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重催裝置富氣壓縮機組汽輪機異常突振故障診斷

2011-02-14 09:08:25雒進明李錦龍尹金明余永增
中國設備工程 2011年8期
關(guān)鍵詞:汽輪機振動故障

雒進明,李錦龍,尹金明,余永增

(中國石油蘭州石化公司設備維修公司,甘肅 蘭州 730060)

某煉油廠300萬t/年重油催化裝置富氣壓縮機組汽輪機自2009年10月起不定期發(fā)生異常振動突跳,嚴重時造成數(shù)次連鎖停車故障。為保障生產(chǎn),一般故障停車后僅對其進行濕蒸汽吹掃,進而開車運行,但一段時間后故障會再次發(fā)生,給裝置運行和生產(chǎn)帶來很大困難。結(jié)合汽輪機運行參數(shù)、振動監(jiān)測參數(shù)值及頻譜,對汽輪機進行拆檢,找出故障原因并加以排除十分必要。

一、汽輪機突振故障檢測及診斷

1.汽輪機故障描述

2010年1~8月,富氣壓縮機組累計因汽輪機振動值超過聯(lián)鎖停車值(87.5μm)停車七次。從在線監(jiān)測振動數(shù)據(jù)分析,每次停車前四個軸振動監(jiān)測值先出現(xiàn)小幅波動(峰值19μm),繼而有小幅突振(最大振幅27μm),隨后振幅迅速增大,持續(xù)5min左右后位號為VT3698X監(jiān)測值(汽輪機前端,非聯(lián)軸器側(cè))先達到停車值,3s后停車。從汽輪機軸振動開始波動到機組停車共10min左右,而之前四個軸振動趨勢一直比較平穩(wěn)。故障發(fā)生前,潤滑油與控制油溫度及壓力、蒸汽入出口壓力及溫度、汽輪機轉(zhuǎn)速、軸瓦溫度及振動等都在允許范圍之內(nèi),工藝操作平穩(wěn)。

2.汽輪機突振檢測及診斷

僅靠在線振動監(jiān)測數(shù)據(jù)不能確切反映故障原因,需對汽輪機進行離線檢測,以期捕捉到故障時的振動信息。汽輪機突振時,前端振動值率先達到停車值,故前端是振動監(jiān)測的重點。經(jīng)2011年1月18日在線監(jiān)測,振動值突然增大時,1×、2×、3×、4×增幅明顯,尤其以1×增幅最大(6~10倍)。此外,從在線監(jiān)測系統(tǒng)S8000上觀察汽輪機前端在當日14:27和14:42處的軸心軌跡圖,未發(fā)現(xiàn)軌跡異常,只是振動幅值增大。振動值突變前后,汽輪機頻譜差異只表現(xiàn)在振動幅值的加大。這是典型的碰摩嚴重時的頻譜,此時振動幅值和相位不再波動。由此初步判斷,汽輪機異常突振時轉(zhuǎn)子與靜葉間出現(xiàn)嚴重碰撞和摩擦。

引發(fā)汽輪機碰摩的原因有汽輪機軸瓦磨損、轉(zhuǎn)子彎曲、蒸汽品質(zhì)不好等。從故障過程看軸瓦瓦溫及振動在故障初期正常,如轉(zhuǎn)子彎曲不平衡,汽輪機正常運轉(zhuǎn)時振動一定很大,從而確定前兩者不是汽輪機突振的主要原因。推斷蒸汽品質(zhì)不佳,使汽輪機運轉(zhuǎn)一段時間后積鹽,需對汽輪機停機開蓋檢查,找出故障源。

二、汽輪機解體檢查

對汽輪機進行解體檢查后發(fā)現(xiàn):殼體與轉(zhuǎn)子同心度、轉(zhuǎn)子下沉度、氣壓機組對中精度、汽封間隙等均在標準范圍內(nèi)。

1.軸瓦檢查

前后徑向軸承瓦塊有不同程度磨損,潤滑油有可能變質(zhì),使所有接觸油的部位表面發(fā)黑。聯(lián)軸器側(cè)軸頸處有腐蝕痕跡。

在瓦背、軸瓦兩側(cè)主軸上分別放置一百分表,用抬軸法測量軸瓦間隙,測得前后(聯(lián)軸側(cè)) 軸瓦間隙分別為0.28mm和0.295mm。

為得到軸瓦間隙的準確數(shù)據(jù),對前后軸瓦瓦塊厚度、軸頸直徑、瓦座外徑及厚度等進行準確測量,分別取五塊瓦塊厚度的平均值進行計算,得前后軸瓦間隙為0.29mm和0.28mm。因汽輪機后端軸瓦間隙在上限,非連軸器側(cè)瓦間隙超標,對兩側(cè)徑向軸承瓦塊進行更換,測得連軸器側(cè)與非連軸器側(cè)軸瓦間隙分別為0.26mm(標準為0.188~0.307mm) 和0.19mm(標準為0.150~0.249mm)。

