摘要:沖擊鉆錐鉆孔施工工藝在工程樁基礎施工中被廣泛運用,但很難避免卡鉆現象。本文結合欽北鐵路6#橋鉆孔施工出現的卡鉆現象,簡要介紹卡鉆的原因及處理預防措施。
關鍵詞:沖擊鉆灌注樁 卡鉆 原因分析 處理方法 預防措施
沖擊鉆錐鉆孔施工工藝具有適用地質廣泛,包括黏性土、砂類土、礫石、卵石、漂石、巖石等,且施工安全,設備簡單,在樁基礎施工特別是針對巖石地質的鉆孔中被廣泛運用。但由于其鉆具與鉆機架為柔性連接,鉆錐重量大,受操作人員施工經驗影響大等因素,容易出現卡鉆、掉鉆等事故,從而影響施工進度和施工安全。
1 卡鉆原因分析
1.1 鉆孔形成梅花孔(或稱十字孔),沖錐被狹窄部位卡住。所謂梅花孔即在沖擊鉆鉆進時,沖成的孔不圓而形成梅花狀。梅花孔形成的原因有以下幾種:①鉆錐轉向裝置失靈,以致沖鉆不轉動,總在一個方向上下沖擊;②泥漿相對密度和粘度過高,沖擊轉動阻力太大,鉆頭轉動困難;③操作時鋼絲繩太松或沖程太小,沖錐剛提起又落下,鉆頭轉動時間不充分或轉動很小,改換不了沖擊位置;④有非勻質地層,如漂卵石層、堆積層等易出現探頭石,造成局部孔壁凸進,成孔不圓。
1.2 未及時補焊沖錐,鉆孔直徑逐漸變小,產生縮孔。而補焊后的沖錐大了,又用高沖程猛擊,極易發生卡鉆。
1.3 伸入孔內不大的探頭石未被擊碎,卡住錐腳或錐頂。
1.4 孔口掉下石塊或其他物件,卡住沖錐。
1.5 在粘土層中沖擊的沖程太高,泥漿太稠,以致沖錐被吸住。
1.6 大繩松放太多,沖錐傾倒,頂住孔壁。
2卡鉆處理方法
處理卡鉆應先弄清情況,針對卡鉆原因進行處理。宜待沖錐有松動后方可用力上提,不可盲動,以免造成越卡越緊。通常處理方法有以下幾種:
2.1 當為梅花卡鉆時,若錐頭向下有活動余地,可使鉆頭向下活動并轉動至孔徑較大方向提起鉆頭。也可松一下鋼絲繩,使鉆錐轉動一個角度,有可能將鉆錐提出。
2.2 卡鉆不宜強提以防坍孔、埋鉆。宜用由下向上頂撞的辦法,輕打卡點的石頭,有時使鉆頭上下活動,也能脫離卡點或使掉入的石塊落下。
2.3 用較粗的鋼絲繩帶打撈鉤或打撈繩放進孔內,將沖錐勾住后,與大繩同時提動。或交替提動,并多次上下、左右擺動試探,有時能將沖錐提出。
2.4 在打撈過程中,要繼續攪拌泥漿,防止沉淀埋鉆。
2.5 用其他工具,如小的沖錐、小掏渣筒等下到孔內沖擊,將卡錐的石塊擠進孔壁,或把沖錐碰活動脫離卡點后,再將沖錐提出。但要穩住大繩以免沖錐突然下落。
2.6 用壓縮空氣管或高壓水管下入孔內,對準卡錐一側或吸錐處適當沖射一些時候,使點松動后強行提出。
2.7 使用專門加工的工具將頂住孔壁的鉆頭拔正。
2.8 用以上的方法提升卡錐無效時,可試用水下爆破提錐法。將防水炸藥(少于1Kg)放于孔內,沿錐的滑槽放到錐底,而后引爆,震松卡錐,再用卷揚機和鏈滑車同時提拉,一般能將錐提出。
2.9 嚴重卡鉆時,采取冰凍孔樁四周、人工下孔清阻等特殊方法。
3卡鉆預防措施
3.1加強人員培訓,熟悉施工工藝,按部就班,不能急于求成,從而降低人為因素的影響。
3.2 應經常檢查轉向裝置的靈活性,即使修理或更換失靈的轉向裝置。
3.3 選用適當粘度和相對密度的泥漿,切不可太稠或太稀。既保證護壁安全,又要保證充分翻渣且不增加鉆錐的旋轉阻力,并適時掏渣。
3.4 用低沖程時,每沖擊一段換用高一些的沖程沖擊,交替沖擊修正孔形。
3.5 出現梅花孔后,可用片石,卵石混合粘土回填鉆孔,重新沖擊。
3.6 經常檢查孔的幾何尺寸,一般用8號鐵絲圈在鉆錐底外側,點焊固定,將鉆錐放入孔中再提出泥漿液面,觀察鐵絲變形情況,變形過大則說明孔壁不圓,應該采取措施洗孔。
3.7 沖孔過程中隨時注意觀察鉆錐吊繩的運動軌跡,下鉆錐時鋼繩有偏彈、移位現象,即是梅花孔形成的先兆,極容易卡鉆。
3.8 為了防止縮孔應及時修補磨損鉆頭,使用失水率小的優質泥漿護壁并須快轉慢進,并復鉆二三次;或者使用卷揚機吊住鉆錐上下、左右反復掃孔以擴大孔徑,直徑至使發生縮孔部位達到設計孔要求為止。
4 工程實例
