形成熔池;3)壓合階段:螺柱在彈簧或氣缸驅動下快速壓入熔池,金屬冷卻凝固后形成牢固連接。

2.2沉管隧道可焊性分析

螺柱焊可否應用于沉管隧道主要從以下幾個方面進行分析:

1)焊釘尺寸:根據管節設計圖紙焊釘尺寸統計,焊釘的規格范圍為:" "Φ1 2~"Φ2 5 m m" ,而 90% 的焊釘直徑為 Φ22mm ,電弧螺柱焊方法一般可覆蓋 Φ6~Φ30mm 規格的焊釘,從規格上看采用螺柱焊可行;2)施焊空間:沉管隧道的焊釘主要布置在內、外面板上,不存在狹小空間,存在足夠的施焊空間;3)母材可焊性:依據管節設計文件,焊接的金屬母材板厚范圍為: 12mm~40mm ,而螺柱焊對于 5mm 以上鋼板焊接良好;母材材質為Q390C、Q420C,含碳量均小于 0.3% ,淬硬傾向小,焊后及熱影響區不會出現焊后裂紋。

綜上可知,從焊接空間、螺柱的直徑、沉管母材的板厚材質等各方面綜合分析,均滿足螺柱焊可焊性標準。

3 工藝優化與試驗驗證

3.1試驗設計

在沉管隧道焊釘焊接工藝選擇中,焊前需綜合考慮焊接效率、焊接質量及現場可操作性。本研究通過對比分析電弧焊、電阻焊及螺柱焊等方法的優缺點,最終選用螺柱焊作為沉管焊釘的焊接方法。

試驗采用與沉管隧道面板同材質的Q345C鋼板(厚度 30mm )作為基材,針對 Φ12~Φ25×150mm 六種規格焊釘,每種規格制備10組試件。試驗設備選用DA系列螺柱焊機(配置自動送釘系統),焊槍采用帶磁性穩定的改進型DA-300焊槍(見圖1)。試驗變量包括:焊接電流( 800-2300A );焊接時間(0.35-1.30s);提升高度( 2-9mm );伸出長度( 4-7mm )。

圖1DA型焊槍示意圖

3.2試件螺柱焊缺陷分析及工藝優化

通過正交試驗法系統研究工藝參數對焊縫質量的影響,發現的主要缺陷類型及解決方案如表1所示。

表1螺柱焊缺陷機理分析及工藝控制措施

通過對試件缺陷分析并不斷改進工藝參數及操作方法,確定出了滿足焊縫外觀及現場錘擊試驗要求的焊接電流、焊接時間、伸出長度、提升高度等一系列焊接參數,參數表見表2所示。

表2螺柱焊DA系列試驗焊接參數表

針對不同規格的焊釘,測試出了與之匹配的焊接電流、焊接時間、伸出長度及提升高度,焊縫的成型效果良好。對于其它焊釘直徑也可通過調節焊接電流來匹配,焊接電流的變化范圍不超過表2值的 10% ,在焊接過程中可根據實際情況做微調。

通過選取適當的焊接工藝參數并對試件進行正確的施工操作,最終獲得了滿意的焊接試件,試件螺柱焊焊接效果圖如圖2所示。

圖2試件螺柱焊效果圖

3.3 試件力學檢測

為了保證焊釘的焊接質量,我司委托第三方檢測公司(無錫金誠工程技術服務有限公司)抽取了6組Φ22×150mm 的試件(橫向拉升和 30° 彎曲各3組)進行焊接性能的檢測,檢測方法依據為GB/T10433-2002試驗檢測標準,檢測顯示3顆 Φ22 試件的抗拉強度均大于 186kN( 超設計值 17.5% ), 30° 彎曲無裂紋。

4 工程應用與質量控制

4.1 深中隧道焊釘設計

深中海底隧道,沉管段長 5035m ,由32個沉管段及一個最終接頭組成。鋼殼結構主要由內外面板、橫隔板、縱隔板、橫向加強筋、縱肋及焊釘組成,縱橫隔板將結構分隔成多個封閉的混凝土澆筑獨立隔艙。為滿足面板與混凝土的抗剪、抗拔力,保證鋼殼結構與混凝土兩者的有效連接,沉管隧道在頂板頂和底板頂下表面設置大量柱狀焊釘,布置圖如圖3所示。

圖3沉管隧道焊釘布置圖

從焊釘布置圖可以看出,沉管的內外頂板上布置了大量的焊釘,根據焊釘布置圖T鋼加勁肋間距為 0.7m 時,按 0.25m+0.20m+0.25m 間距布置兩排焊釘;當間距為 0.5m 時,T鋼加勁肋中間布置一排焊釘(如圖4)。26個管節約有 11.8×26=306.8 萬顆,6個非標管節約有 8.2×6=49.2 萬顆,共約356萬顆。

