李 新 陳興輝 上海鐵路樞紐工程建設指揮部
1950年意大利開始在水庫大壩工程中使用地下連續墻技術,1958年我國引進了此項技術并應用于北京密云水庫的施工中。經過50多年的發展,地下連續墻施工工藝日趨成熟,但在地質條件差的情況下,施工難度還是很大。為了降低惡劣地質條件下地連墻槽壁坍塌程度,施工單位一般采取在槽壁兩側施做深層攪拌樁的方法,這樣做雖然保證了地連墻施工質量,卻延長了工期又提高了造價。
新建上海調度所位于上海鐵路局大院北側,北臨輕軌寶山路站,南臨路局公安辦公樓,東臨寶山路,西臨鐵路客車整備場。本工程基坑總面積約5935m2,基坑周長約318.4m,開挖深度為16.7m。基坑采用地下連續墻圍護結構,墻厚1m,深32.9m,共56幅;W1-1至W1-10及W1-50共11幅段采取"夾心餅干"加固方法,即內外兩側各施做一排直徑為700mm的雙軸攪拌樁,施工樁長為17m。
本工程場地條件極為不利,基坑外圍與周邊建筑物距離非常小:北側距離輕軌寶山路站15.11m,南側距離上海路局公安樓6.13m,東側距離寶山路邊沿8m,西側距離客技站線路8.3m(以上均為最小距離)。在距離周邊建筑物如此近的條件下,進行地連墻施工,保證槽壁穩定減少土層坍塌尤為重要,需要認真研究。
地質勘察報告顯示,該地區地面下50.30m深度范圍內的地基土屬第四紀上更新世Q3至全新世Q4沉積物,主要由飽和粘性土、粉性土和砂土組成,具水平層理。擬建場地位于正常地層分布區,分布有第⑥層暗綠色粘性土硬土層,地層分布穩定。根據土的成因、結構及物理力學性指標綜合分析,共可劃分成7個主要層次(第①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧層)。其中,第②層可分為2個亞層(第②1層、第②3層),第⑦層可分為2個亞層(第⑦1層、第⑦2層),擬建場地第⑤層及以上土層以軟弱粘性土及松散~稍密狀的粉性土為主,第①層為填土,密實度為松散,層厚2.18,②1層為粉質粘土,狀態為軟塑,層厚0.77,②3層為砂質粉土,密實度為松散、稍密,層厚11.94,④層為淤泥質粘土,狀態為流塑,層厚2.70。
地下連續墻槽壁穿過②3層土,極易造成此范圍內土體塌方,對周圍環境和建筑物產生惡劣影響。如何在施工中保證槽壁穩定,盡量減少土體塌方,從而降低對周圍環境和建筑物的影響,是筆者關注的焦點。
泥漿由于其觸變性(觸變性是指膠體物質受到攪動后強度減小而成為流體,當擾動停止后,又會恢復原有強度而呈凝膠的狀態的特性),在槽孔開挖過程中,能起到液體支撐的作用,使深槽保持穩定而不坍塌。泥漿的這種護壁作用主要表現在三個方面:
(1)泥漿滲入槽壁地基土的內部孔隙之后,由于不再受到擾動而形成凝膠,并將槽壁表層一定范圍內的土的孔隙填滿,粘附在土顆粒上,改變了土的原有結構狀態,提高了粘土的抗剪強度,加大了土體的穩定性。通常,泥漿滲透區的抗剪強度可提高1倍左右。
(2)泥漿在槽壁表面上形成泥皮,牢固地貼附在槽壁上,既能防止泥漿大量漏失,又能防止地下水滲入到槽孔內。有人曾用三軸模型試驗來確定泥皮抵抗變形的能力。實驗的目的是要確定一個直徑72mm,高130mm的砂樣表面泥皮的強度。試樣僅靠著少量孔隙水壓力維持平衡。在沒有壓力條件下,在膨潤土泥漿中浸泡半天后,表面形成了泥皮。試樣在三軸試驗中雖然發生變形,但仍與泥皮結合著。這說明,槽孔上有泥皮時,它的穩定性大大提高了。
(3)泥漿液面一般高出地下水位,比重也大于地下水,泥漿的側壓力通過泥皮很好地作用在槽壁上以平衡主動土壓力,所以能產生支護作用。理論上來說,泥漿比重越大,側壓力越大,對槽壁的支護作用也越大。但考慮到對后期澆筑混凝土的影響和施工成本,應該把泥漿比重控制在滿足支護要求的最小值。況且,如果泥漿質量下降,一味增加泥漿比重反而會帶來反面效果。
根據以往工程經驗及本工程地質情況,現場實際施工采用優質膨潤土泥漿。新泥漿各項技術參數確定為:比重為1.09,粘度為25s,PH值為9,泥皮厚度1.03,泥漿的穩定性24h失水不得大于5%;循環泥漿比重不得大于1.19,理想控制狀態為1.15左右,粘度在24s--28s,PH值為8-9,泥漿的穩定性24h失水不得大于10%。理論數值用于指導施工,具體施工過程中的泥漿質量控制,要根據實際工程地質情況及施工中的效果,反復調試泥漿相關參數,直至適合本工程地質條件。
本工程成槽施工使用的機械設備為旋挖機EXL-1300,地連墻幅長約6m,共有三抓。由于槽壁連續施工,泥漿需要循環使用。成槽機完成每一抓作業,挖斗有進入槽壁和完成挖土向上提起兩個過程,泥漿隨挖斗擾動在槽壁內有沖擊、抽吸兩個動作,運動過程中會攜帶部分泥沙。大量的泥沙摻入泥漿內增加了泥漿的比重。雖然其側壓力有所提高,但泥漿的粘度降低了,形成的泥皮厚而疏松,甚至無法形成泥皮,從而使泥漿的護壁性能有所降低,勢必會加重槽壁的坍塌程度;同時,泥漿的比重過大,會降低澆注過程中混凝土的流動性,容易造成墻體夾泥現象,極大影響墻體質量。通過試驗發現,泥漿比重控制在1.15--1.19的范圍內,對槽壁的保護效果最好,槽壁的穩定性也最好。本工程具體控制標準如下:
第一抓:泥漿比重控制在1.19以內,粘度控制在30s左右。
第二抓:泥漿比重控制在1.18以內,粘度控制在27s左右。
第三抓:泥漿比重控制在1.16左右,粘度控制在26s左右。
成槽結束后:泥漿比重控制在1.15左右,粘度控制在24s-25s左右。
施工過程中嚴格控制循環泥漿質量是很重要的,一旦發現泥漿質量下降,技術參數超出控制范圍,應立即采取措施進行調整,保證循環泥漿質量,從而保證槽壁穩定。本工程泥漿質量控制措施:
(1)泥漿測試頻率。新拌制漿,拌制時和存放24h后各測定一次。成槽過程中,放漿前測定一次,成槽結束清底掃孔前測定一次,清底掃孔后再測定一次。測試部位在槽段的上、中、下三部位。回收漿未調整前測定一次,根據泥漿的指標添加相關外加劑,調整后測定一次,直到符合調整漿的性能指標。
(2)每一批新制的泥漿要進行泥漿主要性能(粘度、比重)的測試,符合技術要求的泥漿才允許使用。新制泥漿須在拌制后應靜置24h后使用。
(3)對于槽段中回收的泥漿,經過凈化設備處理后,對其各項性能指標進行測試,并重新調整,達到標準后才能使用。
(4)根據成槽施工中的實際情況,對泥漿配合比進行調整,以選擇最合適的泥漿配合比。
地連墻澆灌混凝土的充盈系數(實際方量與理論方量的比值)是檢驗成槽質量最好的標準。考慮到混凝土對槽壁的側壓力會使槽壁稍有擴寬,結合其他成槽施工實際經驗,充盈系數標準值取1.05比較科學。本工程成槽施工前做了充分實驗,施工過程中高度重視泥漿質量的控制,地連墻槽壁穩定情況較好,充盈系數比較接近標準值。各幅段混凝土澆筑理論方量、實際方量及充盈系數如表1所示(因數據較多,此處僅列出前20幅):

