李華安,沈霞,王宏,衛(wèi)云昌
(中國五冶集團上海有限公司,上海200940)
寶鋼不銹鋼項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)鋼水265.6×104t,熱軋板卷239.9×104t。該項目采用當(dāng)今世界上先進、成熟、可靠的工藝裝備,設(shè)備荷重大、安裝精度高,對基礎(chǔ)沉降量有嚴(yán)格的要求。
寶鋼以往類似工程都采用鋼管樁或鋼管混凝土樁(設(shè)計樁長大都在70m以上),但具有造價高的缺點。自上世紀(jì)90年代后期以來,PHC混凝土管樁在上海鋼鐵企業(yè)建設(shè)工程中逐步使用后,取得了一定的經(jīng)驗,但都用在上部荷載不大、對沉降要求不高的工程項目中,設(shè)計樁長一般都為45 mm左右,施工難度不大。工程之初,寶鋼提出以PHC混凝土管樁代替鋼管樁應(yīng)用于該項目。本工程如采用混凝土管樁,根據(jù)上海的地質(zhì)情況,必須保證樁順利穿透70~80 m土層而到達持力層。較之于鋼管樁,混凝土管樁在較大錘擊應(yīng)力作用下,樁頭及樁身容易破損,加之無類似工程經(jīng)驗可借鑒,對施工提出了巨大的挑戰(zhàn)。
主要施工技術(shù)性能指標(biāo):
(1)施工長度達62~80 m、長細比最大達187;
(2)樁頭及樁身損耗率控制在3%以下。樁身及樁頭在較大錘擊應(yīng)力作用下容易破碎,質(zhì)量不易保證;
(3)垂直度控制在0.3%以下。長樁施工中對樁的垂直度控制也提出了較高要求,否則,樁基開挖后樁頂平面位移很難滿足規(guī)范及設(shè)計要求;
(4)樁材質(zhì)量控制。樁材混凝土等級為C60以上;
(5)超深送樁工藝控制。最深送樁深度14.4 m。
針對上述困難,公司成立了課題小組,對超長、細、深PHC混凝土管樁施工進行攻關(guān),以保證該項任務(wù)順利完成。
本課題主要研究PHCφ400、PHCφ500、PHCφ600混凝土管樁在施工長度達62~80 m、長細比最高達187、送樁深度達14.4 m的施工技術(shù)。該項目在國內(nèi)及國外均無前例可參照,研發(fā)主要通過解決施工中存在的問題,在工藝上、設(shè)備上進行了一系列改進,以保證該項目順利實施,達到工期和質(zhì)量要求。
課題組從樁材研究與改進、沉樁工機具研究與改進、超深送樁研究與改進、“封閉樁”施工措施、形成長樁施工工藝等方面進行了研發(fā),形成了該成果的關(guān)鍵技術(shù)及施工工藝,成功地在寶鋼不銹鋼、寶鋼ERW、寶鋼UOE項目中應(yīng)用,保證PHC混凝土管樁順利穿透62~80 m土層而到達持力層,保證所施工樁的完好性,質(zhì)量滿足設(shè)計要求,也滿足了工期要求。
課題研究的“超長深預(yù)應(yīng)力高強度混凝土離心管樁施工方法”、“預(yù)制混凝土樁超深送樁器”“透氣的樁帽”已陸續(xù)申請發(fā)明和實用新型專利,并已被國家知識產(chǎn)權(quán)局受理(申請?zhí)柗謩e為:200810200463.7、200920077666.1、20092007776 67.6)。
3.1.1 材料改進與創(chuàng)新
(1)樁尖結(jié)構(gòu)研究及改進:為增加樁在硬土層的穿透力,將混凝土樁尖改成鋼樁尖,以增強其穿透硬土層的能力(圖1)。其工作機理為:加焊了環(huán)板的樁尖直徑略大于樁身直徑,減小沉樁過程中樁側(cè)的摩擦阻力。

