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王家廠水庫南涵隧洞施工的經(jīng)驗與教訓

2010-08-15 02:42:34何銀才
湖南水利水電 2010年6期
關(guān)鍵詞:施工

何銀才

(澧縣王家廠水庫管理處 常德市 415506)

1 基本情況

1.1 工程概況

王家廠水庫南涵工程由引水隧洞及電站建筑物組成,引水隧洞位于大壩南邊山體中,由洞身及進、出口建筑物組成,招標時隧洞分為主洞和支洞,主洞為灌溉洞,長度416.805 m,支洞為發(fā)電洞,長度100.276 m,二洞交匯于主洞樁號0+247.076處,設(shè)計洞徑均為3.2 m,流量30 m3/s,進口底板高程64 m,發(fā)電洞出口底板高程56.02 m。該工程于2003年12月招標,2004年1月動工,合同工期1年。

1.2 水文氣象及地質(zhì)

本區(qū)域?qū)賮啛釒Ъ撅L濕潤氣候區(qū),氣候溫暖,雨量充沛,四季分明,多年平均氣溫16.4℃,多年平均年降水量1 280 mm,降水日數(shù)142 d,蒸發(fā)量1 245 mm。

本地區(qū)位于新華夏系構(gòu)造第三隆起帶,湘西北聯(lián)合弧形構(gòu)造之東端,地質(zhì)構(gòu)造以褶皺為主。

隧洞通過的山脊高程(101~115)m,沿線發(fā)育①~③號沖溝,隧洞從②號沖溝進入山體,穿過①號沖溝,于③號沖溝上游側(cè)穿出。其中①號沖溝溝底高程(71~93)m,溝底寬(5~15)m;②號沖溝溝底高程(65~80)m,溝底寬(10~17)m;③號沖溝溝底高程(77~100)m,溝底寬(15~25)m。除進口基巖裸露外,其它地段均為第四系松散層覆蓋,沖溝內(nèi)覆蓋深厚,山坡處較薄。基巖主要為下第三系紫紅色中厚~厚層狀礫巖。地層由老至新為:

(1) 下第三系(E1)。

紫紅色中厚~厚層狀礫巖,總厚度大于221 m,按巖性劃分為E11和E12兩巖組,其中E11巖組又細分為E11-1和E11-2兩層:

E11-1:紫紅色中厚層狀礫巖夾紫紅色薄層狀泥質(zhì)砂巖,厚度大于 38 m,礫巖中的礫石直徑一般(2~10)mm,最大120 mm,成分以石英砂巖為主,其次為砂巖、灰?guī)r,膠結(jié)物有泥質(zhì)、鈣質(zhì)及少量鐵質(zhì)等,主要分布于①號沖溝以下地段,為隧洞圍巖主要地層。

