朱俊斌 上海鐵路局上海工務(wù)段
上海工務(wù)段管轄線路達(dá)1786.8km,其中京滬滬寧段、滬昆線滬杭段、滬春線上下行線正線755.826km,正線道岔654組,管內(nèi)列車最高允許運(yùn)行速度250km/h。2009年5月,京滬線滬寧段作業(yè)比照客專線執(zhí)行,全面實行夜間天窗修作業(yè)制度,由于受照明、氣溫、人的生理習(xí)慣影響,給作業(yè)質(zhì)量控制帶來很大難度。而從添乘儀、動檢車、軌檢車檢查數(shù)據(jù)來看,道岔區(qū)段一直是軌面幾何狀態(tài)控制的難點(diǎn),因此提高道岔區(qū)段作業(yè)質(zhì)量成為重中之重。通過篩選,我們選用了YCD-4型液壓道岔搗固機(jī),它適用于43kg/m~75kg/m型道岔及線路搗固作業(yè)。本文就此型號液壓搗固機(jī)在我段使用情況作一些探討。
在該機(jī)每組由四臺(或兩臺)搗固裝置、一個走形架和兩個(或一個)下道架組成。搗固裝置由底架、雙搗柱、橫梁、升降油缸、同步油缸、振動軸、油箱、內(nèi)燃機(jī)、油泵、液壓控制閥、振架和搗鎬組成。單升降油缸控制油箱在雙導(dǎo)柱上移動并帶懂振架,使搗固鎬插入道床或抬起,搗鎬由同步缸控制張開、夾緊作業(yè)。 發(fā)動機(jī)通過三角帶驅(qū)動振架上帶有偏心鐵的振動軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生振動,振動的搗固鎬下插、夾緊,使石碴密實。 走行架在鋼軌上推行,上層架還可以左右旋轉(zhuǎn),能使兩根主梁始終平行于任何一根軌枕,使四臺(兩臺)搗固裝置的全部搗鎬均能同時對正規(guī)枕下插搗固,從而使工作效率大大提高。 在搗固裝置的油箱與振架之間用四個橡膠球聯(lián)接,橡膠球起了隔振作用。 液壓系統(tǒng)僅由一個操縱桿控制。搗固作業(yè)時,操作人員用一只手推動搗固機(jī),另一只手始終握住操縱桿,就能實現(xiàn)機(jī)器的移動,搗固裝置的自由下降,搗鎬的撥動下插及夾緊全部動作。
檢查各聯(lián)結(jié)部位緊固件,如有松動或脫落的應(yīng)配齊和擰緊;檢查手壓泵工作是否可靠,進(jìn)出油閥是否關(guān)閉良好,如關(guān)閉不嚴(yán),不準(zhǔn)上道;檢查發(fā)動機(jī)的燃油和潤滑油及搗固機(jī)液壓油是否符合裝置標(biāo)準(zhǔn);啟動內(nèi)燃機(jī),操作換向閥,做升、降、張、夾動作,試驗油缸的動作是否靈活可靠,液壓系統(tǒng)有無泄漏,確認(rèn)整機(jī)工作正常。
將走行架抬到軌道上,走行架與下道架用連扳聯(lián)接,推動搗固機(jī)上道,插好安全銷;啟動內(nèi)燃機(jī),調(diào)試升降、橫移、張夾,無異常后開始作業(yè);操縱換向閥進(jìn)行搗固作業(yè),操作順序為:撥動下插→夾實→張開→提升→轉(zhuǎn)移;接到下道命令后,將搗鎬張至最大并提升至最高點(diǎn),關(guān)閉內(nèi)燃機(jī);聯(lián)接好走行架與下道架的連板;推動搗固機(jī)至下道架最外端,落下?lián)v鎬,插入定位銷;拆開走行架與下道架的連板,將走行架抬下道,放穩(wěn)(不得侵限)。
作業(yè)過程中,注意4個操作人員力求動作協(xié)調(diào)一致,縱向推進(jìn)時鎬尖上抬必須超過軌枕,防止鎬掌碰撞軌枕,更不準(zhǔn)用搗鎬碰撞軌枕剎車,以防鎬板折斷;橫向移動跨越鋼軌時鎬尖必須抬至最高點(diǎn),防止鎬掌碰撞鋼軌。夾實時防止搗固鎬夾在岔枕上。要隨時注意搗固機(jī)的聲音是否異常。緊固件是否松動和油路是否泄漏。若發(fā)現(xiàn)異響、異味和其它不正?,F(xiàn)象時,應(yīng)立即停機(jī)下道檢修。
