陳建縣
(浙江北侖電廠,浙江省寧波市,315800)
國電北侖電廠現有2臺1 000 MW超超臨界機組和5臺600 MW亞臨界機組,承擔著北侖區域的對外工業供熱任務。根據供熱系統的設計[1-4],其中低壓供熱汽源由2臺1 000 MW 超超臨界機組提供,設計汽源為4段抽汽和高壓缸排汽(對應2段抽汽)2路。機組高負荷運行時,由4段抽汽對外供熱,機組低負荷運行時,4段抽汽壓力無法滿足供熱壓力要求,由高壓缸排汽對外供熱。由于目前機組平均負荷較低,大部分運行時間由高壓缸排汽經降壓后對外供熱,存在能量節流損失。
該機組鍋爐引風機在基建設計時均采用電動機驅動,由于引風機為靜葉可調結構,存在很大的節流損失。同時,引風機電機功率是根據流量和壓頭裕量的最大工況點確定的,電機在額定工況和低負荷工況下效率低。
在國電北侖電廠2×1 000 MW超超臨界機組的汽動引風機的技改工程中,采用了回熱式、背壓汽輪機驅動引風機的設計方案,實施效果良好。
北侖電廠2×1 000 MW機組是純凝汽式發電機組,與常規背壓式供熱機組以熱定電的運行方式不同,機組首先需要滿足電網供電要求,在此前提下對外供熱。
如果采用常規背壓式小機驅動引風機技術,將小機排汽僅排至熱網,則背壓式小機排汽量與熱網供汽量無法平衡,無法同時滿足電網電量調節和熱網汽量調節要求。
基于回熱基本原理,將驅動設備的小汽輪機的排汽引到熱力循環中,在回收工質的同時,將排汽的熱量回收到熱力循環的工質中,或將排汽引至輔汽或熱網,減少冷源損失,從而提高熱循環效率[5-7]。
結合北侖電廠工程實際,采用回熱式汽動引風機技術,除將背壓機排汽接至供熱網外,還將排汽接到除氧器及輔助蒸汽系統。
回熱式小汽輪機系統的典型流程見圖1。
根據對外供熱要求(低壓額定供汽流量300 t/h,壓力0.7~1.2 MPa,溫度250~300℃),基于回熱式小機驅動引風機技術,小機供汽汽源采用鍋爐一級再熱器出口蒸汽。該處蒸汽壓力為5.8 MPa,溫度為510℃,焓值為3 460 kJ/kg,可提供足夠背壓機所需的焓降。

圖1 發電廠回熱式小汽輪機系統的典型流程Fig.1 Typical flowchart of reheated steam turbine system in power plants
低負荷工況下,排汽溫度高時,采用冷段(5.9 MPa、360℃)混汽到小機正常進汽,調節熱網供汽溫度。
2臺機組通過輔汽系統對外供熱,引風機背壓機的排汽可充分利用主機系統,接入輔汽系統對外供熱。另外增加背壓機排汽至除氧器的管路,滿足啟動、熱網供汽參數與背壓機排汽匹配的要求。
為達到深度節能的目的,在引風機采用回熱式背壓機驅動的同時,將引風機和增壓風機合并設置,將原有脫硫增壓風機拆除。根據北侖電廠鍋爐性能試驗的結果,鍋爐本體煙氣系統運行阻力比鍋爐廠原來提供的設計數據小了約1 kPa。同時,考慮引風機選型時有1.3倍的壓頭余量,經過分析核算,滿足系統要求。基于以上分析,本工程每臺機組采用現有的2臺50%容量汽動引風機。為增加機組啟動的靈活性和運行可靠性,每臺機組配置1臺與現有引風機規范相同的50%容量電動啟動引風機。
(1)利用回熱式汽動引風機技術,有效地協調解決了機組供熱與發電之間的矛盾。使機組在各種供熱工況下均能帶各種負荷。
(2)充分利用熱網供熱蒸汽的做功能力,減少節流能量損失,提高經濟性。
(3)取消鍋爐大功率的引風機及增壓風機電動機,降低了廠用電率,增加了上網電量,提高了企業效益。
(4)采用可調速背壓機替代定速電動機,提高引風機在各種工況下的運行經濟性。從而降低機組的供電煤耗,提高機組的經濟效益。
(5)解決了大功率電機進行變頻改造難度大的問題。
取消引風機和增壓風機電動機,降低廠用電率,最終體現為對外多供電的收益。
2.1.1 增加煤耗成本
采用該技術方案,需要將低溫再熱蒸汽經鍋爐一次再熱器加熱。按每臺機組供熱115 t/h(即背壓機耗汽量),低溫再熱蒸汽(5.9 MPa、360℃)焓值為3 074 kJ/kg,一次再熱器出口蒸汽(5.8 MPa、510℃)焓值為3 460 kJ/kg,鍋爐效率為94%,2臺機組供熱230 t/h相應多用標煤3.22 t/h。如標煤按850元/t計,則年增加的供熱煤耗成本約為1 505萬元。
2.1.2 多供電收益
利用背壓機代替電動機驅動引風機,廠用電率相應降低。同時對引風機進行技改,增加出力,替代脫硫增壓風機出力,廠用電率將進一步相應降低,如表1所示。
隨著廠用電率降低,對外供電相應增加,電廠相應增加了售電,如表2所示。
2.1.3 工程總收益
采用汽動引風機技改方案,節能效益和增加的煤耗,總的表現為對電網的售電收益,每年2臺機組凈收益為4 447萬元。