表1 各幅段混凝土澆筑理論方量、實際方量及充盈系數
由表1中數據可以看出:
(1)在總共56幅地墻中,充盈系數集中在1.05--1.2之間,占總數的68%。其具體分布情況如表2所示:

表2 總共56幅地墻中充盈系數具體分布情況表
(2)采取雙軸攪拌樁加固的11幅段(W1-1至W1-10及W1-50)內,充盈系數分布情況大致相同。具體如表3所示:

表3 采取雙軸攪拌樁加固的11幅段充盈系數分布情況表
整體來看,通過控制循環泥漿質量,槽壁兩側都很穩定,混凝土充盈系數始終保持在1.10左右。就本工程所處地段地質條件來說,地連墻成槽質量較好,充盈系數分布比較理想。而且,由雙軸攪拌樁加固區域與沒有加固的區域相比,沒有表現出明顯的優勢。
本工程前20幅槽壁施工中混凝土理論方量與實際方量對比圖如下(見圖1):

圖1 理論方量與實際方量對比圖
由圖1可以看出:前四幅槽段施工充盈系數較大,最大的W1-22幅達到1.35;從第五幅開始,接近理論值,都在1.10左右。施工記錄顯示,充盈系數最大的W1-22槽段施工時循環泥漿比重達到1.24,遠遠大于1.19;而從W1-17幅開始,循環泥漿比重控制在1.19以下,充盈系數反而接近理論值。正常情況下,泥漿比重越大,對槽壁的側壓力越大,坍塌程度應該減小才對,本工程中為什么會出現反常情況呢?筆者經過分析認為,這是由于泥漿質量決定的。W1-22槽段施工時,雖然泥漿比重達到1.24,但那是因為泥漿中摻雜了大量泥沙的原因,泥漿的粘度大大下降,形成泥皮的能力隨之下降,因而護壁功能下降;而之后施工人員及時調整了泥漿配比,嚴格控制循環泥漿的質量,使其粘度等技術參數保持在科學范圍內,盡管此時的比重只有1.19,但泥漿的護壁能力沒有減弱,因而槽壁的穩定性能較好。所以,成槽施工中,控制泥漿質量是最重要的,而不應該盲目追求泥漿比重大小。
通過本工程地下連續墻成槽過程實踐得出,即便在上海市閘北區這種極其復雜的地質條件下,進行地連墻成槽施工,就是不采用"夾心餅干"(即槽壁墻兩邊施工深層攪拌樁)加固,只要能很好的控制泥漿質量,同樣可以保證成槽質量。與"夾心餅干"加固的方法相比,在保證了成槽質量的前提下,達到了既降低施工成本又節約工期的目的。