【摘要】省煤器和空氣預熱器是鍋爐的兩個重要部件,鍋爐運行一段時間后,省煤器和空氣預熱器管壁外表面經常出現積灰現象,并且當二者空氣進口的初始區域內管壁溫度低于煙氣酸露點時,就會在其管壁表面出現硫酸的凝結現象,從而造成低溫酸性腐蝕。本文就這一工程實際,闡述了省煤器喝空氣預熱器管壁積灰及腐蝕的機理,提出了解決方案。
【關鍵詞】鍋爐積灰酸性腐蝕省煤器空氣預熱器
1前言
在日常運行中,省煤器和空氣預熱器管壁外表面經常出現積灰現象,這種積灰不僅是煙氣中原有固化灰粒形成的松散性積灰,更主要的是由硫酸和煙氣中飛灰反應后沉積所形成的粘結性積灰。當省煤器、空氣預熱器空氣進口的一段區域內管壁溫度低于煙氣酸露點時,在省煤器、空氣預熱器管壁表面會出現硫酸的凝結現象,從而造成低溫酸性腐蝕。省煤器、空氣預熱器的積灰與腐蝕不但影響了受熱面傳熱效果,降低鍋爐運行的經濟性,而且隨著積灰腐蝕進一步發展,煙氣阻力和空氣漏風量都會增加大,使得鼓、引風機電耗增加。積灰腐蝕情況嚴重時會造成鼓、引風機出力不足而使得鍋爐停運的事故。
2工程實際
我公司一期使用紅光鍋爐廠兩臺型號SHL20—1.6—AⅡ鍋爐,因鍋爐積灰嚴重,使得這兩臺鍋爐一直不能夠正常運行,而且存在著巨大的人身、設備等安全隱患。使用到共22個多月兩臺爐交替使用卻發生31次不得不清理積灰和處理省煤器彎頭滲漏的問題。 這其中有幾次情況非常危險,省煤器瞬間崩漏,蒸汽、熱水瞬間噴出,鍋爐無法繼續進水,附近馬上什么都看不見,給運行人員操作鍋爐供應生產和處理故障帶來很大的難度和危險,后果不堪設想。由于省煤器長期過熱變形,導致省煤器彎頭換墊時螺絲拆裝困難,同時清理積灰時都無法徹底清理。
2.1省煤器、空氣預熱器管壁積灰及腐蝕的分析
2.1.1積灰的形成積灰
積灰最初只是些小顆粒飛灰在空氣預熱器管外表面的慣性沉積,飛灰顆粒尺寸是不均勻的,一般都小于200μm,相當一部分為10~30μm。對于小于3μm的灰粒,分子引力比本身重量還大,當這些細小灰粒與金屬表面接觸時,粘附在表面上。含灰煙氣流動時,煙氣中灰粒會因靜電感應而帶電,帶電荷的灰粒與管壁接觸,在靜電引力、熱泳力、范德華力和渦流擴散力的綜合物理作用下,當靜電引力大于灰粒本身重量時,灰粒就吸附在管壁上,形成積灰。沉積在受熱面上的灰粒都是10~30μm以下的細灰粒。由于煙氣流過管子時流線發生變化,并在管子背面產生渦流區,隨著鍋爐運行時間的加長,使管子背后積灰嚴重。同時背后的積灰又不易被較大顆粒的飛灰沖刷掉,因此管子背面積灰最厚,管子正面(迎風面)積灰較少。
2.1.2腐蝕產物分析
從外部形態上觀察,積灰腐蝕產物大致可分為三類:緊貼在管壁外表面的是一層粘結性積灰,顏色呈淡黃,主要是由針狀硫酸亞鐵結晶物和氧化鐵構成;中間積灰腐蝕產物為白色的無定型物質;外層松散型積灰腐蝕產物主要是鐵的氧化物和燃料灰份。上述積灰腐蝕產物的共同點在于它們的吸濕能力很強,這就為煙氣中的水份提前凝結提供了場所和條件。我們將積灰腐蝕產物添加適量蒸餾水后,測得其PH值在4—5范圍內,高于酸性積灰1-2.5的范圍。
2.2.3通過對省煤器、空氣預熱器低溫積灰與腐蝕的分析及所采取的防治措施,可得出下列結論和建議:
(1)鍋爐省煤器、空氣預熱器產生低溫積灰與腐蝕的根本原因是煙氣中存在SO3和空氣預熱器管壁金屬溫度低于煙氣酸露點的緣故。可以考慮通過錯過煙氣酸漏點溫度的辦法。鍋爐省煤器、空氣預熱器管壁溫度介于160℃-190℃之間為最佳。控制煙速。
(2)現有的蒸汽吹灰和聲波吹灰效果不理想,難以保證空氣預熱器受熱面的清潔。建議選用次聲波新型節能吹灰器,或脈沖吹灰器。加爆破清灰裝置。成本低效果好。