圖1 改進后的樁尖結(jié)構(gòu)形式
(2)PHCφ400AB型樁的壁厚向設(shè)計建議由85 mm改為95 mm,以降低樁單位截面受力,提高樁抗錘擊應(yīng)力的能力。
(3)樁頭加固:施工實踐表明,樁頂所承受的錘擊應(yīng)力最大,樁頭破損是施工中樁最主要的損壞形式。在該工程中,樁制作時,設(shè)計在最頂端樁節(jié)的上部2 m長范圍內(nèi),每m3混凝土內(nèi)添加RC-65/35-BN型鋼纖維20 kg,以增加樁頂?shù)哪痛驌袅Α_@一措施極大地降低了施工中樁頭的破損率。實驗數(shù)據(jù)表明,添加了鋼纖維的樁的抗破裂能力提高了10%~30%。
3.1.2 樁機的改進與創(chuàng)新(實用新型專利——“透氣的樁帽”)
改進樁帽結(jié)構(gòu):傳統(tǒng)樁帽如下圖2(a)所示,由于樁帽沒有開設(shè)排氣孔,隨著樁入土深度的增加,樁中的土芯高度隨之升高,樁中的空氣無法排出,樁中的空氣逐漸受到壓縮,形成壓縮空氣,高壓氣體容易使樁身產(chǎn)生豎向裂紋。改進后的樁帽如圖2(b)所示,增加了排氣孔,有效地避免了這一現(xiàn)象的發(fā)生。

圖2 樁帽
3.1.3 超深送樁技術(shù)研究與創(chuàng)新(實用新型專利—“預(yù)制混凝土樁超深送樁器”)
工程中送樁深度最深為14.4 m,遠遠超出常規(guī)施工送樁深度,主要難點是送樁器不易拔出。一旦遇到這種情況,常規(guī)施工方法是將樁送至常規(guī)送樁深度,待樁基開挖時再將樁切割至設(shè)計標(biāo)高。而本項目由于施工樁量大,采用常規(guī)方法割樁將造成樁材的巨大浪費,影響工程造價及施工工期。課題組通過對送樁器結(jié)構(gòu)的改進,有效解決了超深送樁送樁器不易拔出的難題。
傳統(tǒng)送樁器結(jié)構(gòu)如圖3(a)所示,送樁器頭部有臺肩,由于土體反作用力F作用在臺肩上,拔出時較困難。改進后的送樁器如圖3(b)和圖3(c)所示。兩種方案的優(yōu)缺點比較如下:圖3(b)方案是在原有送樁器頭部增設(shè)減阻板,減小拔出時土的阻力,每施工4套樁需更換一個緩沖墊,但由于拔出時土的阻力比圖3(c)要大些,故在常規(guī)送樁時采用;圖3(c)方案是用與樁同直徑的鋼管制作而成,投入較大,拔送樁器時,緩沖墊會從送樁器中脫落,基本施工1套樁需更換一個緩沖墊,增加了緩沖墊的消耗量,但送樁器拔出時的阻力比圖3(b)方案小,故一般送深樁時才采用。圖4為送樁器及緩沖樁照片。
3.1.4 長樁施工工藝研究與創(chuàng)新
與常規(guī)的樁基施工工藝相比,超長、細、深PHC混凝土管樁的施工工藝要求更高,課題組對以下幾個方面進行了研發(fā)。

