李洪平
(耒陽南方水泥有限公司,湖南耒陽421824)
電石渣在2500t/d生產線中的應用體會
李洪平
(耒陽南方水泥有限公司,湖南耒陽421824)
耒陽南方水泥有限公司2500t/d生產線(回轉窯:Φ4×60m,篦冷機:LYBLJ3.2×21.6m,有效面積64.26m2)于2007年7月建成點火投產。自有礦山石灰石品位低(CaO約44%~47%),難以配料生產,時有100%石灰石配比都難滿足配料要求,一直以來熟料28天抗壓強度在48~52MPa。且石灰石礦點間CaO相差較大,導致生料成分不穩,影響窯的均衡穩定和窯磚的使用年限。2008年8月前,窯磚的壽命不足6個月,同時窯產量也低,月產量不足60000噸。
2009年我們針對自有礦山石灰石品位低的現狀,從5月開始試用電石渣進行配料生產,使用情況較好,達到預期效果。現將我廠使用電石渣的體會介紹如下,以供參考。
將2008年12月與2009年12月生產進行對比,電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分見表1所示。
使用前我們對配料系統進行技改,增加一臺電石渣皮帶配料秤配料系統,實行四組分配料。使用電石渣后生料質量穩定,波動也較小,窯況穩定,窯均衡穩定生產,熟料產量提高了,窯皮穩定性提高了,窯運行穩定。
2009年10月、11月、12月熟料產量分別為87900噸、88161噸、88178噸,連續三個月窯運轉率達100%,窯安全連續運轉94天。
使用電石渣后生料質量得以穩定,熟料質量、產量也得以提高,現將使用電石渣前、后的生料與熟料的化學成分及熟料質量情況匯總,見表2所示。使用電石渣配料后,生料成分穩定,由于生料成分的穩定帶來窯熱工制度穩定,對高KH也能適應,從而為窯系統的穩定帶來產能的提升,熟料總鈣的提高以及熟料煅燒質量的改善,確保了熟料28天強度較大幅度的提高。

表1 電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分對比%

表2 使用電石渣前后匯總表
(1)C1出口負壓的控制:因電石渣的分解溫度低(575℃),預熱器系統易結皮,為確保系統安全,總結兄弟單位教訓,以防預熱器系統壓力過大出現增濕塔吸扁現象,將C1出口壓力與高溫風機進行安全聯鎖,若系統壓力過大,高溫風機則跳停。
(2)分解爐出口溫度比正常降低,目前我們控制在865~870℃。
(3)注意電石渣的摻量,適量的摻量有利于立磨系統的運行,但因電石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影響立磨操作及產量。所以,應用時宜從低摻量起試驗,開始使用2%,逐步增到10%以上,最后根據生產實際情況及使用效果,結合以上幾方面考慮,再結合石灰石與電石渣價差,將其摻量確定在6%~10%較為理想。
(4)電石渣對窯磚的損傷較大,在窯系統調整中注意窯皮的補掛,及時控制好燒成帶筒體溫度在320℃以下,我們燒成帶窯磚使用齡期已經12個月,目前運行良好。
(5)生產中根據窯內狀況及時調整煤管及窯爐用風,這有利于質量的穩定及產量的提高。
(6)及時調整優化系統煅燒操作控制參數,保持合理的煅燒制度,充分發揮窯系統煅燒能力,在保證熟料質量的前提下,實行產量最大化均衡穩定生產,提高窯系統運轉率。
(7)電石渣的利用有利于三廢退稅。
(特邀編輯:謝克平)
TQ172.9 文獻標識碼:B 文章編號:1007-6344(2010)03-0055-02
2010-01-19】