摘要:用過對真武油田的地質研究,利用油田廢氣的油氣井,進行地熱井改造。通過對國內先進
地熱工藝的引進和改進。
關鍵詞:地熱,地熱水,開發、造泵室、換熱
引言
江蘇油田首次進行地熱開發和利用,有其自身的優勢。可以利用油田生產過程中報廢或高含水的油井進行試驗和利用,可降低鉆井費用,并使廢棄油井得到有效利用。但大多廢棄油井的套管較小,不能滿足地熱開采的要求,需要改造。同時,地熱井系統試水,分析和研究地熱工程中的一些參數,尤其是對地熱水水質的腐蝕和結垢的研究。確保真3地熱站工程試運行成功,并通過試運行又可摸清地熱水的溫度、壓力、動液面等參數,為江蘇油區進下一步的地熱資開發提供依據。
1 利用Z3、Z158廢油井改成地熱水測試與生產井工程
地熱開發需要將潛水電泵下入套管中,把熱儲層中流入套管內的地熱水舉升到地面,提供地熱資源(熱能、熱水)利用為目的的一項特殊工程。Z3、Z158兩口油井的套管直徑均為139.7mm,不能滿足地熱電潛泵的下入要求,必須將兩口井300-350m以上的5 1/2″套管改為內徑徑大于184-224mm的泵室,以實現地熱測試與開發利用的要求。修造改情況見圖1、2

2 地熱井系統試水工藝及主要參數資料錄取工程
2.1真3井射孔工藝和套管抽汲資料錄取
在51/2?套管內采用現代跟蹤射孔工藝,分別對E2d2上和E2s1下的E2s16一個小層進行試水取參數,通過試水取得的實際流量、溫度、壓力、含油、含氣等參數,對工程的設計提供依據。(見表1、2)。

2.2Z158井射孔及地熱潛水電泵資料錄取技術
2.2.1 地熱潛水電泵資料錄取技術
地熱潛水電泵與井身結構配置和地面井口流程與井身結構配置見圖3。其中,在下泵時,加下了一根測試管柱,利用電阻法原理可隨時對井內動液面進行測試,從實驗結果看,較油田使用的動液面測試儀準確。
在對出口處地熱水觀察時,當排出地熱水300 m3后,水質逐漸變清,有一定的油氣味,隨采 出水量的逐漸增加,油氣味逐漸變淡,并在整個試水過程中未發現出砂現象,表明,在目前流速下,對地層不需進行防砂措施。地熱水經嘗有咸味,存放一段時間后有紅褐色物質(主要為Fe(OH)3)沉淀)。為此在地熱潛水泵與換熱器之間需采用密閉傳輸,盡量避免與氧接觸,同時,從安全角度出發,在板式換熱器前加裝電子除垢儀。
采用潛水電泵技術在真158井的E2s1下層位熱儲層中,以不同排量的工作制度,取得瞬時排量、動液面、井口水溫度等4項地層資料參數。經分析四個參數間有一定的比值,即資料說明如下:
a、從試水結果看出,每天液量可達1500m3/d、動液面穩定、井口溫度為72℃具有工業開發利用價值。
b、出口水溫度隨連續總流量而提高,井口水溫由70℃上升到72℃。(見圖4);
c、井口水溫度與瞬時排量、總液量成正比關系:見圖5
d、動液面隨瞬時排量增大而加深,由初期138m,下降到153m,隨排量的增大井下動液面也有一定的下降,但液面的下降幅度不大,表明地層的供液較足。(見圖6)。
以上4參數呈現了三種成果分析,屬于一般熱水層測試成果,由于條件限制,但尚未取得該熱儲層的最大產能參數,以供開發利用優選最佳工作制度,達到合理開發要求。
e、在動液面測試時,選用回聲波測井儀進行測試,由于回聲波測井儀主要用于油氣井的測試,儀器上的參數只適合油管參數,不適合采水用的水管。

2.3 地熱水開發結垢、腐蝕趨勢的判斷〔3〕
據水質報告中離子的濃度,計算氯離子的毫摩爾/化合價百分數,選擇采用哪種預測指數,氯離子大于25%時,一般采用拉伸指數,然后利用該指數判斷出地熱水的結垢腐蝕趨勢。如是腐蝕型地熱水還需要對設備進行選材,再將該地熱水的狀態點繪制在艾里斯圖上(見圖7)。如果狀態點位于304SS線上方,則不論采用304、316不銹鋼都將產生局部腐蝕,應考慮采用鈦材作為換熱器的材料; 若狀態點處于2系列304SS線與3系列316SS線之間,則采用304不銹鋼不發生腐蝕,使用316不銹鋼會發生局部腐蝕;當狀態點位于這兩條線的下方,則采用這兩種不繡鋼都不會發生腐蝕。
從計算的結果為2.93,大于0.5值,可以判斷真3站地層水為不結垢水型或結垢不嚴重。但用艾里思圖選材看,狀態點位于304VSS線上方,則表明不論采用304,306不銹鋼都將產生局部腐蝕,為此,我們采用了鈦板作為換熱器材料;

3 Z3地熱站地熱水開發利用試驗
3.1 冬季采暖地熱水供熱試運行
3.1.1 Z3地熱站,由Z3、Z158兩口井組成,可各單井供熱,也可兩井并網供熱。其供熱生產層位不一;真3井地熱水生產層位為E2s1下、E2d2上二個層位;真158井地熱生產層位為E2s1下一個層位。
3.1.2 經多次研究確定初次供熱限在二號院采暖面積為8.6萬平方米。運行情況見下圖。
3.1.3 冬季供熱期,Z3、Z158兩口井,累計生產地熱水19.7萬方,井口總平均水溫72℃,來水溫度平均42℃,計算開發地熱總量為591000萬大卡的熱量。
3.2 地熱供暖試運行成果分析
3.2.1從生產時間段和運行方式分析,Z158井E2s1下為主要供熱儲層,以平均瞬時排量73.9m3/h,日產水量1773m3/d,動液面最終穩定在168米,井口平均水溫穩定在73℃,說明E2s1下有足夠的能量。
3.2.2井口水溫隨瞬時排量和地層累計連續出水量的增加略有增加,由初期70℃上升到采暖結束時的73℃。真3、真158井E2s1下中部地溫81℃,若能連續提高采水量井口水溫還有上升的空間。
3.2.3在供暖期間,項目組對用戶進行抽樣調查,各住家室內溫度平均在16-19℃,普遍對地熱供暖持支持態度。
3.2.4工藝流程簡單實用、可靠、自動化程度高,通過幾個按鈕和閘門就可控制整個流程,經正常運行試驗后,只需一人值班。
3.2.5供熱試運行107天后,對鈦板換熱器進行維修,未發現結垢和出砂現象,表明該層系的的熱水結垢不嚴重。
結論
通過Z3、Z158兩口井對Z二號院8.6萬平方米住房面積供暖的地熱水試采試驗,開發利用系統工程取得成功,地熱水開發利用系統工程包括:利用廢油井改變井身結構,對熱儲層以跟蹤射孔和測試取得的地熱水6個參數,錄取了不同瞬時排量的產水量和井口溫度、動液面。做到了當年設計、當年施工、當年投產、當年見效。項目的成功對油田進一步廣泛利用地熱資起到積極作用。
參考文獻
1、何滿潮著,中國重地焓地熱工程技術
作者:竇建國,工程師 畢業于石油大學石油工程專業,從事于現從事礦業開發工作。E-mail: doujg@joeco.com.cn。