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循環液化床鍋爐啟動過程的問題及對策分析

2010-01-01 00:01:59張勁銳張明智
中國新技術新產品 2010年17期

張勁銳 張明智

(哈爾濱電站設備成套設計研究所,黑龍江 哈爾濱 150046)

前言

某電廠2臺DG450/9.81-1型CFB鍋爐,它的燃燒設備由燃燒室、給料裝置、分離裝置、回送裝置、燃油點火裝置等主要部件組成。燃燒室底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風室,通過膨脹節與風道點火器相連,有2臺風道高能點火燃燒器,爐膛密相區水冷壁前后墻上還分別設置了2只床上點火油搶,用于鍋爐啟動點火和低負荷穩燃。一次風由點火風道進入燃燒室底部的水冷風室,進而通過布風板、風帽,提供足夠的流化風。

1 啟動過程的問題及原因分析

1.1 床料的選擇

床料作為一個蓄熱體,在循環流化床鍋爐的點火過程中具有很重要的作用,床料一般要經過加熱升溫、快速引燃和向穩定狀態過渡等幾個階段。從DG450/9.81-1型循環流化床鍋爐的啟動升溫曲線可以看出,床料的加熱是一個相對較長、較平穩的過程,升溫的熱量來自于床下熱煙氣。在以往啟動過程中,有時擔心啟動過程中出現其他問題,增加啟動時間,使得在并網初期只剩下較少的床料,大部分床料以被吹走,所以選擇較厚的床料啟動。但是由于床料多,爐膛床壓就比較高,點火初期升溫速度還比較好控制,可以按照升溫曲線進行。隨著床溫的增加,由于床料太厚,要使床料正常流化,需要較大的流化風,加熱床料提高床溫需要更多的熱量,這就需要增加風道高能點火燃燒器出力,根據規程要求,將床下風道點火器出口煙氣溫度控制在982℃且風室風溫在870℃以下,這時還應考慮到點火風道中耐火材料的承受能力,根據廠家的要求,風道壁溫要小于1300℃,由于高能點火燃燒器周界風量小,風道點火燃燒器出口煙溫得不到很好的控制,經常處于超溫狀態,燒壞點火風道。由于加熱床料需要較長的時間,所以既增加了點火時間,又增加了耗油量。

1.2 點火風道爆燃

運行人員在點火過程中,為提高床溫溫升率,縮短點火時間,使用流化風量較小,床料得不到良好的流化,啟動燃燒器燃燒不良,燃油不能充分燃燒,產生的油氣不能及時吹進爐膛抽走,點火風道內積聚大量油氣,常造成啟動燃燒器滅火。點火初期往往用1只點火燃燒器,待此燃燒器滅了以后,風道不進行充分的吹掃,就緊急點另1只點火燃燒器,此時由于風道有大量的油氣,有充分的空氣(流化風),一但遇到明火,會使點火風道內油氣爆燃,造成點火風道損壞。

1.3 主蒸汽壓力偏高,主蒸汽溫度低

在點火過程中,壓力上升較快,溫度上升較慢,當壓力達到汽輪機沖轉要求時,溫度卻達不到。只能緩慢升溫,增加了點火時間。

1.4 主蒸汽壓力、溫度急劇升高

床溫達到750℃左右時,燃煤易發生爆,床溫變化率大幅上升。在幾次調峰啟動過程中,床溫600℃時開始試投煤,此時燃煤得到加熱、干燥,揮發,分析出燃燒,夾帶少量的細顆粒燃燒。床溫從600~750℃,床溫雖然不斷升高,但燃煤顆粒并沒完全燃燒,當揮發分析出時,煤顆粒的表面積最小,此時隨著煤粒內部氣相物質的逐漸析出煤粒開始膨脹,有時會在煤粒中形成很高的壓力,使煤粒產生破損,即產生煤粒的一級破碎。使床內積聚著大量的易燃焦碳,當床溫達到750℃左右時大量的焦碳顆粒開始燃燒,造成床溫變化率大幅上升,床溫跳躍式升高。主蒸汽壓力、溫度急劇升高。

