謝 飛,韋振權
(廣西華銀鋁業有限公司礦山部,廣西 德保533700)
華銀鋁礦山破碎系統采用“預先檢查篩分”工藝,洗后礦堆場的礦石經皮帶輸送進入圓振篩進行預先篩分,篩上礦石返回破碎機進行破碎,破碎后礦石再次進入圓振篩進行篩分形成循環閉路,篩下礦石為合格鋁土礦。
在生產中采用YKR3060型號圓振篩2臺,安裝傾角為15°,篩孔尺寸為38 mm×20 mm,入料粒度為≤85 mm,<15 mm的礦石進入堆場,成為合格鋁土礦,>15 mm的礦石返回破碎機進行再次破碎。

圖1 “預先檢查篩分”工藝流程圖
但在一年的生產運行過程中,該篩子的使用效果并不理想,成為生產流程中的瓶頸。導致破碎的生產能力僅有350 t/h,遠遠低于生產設計500 t/h要求。同時該篩網也極易破損,每套篩網的使用壽命約在15萬t左右,而其它設備故障又時常發生,如撓性片斷裂、彈簧損壞、箱體開裂、大梁斷裂等,致使每月的停機維護時間達到8 d以上,不僅影響了正常的生產要求,而且增加了設備的維護成本,該篩子的產能低下和設備的高故障率,嚴重影響破碎生產的正常進行。實際情況見表1:

表1 整改前每生產40萬t的故障次數和所需配件表
從現場監測情況分析,導致圓振篩使用效果不理想的主要原因有:
(1)入料不均。進入圓振篩的下料漏斗,是一個人字型的漏斗,而入料皮帶時常跑偏和漏斗積泥等原因,導致分料不均,從而致使一邊篩網嚴重過載,而另一邊篩網近乎空載運行,所以常造成篩網磨損不均破損較快。
(2)篩面受力過大和布料不均。漏斗和圓振篩入料端距離太高,達到400 mm,礦石從漏斗進入圓振篩時,對入料處沖擊力過大,導致入料處大梁斷裂、箱體開裂等問題;礦石進入圓振篩入料端后,分布不均勻,礦石總是往一側跑,只有一半的篩網起到篩分作用,導致一邊積礦嚴重,篩分效率低。

圖2 篩面布料不均
礦石在篩網上移動慢,篩面上積礦過多,達到200 mm厚。通過對篩面上物料移動速度的多次測定,該速度在0.2 m/s左右。礦石移動速度過慢,導致篩面上積礦過多,使圓振篩總是在超負荷的狀態下運行,從而導致篩網破損快,撓性聯軸器撕裂、彈簧損壞、大梁斷裂、箱體開裂等一系列故障。
針對以上問題,從以下3個方面進行了整改。
針對漏斗分料不均,對漏斗進行改造,在皮帶下料處增加一個分料器,分料器可以根據皮帶跑偏的情況左右移動,把礦石均勻分入兩邊漏斗,進入圓振篩,使2邊入料相對均衡,很好地解決入料不均的問題。
針對沖擊力過大的問題,通過降低漏斗出料端和圓振篩入料端的高差,由原設計400 mm降為250 mm,使礦石很平穩的流入圓振篩,很大程度上降低了礦石對圓振篩沖擊力,使圓振篩受力較為均衡,有效解決了箱體開裂、縱梁斷裂等問題。
同時為了解決礦石在入料端口分布不均的情況,在入料口加寬入料漏斗位置,從而使物料均勻地分布于整個篩面,使篩分效率大大提高。
礦石在篩面上移動速度慢,導致篩面上積礦厚,壓礦嚴重。影響移運速度的主要因素,有圓振篩的振幅和篩網的坡度。調整振幅是通過添加偏心塊來完成,在生產中通過調整圓振篩的振幅實踐表明,效果并不明顯。在實際使用中圓振篩的角度可以在15°~35°之間調整,通過現場調查分析,決定把圓振篩篩箱的坡度由15°增大至20°。
在進料量不變的情況下,加大圓振篩的坡度,提高了礦石的運行速度,減少了礦石在篩網上的停留時間。
整改后,在振幅不變的情況下,通過實際測算20°篩面坡度時物料的運動速度為0.6 m/s,在破碎產能600 t/h時,物料在篩面上沒有積礦、壓礦現象的發生,并且能夠在篩面上很好的完成松散、分層和篩分的作用,處理能力大幅增加。
在整改后3個月的運行過程中,破碎機每月平均產能提高到550 t/h,每套篩網可處理40萬t礦石,只需要2 d的維護時間,很好地滿足了生產工藝需求,同時圓振篩故障率和配件損耗率也大幅降低(見下表2)。

表2 技改后生產40萬t時的故障次數和所需配件統計表
通過提高圓振篩的處理能力,解決了破碎系統的瓶頸問題,使破碎系統的生產能力大幅提高,平均每小時的處理能力增加200 t,按一年生產300 d,每天20 h計算,每年可多生產120萬t合格鋁土礦,同時降低了圓振篩的故障率,生產成本進一步降低。
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