程廣全
開灤能源化工股份有限公司范各莊礦業分公司機采科,河北 唐山 063108
現范各莊礦業分公司使用的采煤機機型有太原煤機廠生產的MGTY300/710采煤機、MGTY250/580采煤機、西安煤機廠生產的MXG-500/3.5采煤機、MXG-350采煤機等,其中太原煤機廠生產的MGTY300/710采煤機、MGTY250/580采煤機都有內牽引箱和外牽引箱結構,而MXG-350采煤機為液壓牽引,只有MXG-500/3.5采煤機為內外牽引一體,現在MXG-500/3.5采煤機使用著三套采煤機。
MXG-500/3.5采煤機在井下使用時,由于地質條件變化,時常發生采煤機底托架掰縫,致使螺絲斷裂,同時導致機身重心抬起,使齒軌輪受力不均,發生采煤機齒軌輪打牙事故。針對此類情況,對采煤機的固定裝置進行改造,通過改造降低了機組事故率,增強了機組本身的整體穩定性,避免了齒軌輪及驅動輪因非正常受力而破損,從而保證了采煤機在惡劣的地質條件下能夠正常地工作。
1)對底托架對節處原來兩個固定穩釘進行改造,在原穩釘的位置分別加上兩個直徑∮140mm×230mm和∮100mm×220mm的卡環式大穩釘,使對口不能掰縫。
大穩釘圖紙如下:

名稱:∮140mm×230mm軸一
數量:1
材質:40Cr調質

名稱:∮100mm×220mm軸二
數量:1
材質:40Cr調質
2)分別在左右牽引箱的行走輪處和煤壁側,采用運輸機聯接溜槽的方式在兩側加上了兩個“棒子骨”式的卡鐵,將牽引箱與底托架牢固相連,使機身不能抬起。
1)對節筋板兩端加直徑100mm、140mm對節穩釘各一個。穩釘采用卡槽方式固定。(大穩釘圖紙如上);
2)地腳螺栓尺寸誤差不大于1%,圓度、圓柱度尺寸不大于1%,保證電控箱與底托架連接緊固,不能出現錯茬現象,處理各部位拐根螺絲,螺絲孔過扣;
3)底托架與牽引箱采用啞鈴塊連接,輔助連接裝置需保證連接精度,起伏不大于3mm。啞鈴壓板使用M24的螺絲,壓板需作出沉窩,避免井下使用刮壞,啞鈴在機身上的尺寸要保證各套機組尺寸一致,并且可以互換;
4)護板螺栓孔變形處修理,不妨礙穿螺栓并防護螺栓帽;
5)各改造部位保證焊接強度,焊接深度不少于板材厚度的50%;
6)改造后外露部位采用防刮、耐磨措施。
此工程共改造3套采煤機,其中已改造2套采煤機,另一套正在改造中,其改造前后采煤機使用情況如下:
MXG-500/3.5采煤機在2009年以前使用過程中,以綜采工作面355為例,此工作面自2008年5月開采到2009年6月份回收,共使用了13個月。在此過程中,由于采煤機大底掰縫損壞更換齒軌輪個數為9個,驅動輪6個。而經改造過的MXG-500/3.5采煤機在2329綜采工作面從開始采煤到收尾期間,都未出現采煤機底托架掰縫、打齒軌輪事故。在3171綜采工作面從2010年4月開采到2010年9月期間,只發生過一次齒軌輪和驅動輪打牙事故,但經過分析其原因,并不是因采煤機大底掰縫而產生的事故。在3555綜采工作面從2010年6月開采至今,也未發生齒軌輪打牙事故。綜上數據顯示,此次MXG-500/3.5采煤機大底改造工程是相當成功的。
1)通過MXG-500/3.5采煤機大底改造后采煤機事故率大大減小,加強了采煤機機身的整體穩定性,減少了齒軌輪及驅動輪的硬性破壞,大大減輕了操作人員和現場維護人員的勞動強度,采煤機的事故率減少近50%,每個綜采工作面為礦上爭取了有效的生產時間約160h,為企業創收利益將近300余萬元;
2)此項工程促進了煤礦企業的科技進步,為煤礦企業的現代化建設增添了新的內容,為安全生產提供了有力保證。