圖3 送樁器結(jié)構(gòu)形式

圖4 送樁器及緩沖墊
3.1.4.1 施工機械
(1)機械設(shè)備的選擇。該工程配備了先進的全液壓履帶式打樁機及經(jīng)工程實踐證明性能良好的德馬克D8.0 t、D6.2 t、D4.6 t樁錘。其中,D8.0 t樁錘施打PHCφ600AB、PHCφ500AB長樁,D6.2 t樁錘施打PHCφ400AB長樁;
(2)用D6.2 t樁錘施打PHCφ400AB長樁的可行性和必要性。根據(jù)規(guī)范和以前的施工經(jīng)驗,PHCφ400AB型樁宜選用4.6 t樁錘施打,但是該工程PHCφ400AB樁長達60~80 m,要求樁尖穿透⑧3層進入⑨1-2層,顯然選用4.6 t樁錘是不適宜的,樁是難于達到設(shè)計深度的,故選用6.2 t樁錘施打。選用D6.2 t錘施打有以下優(yōu)點:①減少沖擊疲勞,避免樁頭和樁身的損壞。沖擊疲勞對打入式長樁的損壞是很大的,每錘擊一次,樁身受壓應(yīng)力和拉應(yīng)力的交替作用,容易使混凝土內(nèi)砂漿和粗骨料粘結(jié)面上已存在的微裂縫逐漸擴展,繼而強度隨之降低,即使錘擊應(yīng)力未超過混凝土的強度,仍可能導(dǎo)致樁的損壞。選用較大的6.2 t柴油錘施打較之4.6 t柴油錘,反而會因打擊次數(shù)少且打擊能量迅速轉(zhuǎn)化為樁的貫入,從而降低樁身損壞的可能性。②重錘施打也可縮短打樁的時間,有利于作業(yè)效率的提高,可以加快施工進度,充分發(fā)揮規(guī)范要求的重錘輕擊效果。
3.1.4.2 施工工藝
(1)單節(jié)樁長度控制:打樁施工過程中,嚴(yán)格控制單節(jié)樁長度在10 m以內(nèi),可避免錘擊時樁身中部產(chǎn)生較大的顫動,避免樁身損壞;
(2)垂直度控制:一是嚴(yán)格控制單節(jié)樁材的垂直度,避免樁身彎曲變形。二是嚴(yán)格控制樁入土?xí)r的垂直度,避免樁在錘擊時偏心受壓(圖5);
(3)樁墊選用:做到一樁一墊,樁墊厚度大于100 mm,材料選用蜂窩紙。樁墊的作用可以緩沖樁的錘擊應(yīng)力,使打樁應(yīng)力分布均勻,延緩撞擊時間以利于樁的貫入。傳統(tǒng)上樁墊用木墊或紙墊,在本工程中的實踐表明,紙墊的效果比木墊好,因為木墊易板結(jié),失去緩沖作用;

圖5 垂直度控制
(4)打樁作業(yè)中斷時間:一套樁從開始施打到結(jié)束施打這一段時間里,盡量避免長時間中斷。因為隨著時間的推移,樁周圍的土體應(yīng)力就會恢復(fù),這樣打樁就會比較困難。施工中一旦發(fā)生這種情況(如設(shè)備壞、樁破損等),一定要先用小檔位施打,待樁周圍的土松動后再根據(jù)情況慢慢加大檔位。本工程采用CO2氣體保護焊也是為了避免因焊接時間較長而長時間中斷打樁作業(yè),用CO2氣體保護焊每道焊縫只需7~8 min(至少2道以上),而手工焊則需25~30 min以上;
(5)小樣樁定位:每次所施放的小樣樁數(shù)量僅滿足每臺機組一天作業(yè)量為限,從而避免打樁排土對小樣樁擠壓而造成平面位移。同時,班組測量人員在沉樁之前還應(yīng)對小樣樁進行復(fù)核,及時糾正小樣樁的平面位移;
(6)樁頂標(biāo)高控制:由于群樁施工擠土量大,造成整個樁基現(xiàn)場土體上涌,從而造成已施工樁上浮,所以對于群樁送樁一般控制在超送樁20~40 mm。
3.1.5 “封閉樁”施工研究及創(chuàng)新
由于該工程邊設(shè)計邊施工,所以造成112套PHCφ400AB*90*72 m地坪樁在周圍樁和基礎(chǔ)已施工完畢的情況下施打。如何保證周圍已施工基礎(chǔ)不受擠壓是施工難點。經(jīng)設(shè)計院同意,采取了如下措施并取得了良好效果。
(1)采用復(fù)合樁:靠近已施工基礎(chǔ)的樁全部改成開口鋼管樁,其余樁由于考慮投資費用,改成復(fù)合樁(圖6),即下面35 m采用鋼管樁,上面37 m仍用混凝土管樁。現(xiàn)場實測結(jié)果表明,72m鋼管樁土芯高度達35m左右,而混凝土管樁土芯高度僅20 m左右。該結(jié)果表明鋼管樁的排土量比較小。施工時對周圍基礎(chǔ)及已施工的樁的影響較小;
(2)加強監(jiān)測、減緩施工速度。
該工程共施工PHC長樁2 000套,總長14.8×104m。平均長度為74 m,采用多臺樁機同時施工(圖7)。最長樁打入深度最長為80 m。送樁最深為14.4 m。施工中共損壞樁26套,其中有樁材質(zhì)量原因、施工原因、地質(zhì)條件等因素,破損率及補樁率為1.3%,低于常規(guī)的混凝土樁施工的破損率3%。施工結(jié)果表明,本項目長樁施工工藝是成功的。

