荷蘭斯塔米卡邦(Stamicarbon)1620 t·d-1汽提法尿素裝置高壓調溫水系統如圖1所示。高壓調溫水循環泵(902-J)將約400 t·h-1的調溫水加壓到高壓調溫水冷卻器(902-C),冷卻到130℃,再到高壓甲銨洗滌器(203-C)。通過間接換熱將高壓甲銨洗滌器的熱量帶出來,水溫升到140℃,用來加熱循環加熱器(301-CA)中的尿素溶液,水從循環加熱器出來回到高壓調溫水循環泵,形成閉路循環。而高壓洗滌器出來的尾氣進入吸收塔(702-E)的下部,在塔內經兩股水的清洗,NH3被進一步吸收[1]。

圖1 高壓調溫水系統改造前流程圖
前工序的脫氫改造成功地將CO2氣體中的H2含量由5000~6000 mg·m-3脫除到16 mg·m-3以下[2],這樣高壓甲銨洗滌器(203-C)中的H2含量就極低,爆炸的可能性大幅下降。高壓甲銨洗滌器中的NH3就可以進一步洗掉,減少高壓圈的氣體量和低壓系統的NH3處理量,達到節能降耗的目的。但因高壓調溫水同時又作為循環加熱器(301-CA)的熱源,要降低高壓調溫水的溫度,就要設法解決循環加熱器的熱源,為此,作者對高壓調溫水系統進行了改造。

圖2 高壓調溫水系統改造后工藝流程圖
在原工藝流程的基礎上,增加兩臺設備和相關管線、在設備內增加填料、改造相關設備、改變高壓調溫水走向使其達到節能降耗的效果。
具體實施如下:(1)在高壓甲銨洗滌器和吸收塔內加填料,加大對NH3和CO2的吸收;(2)在一段蒸發后增加一臺換熱器;增大高壓調溫水冷卻器能力;改變高壓調溫水的走向。高壓甲銨洗滌器出來后的高壓調溫水(水溫為130℃),不到循環加熱器,而到一段蒸發器下段換熱器(401-CA)加熱尿素溶液,出來后就到高壓調溫水循環泵加壓,進入高壓甲銨洗滌器,循環使用;(3)控制進入高壓甲銨洗滌器的高壓甲銨調溫水溫度為110℃;(4)一段蒸發器下段換熱器(401-CA)中的尿素所需熱源,改為低壓蒸汽;(5)在低壓系統增加一臺進料冷卻器(707-CB),將蒸汽冷凝液溫度降低到80℃,方便使用;(6)利用管線和閥門合理解決特殊情況下的操作。
增加的主要設備:
一段蒸發器下段換熱器(401-CA)傳熱面積20.4 m2,筒體長2499 mm,直徑1284 mm。
高壓甲銨洗滌器內填料材質為2522,鮑爾環規格為25 mm×25 mm×1 mm,用量為0.4 m3。
進料冷卻器(707-CB)傳熱面積28 m2,總長3035 mm,筒體(DN)500 mm×8 mm,長度1869 mm,材質00Cr19Ni10。
高壓調溫水冷卻器(902-C)傳熱面積77.3 m2,總長5275 mm,筒體(DN)600 mm×8 mm,長度3725 mm,材質16MnR。
通過上述改造,操作系統大為改善,節能效果明顯。經考核,高壓甲銨洗滌器增設填料段,吸收效果明顯,高壓甲銨洗滌器放空量大幅減少,高壓閥HV3202開度減少10%~13%(由30%降到17%~20%),調溫水溫差由改造前的10℃提高到20℃,調溫水放出的熱量全部由蒸發下段換熱器(401-CA)中尿素溶液帶走。
合成塔轉化率有所提高。系統氨碳比、水碳比發生了細微變化;高壓甲銨冷凝器的冷凝效果增強,在保持高壓系統壓力的前提下,可以提高汽包的操作壓力(同等負荷下比改造前提高了0.02~0.04 MPa),使合成塔熱平衡發生了變化。
汽提塔汽提效率較改造前降低1%;汽提塔殼側蒸汽壓力(PC918)控制比對應負荷偏低。
循環加熱器(301-CA)改為低壓蒸汽0.35 MPa加熱后,蒸汽截止閥開度不到總開度的1/6,換熱能力富裕量較大,很好地解決了原來加熱能力不足的問題。
吸收塔(702-E)放空NH3含量明顯下降,如表1所示。

表1 高壓調溫水系統改造前后0.7 MPa系統放空量對照表
改造后,吸收塔液體循環泵處0.7 MPa吸收液中NH3含量由20.23%降到4.55%,CO2含量由15.55%降到8.11%,表明0.7 MPa系統吸收負荷明顯降低。反映為主蒸汽降低了7 t·h-1,每年節約成本430萬元。
在二氧化碳脫除氫氣改善高壓系統安全運行的基礎上,對1620 t·d-1汽提法尿素工藝高壓調溫水系統進行改造,通過降低高壓調溫水的溫度、增加少量設備、改變高壓調溫水的走向并充分利用其熱量,達到了節能降耗的目的。與改造前相比,每年節約成本430萬元。
參考文獻:
[1] 石瑜,吳德禮,郭群兵.二氧化碳脫氫技術在大型尿素裝置上的應用[J].大氮肥,2006,29(5):339-341.
[2] 袁一,王文善.尿素[M].北京:化學工業出版社,1997:386.