E11-2:紫紅色厚層狀礫巖夾紫紅色粉砂巖透鏡體,厚度96 m。 粉砂巖透鏡體厚約(0.05~0.1)m,長約數(shù)米,主要分布于隧洞進口和出口。

E12:紫紅色厚層狀礫巖與紫紅色砂巖互層,厚度87 m,主要出露在隧洞出口以下。

(2) 第四系(Q)。

Ⅰ級階地沖積堆積(Q4al):上部為黃褐色粉質(zhì)粘土,厚(1.3~5)m。 下部為砂卵礫石層,厚(0.5~1.5)m。

河床及漫灘堆積:砂卵礫石,漫灘表部含黃褐色粉土,厚度(1~3)m,主要分布在南干渠及兩岸。

殘坡積堆積(Qedl):紅棕色含碎石、礫石粘土,厚度(1~15)m,主要分布在山坡及沖溝部位,其中①號沖溝分布最厚。

人工堆積(QS):含碎塊石、礫石粘土、粉質(zhì)粘土,混凝土塊等,主要分布在①號沖溝部位,厚度(3~5)m。

2 主要施工及處理經(jīng)過

2.1 發(fā)電支洞第一次冒頂

為保證下游澧陽平原灌區(qū)春灌用水,2003年底庫水位較高,發(fā)電支洞和灌溉主洞首先從隧洞尾部掘進。發(fā)電支洞于2004年3月18日進洞洞挖,4月5日上午7:00,在支洞掘進19.3 m時遭遇溶槽,掌子面突然涌出大量泥石流,并伴有巨大物體落地撞擊聲,6日已開挖洞段基本被泥土充填,掌子面形成高約15 m、寬約12 m、長約5 m、容積約900 m3的塌腔,塌腔內(nèi)壁以土為主,零星夾雜大小不等的孤石,隧洞底部以下為泥漿,可見隧洞整體穿過溶洞,溶洞尺寸遠大于洞身,為阻止進一步垮塌,業(yè)主同意先用鋼管架進行臨時支撐,再進行永久混凝土襯砌。具體方案是:在隧洞左右邊開挖線外0.3 m平行洞軸線方向立二排鋼管架,鋼管架外側(cè)用袋裝砂卵石充填,由鋼管架與砂袋共同組成側(cè)向支撐,阻止二側(cè)溶洞充填物向洞內(nèi)滑移,洞底清基后澆0.5 m厚C20混凝土底板,防止底部泥漿冒出并保證二側(cè)鋼管架底部穩(wěn)定,鋼管架頂部用鋼木組合結(jié)構(gòu)支撐,并在鋼木結(jié)構(gòu)上覆蓋一層1 m厚袋裝土作為防沖層,防止頂部土石掉落擊垮支撐。施工單位迅速組織力量進行搶險,由于天雨、洞內(nèi)施工條件異常惡劣,施工單位在4月19日才基本處理完成。

不久,隧洞二側(cè)鋼管架因所受側(cè)壓力大,發(fā)生局部變形,4月21日,業(yè)主、監(jiān)理、施工、設(shè)計單位人員召開會議,決定用型鋼加固鋼管架,兩側(cè)用12#槽鋼加固,間距 0.3 m,頂部用20#工字鋼,間距 0.3 m,焊接 45°斜撐增強鋼架剛度,5月1日完成,施工單位隨即著手準備永久襯砌。

從5月1日起天降大雨,其中5月1日降雨15 mm,2日降雨45 mm,5月3日上午6時,塌腔頂部土體穿頂,地面形成面積為12 m2左右孔口,并迅速擴大,10時塌腔內(nèi)一塊重達數(shù)十噸的孤石掉落砸在鋼支架上,鋼支架失穩(wěn),進洞方向右側(cè)鋼架首先向洞內(nèi)滑移,隨即全部臨時支撐全部變形,用鋼支撐爭取永久襯砌時間的方案宣告失敗。5月9日業(yè)主組織施工、監(jiān)理、設(shè)計、地質(zhì)人員召開會議商議處理方案,考慮到已冒頂,決定拆除原有臨時支撐,采用整體現(xiàn)澆鋼筋混凝土進行支護。施工單位于5月25日下午4:30開始澆筑混凝土,26日上午9∶00澆筑完畢。28日,為防止孤石墜落砸傷混凝土,施工單位在混凝土上部覆蓋1 m厚粘土作防護層,以后隨混凝土硬化逐漸加厚土層,直至填滿。支洞第一次臨時支護處理完成。

2.2 主洞冒頂

主洞在掘進過程中多次遭遇溶槽,不同程度的塌方時有發(fā)生,但由于溶槽較小,未對施工造成大的影響。2004年5月29日,主洞在進洞53 m時遭遇大溶槽,下午5時左右泥石流從掌子面涌出,7時進洞查看,發(fā)現(xiàn)泥石流已流出掌子面25 m、均高2.5 m,主洞施工暫時停止,7月19日主洞冒頂,掌子面以上地面形成直徑約19 m的大坑,泥石流流出隧洞后淹沒整個洞口,并在洞口形成約500 m3的泥堆。由于不可抗力影響,監(jiān)理部于8月5日下達停工令。

2.3 發(fā)電支洞再次冒頂

由于施工進度嚴重滯后,加上洞挖隊伍力量不足,施工單位于2005年1月更換了洞挖隊伍,新隊伍1月3日進場,1月6日開始進洞施工。2005年2月14日上午10時,隧洞0+263樁號 (即從出口進洞47 m)掌子面失穩(wěn)變形,12時開始有大孤石掉落,下午7時隧洞再次冒頂,塌坑位于防汛公路南側(cè),直徑約4 m,深約2 m,施工單位隨即采用防水布覆蓋,在外圍挖排水溝,阻止客水進入洞內(nèi)造成更大垮塌,洞內(nèi)對掌子面加固,隧洞周邊采用管棚支護(具體方法見后),并減慢施工進度,這次冒頂沒有造成大的損失。

