代永光
作者通聯:建新水泥制品有限公司信息中心 黑龍江牡丹江市 157041
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建新水泥廠一號窯于1999年投產,窯型為日產2000t的窯外分解窯。為了對入廠石灰石實行均化,配套了一間圓盤形石灰石均化庫,均化庫內堆取料機的主要電氣設備有堆料皮帶電機、堆料回轉電機、變幅液壓電機等,取料機的主要電氣設備有刮板電機、兩個行走電機、兩個調車電機及料耙液壓電機等。堆料皮帶將外進石灰石按順時針方向沿0°~120°堆料(在自動堆料情況下也可以在觸摸屏上,按照均化庫內物料堆放情況在0°~120°任意設置堆料角度),并且可以上下俯仰以實現斜坡堆料。取料機也沿順時針取料,將料耙左右運動,使耙下的物料由刮板刮到均化庫中央,由皮帶輸送至石灰石中間庫。從1999年運轉至今,該堆取料機的耙車液壓部分和堆料機液壓部分均已損壞,而且電控部分故障頻繁,已無法正常為一號窯提供原石。2009年8月對該堆取料機進行了改造,機械部分更換堆取料機原有的液壓系統。電氣部分保留全部的電機及減速器部分,拆除原有的電控柜及操作臺,更換為大連力科自動化有限公司為本次改造生產的電控柜及操作臺,選用西門子公司的S7-300PLC,相關硬件及MPI地址、輸入、輸出地址見表1。本次工程選用的CPU 313C是一種緊湊型CPU,集成數字量和模擬量輸入/輸出可實現與過程的直接連接。此外,可以使用與過程處理相關的功能:計數、頻率測量、PID控制。從表1中可以看到該CPU本身自帶24個DI點、16個DO點、5個AI通道、2個AO通道、并有3個計數通道。改造中使用了1個計數通道,將和堆料機同步轉動的編碼器(型號為:10-15631_R-1024)的脈沖信號輸入計數通道內,通過CPU內的SFB47計數功能塊的運算,將堆料機回轉時的角度運算出來,以此控制堆料機布料方向和角度。改造完成后,較好地實現了石灰石的布料及均化工作。但在使用過程中遇到了一些故障,現介紹如下,以供參考。

表1 PLC硬件表

表2 部分程序塊和輸入信息表
(1)故障1。操作臺上的觸摸屏(型號為GP2501-TC41-24V)出現“堆皮帶空開未合”等6條故障信息,對應表2中I125.0至I125.5等6個DI點?,F場發現,報警信息中提到的6個空開均在合閘位置,其輔助接點也均閉合良好,已經將DC 24V電源送入這6個DI點內。DI點在模件上對應的狀態燈也是綠燈,拉開某一個空開時對應的模件上的狀態燈也熄滅。但6個報警卻始終無法消除,初步判定為硬件故障。聯系廠家工程師到現場后,使用一臺安裝有西門子公司STEP7軟件的筆記本電腦,對CPU內程序做實時監控。發現上述6個空開合閘時,雖然模件上的綠燈可以正常點亮,但是在程序中6個常閉接點狀態未發生改變。針對上述情況可以判定,硬件發生故障。為保證正常開車,將程序中6個空開未合故障的常閉接點,改為常開接點強行屏蔽了該故障。
(2)故障2。在發生上述故障不久后,又出現了堆料機轉動時,觸摸屏無角度顯示的故障現象。現場檢查發現堆料機左右回轉時,計數模件狀態燈并未點亮,懷疑為編碼器損壞。完好的編碼器,當接上DC 24V電源后,轉動轉軸,在脈沖計數線端和24V負極之間,用數字萬用表可測到脈沖直流電壓在10~11V。經測試發現編碼器已損壞。換上新訂購的一臺編碼器后開啟堆料機,手動轉動編碼器轉軸,模件狀態燈可以點亮,但觸摸屏上仍然沒有角度顯示。聯系廠家工程師到現場,用筆記本電腦監控程序,開啟堆料機,手動轉動編碼器轉軸程序內部的SFB47計數功能塊狀態并不發生改變。可以判定計數模件通道0已損壞。又對通道1及通道2進行了測試,均無法顯示角度變化,所以無法實現自動堆料。由于故障1中所述損壞的模件也在CPU自身所帶的模件之中,因此又重新訂購一臺CPU313C,安裝后將前文所述修改過的6個空開未合故障接點,重新改為常閉接點,將編碼器也安裝好后開車一切正常。
在查找故障的過程中,發現西門子控制器的DC 24V電源負極和柜體的金屬框架是連通的(24V的負極接地)。這樣的接線方式在三相五線制中,可以更好地保護模件。但在堆取料機現場,由于堆取料機整體為金屬,而且經常使用電焊機,可能造成高電壓侵入24V電源,從而造成模件的損壞。于是將CPU313C后部的鋁片拆下,將DC 24V電源的負極和配電柜的接地分開,來避免這種情況的發生,從而起到保護模件的作用。