李道華
(安徽理工大學能源與安全學院,安徽 淮南 232001)
高瓦斯低透氣性煤層瓦斯綜合治理的實踐
李道華
(安徽理工大學能源與安全學院,安徽 淮南 232001)
低透氣性煤層高瓦斯綜采工作面的瓦斯治理,嚴重困擾綜采工作面高產高效能力的發揮,通過新集一礦210601工作面實踐深孔松動爆破、瓦斯抽放等措施,分析了深孔松動爆破對瓦斯治理效果的促動作用。
低透氣性;瓦斯治理;深孔松動爆破
DO I:10.3969/j.issn.1671-4733.2010.02.09
1 工作面基本情況
國投新集能源股份有限公司新集一礦210601綜采工作面系6#煤層首采工作面,位于一采區西翼,西起D剖面線,東至-450m皮帶石門的6-1煤層保護煤柱,南起A剖面,北至B剖面,東臨6-1煤回風下山、運輸下山及中央石門,南面為阜淮鐵路保護煤柱,西、北部均為6-1煤未采區。工作面走向長為890m,平均斜長為161m,面積143 290m2。該面上方有1801、1803、1101、111103、1303和1305采空區,如圖1所示。

圖1 210601工作面平、剖面示意圖
6#煤層總體為北~西北向單斜構造,煤層平均厚度為2.58m,煤層傾角7°~9°,平均8°。從工作面上下順槽揭露情況看:本工作面內有幾條落差較小的層滑斷層,受其影響在斷層附近均發育有不同程度的“構造變薄帶”,這些變薄帶對工作面的回采將帶來極為不利的影響。
2 通風、瓦斯情況
210601綜采工作面為“U”型通風系統,工作面風量試采期間為800m3/min,初次放頂以后,工作面風量為1 200~1 500m3/min。
210601綜采面采用單一走向長壁后退式采煤方法回采,機械化采煤一次采全高,全部垮落法管理頂板。
6#煤層煤塵具有爆炸性,煤塵爆炸指數為29.6%;煤層自然發火期為3~6個月。
210601綜采工作面正常生產時,工作面回風流瓦斯濃度一般在0.24%~0.5%,瓦斯涌出量3.7~7.8m3/min;如遇周期來壓或架前片幫,則回風側瓦斯嚴重超限,瞬間瓦斯濃度達8%~10%,據統計,該工作面自投產以來,共出現瓦斯超限十數次,其中較為嚴重的有八次。
經過分析認為:210601工作面回采初期發生的片幫、底鼓、瞬間瓦斯超限主要是因為上部的1801、1803采空區對210601工作面的支承應力以及工作面本身的構造應力、移動集中支承應力、瓦斯壓力等綜合作用的結果。
1 210601綜采工作面回采初期的瓦斯治理
210601機、風巷在掘進過程中,瓦斯涌出量較大,其瓦斯絕對涌出量在2m3/min以上,并伴有超限現象,因此在工作面回采初期主要采取了以下措施治理瓦斯:
根據綜采面巷道布置情況,沿工作面推進方向,在210601回風巷布置抽放瓦斯鉆場,鉆場間距48~64m,累計施工12個鉆場,第一個鉆場布置在距工作面約95m處;第12個鉆場距風巷外口約135m;在每個鉆場內,沿6#煤頂板向工作面上隅角方向打3~4個鉆孔,鉆孔長50~70m,鉆孔終孔點在工作面上方5~8m,呈扇形布置,輻射范圍在上隅角往工作面20m以內。
抽放的瓦斯濃度7%~21%左右,抽放混合流量在16~23m3/min,抽放瓦斯純量在1.5~4.5m3/min,截止12月26日,累計抽排瓦斯量約16萬m3,抽放后,其上隅角及回風巷瓦斯超限次數在為減少。
采取超前卸壓鉆孔釋放瓦斯。10月8日中班,由于地應力的影響,工作面發生架前片幫、底鼓(工作面運輸機抬起約100mm)并伴隨瓦斯涌出突然增大,其回風流瓦斯濃度達3%,隨后工作面總共發生了13次瓦斯超限。采用超前卸壓鉆孔進行卸排,利用巖石電鉆每1~2架沿工作面傾斜方向打順層鉆孔,超前卸壓鉆孔孔深7.2~8.4m,經過實施取得了一定的效果。
提前施工泄排聯巷。11月6日在工作面前方40m的機巷掘進一泄排聯巷預排瓦斯,并取得了較好的效果。
2 采用深孔松動爆破技術治理瓦斯
在采取上述措施后,工作面及其回風巷瓦斯超限次數有所減少。但由于工作面推進速度較快、移動集中支承應力等諸多因素的影響,工作面仍存在片幫、冒頂、瓦斯超限現象,經研究決定與安徽理工大合作,采取深孔松動爆破措施解決瓦斯問題。
在工作面每5~6m打一個爆破孔,孔深8~12m,孔徑為42mm;
使用專用被筒炸藥、瞬發雷管進行爆破,由安徽理工大教授現場指導操作,截止2004年12月24日,共施工鉆孔129個,消耗專用炸藥753.5m。

表1 210601綜采工作面松動爆破情況
經采取深孔松動爆破措施后,工作面地應力得到了釋放,工作面基本杜絕了片幫、瓦斯超限現象的發生(僅在12月21日,工作面推至集中區時,曾出現一次片幫底鼓),瓦斯超限影響時間由采取措施前的63h降到0.2h,工作面日推進度由原來的1~2刀煤增加到6~8刀煤,經濟效益十分顯著。
210601工作面采取深孔松動爆破措施后,炮眼周圍的煤體破裂松動形成卸壓圈,煤層透氣系數增大,瓦斯得以排放,瓦斯壓力下降,集中地應力得以釋放或前移,煤的堅固性提高。但深孔松動爆破后卸壓釋放出來的瓦斯又涌入到開采空間,瓦斯含量高的工作面易造成瓦斯長時間超限;210601工作面無瓦斯基礎參數并且在措施實施過程中無打檢驗孔,不能測定爆破有效半徑及定量分析措施的效果,故以后實施深孔松動爆破措施時打檢驗孔。
深孔松動爆破有效地防止了因地應力、構造應力、瓦斯壓力引起的片幫及瓦斯超限現象,效果非常明顯。
深孔松動爆破適用于煤質較硬、突出強度較小的煤層。
[1]國家安全生產監督管理總局,國家煤煤礦安全監察局.煤礦安全規程[M].北京:煤炭工業出版社,2010.
[2]李建銘.煤與瓦斯突出防治手冊[M].徐州:中國礦業大學出版社,2006.
[3]王省身.礦井災害防治理論與技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,1986.
TD712
B
1671-4733(2010)02-0035-02
2010-06-01
李道華(1970-),男,安徽濉溪人,工程師,從事煤礦安全管理工作,電話:15903999798。