(3)現有的定期清洗完全是憑經驗的人工操作,難以確保清洗質量。建議請專業清洗隊伍清洗。另外,清洗后應保持省煤器、空氣預熱器處于較為干燥的狀態,以防止鍋爐停爐階段省煤器、空氣預熱器受到稀酸二次腐蝕的侵害。
(4)采用耐腐蝕材料和涂層技術可有效地防止省煤器、空氣預熱器積灰與腐蝕的發生,經常使用的空氣預熱器有用硼硅玻璃管制作的和用鑄鐵管制作的。建議長期使用。同時需要改善空氣預熱器出口角度,增大死角空間。改善煙道曲線。
(5)控制煤的各項指標。建議除了發熱量還要關注的是灰分≤30%、含硫量≤2%等。
由于煤炭屬于固體燃料、并且含有較多的灰分(常用煤的灰分含量一般在20%-30%之間,一些劣質煤的灰分含量高達40%以上),燃煤鍋爐的受熱面必然要產生各種積灰,而且一般都比較嚴重;煤的發熱量與含硫量有一定關系,一般發熱量高大多含硫量也會大,所以在灰分和含硫量控制上要有很好的控制,普遍現象,現在的煤販子供應企業的是一種混合煤種,指標不穩定。
3建議解決方案
3.1合理組織燃燒。
通過積灰與腐蝕產物的分析結果可知:降低鍋爐煙氣中氧和硫的含量可減少積灰與腐蝕現象的發生,由于煙氣脫硫投資成本大而且運行操作復雜。在實際工作中,我們采用低氧燃燒技術來減少鍋爐煙氣中的SO3含量。低氧燃燒就是指在很低的空氣量(空氣過剩系數α值為1.03~1.05)下組織燃燒,由于煙氣中剩余氧量少,降低了SO2轉化為SO3的百分率,使得鍋爐空氣預熱器管壁外表面的露點溫度急劇降低,有效的防止了低溫腐蝕與積灰。在鍋爐運行過程中,保證燃料能完全燃燒的前提下,盡可能降低過剩空氣系數α值, 同時堵絕鍋爐機組的漏風, 以利于低氧燃燒的組織。減少煙氣中的過剩氧,能顯著降低三氧化硫的生成量,在現有條件下,燃料不完全燃燒所產生炭黑顆粒會吸附硫酸使其粘性增加,導致空氣預熱器管壁形成粘結性積灰。為防止炭黑生成,在鍋爐開停爐和低負荷運行期間,調整好負壓,同時適量增加配風量以保證鍋爐的燃料完全燃燒。
3.2保持集流管束、省煤器、空氣預熱器外部受熱面的清潔。
3.2.1按時吹灰。
熱管元件的外表面采用了鰭片結構,這樣雖然增加了換熱效率,但是同時也給積灰創造了條件。如:聲波吹灰器、脈沖吹灰器、蒸汽吹灰器、壓縮空氣吹灰器、人工清灰等。
3.2.2定期清洗。
為避免鍋爐集流管束、省煤器、空氣預熱器積灰與腐蝕的進一步發展,我們還會在停爐后組織定期清洗工作。其具體步驟:首先用消防高壓水沖掉集流管束、省煤器、空氣預熱器表面的疏松性積灰,再引入堿性水中和粘結性酸性積灰腐蝕產物,堿性水濃度控制在3%范圍內,時間可稍長一些以利于中和反應更徹底;接著再用高壓消防水將中和產物徹底沖洗干凈;最后烘干集流管束、省煤器、空氣預熱器。
3.2.3提高省煤器空氣、預熱器管壁金屬溫度。
低溫積灰與低溫腐蝕只是在省煤器、空氣預熱器管壁金屬溫度低于煙氣酸露點的條件下才會發生。因此,提高省煤器、空氣預熱器管壁金屬溫度可有效的防止低溫積灰與低溫腐蝕的發生,其提高是有限度的。比較常見的方法是提高空氣進口溫度。
3.2.4減小省煤器橫截面積。
省煤器由原來三組變為兩組,高度不變,橫截面積變為原來2/3、增加煙氣流速、減少省煤器積灰量、上水流速增加、與煙氣系統同步。同時空氣預熱器出口端角度進行改造、懷疑角度過小、煙氣阻力太大、流通不暢。2010年我公司對省煤器進行了改造效果良好。
3.2.5集流管束前端與后拱管區間增加擋煙板。
集流管束前端與后拱管區間增加擋煙板,減少煙氣含灰密度,使得更多的灰沉積到落灰斗,同時增加集流管束和后拱管的吸熱效果降低煙氣溫度。