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冰機(jī)及其冷卻水系統(tǒng)的改造與實(shí)現(xiàn)

2011-07-30 09:02:54傅振宇
中國修船 2011年4期

單 劍,傅振宇

(中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇江陰 214431)

某科考船自2007年出廠以來,高、低溫冰機(jī)(共計(jì)4臺)及其冷卻水系統(tǒng)出現(xiàn)大小故障達(dá)9次,其中冰機(jī)冷卻水系統(tǒng)中更換水泵軸承2次,更換水泵機(jī)械密封5次,更換水泵葉輪1次,冰機(jī)冷卻器故障大修1次。各類維護(hù)保養(yǎng)中冷凝器拆檢清潔達(dá)12次之多,平均每年4次。

1 原因分析

該船設(shè)有低溫庫——肉庫、魚庫、速凍菜庫共計(jì)3間;高溫庫——水果庫、蔬菜庫、乳品庫、糧食庫、干食品庫共計(jì)5間,蔬菜保鮮庫共計(jì)2間。高、低溫庫各設(shè)有1套2臺冰機(jī)。食品進(jìn)庫時2臺機(jī)組同時運(yùn)轉(zhuǎn),將庫內(nèi)食品快速打冷。在達(dá)到設(shè)計(jì)溫度后即用1臺機(jī)組每天運(yùn)行不大于18 h(滿負(fù)荷),維持庫內(nèi)溫度,另1臺機(jī)組備用。從冰機(jī)及其系統(tǒng)的設(shè)計(jì)來看,在任何情況下,高、低溫庫冰機(jī)均有1臺處于使用狀態(tài),且冰機(jī)冷卻水系統(tǒng)的相關(guān)水泵均處于24 h工作狀態(tài)。

實(shí)際的情況是,由于近年來出海考察時間較多,本文以該船平均每年出海4個月,其余8個月停靠碼頭為計(jì)算依據(jù)。在4個月的出海期間,冰機(jī)以每天18 h左右的滿負(fù)荷運(yùn)行,但在碼頭停靠的8個月的時間里,由于冰庫內(nèi)儲存食物較少,多數(shù)冷庫停止使用,此時冰機(jī)每天的運(yùn)行時間不大于3 h。如此看來,當(dāng)冰機(jī)處于非運(yùn)行狀態(tài)時,冷卻水泵的運(yùn)行是完全沒有必要的。冷卻水泵的長期運(yùn)行,不但增加了水泵易損件的磨損,增大了維修成本,同時也增大了冰機(jī)冷卻器臟堵后拆檢清潔的頻率,增加了維護(hù)人員的工作強(qiáng)度。

2 改造方案

綜合以上分析,筆者提出以下幾種改造建議,以下均以低溫冰機(jī)舉例,高溫冰機(jī)等同于低溫冰機(jī),在此不再重復(fù)。

2.1 在冷卻水進(jìn)冰機(jī)冷凝器前加裝濾器

如圖1所示,加裝的濾器孔徑應(yīng)選擇小于海底門8 mm的孔徑,在此選擇加裝孔徑為3 mm的濾器,且濾器前后加裝壓力表,以顯示濾器的前后的壓差。通過加裝濾器,可以有效過濾掉冷卻水中進(jìn)入到冰機(jī)冷凝器中的雜物,減少冷凝器的臟堵。特別是船舶停靠碼頭期間,由于江水中的漂浮物非常多,加裝濾器就顯得尤為重要。

2.2 在海水進(jìn)、出冰機(jī)冷凝器前后加裝反沖洗管路

如圖2所示,冷凝器前后應(yīng)加裝壓力表,以顯示濾器的前后壓差。冰機(jī)冷凝器內(nèi)的冷卻水通道為U字型,材質(zhì)為薄壁銅管,在拆檢清潔冷凝器時,較容易出現(xiàn)損壞,導(dǎo)致機(jī)組無法使用。通過加裝冷凝器反沖洗管路,可以解決拆檢冷凝器容易出現(xiàn)的人為損壞問題,同時也大大減少了維護(hù)人員的工作量。

圖1 濾器改造示意圖

圖2 反沖洗示意圖

2.3 進(jìn)行電氣控制系統(tǒng)改造(實(shí)現(xiàn)冷卻水泵與冰機(jī)同步啟停)

冰機(jī)冷卻水泵是為冰機(jī)提供冷卻水,該泵設(shè)計(jì)為連續(xù)運(yùn)行形式,而冰機(jī)是間歇式工作模式,在冰機(jī)處于自動停機(jī)狀態(tài)不需要冷卻水時,冷卻水泵還是處于運(yùn)行狀態(tài),這樣一方面造成冷卻水泵易損件的磨損同時也加劇了冰機(jī)冷凝器臟堵速度,另外冷卻水泵也消耗了大量的電能。為此通過對冷卻水泵的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,將冷卻水泵改為和冰機(jī)同步工作模式,在冰機(jī)啟動前提前30 s啟動冷卻水泵,冰機(jī)停機(jī)后延時10 min停止冷卻水泵。從而減少水泵運(yùn)行時間,提高冷卻水泵易損件的使用壽命,降低能耗。