2.4 地質(zhì)補勘

在發(fā)電支洞第一次冒頂后,為避免下一步施工可能造成更大的損失,業(yè)主經(jīng)請示上級主管部門同意,決定對隧洞地質(zhì)進行補充勘察,地勘隊伍于2004年6月6日進入施工現(xiàn)場,首先沿洞線采用電測深和高密度電法,完成色譜圖、ρs等值線圖,再根據(jù)所反映的異常區(qū)進行鉆孔,用鉆孔資料驗證異常區(qū)的地質(zhì)特性。本次共完成區(qū)域地質(zhì)調(diào)查 10 組日、1∶500 平面地質(zhì)測繪 0.15 km2、1∶500 剖面地質(zhì) 0.8 km、鉆孔 7 孔(編號 ZK31~ZK37)共 271 m、高密度電法240點、電測深6點、地下水位觀測7次。

地勘單位于7月中旬完成地勘報告,對隧洞全線進行了詳細地質(zhì)評價,沿洞線發(fā)現(xiàn)5處溶蝕風化槽,槽寬(4~10)m,槽深一般大于20 m,槽內(nèi)一般充填含礫石粘土或泥,偶爾見塊石或孤石,隧洞圍巖溶洞及節(jié)理裂隙發(fā)育,不穩(wěn)定巖體范圍較大,成洞條件差,并提出對部分特別洞段進行邊掘進邊襯砌、明挖埋管支護方案。

2.5 管棚法施工方案

在地勘完成后,業(yè)主委托設(shè)計單位對南涵工程進行補充設(shè)計,為減少施工難度本次取消了灌溉主洞尾部一段,在發(fā)電主鋼管尾端另接灌溉管(即發(fā)電、灌溉二洞合并,稱為灌溉發(fā)電洞);調(diào)壓井移位到發(fā)電隧洞出口地質(zhì)較好地段改建調(diào)壓塔;對不良地質(zhì)洞段采用管棚法超前支護。

考慮到施工工期已嚴重滯后,為方便機械運輸,加快施工進度,業(yè)主同意開挖時將圓洞改為城門洞型。管棚法具體實施方案是:頂部180°范圍內(nèi)采用Φ40鋼管,單根長3 m,(有效長度2 m,搭接長度1 m),沿隧洞開挖外邊線平行洞軸線打入掌子面,外插角5°左右,間距0.3 m;鋼管用輕型鋼軌支撐 (首先將輕軌按開挖尺寸彎成180°弧形),間距0.5 m,拱腳以下由于地基較軟,采用輕軌垂直支撐,全斷面掛網(wǎng)噴混凝土,底、側(cè)現(xiàn)澆混凝土加固。

具體施工方法是:①頂部180°范圍內(nèi)打入鋼管,再安裝第一榀拱架,輕軌與鋼管焊接,并保證與上一循環(huán)打入本工作面的鋼管搭接良好,用鎖腳錨桿固定拱架;②安裝側(cè)墻垂直輕軌,將輕軌沿側(cè)墻開挖邊線垂直打入地下(此時側(cè)墻泥土還未開挖),頂端與拱腳進行焊接,用鎖腳錨桿固定;③從隧洞拱部開始人工開挖,每挖0.5 m安裝一榀拱架,下部每開挖0.5 m安裝1對垂直輕軌,考慮到掌子面穩(wěn)定性較差,開挖臺階盡量放緩。每前進(2~3)m(或1 m~2 m)便澆筑1倉底板和側(cè)墻混凝土,掛網(wǎng)并噴混凝土。

3 造成多次冒頂?shù)脑?/h2>

(1)溶洞是主要原因。

王家廠地區(qū)以礫巖為主,溶蝕風化槽遍布,在隧洞掘進過程中,遭遇溶洞數(shù)十處,其中最大的溶蝕風化槽K1、K2、K3密集分布在隧洞出口附近,造成了隧洞掘進過程中多次冒頂,嚴重影響了工期,發(fā)電支洞與灌溉主洞的第一次冒頂主要是溶槽K3所造成的,該溶槽深度達數(shù)十米,洞線從中部穿過,充填物為稀泥,抗剪和地基承載能力低,在掘進過程中一旦進入溶槽,掌子面不具備自穩(wěn)條件,應(yīng)力快速釋放,溶洞充填物在地下水壓力作用下“噴”出,臨時支護效果有限。

