朱 強 李召顯
Φ1400mm合成塔用于液氨與CO2在塔內合成尿素的生產,是水溶液全循環法襯里尿素合成塔,塔體是用低合金鋼制造的高壓容器。內徑1400mm,高32.43m,器壁上襯有316L材料的襯里,防止尿液對筒體的腐蝕。襯里兩端與頂部封頭的襯里焊接,頂部封頭的端部是人孔與端蓋的密封面,密封面采用襯環堆焊結構。塔口密封采用齒形墊加高壓低氯石棉材料。在襯里的環焊縫處,高壓塔體上設有檢漏孔,進口在上,出口在下。塔內裝有3支熱電偶套管,塔壁設置3個測溫點。CO2、液氨和氨基甲酸銨溶液3種物料由塔底進入塔內,塔底部有5層折流板,相鄰兩層旋向相反。將3種物料進行混合,尿液出口管裝在塔蓋上,塔體內有32層篩板。
合成塔設計壓力21.6MPa,設計溫度190℃,工作介質為液氨+CO2甲胺液,容器類別為Ⅲ類。操作壓力19.5±0.5MPa,操作溫度186±2℃,NH3/CO2(分子比)3.9~4.1,H2O/CO2(分子比)0.6~0.8,CO2氣中加氧量(容積比)0.5%~0.8%,CO2氣中H2S含量≤15mg/m3。
合成塔內徑1400mm,球形封頭材料19Mn5,塔體外徑1616mm,球形封頭厚度98mm,公稱容積41m3,設備總重129261kg,襯里材料CrNiMo18-MCOL,塔板厚度6m,材料15MnVgc。
尿素合成塔在長期工作中,受壓力及溫度變化的影響,筒體襯里易產生腐蝕、凹陷、劃傷等缺陷,2009年5月按要求對尿素合成塔進行計劃檢修。檢修中發現,筒體襯里表面出現局部點蝕現象,直徑約3mm,深度1mm左右;襯里焊縫也出現腐蝕,長度約100mm,多分布在筒體上部。針對這一情況,設備技術人員制定出檢修方案,決定采用貼條補焊的方法對缺陷進行處理。
(1)貼襯前處理。將腐蝕缺陷和原焊縫打磨,比母材齊平線略低0.5mm。在母材對應檢漏孔附近開設連通孔,以便對貼條泄漏情況進行監測。
(2)貼條的加工。貼條板材選用316L板料,厚度4~5mm,寬度70~80mm,并且長度方向要與板材軋制方向一致。貼合的曲面,通過液壓和機械加工的方法加工而成。貼條兩端開V形坡口。
(3)貼補要求。貼條時,要將原焊縫和焊接熱影響區全部貼蓋,貼補間隙≤0.5mm,貼緊度>90%,避免環、縱貼條接頭交接在一起。
(1)焊接方法。手工鎢板氬弧焊,氬弧焊打底電弧焊蓋面或全部電弧焊。
(2)焊接形式。電焊定位,多層多道立焊和橫角焊,層間溫度<100℃,部分焊接采用過渡焊,電弧焊所用焊條BM310,焊接電流110A,焊條直徑Φ2.5mm或Φ3.2mm。
(3)氬弧焊電源采用直流正接法,電弧焊電源采用小電流直流反接法。
(4)在焊接過程中,采用快速焊及窄焊道,焊條避免橫向擺,一次焊成的焊道不易過寬,輸入焊道的能量要小。嚴格控制層間溫度<150℃。
(5)多層焊時,每焊一層要徹底清查。仔細檢查確認,待焊道區溫度降到60℃以下時再焊第二遍。
完成貼條焊接后,將焊肉進行拋光處理。用5~10倍的放大鏡進行檢查,并進行探傷著色檢查。
針對合成塔襯里出現的腐蝕現象,設備及工藝技術人員就其產生的原因進行仔細分析,并查閱了大量的技術資料。尿素合成塔在實際工作中的壓力和溫度控制,直接影響到筒體襯里的腐蝕速率,對尿素合成塔的安全運行有著十分重要的意義,重新制定出合成塔在實際工作中,壓力和溫度控制的技術要求。
一般合成塔壓力控制在19~20MPa,該壓力高于合成塔頂物料的平衡壓,壓力過高會使溫度升高,同時引起設備腐蝕加劇,動力消耗增加;壓力過低會使平衡壓下降,CO2轉化率下降。
生產中使合成塔壓力失控的因素有,導壓管堵及變送器和儀表失靈,調節閥閥桿斷及閥頭和閥座脫落,調節閥膜片損壞,儀表空氣斷流、液氨泵和鉀氨泵打量不好、CO2純度低。其他如倒泵不及時、改單機等,都會引起尿素合成塔壓力產生較大波動。因此,在自動調節閥自控時,應經常注意閥的開度變化,出現不正常情況及時處理。
底部溫度必須嚴格控制在174~176℃,底部溫度高低主要由進料組分決定,并影響頂部溫度變化。影響底部溫度波動的因素有:液氨泵和鉀氨泵打量不好,自動調節閥失靈,儀表失靈,H2O/CO2(分子比)高低,CO2純度下降,氨預熱器溫度的高低,負荷的變化,甲胺液溫度的高低,自動調節閥副線和液氨泵副線閥內漏嚴重等。出現溫度變化時,應及時調節。
塔頂溫度控制在184~188℃,溫度過高,對合成塔襯里的腐蝕加?。粶囟冗^低,會使CO2轉化率下降,頂部溫度一般高于底部溫度10℃左右。
尿素合成塔底部和頂部溫度波動還與下列因素有關:NH3/CO2(分子比)高,底部和頂部溫度低;NH3/CO2(分子比)低,則底部和頂部溫度高。H2O/CO2(分子比)高,底部溫度高而頂部溫度低;H2O/CO2(分子比)低,則底部溫度低而頂部溫度高。可以根據具體情況,適當進行調節控制。
2009年5月,對尿素合成塔進行了全面檢測,特別是對筒體襯里出現的腐蝕缺陷,用貼補焊接方法進行了修復。制定出生產過程中對壓力和溫度進行嚴格控制的要求。2010年10月,尿素合成塔通過近一年半的運行,再次計劃檢修中,對筒體襯里缺陷修補部分進行檢查探傷,襯里表面及焊縫工作良好,表明對塔襯里腐蝕缺陷的修復成功有效。通過對合成塔工作時溫度和壓力的控制調節,杜絕了筒體襯里的腐蝕。 W 11.12-07