摘要:介紹了目前粗煤泥分選設備TBS在實際生產中的應用情況,分別分析了TBS適應的工藝范圍和在實際生產中影響TBS分選效果的幾個重要因素以及操作要點,并且分析總結了TBS作為粗煤泥分選設備在洗選工藝應用中帶來的良好經濟效益。
關健詞:TBS 干擾床 粗煤泥 分選
0 引言
TBS即Teetered Bed Separator,簡稱為TBS,就是干擾床分選機。工作原理就是粗顆粒煤泥(0.25mm<范圍<1mm)入料自上而下給入,頂水自下而上給入,從而在槽內形成干擾床,輕產物自溢滾排出,重產物經由PDI控制閥間段性由底流閥排出。TBS干擾床分選機在回收粗煤泥的工藝中表現出較大的優勢,如以水為分選介質,結構簡單、對入料煤質變化的適應性強,分選效率高等,是一種較好的粗煤泥分選設備。目前這種設備有國外進口的和國內自行研制生產的兩種,進口TBS在沈陽紅菱、貴州響水、徐州張雙樓選煤廠等應用。
在洗選工藝中粗煤泥分選技術一直是不很成熟的技術領域,TBS作為粗煤泥分選的新型設備的問世,在粗煤泥分選技術領域中(特別是在煉焦洗煤工藝)引起很大轟動,是粗煤泥分選工藝的一次革命。目前很多新建選煤廠和老廠技術改造在設計上都選用了TBS的應用,有應于焦煤選煤廠的,還有應用于動力煤選煤廠的。在TBS設備的選型上,有選用進口的,還有選用國產的,而TBS在各自選煤廠的實際應用效果卻相差較大,有的效果顯著,有的則已停止不用。現結合我單位關于TBS在實際應用與技術改造的情況作以總結,分析指出TBS的應用范圍和影響TBS分選效果的因素以及解決方法,就此與大家一起進行探討。
1 TBS的性能與工藝適應范圍
1.1 設備性能
TBS作為粗煤泥分選設備的問世,分選效率高,煤質適應性強,無需增加其它外界物資消耗。
1.2 工藝適應范圍
TBS主要適應于重介洗煤廠,特別是重介焦煤洗煤廠。由于TBS設備應用的經濟效益點主要體現兩個方面:其一能對粗煤泥進行高效率的分選出低灰的精礦(8%~15%可控),可大大提高精煤的回收率。其二TBS設備運行無需外加其它輔助材料,使煤泥不再參于重介,大大節約介質消耗。
2 影響TBS分選效率因素分析及技術應用
張雙樓煤礦選煤廠于2006年12月建成投產,是一座年入洗原煤1.8MT的重介選煤廠,工藝上采用脫泥有壓三產品重介和煤泥分級后TBS分選+浮選的工藝(如圖1)。
TBS應用于原煤脫泥篩篩下物(-1mm)經分級旋流器分級后底流物料(0.25mm~1.5mm)的處理。在使用初期,分選效率較低,而且分選不穩定,溢流灰份偏高(10%~15%)且不穩定,底流灰份偏低(25%~45%)。經過現場摸索、技術檢查、部分改造、操作技能提升、管理規范等措施的實施,取得較好效果。溢流灰份可控制(8.5%~10%),底流灰份可控制在60%以上,現分析總結出影響TBS分選的關鍵因素如下:
2.1 原煤煤質(關鍵因素:原生煤泥含量、細泥量、中間物含量)
原生煤泥的含量與TBS處理量一般在設備選型時已經考慮。在這里重點講的是TBS入料中細泥量增加與中間物含量增加對分選效果的影響。
如果原煤變化,使得TBS入料中的高灰細泥含量增加,會大大影響TBS的分選,因為TBS分選原理是利用干擾沉降的原理阻止低密度、小顆粒物質沉降,而大量的高灰細泥卻不能竄過干擾層沉降到底流,因而進入溢流,使溢流灰份偏高。
如果原煤的中間物較多(占入料的30%以上)也會大大影響TBS的分選。因為中間物在TBS形成的干擾床層中很難較好實現分層,由于物料的擠壓會使部分中間物竄過干擾層沉降,部分無法竄過而進入溢流,從而出現溢流灰份偏高(10%~16%),底流灰份偏低(35%~50%)的現象。
