中國船級社認證公司 劉鋒
天津××公司2009年新建鍛造廠,為開拓船用鍛鋼件市場及提高鍛鋼件產品質量,對鍛鋼件的生產建立了符合GB/T 19001-2008標準的質量管理體系,并向中國船級社認證公司提出QMS認證申請。由于鍛造廠的體系建立在其母公司較好的管理基礎上,其起點較高,審核組在審核策劃上重點安排了現場產品實現過程的控制審核,審核過程關注了鍛造廠鍛件的生產相關的電渣重熔、鍛造、熱處理、機加相關過程;同時關注過程質量控制活動可能給企業帶來的效益提升,使審核不僅僅關注體系運行符合性和有效性,而且提供了增值服務。
1.在審核中,發現鋼錠的重量控制超重現象較普遍,合格率為40%左右,車間負責人解釋說重量不影響鍛鋼件的質量,對重量合格率高低不太關注。
審核組對電渣重熔的生產現場進行了觀察,詳細了解了生產過程控制,發現雖然鍛件重量對鍛件的質量無影響,但多余的重量在后續的加工中需要進行處理,需要投入工時,同時電渣重熔是大耗電的工序,所以重量的控制不好,會帶來后續工序無謂的電耗,加大生產成本。
審核組現場觀察到,重熔設備有兩臺(10t、20t電渣爐各一套),控制鋼錠重量通過控制重熔中鋼水液面實現,重量一定,鋼水液面高度就一定,但計算的理論液面高度控制是采用人工劃線進行標識,100kg的誤差重量,反映在鋼水液面高程上(大重熔爐5厘米左右,小重熔爐8厘米左右)。由于重熔爐的溫度較高,操作人員不能長時間的在爐旁操作,再加上人員是站在上面向下劃線(俯視操作),有視覺誤差,高度標識線不準確,因此帶來重量控制超差嚴重;同時重熔設備對鋼棒的重熔下降行程距離長度未有自動監控,又缺少對鋼錠重量監控手段。審核組將觀察的問題同公司領導層進行交流,企業同意審核組的看法,并表示結合目前生產工藝,找出重量與電渣錠余量的關系,采取技術革新,改進目前只靠人工觀察劃線的控制方法,提高控制精度,降低生產成本。
2.在審核設備管理時了解到,操作人員不參與設備的維修保養工作,只負責操作,檢維修由機動科負責,存在使用者對設備的狀態好壞不關心,設備出現問題時,上報及檢修有滯后現象;同時針對公司的大型生產設備,公司未系統地分析設備使用過程會出現哪些故障、造成的后果及響應的準備,未對大型設備進行易損件分析及分類,未有重要的設備備品配件庫存,在設備出現故障時,不能及時地維修更換,影響生產效率。針對上述問題,審核組同公司領導進行溝通,建議設備使用者負責設備的日常管理及保養,同時職能管理部門對大型設備的管理可按“項目管理”的模式進行,建立設備的采購、安裝、使用、保養及維修全過程的“項目管理”,提高大型設備的使用率,避免設備的集中更換或維修給生產帶來的不利影響。企業認為將大型設備的管理按照“項目”進行管理,具有創新性,將會很好地進行研究,改進目前工作中的不足。
在末次會議上,受審核方的管理層對溝通的問題表示認同,并表示積極對上述問題進行原因分析,采取相應的措施進行整改。目前,企業針對上述問題已經立項研究。此次審核對企業起到一定的增值服務。
點評 >>
針對企業特點,審核組對本次審核進行了精心策劃,重點安排審核現場產品實現過程,不僅僅關注體系運行符合性和有效性,而且在提供增值審核服務上,針對企業的問題,提出了企業降低生產成本,提高公司利潤的點改進建議,得到了受審核方公司領導的認可和好評。
審核組能夠針對體系運行成熟度高的企業,在現場深入審核,從系統管理上提出改進建議,并能與企業進行深入溝通,使企業重視審核發現,采取有效措施,體現了審核增值服務價值。