1)改造前冰機(jī)控制系統(tǒng)與冷卻水泵控制系統(tǒng)。

改造前機(jī)組壓縮機(jī)控制系統(tǒng)、冷卻水泵控制系統(tǒng)相互獨(dú)立。當(dāng)壓縮機(jī)在滿足其他所有啟動條件的同時,系統(tǒng)冷卻水泵必須運(yùn)行,水壓開關(guān)動作,壓縮機(jī)方能啟動,當(dāng)壓縮機(jī)吸氣壓力升高達(dá)到壓力開關(guān)的高壓限定值時,PLC采集到信號后給出壓縮機(jī)啟動指令,同樣,當(dāng)?shù)蛪洪_關(guān)閉合信號輸至PLC模塊,壓縮機(jī)組停止運(yùn)行,水泵控制在人為停止的條件下才能實(shí)現(xiàn)泵停止。如圖3所示。

圖3 電氣改造前示意圖

2)改造后冰機(jī)控制系統(tǒng)與冷卻水泵控制系統(tǒng)。

改造后實(shí)現(xiàn),當(dāng)高低壓開關(guān)給出高壓閉合信號時,取其信號源至泵控制回路后接延時繼電器KT1,將KT1的延時閉合觸點(diǎn)信號送至PLC,延時30 s后實(shí)現(xiàn)機(jī)組啟動,在泵控制回路上將KT1的一常開觸點(diǎn)并聯(lián)在啟動按鈕回路上即可實(shí)現(xiàn)水泵瞬間啟動;同樣,隨著冰庫房間內(nèi)的溫度逐步降低,庫溫傳感器控制供冷電磁閥斷開,壓縮機(jī)吸氣壓力逐步降低,當(dāng)達(dá)到壓力開關(guān)的設(shè)定值的下限時,低壓信號閉合,取其低壓閉合信號后接一時間繼電器KT2,將其一常開觸點(diǎn)信號KT2輸至PLC即可實(shí)現(xiàn)控制壓縮機(jī)組停機(jī),另將時間繼電器的延時氣囊(設(shè)定10 min)給出一延時斷開觸點(diǎn)信號KT2串聯(lián)接與啟動按鈕SB2即可實(shí)現(xiàn)水泵的延時停止控制。如圖4所示。

圖4 電氣改造后示意圖

2.4 復(fù)合改造(以上3種改造方案結(jié)合使用)

針對上述3種改造方案的特點(diǎn),將上述3種改造方案結(jié)合使用將會更加有效的減少設(shè)備的故障率與維護(hù)周期,降低維修成本,同時也降低了能耗。

3 效能對比

針對以上改造方案,我們對每種改造方案的前后的效能進(jìn)行對比。

3.1 加裝濾器前后的效能對比

當(dāng)濾器前后壓差大于0.1 MPa時,應(yīng)對濾器進(jìn)行清潔,通常清洗濾器一般不超過30 min,且機(jī)組不需停機(jī),而不加裝濾器則要停機(jī)拆檢冷凝器,工作難度系數(shù)高,工作量大,一般需要4~5 h,若拆檢過程中操作不當(dāng)或遇其他意外情況,將耗時更多。

3.2 加裝反沖洗管路前后的效能對比

當(dāng)冷凝器前后壓差大于0.1 MPa時,通過反沖洗管路使冷卻水反向經(jīng)過冷凝器,從而使冷凝器內(nèi)管壁的堵塞物被反向沖出。達(dá)到清潔冷凝器的目的。反沖洗冷凝器只需要開關(guān)相關(guān)閥件,操作相當(dāng)簡單,一般沖洗一次冷凝器不超過20 min,即可達(dá)到清潔冷凝器的目的。

3.3 電氣控制系統(tǒng)改造前后的效能對比

根據(jù)設(shè)計(jì)要求與設(shè)備實(shí)際管理使用中的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,出海期間冰機(jī)的運(yùn)行時間每天不大于18 h,停靠碼頭期間由于庫內(nèi)物品較少,冰機(jī)每天運(yùn)行時間不大于3 h。如此一來,通過對電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,將大大減少冷卻水泵的運(yùn)行時間,降低水泵的拆檢維修周期與電能消耗。

以該船最低使用30年為限,每年平均出海4個月,其余8個月停靠碼頭計(jì)算。冷卻水泵及其系統(tǒng)的檢修與維護(hù)保養(yǎng)以前3年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定30年的相關(guān)數(shù)據(jù),細(xì)微的差別不予考慮。冷卻水泵的用電,由于出海航行期間用船電,成本另算,靠碼頭期間用岸電以0.6元/kW·h計(jì)算成本。冷卻水泵的維修成本以原廠家 (振華泵廠)提供的原裝備件報(bào)價(jià)為依據(jù),不記人工服務(wù)成本。該船改造前后的檢修與維護(hù)保養(yǎng)次數(shù)對比如表1所示,改造前后的耗能成本對比如表2所示。

表1 改造前后的檢修與維護(hù)保養(yǎng)次數(shù)對比

表2 改造前后的能耗成本對比

通過表1、表2可以看出,系統(tǒng)改造不但可以大大減小操作人員維護(hù)保養(yǎng)的工作強(qiáng)度,同時也大大減少成本消耗,因?yàn)楦邷乇鶛C(jī)的成本消耗基本等同于低溫冰機(jī),所以經(jīng)復(fù)合改造后高、低冰機(jī)消耗總成本將減少56萬余元。

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