圖4T鋼加勁肋間距 0.7m 時焊釘布置圖

該項目通過多方力學計算及焊接母材金屬的材質的分析,確定沉管隧道內外面板上所用焊釘為電弧螺柱焊的圓頭螺柱,螺柱采用GB/T10433標準中ML15Al材質, Φ22mm ,長度 150mm 的無頭螺紋鋼。螺柱的理論長度(焊后尺寸)為 150mm ,經上述試件焊接試驗中得出,螺柱焊在焊接過程中融入母材損耗的長度為 8mm ,最終確認焊釘的長度為:

4.2全流程質量管控

為確保焊接質量,對焊件實施全過程管控,按焊接前準備、焊接過程控制、焊后檢驗處理三個階段系統布局質量管控措施,清晰劃分各環節關鍵控制點。

1)焊接前準備

(1)對試件進行工藝驗證:試焊3個焊釘,檢查焊縫成形、熔合度等質量指標,確認工藝參數可行性。

(2)對施工環境進行控制:相對濕度不得超過85% ,溫度不低于 5°C 。當不符合上述條件時,應采取必要的工藝措施(如預熱或祛濕)后進行施焊。

(3)對基材進行處理:板材表面需保持干燥,清潔和打磨去除焊接區域的鐵銹,油漆等雜質,通常打磨范圍為不小于焊釘直徑的2倍。

(4)對設備參數進行設定:根據焊釘直徑預設電流、時間、伸出長度、提升高度等參數,校準焊槍。

2)焊接過程控制

(1)操作規范:保持焊槍垂直,確保燃弧穩定;焊接完成后停頓3s再移槍,保證鐵水凝固。(2)實時監測:觀察電弧穩定性、飛濺情況,及時調整參數(如電流波動時修正)。(3)外觀初檢:每焊5-10個釘抽查焊縫成形,確保無漏焊、氣孔、咬邊等明顯缺陷。

3)焊接后檢測

外觀檢測:檢查焊縫是否 360° 均勻連續;沒有漏焊,表面無裂紋、縮孔、夾雜表面無氣孔、沒有明顯的咬邊、未焊透、裂紋、縮孔和夾雜;焊后長度符合設計要求。

破壞性試驗:隨機抽取焊釘總數的 1% 進行 30° 打彎試驗,打彎后焊釘的焊縫和母材熱影響區不應有肉眼可見的裂紋。

缺陷處理:缺焊焊縫長度超過周長的1/4或其它項不合格的應割除重新焊接。缺焊焊縫長度小于周長的1/4的,可采用 CO2 焊補焊。補焊仍不合格的,應將焊釘切除,且不應傷及母材,切除的焊釘部位應打磨平整,然后用原焊接方法重新焊上焊釘,并達到合格的焊接質量。

4.3應用效果

E2試驗管節屬于Ⅱ類標準管節,管節長 165m 、寬 46m ,據統計該管節大約有11萬個焊釘,采用螺柱焊速度達 ,螺柱焊總時間需:110000/40=2750min ,采用手工電弧焊所需時間:110000/2=55000min ,通過對比,可節約工時: 55000-2750= 52250min ,忽略其它因素影響,按每天8小時計算,52250/8×60=108.85 個工作日,用螺柱焊大約可以節約108個工作日,人工成本按焊接工種平均工資22元/小時計算,可節約人工成本:(52250/8) ×22≈14.37 萬元,該管節大概可節約14.37萬元的人工成本。

通過工藝優化與試驗驗證積累的焊接工藝,全過程進行嚴格的質量把控,焊接缺陷率取得了突破性減低,缺陷率 lt;0.03% ,而傳統手工焊缺陷率約為 3% 左右。

沉管螺柱焊效果圖如圖5所示。

圖5沉管螺柱焊現場成型圖

螺柱焊首先運用于E2試驗管節,經過從沉管鋼殼的加工到混凝土的澆筑再到沉入海底安裝測試,順利通過了驗收后,隨后將螺柱焊運用于整個沉管隧道工程。

相比于手工電弧焊,整個沉管隧道節約人工成本約為:(356/11) ×14.37≈465 萬元。

5 結論

本研究將電弧螺柱焊技術成功應用于深中通道沉管隧道工程,解決了超大規模焊釘焊接的質量控制與施工效率難題:通過對試件的焊接工藝優化,有效地解決了磁偏吹、縮頸、氣孔等焊接缺陷,接頭的平均抗拉強度達 186kN ,超出設計值 17.5% ,更好地滿足了百年工程耐久性的需求;通過制定全過程質量管控標準,將焊接缺陷率降低至 0.03% 以下,大幅度減少返工率,實現了降本、增效的目的。

本研究成果不僅為海底隧道高密度焊釘群焊接提供了可靠的技術解決方案,其工藝控制方法和質量保障體系對類似重大交通工程具有重要的推廣應用價值。

參考文獻

[1]中華人民共和國交通運輸部.公路工程質量檢驗評定標準:JTGF80/1-2017[S].北京:人民交通出版社,2017.

[2]潘均發,田利華,朱小艷,等.海底隧道鋼殼沉管澆筑與透氣設計[J]廣東造船,2023,42(5):100-103+111.

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