2 采取的措施

2.1 在床料的選擇上,初始床料可以是粗石灰石也可以是爐渣,粒徑為0~6mm。加入量為850~900mm床高。床料添加完畢后,應做流化實驗,檢驗流化是否正常。按規定依次啟動各風機,然后調整流化風量,隨著流化風量的增加,床面才開始出現鼓泡現象,最終達到初始流化狀態,記錄最小流化風量,以便在點火、運行時做為參考。床料的粒徑分布應該合理,符合鍋爐廠提供的粒徑寬篩分要求。床料過細,不利于蓄熱;床料過粗,會延長加熱時間。另外床層不能太薄,床層太薄不僅不利于蓄熱,而且容易造成床面吹穿,流化不良,對后期著火及帶負荷不利。選擇了合適的床料量和床料粒度,在點火過程中,基本可以按照給定的升壓曲線進行,點火燃燒器的出力得到了控制,風道點火燃燒器出口煙溫也控制在合理的范圍內,縮短了點火時間,避免了燒壞點火風道,節省了點火用油。

2.2 點火風道的防爆。根據流化實驗確定的最小流化風量,在吹掃和點火過程中,流化風量不小于最小流化風量,以保持點火風道到爐膛的通風良好。點火前爐膛吹掃5min,按程序啟動點火燃燒器,調整油量,觀察燃燒情況,調到最佳燃燒狀況。當點火燃燒器滅火時,及時切除燃料,吹掃5min,待將油氣充分吹掃干凈后,方可再次啟動點火燃燒器,包括啟動另外1只。2只點火燃燒器啟動時間間隔應在5min以上,并且運行中的點火燃燒器應燃燒良好。

2.3 循環流化床鍋爐在啟動過程中的升溫

為提高啟動過程中主蒸汽溫度的溫升率,加大了汽輪機電動主閘門門前疏水管管徑,加大了總的排汽量。同時在點火初期將旋風分離器的向空排汽打開,以增大總的排汽量。通過增大總的排汽量,升溫、升壓基本上按照鍋爐廠給定的曲線進行。值得注意的是,隨著壓力、溫度的升高,要密切監視過熱器的壁溫,隨時關閉旋風分離器的向空排汽,避免過熱器超溫。

2.4 防止爆燃及發生暴燃后采取的對策

當床溫達到600℃時,達到投煤條件,此時可以,在左右爐膛區域各啟動1臺給煤機,并將出力調至爐膛額定燃料量的50%,進行一次3~5min的給煤,然后停止給煤機,觀察氧量變化及床溫變化,當床溫先降后升并且逐漸增大,氧量開始下降時可判斷燃煤已經著火。在此階段主要以揮發分析出與燃燒為主,化學反應速率遠低于擴散速率,揮發分析出后形成的多孔大顆粒焦碳在此工況下也開始燃燒,無孔大顆粒焦碳則不能燃燒,所以此時不能連續給煤,應采用脈動的給煤方式進行,使床溫緩慢上升,避免聚集大量未燃燒的焦碳顆粒。隨著床溫的逐漸升高,焦碳處于動力燃燒或過度燃燒工況,此時焦碳內部的小孔增加,這樣就削弱了焦碳內部的連接力,當連接力小于施于焦碳的外力時,焦碳產生碎片即二級破碎,二級破碎是在揮發份析出后的焦碳燃燒階段發生的,控制好此階段的床溫上升速率,就能避免焦碳爆燃,避免床溫階躍,此時床溫達到750℃左右,可以連續給煤。如果沒控制好升溫速度,發生床溫大幅升高時,不要盲目的大幅加大流化風,應在調節流化風的同時觀察床溫變化率,待床溫變化率上升變緩,可停止加流化風。接下來會發現床溫變化率有下降趨勢,此時應注意及時補充相應的煤量,否則會由于循環流化床的熱慣性,使床溫下降較快,如果調節不及時,會使床溫出現多次反復,影響升溫升壓。

3 結束語

通過對循環流化床點火過程各階段的分析,針對點火過程中出現的問題,找出了相應的對策,避免了燒壞點火風道、點火風道爆燃、床溫階躍變化等事故的發生,有效的縮短了鍋爐啟動時間,節省了啟動用油。由于循環流化床鍋爐較大的熱慣性,所以在投煤以后煤量變化所造成的擾動有一定的遲滯性,所以要根據煤量、風量的變化總結其變化規律,更好的指導鍋爐的啟動,使鍋爐啟動按照鍋爐廠給定的升溫升壓曲線進行。

[1]岑可法,倪明江等.循環流化床鍋爐理論設計與運行[M].中國電力出版社,1997.

[2]劉德昌.流化床燃燒技術的工業應用[M].中國電力出版社,1998.

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