欽北鐵路6#橋位于廣西省省欽州至北海客運鐵路2標段,橫跨欽北高速公路。主橋上部構造為106+200+106m預應力混凝土連續鋼構箱梁,采用雙薄壁空心墩型式。主橋16、17、18號墩的基礎工程為20根Φ240cm的群樁基礎,端承樁樁深37m。原施工方案擬采用人工挖孔,試驗開挖樁孔2根,樁挖至13m后,滲水大,導致施工速度緩慢,選用沖擊鉆鉆孔。
地質情況:地表下(0~9)m為強風化灰巖,(9-21)m為中風化灰巖,抗壓強度19Mpa,(21~37)m為白云巖,抗壓強度34Mpa。
設備準備:根據地質狀況,選用沖擊錐鉆機成孔,其主卷揚機額定拉力10t;鉆錐五瓣齒梅花形,鉆錐頂之下0.5m處加繞鉆一圈的打撈環;拉鉆鋼絲繩產地日本,直徑28mm;鉆機吊臂高9m;機架重量12T。
場地準備:施工前首先整平場地,控制地表高程為孔樁頂高程加1.2m。接著埋設護筒,護筒采用人工挖孔鋼筋混凝土現場澆注,護筒直徑2.6m,護筒混凝土標號C30。鉆機安裝,場地表面鋪0.3m石渣或碎石硬化,再支墊枕木安裝鉆機,確保鉆機穩定不下沉、傾斜。開孔前用全站儀精確放樣,在護筒壁上埋設定位鋼筋,定期檢查大繩中心偏位。
在鉆孔施工期間,出現多次卡鉆現象,較為嚴重的有兩次,處理過程如下:
4.1 第17-11號樁孔鉆至17.5m深時,檢查鉆具完畢放鉆下孔時卡鉆。經過原因分析:鉆機在鉆進時,鉆錐上提高度過高,每次都達到4m以上,造成沖進速度過快,孔壁探頭石清洗不干凈,形成梅花孔。現場采取了如下措施:①卷揚機拉提:卷揚機重復提鉆錐,并配以將鋼絲繩左右拔移、旋轉,沒有效果;②使用撈鉤打撈:勾住鉆錐周邊的鋼絲繩圈打撈環,再用卷揚機重復提鉆錐,調用25t吊車近距離起吊,沒有效果;③使用小鉆錐沖擊:用1.5m直徑的小沖擊錐放入孔內,沖擊卡住的鉆錐,卡住的鉆錐下移了10cm,但沒有再動;④用炸藥爆炸振動:用上方法取鉆錐共耗時兩天,期間鋼絲繩拉斷兩根,沒能將鉆錐提起來,后仔細分析了地質資料,在樁孔周圍地表9m以下都是完整灰巖,決定使用小防水藥包(3節)爆破方法松動鉆錐。先用測繩準確測量鉆錐的位置,沿錐的滑槽放到錐底,依靠爆炸的強大振力抖動鉆錐擠壓樁孔周圍孔壁巖石,同時在炸藥爆炸時用卷揚機拉緊鉆錐,炸藥引爆后,鉆錐終于被提起來。
4.2 第17-5號樁孔鉆至12.5m深時,鉆錐在上提3m往下沖時,碰撞孔壁傾翻了90度,橫臥于孔底的最深處,鉆錐的錐齒和錘頭分別卡在樁孔的兩側,在三天的時間內使用了各種方法,未能將鉆錐取出。后查看施工記錄:在鉆進土層時,由于工人一味追求施工速度,在12小時內沖孔了8m,泥漿稀釋速度慢,沖孔泥漿比重很高(查施工記錄為1.45)。鉆錐在沖進時基本沒有旋轉,鉆錐的梅花齒將孔壁土拉出5道深槽,鉆錐在沖進上提和下落時都以土槽為軌道上下運動,形成了嚴重的梅花孔。進入巖石層,鉆錐在傾翻后,鉆頭和鉆齒卡在兩邊突出的巖石下。
由于孔深不太深,經研究決定采取人工清除阻礙的方法。具體方法有下:焊接制作鋼筋籠(鋼筋籠直徑238cm,長13m,Φ28主筋間距10cm,螺旋鋼筋間距10cm),用吊車將鋼筋籠放入孔內支撐護壁,鋼筋籠的底部與鉆錐最高處接觸。同時準備四臺泥漿泵并制作了兩池比重較高的泥漿(比重1.4),其中兩臺泥漿泵安裝在泥漿池內(當抽干泥漿的樁孔有坍塌現象時及時回漿護壁),將泵管接至孔口;另兩臺泥漿泵從鋼筋籠中放入孔底,開啟孔中的泥漿泵將孔內的泥漿液面抽至鉆錐以下。經過觀察護壁穩定的情況下,由人工使用風鎬鑿掉阻擋的巖石,卷揚機拉提鉆錐頭,將鉆錐取出。
為消除梅花孔,回填片石混合粘土至形成梅花孔的起點,重新沖孔,卡鉆現象消除。
5 結語
沖擊鉆鉆孔的卡鉆現象在施工中很難避免的,但大多數都是因為人為的因素造成的。急于求成,一味追求進度,反而因此影響進度并造成不必要的浪費。施工技術管理人員應熟悉施工工藝,堅持以“預防為主,處理為輔”的原則精心組織施工。
參考文獻:
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