圖6 復(fù)合樁施工

圖7 多臺樁機同時施工
大量、集中施打長度為62m至80m的PHC混凝土管樁在國內(nèi)外未有類似先例,經(jīng)過上海市科學(xué)技術(shù)查新:該技術(shù)成果達到國際先進水平。其先進性主要體現(xiàn)在:
(1)PHC單樁打入深度達80 m,長細比最大達187,尚無類似工程先例;
(2)通過用PHC混凝土管樁代替鋼管樁或鋼管混凝土樁,極大地降低了工程投資;
(3)施工中長樁的破損率為1.3%,低于常規(guī)的一般混凝土樁3%的破損率;
(4)超深送樁:本工程最深送樁深度14.4 m。傳統(tǒng)方法將樁送至常規(guī)送樁深度(4~5 m),待樁基開挖后再將樁切割至設(shè)計標(biāo)高,本技術(shù)將樁直接送至設(shè)計標(biāo)高,不需割樁,節(jié)約樁材、工期及機械臺班。
本工程共采用混凝土管樁2 000套,總長達14×104m左右。由于采用了超長PHC混凝土管樁代替鋼管樁,節(jié)省樁材費用5 780萬元;由于超深送樁技術(shù)的運用,產(chǎn)生經(jīng)濟效益29.9萬元;復(fù)合樁技術(shù)的運用,節(jié)約φ406.4×10鋼管樁5 376 m產(chǎn)生效益206萬元。該工程總計節(jié)省費用6 015.9萬元。
與鋼管樁相比,預(yù)應(yīng)力混凝土管由于受樁穿透土層能力差、擠土量大、打樁時樁身不能承受較大錘擊應(yīng)力等缺點限制,目前在上部載荷較大、單樁設(shè)計較深的工程項目中的應(yīng)用受到一定的限制。本研究結(jié)果表明:預(yù)應(yīng)力混凝土管樁應(yīng)用于上部載荷較大、單樁設(shè)計較深的大型工業(yè)與民用建筑是可行的。由于預(yù)應(yīng)力混凝土管樁具有優(yōu)良的受壓特性及工程造價低等優(yōu)點,將其應(yīng)用于大型工業(yè)與民用建筑必將成為樁基工程研究方向和發(fā)展趨勢。
該工程共施工PHC管樁5 500余套,單樁長度為66 m至75 m。該工程施工效果良好。開挖檢測結(jié)果為:全部合格,其中一類樁89%。
該工程3 000套PHC管樁,其中有2 000套長樁,長樁單樁長度為65 m~75 m,該工程施工效果良好,一次成優(yōu)。開挖檢測結(jié)果為:全部合格,其中一類樁91%(圖8)。

圖8 一鋼不銹鋼帶鋼長樁施工