表1 廠用電率分析Tab.1 Analysis for auxiliary power consumption rate

表2 收益分析Tab.2 Cost-benefit analysis
工程總投資情況如表3所示,每臺機組總投資約4 570萬元,2臺機組總投資約9 140萬元,投資回收期約為2.1年。

表3 工程總投資Tab.3 Total investment of project
額定工況下,按煤耗290 g/(kW·h)計算,每臺機組發電煤耗增加(因背壓機用汽吸熱增加及汽源損耗)為1.61 t/h(參見第2.1.1);風機電功率折算的標煤收益為3.48 t/h;供電煤耗減少量(風機電功率折算的標煤量-發電煤耗增加量)為1.87 t/h;供電煤耗率減少為1.87 g/(kW·h);其他各負荷工況的供電煤耗率減少也以此類推。由此可見,供電煤耗減少也相當可觀。
(1)按照100%、75%、50%額定負荷段的年運行小時數,汽動引風機改造后現有的供熱方式下與原有供熱方式對比,2臺機組年節電約13 000萬kW·h,年收益4 500萬元,約2年可收回初投資。
(2)加權平均供電煤耗率減少約1.81 g/(kW·h);每臺機組每年可節省標煤約9 815 t,2臺機組每年可節省標煤約19 630 t。相當于年減排CO2約54 208 t,SO2約27 t(95%脫硫后),NOx約25 t(60%脫硝后)。
(3)消除了原來存在由再熱器冷段供熱存在的噪音大、節流損失大等不利因素。同時,在汽源方面,相當于增加了另外1路汽源,提高了機組對外供熱的可靠性。
(4)改造后廠用電率下降約1.2%,機組額定工況廠用電率小于2.3%,創造了國內同類型機組新的紀錄。
2011年5月23日,國電北侖電廠2×1 000 MW機組國內首創的回熱式汽動引風機節能技改工程完成了調試及1 000 MW滿負荷試運行,并順利通過RB等試驗,現已投入正常運行。汽動引風機軸系振動等指標優良,回熱系統控制靈活,改造工程效益顯著。
[1]華東電力設計院.國電浙江北侖電廠三期工程初步設計[R].上海:華東電力設計院,2006.
[2]JB/T 4362—1999電站軸流式通風機[S].北京:國家機械工業局,2000.
[3]JB/T 6764—1993一般用途工業汽輪機技術條件[S].北京:中華人民共和國機械工業部,1993.
[4]JB/T 6765—1993特種用途工業汽輪機技術條件[S].北京:中華人民共和國機械工業部,1993.
[5]DL 5000—2000火力發電廠設計技術規程[S].北京:中國電力出版社,2000.
[6]孫月亮,劉金園,董澤.三種鍋爐引風機設置方案的技術經濟分析[J].華北電力技術,2010(10):27-29.
[7]丁彰雄,趙先銀,曾志龍.燃煤鍋爐引風機葉片再制造應用研究[J].中國電力,2010,43(7):48-52.