2.2 入料粒度
入料粒度是影響TBS分選效果的主要因素之一,灰份低的粗顆粒(>1.5mm)由于自身較重有可能竄過干擾層進入底流,而高灰極細顆粒因自身總質量較輕會進入溢流。因此TBS的入料粒度要求極其重要,即TBS上一級設備的分級效率要高而且穩定(應選用進口的或國內品牌產品)。
2.3 水流量與壓力的控制
水的流量是形成自下而上干擾床的介質,它的流量大小及壓力直接關系到分選效果。水流量大小的設定要根據原煤性質、溢流產品灰份要求來設定。流量大小的設定采用密度不變的情況下來調整流量,根據對底流與溢流的技術檢查結果來尋找到一個最佳值,找到合適的流量值后,一般情況(原煤內灰沒有發生較大變化)下在生產過程中就不再需要改變流量和壓力的大小(一般情況下,2.1m規格的TBS:流量值設定在60~80之間,壓力控制在0.07MA~0.08MA),生產過程中只需根據技術檢查結果改變密度就可以了。流量和壓力的控制可以通過安裝變頻器來進行有效控制給水泵。
2.4 底流閥的密閉性
底流閥要求能在指令關閉時,底流完全關閉。如果底流閥因磨損或閥桿偏離閥座中心等原因造成不能完全密閉,將會影響紊流床層的穩定性,影響分選效果,應及時更換梭型閥或閥座。
2.5 密度的設定
密度值的設定是影響TBS分選效果的主要因素之二,密度值的設定表面看是最簡單的一項工作,但是只簡單的根據底流、溢流的灰份調整密度是達不到分選效果的。TBS密度設定的過高,底流閥會出現常閉現象,造成溢流灰份偏高,并且床層容易積壓堵塞;設定過低,底流閥會出現常開現象,造成底流灰份偏低。因此生產中正確的密度設定值應是能使底流閥的開度能在0~35%之間,每間隔2~5份鐘執行器會微動作一次,這時密度的設定值才應為最佳值。
2.6 產品質量要求
根據近三年來的生產情況,TBS精礦質量控制在8.5%以上,分選效果較好,底流灰份可控制在55%以上,如果精礦灰份要求控制在8.5以下,分選效果相對較差,底流灰份在40%以下,而且非常不穩定,底流灰份會在20%~45%之間跳變,造成分選效率較低。
TBS對粗煤泥的分選效果與原煤煤質及工藝環節的控制(即入料粒度、水流量與壓力、閥的密閉性、密度設定、產品質量要求)是密切相聯的,只有控制好以上各因素,TBS分選性能才能達到其最佳效果,提高精煤產率,增價經濟效益。
在重介洗選工藝上對煤泥水處理的工藝上選用TBS應用具有以下優點:
2.6.1 TBS運行幾乎無需電能消耗,設備操作簡單,維護量少。
2.6.2 粗煤泥分選效率高,與其它粗煤泥分選設備相比精煤產率要提高3%以上。
2.6.3 TBS對粗煤泥的有效處理,減少了浮選入料濃度,促進了浮選效率的提高,同時節省了浮選藥劑的消耗。
2.6.4 TBS參于煤泥處理,使煤泥無需參于重介系統分選,這種工分選工藝與煤泥參于重介分選工藝相比較,洗選介質耗量可降低約50%以上。根據我單位近三年來的生產介質消耗統計情況,平均介耗在1.0Kg/t以下。煤泥參于重介分選的洗煤廠年平均介耗一般在2.0Kg/t以上。按年入洗量240萬噸,介質平均價格1300元/噸計算,年可減少材料消耗成本:240萬噸*(2-1)Kg/t*1300元/t=312萬元。
TBS在現場良好的應用效果,填補了重介選煤工藝中粗煤泥分選的空白,有效的提高了精煤產率,同時降低了介質消耗量,較大層度的增加了洗選加工效益。