(2)雨水起到巨大推動作用。

2004年對王家廠水庫南涵洞挖施工來說是一個極為不利的年份。一方面2003年是豐水年,年降雨量達1 530 mm,全年庫水位較歷年平均偏高,由于降雨及庫內(nèi)水體對南邊山體的補給,土體含水豐富,溶槽充填物含水量大。另一方面2004年雨水多、強度大,特別是6、7兩個月降雨731 mm,接近歷年同期平均值的2倍,為多年平均年降雨總量的56%,6月份最大一日暴雨206 mm,最大三日暴雨224.5 mm,7月份最大一日降雨為119.5 mm,最大三日降雨為151 mm,全年最大30日暴雨為513.5 mm(附表)。

附表 2004王家廠水文站時段降雨統(tǒng)計表

大雨對隧洞冒頂起到了巨大推動作用,發(fā)電支洞5月3日第一次冒頂前2天降雨60 mm;主洞7月19日冒頂前的7月8~18日累計降雨241 mm,其中僅17日一天就達119.5 mm。

如果沒有暴雨的作用,在隧洞內(nèi)完成臨時支撐后緊接著完成永久襯砌,冒頂所帶來的損失即可避免。

(3)人、材、機也是重要因素。

隧洞掘進施工是一個風險比較高的工作,人、材、機的因素相當重要,有經(jīng)驗的施工隊伍、有經(jīng)驗的項目管理人員、有滿足施工、搶險要求的設(shè)備和器材是決勝是重要因素。在本隧洞掘進施工前段,由于受資金、人力、材料、機械等條件制約,嚴重影響了施工進度,也造成了搶險被動和一定經(jīng)濟損失,后來,施工單位更換了洞挖隊伍,工程進度有較大提高,施工單位效益也有所提升。

4 經(jīng)驗與教訓

歷時2年打通一條長度僅310 m的隧洞,對參建各方來說都不是一個輕松的話題,教訓相當深刻。

(1)地勘費用不能省。

在2004年6月地質(zhì)補勘前,本工程地勘工作主要分二段,第一次是1988年王家廠水庫加固初步設(shè)計地勘;第二次是2000年2月南涵工程的技施設(shè)計階段的地勘。2003年10月,在水利廳組織專家對王家廠水庫引水發(fā)電工程技施設(shè)計報告進行審查時,有專家針對王家廠地區(qū)地質(zhì)特點,提出有進一步詳細地勘的必要,由于整個工程投資嚴重不足(當時到位資金僅2 270萬元,不到預(yù)算總額的50%),這一事情沒有進行,給以后的工作帶來被動。

(2)地質(zhì)鉆探對王家廠地區(qū)來說具有局限性。

由于王家廠地質(zhì)條件特殊,地質(zhì)突變頻繁,溶洞發(fā)育,而地質(zhì)鉆探主要是對有限的點位進行探測,據(jù)此估計工程的地質(zhì)情況,對線和面上情況只能依靠經(jīng)驗判斷。在2004年補充地勘時,ZK32與 ZK35水平距離僅 14 m,ZK32鉆孔深度42 m巖芯獲得率為0,而ZK35鉆孔深度38 m,巖芯獲得率45.65%,ZK34與ZK35水平距離僅9 m,巖芯獲得率也為0。在地質(zhì)突變?nèi)绱祟l繁的地層中,僅靠鉆探資料推斷地下地質(zhì)情況是不夠的,所以無論是1988年初設(shè)還是2000年技施設(shè)計階段,采取地質(zhì)鉆探所揭示的地質(zhì)資料代表性是有限的,難以據(jù)此判定圍巖地質(zhì)條件和溶槽分布情況,在補充地勘時,地勘單位首先采用了采用了高密度電法、電測深探測,再在色譜圖、ρs等值線圖所反映的異常區(qū)進行鉆探,用鉆孔資料驗證異常區(qū)的地質(zhì)特征,這種點線結(jié)合的方法能有效提高地質(zhì)資料的準確性。

(3)管棚法施工效果明顯。

管棚法對掌子面及壁周邊擾動較少,施工靈活、簡單,易于為施工人員掌握。通過王家廠南涵隧洞工程的實際運用,證明它是一個針對土夾石軟弱地基經(jīng)濟、有效的施工方法。

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