測得推力軸承間隙為0.48mm,止推軸承有磨損,間隙超標(推力間隙標準值為0.30~0.455mm)。更換主推瓦塊后,測得推力軸承間隙為0.28mm,小于要求間隙的最小值,對副推瓦塊研磨后測得推力軸承間隙為0.34mm。

2.汽輪機高壓段積鹽

拆檢發(fā)現(xiàn)汽輪機動、靜葉及汽封表面有一層鐵銹紅色的垢,硬度不高。在高壓段動、靜葉片及整個蒸汽通流部分附著有白色顆粒狀物質(zhì),尤其是靜葉片上結(jié)垢較多,上下靜葉結(jié)垢程度基本一致,該垢溶于水,經(jīng)判斷,認定該物質(zhì)的主要成分為鈉鹽,并含少量硅酸鹽。過熱蒸汽中如果含有鹽,其溶解度隨壓力降低而減小,以固態(tài)析出,在高壓段蒸汽通流部分沉積。

3.汽輪機轉(zhuǎn)子動平衡試驗

對汽輪機轉(zhuǎn)子進行動平衡試驗,清理清洗前后分別對轉(zhuǎn)子進行了低速動平衡測試,清理清洗前,剩余不平衡量為4 421.8g·mm,對轉(zhuǎn)子結(jié)垢進行清理清洗后,剩余不平衡量為2 344.8g·mm。此時,按不平衡量公式U=30G×M/(n×π)(式中G為動平衡等級,M為轉(zhuǎn)子質(zhì)量,n為工作轉(zhuǎn)速)反算得動平衡等級G為3.0276。按通用規(guī)定不超過2.5級,由于該汽輪機轉(zhuǎn)子為撓性轉(zhuǎn)子,此轉(zhuǎn)子剩余不平衡量超出不多,故不對汽輪機轉(zhuǎn)子進行調(diào)整。動平衡結(jié)果良好。

三、汽輪機異常突振故障分析及改進

1.故障診斷

綜合汽輪機外觀及解體檢查數(shù)據(jù)分析,瓦間隙接近上限,使主軸下沉度偏大,軸頸沒有磨損。但這不足以使汽輪機產(chǎn)生異常振動突跳而聯(lián)鎖停機。

結(jié)合檢測頻譜及拆檢情況,汽輪機高壓段動、靜葉片及圍帶頂部有大量積鹽,對轉(zhuǎn)子造成托舉作用(相當于氣相軸承支撐作用),轉(zhuǎn)子振動逐漸減小;當積鹽逐漸增多到動、靜葉部分結(jié)鹽碰摩時,由于鹽分強度較軟,碰摩后大量脫落,致使轉(zhuǎn)子動平衡受到嚴重破壞,轉(zhuǎn)子振動突增。因鹽分較軟,對汽封、動葉片、靜葉片未造成磨損破壞。

鹽分脫落瞬間轉(zhuǎn)子動平衡破壞后轉(zhuǎn)子異常振動,加之汽輪機后端瓦間隙接近上限,前端瓦間隙嚴重超標,使汽輪機振幅瞬間劇增,造成汽輪機聯(lián)鎖停車。當用濕飽和蒸汽進行吹掃后,鹽被吹掉,汽輪機能平穩(wěn)運行一段時間,之后積鹽,周而復始。

2.改進及建議

鍋爐排污系統(tǒng)不完善或排污不及時,爐水含鹽增加,因汽包汽空間高度不適合,使水汽分離效果不好,蒸汽帶水嚴重,導致余熱鍋爐蒸汽品質(zhì)惡化。當蒸汽在汽輪機中作功壓力與溫度降低后,蒸汽中原先溶解的鹽分析出并附著在葉片表面,形成積鹽。此后,葉片表面附著鹽分的速度將大大增加,葉片線形改變,葉片間的汽流通道變窄,汽流通過葉片時造成擁塞,干擾汽流在該級葉片中的流速和方向;當積鹽增大到蒸汽通流部件阻塞,甚至鹽粒與汽封卡阻,會造成汽輪機轉(zhuǎn)子異常振動而連鎖停車??梢妵栏窨刂七M入鍋爐水中的雜質(zhì)量,執(zhí)行水質(zhì)控制指標,優(yōu)化水汽分離對汽輪機的優(yōu)質(zhì)運行十分重要。

[1]孟玲.汽輪機組振動故障原因分析及對策[J].設備管理與維修,2010.

[2]苗振岐,掃志信.論汽輪機異常振動的分析與排除[J].科技與生活,2010.

[3]張寶存.汽輪機安裝在中幾種振動原因及預防對策[J].安裝,2010.

[4]劉文俊,余世群,張新生.汽輪機非穩(wěn)定性振動診斷與分析[J].新疆電力技術(shù),2009.

[5]陶樹成,周渤洋,盛杰興.某化工廠汽輪機積鹽原因分析及對策[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2009.

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