以我段上西工區(qū)為例,2009年5月使用單根搗固棒,一個作業(yè)組10人(其中:車站防護(hù)1人,工地防護(hù)1人,帶班1人,操作4人,平鎬窩2人,照明1人),使用效果見下表:

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2009年7 月-8月使用YCD-4型液壓搗固機(jī),一個作業(yè)組10人(其中:車站防護(hù)1人,工地防護(hù)1人,帶班1人,操作2人,平鎬窩2人,照明1人,配合2人),使用效果見下表:

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從上西工區(qū)5月、7月的使用效果比較來看,YCD-4液壓道岔搗固機(jī)采用夾實搗固的方式,平均1min搗固軌枕1.33根,振動搗固棒平均1min搗固軌枕0.637根,大大縮短了作業(yè)時間;作業(yè)質(zhì)量上,YCD-4液壓搗固機(jī)與振動搗固棒的作業(yè)有效率平均達(dá)到95%以上,而且能在對提速區(qū)間道岔成組搗固時,避免單人搗固時里口或外口不實引起的軌面沉降,大大提高了勞動生產(chǎn)率,在天窗修工作中省時省工,減輕了工人的勞動強(qiáng)度。尤其在道岔上作業(yè)可以調(diào)整搗固方向,不需要再移動搗固架。采用液壓機(jī)搗固,施工結(jié)束后,搗固機(jī)就直接放在路基邊(不侵入限界),第二天可以直接上道工作,不必每天帶出帶進(jìn)。
(1)每日班后進(jìn)行日常保養(yǎng),具體內(nèi)容:擦凈灰塵油污:緊固各部緊固件(調(diào)壓螺母除外);消除漏油處。
(2)定期保養(yǎng),每工作50h進(jìn)行一次,具體內(nèi)容:檢查或更換鎬板軸套,同步缸軸套;焊補(bǔ)鎬掌,恢復(fù)到原設(shè)計尺寸;濾清或更換液壓油并清洗液壓缸、油箱、濾油器、油管;更換失效的緊固件;重新調(diào)整油壓為4.0±0.5Mpa;消除漏油處,更換不良密封圈;按汽油機(jī)要求進(jìn)行保養(yǎng);振動框架注潤滑脂(定期保養(yǎng)的要進(jìn)行性能試驗并記入工作日志)。
(3)檢修,使用500h之后,對搗固機(jī)需進(jìn)行全棉檢查、修理工作,使搗固機(jī)各部件和性能恢復(fù)到設(shè)計水平,具體內(nèi)容:
①拆開振動架,檢查或更換軸承;
②分解液壓系統(tǒng),全面清洗,更換不良部件和密封圈;
③清洗活塞、缸體,拉傷嚴(yán)重的應(yīng)更換;
④更換全部軸套;
⑤對各零件逐件檢查,磨損嚴(yán)重的要更換;
⑥油泵、閥要用測試臺進(jìn)行測試,性能不良者應(yīng)予以更換或修理;
⑦經(jīng)檢修的搗固機(jī),要經(jīng)過3h空載和1h的試搗,測試并記錄各項技術(shù)指標(biāo),經(jīng)確認(rèn)達(dá)到要求后方可使用。
YCD-4型液壓道岔搗固機(jī)現(xiàn)在我段已經(jīng)推廣使用,獲得現(xiàn)場一致認(rèn)可,但還存在以下不足,需進(jìn)一步改進(jìn):
(1)重量還是比較大,可以在構(gòu)造上再改進(jìn),減輕上道下道時候的勞動強(qiáng)度;
(2)可以考慮在搗固機(jī)上裝照明設(shè)備,以改變作業(yè)環(huán)境,提高勞動效率。