姜永悅,陳玉巖,秦川江,劉 嚴,谷宏森
(上海化工研究院,上海 200062)
18O是應用廣泛的穩定同位素,主要采用水精餾法生產。上海化工研究院已在穩定同位素18O的分離技術方面展開了多年研究,現計劃再造一套年產80kg18O的生產裝置,目前已完成裝置設計階段,為了保證產品質量,降低生產成本,提高產品市場競爭力,本工作擬對設計中的操作參數進行優化。
設計的80kg18O生產裝置采用四塔級聯方式,級聯塔塔高40m,填料層高37m,塔徑分別為0.6、0.2、0.1和0.05m,塔內裝填自主開發的PAC-18O專用填料;塔頂冷凝器采用管殼式換熱器,冷卻介質為循環水;塔釜再沸器采用降膜式再沸器,加熱介質為水蒸氣。原料進料量設計為800kg/h,進料溫度為40℃,18O 豐度為天然豐度0.2%(摩爾百分比,下同);按照一年300d的生產周期,設定出料量為0.011kg/h,塔頂壓力為采用單塔模擬的優化值13.3kPa[1]。其簡易流程圖示于圖1。

圖1 級聯精餾簡易流程圖
由于 H 有3種同位素1H、2H、3H,O 有3種同位素16O、17O、18O,因此水的組成多達18種。由于17O在自然界豐度很小,僅有0.04%,本工作忽略了17O與H同位素的影響,分離物系僅考慮 H216O 和 H218O。
整套設計裝置的設備尺寸已經確定,可變操作變量為塔頂壓力、進料量、級間流量、塔釜加熱蒸汽量。因為塔頂壓力已確定最優值,而蒸汽耗量與進料量和級間流量具有直接相關性,因此可變參量為進料量和級間流量。由此可得級聯系統可操作變量的自由度為4。
采用均勻設計方法對操作參數進行優化。均勻設計適用于多因素、多水平的實驗設計場合,可以大幅減少重氧水級聯模擬的試驗次數。本工作的操作參數為初始設計值,即進料量為800kg/h,一塔進二塔級間流量為90kg/h,二塔進三塔級間流量20kg/h,三塔進四塔級間流量4.5kg/h。為防止發生液泛或填料不能充分潤濕的狀況出現,將操作變量的變化范圍設為初始設計值上下10%的浮動空間。采用等水平均勻設計表U15*(157),將4個可操作變量等分為15組水平,具體變量范圍為進料量l1為720~880kg/h,一塔進二塔級間流量l2為81~99 kg/h,二塔進三塔級間流量l3為18~22kg/h,三塔進四塔級間流量l4為4.05~4.95kg/h。具體實驗參數選擇列于表1[4-5]。
利用Aspen Plus對試驗模型進行求解。基于重氧水的基礎物性數據庫已在文獻[1]中建立,將15組試驗條件輸入軟件中,得到不同進料量及級間流量與產品濃度(摩爾百分比)及熱量消耗的關系,結果列于表2。
將表2中的結果利用二次多項式逐步回歸的方法進行回歸處理,可以分別得到產品濃度與進料量及級間流量的關系式,熱量消耗與進料量及級間流量的關系式。
(1)產品濃度C與進料量及級間流量的關系式:

表1 級聯精餾分離氧同位素實驗條件

表2 利用Aspen Plus計算實驗結果
C(l)=-5.54+1.06×10-2×l1+2.57×10-2×l2+7.84×10-2×l3-5.05×10-6×l12-3.90×10-5×l22-8.75×10-4×l32-1.46×10-5×l1×l2-2.35×10-5×l1×l3-2.98×10-4×l2×l3+1.70×10-4×l3×l4
(2)熱量消耗同進料量及級間流量的關系式:
Q(l)= -284 161.97+1 185.47×l1+2 325.53×l2+1 644.83×l3-0.233 5×l12-3.236 3×l22-58.29×l32+1 322.85×l42-1.116 5×l1×l2-15.549 9×l1×l4-52.646 1×l2×l4+286.753 8×l3×l4
上述兩式中:C(l)為產品摩爾濃度;Q(l)為熱量消耗,W;l1為進料量,kg/h;l2為一塔進二塔級間流量,kg/h;l3為二塔進三塔級間流量,kg/h;l4為三塔進四塔級間流量,kg/h。
為驗證數學模型的可靠性,利用rand命令在5個操作變量范圍內隨機選取并生成5組實驗,分別計算Aspen Plus模擬計算值及采用模型方程計算值,同時計算模型方程計算值相對Aspen Plus模擬計算值的相對誤差。隨機生成的5組實驗條件列于表3,計算結果列于表4。
由表4結果可以看出,模型計算值與模擬計算值基本相符,濃度的相對誤差最大值為0.58%,平均誤差為0.29%;熱量的相對誤差最大為0.077%,平均誤差為0.031%。相對誤差均在允許精度范圍內,由此證明模型可靠。

表3 隨機生成的5組實驗條件

表4 實驗結果及相對誤差
將兩組模型方程利用遺傳算法進行優化。遺傳算法是基于生物進化理論的原理發展起來的一種廣為應用的、高效的隨機搜索與優化方法,其主要特點是群體搜索策略和群體中個體之間的信息、交換,其搜索依據為函數值,不依賴于梯度信息,不需要對原函數進行求導。由于要求產品摩爾濃度需大于97%,因此在遺傳算法中將C(l)設為約束方程,要求C(l)≥97%,尋求Q(l)最小值。優化計算結果列于表5。

表5 優化結果與設計值對比
由表5可見,經過優化,熱量消耗減少11 531W,相當于每年減少蒸汽用量148t,按照10kg品位蒸汽計算,單價為400元/t,相當于每年節省六萬元的蒸汽消耗費用。
同時,根據產品濃度模型,可得操作變量對濃度影響的單因素響應值。將4個操作變量在+20%的操作范圍內分別折合成0~1響應區間,畫出操作變量在變化范圍內對產品濃度的響應值,結果示于圖2。

圖2 操作變量對產品濃度的單因素響應值圖
由圖2可見,進料量對產品濃度的影響最大,其次分別為一進二的級間流量,二進三的級間流量,三進四的級間流量。根據圖2數據,可以通過調節響應最大的操作變量來保證產品的質量,保證生產順利進行。
1)通過Aspen Plus軟件結合均勻設計的方法對設計的減壓精餾18O工業級聯裝置進行了模擬優化。用Aspen Plus較好地建立了級聯模型。
2)采用均勻設計的方法對實驗進行模擬優化,得出產品濃度與操作變量及消耗熱量與操作變量的模型方程,同時利用遺傳算法得出滿足濃度要求的最低熱量消耗的操作點,并利用模型方程畫出操作變量對濃度的單因素響應圖。
本工作建立的優化設計方法可以應用到精餾級聯的工業化生產中,并對18O的生產操作有著指導意義。
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