摘要:轉向節機構不對稱,導致機加工后內徑尺寸橢圓變差大;通過退火處理,消除毛坯鑄造應力,達到工件綜合性能及尺寸要求。
關鍵詞:轉向節內孔橢圓 解決
1 問題描述
轉向節材料:QT450-10,表面噴丸強化處理。現加工工藝為:如圖1示:鏜φ82-0.078mm內孔,再以內孔定位,套車外徑。問題點:鏜孔完成后,內孔尺寸合格,橢圓0.01mm,套車后測量內孔尺寸,橢圓0.03-0.045mm。為便于查找變差點和數據分析,在內孔的內外側和垂直方向上分為4個部位,對稱方向上的8點作為測量內徑的測量點,分別為A、B、C、D。見示意圖2。
抽取5套(左右各5件),使用測量工具:內徑千分表,精度:0.001。尺寸見表1。
通過表1數據和折線圖顯示,尺寸主要變差點在B部位,且左右件變差部位一致。
2 原因分析
2.1 化學成分及金相分析:檢測工件化學成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化學成分符合產品標準。金相分析:如圖,基體組織:鐵素體,珠光體≤25%,符合產品要求。浸蝕方法:4%硝酸酒精溶液。
2.2 結構分析:見圖3、圖4所示,鑄造結構工藝性分析,Y—Y方向結構不對稱;單邊加工量4.5-5.5mm,加工量大。
根據以上現狀分析,由于鑄件結構不對稱,鑄造過程中,各部分的冷卻速度不同,在同一時期內鑄件各部分的收縮不一致。但鑄件各部分彼此相連,互相制約,不能自由收縮,因而產生熱應力。經切削加工后,應力釋放,是造成內孔橢圓變差的主要原因。為解決橢圓大的問題,通過熱處理方式,對鑄造毛坯進行退火處理,成功解決了這個問題。
3 熱處理工藝
將工件隨爐緩慢加熱到Ac1以下的溫度,約600±10℃,經4-6小時保溫,隨爐緩慢冷卻至250-300℃出爐空冷。見圖5
4 試驗結果
4.1 對退火后的工件進行機加工:鏜孔、套車外圓后,檢測內孔尺寸,見表2。數據表明,工件通過退火處理,橢圓明顯減小。
4.2 金相分析:對退火后的轉向節進行金相分析,組織如圖示,基體組織:鐵素體,珠光體≤25%,符合產品要求。
浸蝕方法:4%硝酸酒精溶液。
5 結論
生產實踐證明,球墨鑄鐵轉向節經退火處理后再進行機械加工,有效的控制了工件的加工應力,橢圓明顯減小,且基體組織合格,保證了產品品質。
參考文獻:
[1]國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心.金屬材料金相熱處理標準匯編.中國標準出版社.GB9441-88.球墨鑄鐵金相檢驗P268.
[2]王俊昌,王蓉聲.工程材料及機械制造基礎.機械工業出版社.
