張 明,姜立松,齊茂利
(萊蕪鋼鐵集團有限公司運輸部,山東 萊蕪 271104)
鋼軌在線路養護維修時,必須對各類傷損鋼軌及時進行更換。工務部門更換鋼軌的通常做法:利用內燃鋸軌機現場鋸切鋼軌,通常由人力抬起鋼軌,在下面墊鋪石塊或木料,以調平鋼軌。但在內燃鋸軌機高速鋸切的過程中,鋼軌不易穩固,常出現鋼軌夾住鋸片、鋸切斷面不平整,甚至造成內燃鋸軌機與鋼軌同時側翻的情況,危險因素較多。
通過對P43、P50、P60、P75等型號鋼軌的尺寸及鋸切作業中存在的問題進行分析,確定設計制作鋸軌輔助裝置,實現在復雜的施工條件下,安全、高效地對各種型號的鋼軌精確鋸切,以提高換軌作業的工作效率。
(1)明確內燃鋸軌機配套裝置的設計思路及工作原理。
(2)按照鋸軌穩固、精確、快捷的作業要求,確定吊軌裝置框架結構。
(3)對各種型號鋼軌的高度進行統計與分析,以此確定現場吊軌與調平裝置的高度尺寸。
(4)對各種型號鋼軌的磨耗程度進行統計與分析,以此確定鋸軌機防側翻安全掛鉤的力度,以及與鋼軌的掛靠角度。
(5)完備所需的各種配件的加工制作機體。
(6)進行配套裝置的組裝,并進行現場試驗跟蹤。
將配套裝置主體結構設計為由門式吊軌裝置、鋼軌調平器、鋸軌機、夾軌裝置等部件組成。其中吊軌裝置由工字鋼焊接而成,為滿足鋸切鋼軌的要求,配備1.5t手扳葫蘆。鋼軌調平器可利用壓力軸承和絲杠上下調節所鋸鋼軌的架設高度,其調節高度最大范圍可設定為300mm,并根據軌底尺寸設計調平器承軌槽的寬度,以滿足作業需要。內燃鋸軌機以混合燃油發動機為動力,利用夾軌裝置固定和防側翻掛鉤輔助,通過調整進給手柄上的油門,調整砂輪片的進給量,由傳動裝置帶動砂輪片進行鋸軌作業。
鋸軌之前,單人使用門式吊軌裝置將鋼軌吊起,放到鋼軌調平器上,利用調整手柄將鋼軌兩端調平并調整至工作高度,通過夾軌裝置把鋸軌機牢牢固定在鋼軌上,防側翻掛鉤輔助掛靠固定鋼軌;啟動鋸軌機,由發動機通過離合器輸出端將動力傳給砂輪片,待汽油機怠速穩定后,加大油門,將汽油機鎖定在最大轉速。鋸軌時,將砂輪片輕輕接觸軌頭,先從軌頭切起,切到軌腰后再切軌底內側,之后翻轉機頭,順著切縫往下切軌底外側,直至切完為止。
(1)門式吊軌裝置的設計目的。鋸軌時能代替原人工8~12人的抬軌作業,降低勞動強度,同時避免人工抬軌時造成磕碰、扭傷現象的發生。
(2)工作范圍的確定與實施。為保證吊軌裝置適應于P43、P50、P60、P75等型號的鋼軌,采用門式結構,并配備1.5t手扳葫蘆,確保長度25m以下普通鋼軌和特重型鋼軌能夠安全起吊,滿足不同條件下的現場鋸軌作業要求。其具體結構與相關設計參數見圖1。
(3)鋼軌調平器的設計。鋼軌調平器解決了以前現場不易將鋼軌抬高調平的難題,設計制作時其底部采用了壓力軸承,通過轉動絲杠手柄即可省力輕松地起落鋼軌,而不需要人力將鋼軌反復抬起。其具體結構與相關數據如圖2所示。


該調平裝置設計為兩套,分別放置在鋼軌兩端,吊起鋼軌后,通過旋轉絲杠手柄將鋼軌調平,并調整至鋸軌所需高度,即可進行切軌作業。用機械的準確調整代替了人工作業,保證了鋼軌鋸切質量。
(4)夾軌裝置的設計。為了將鋸軌機牢牢固定在鋼軌上,根據軌頭形狀和尺寸設計夾軌裝置(見圖3),并加裝防側翻掛鉤,防止在作業中因振動使設備脫落,造成人員、設備的損傷。
內燃鋸軌機配套裝置項目完成后,根據相關標準與要求對其進行了驗收,驗收合格后已投入現場應用,并進行跟蹤觀測,以便及時改進,截至目前已運用1年,設備運用情況如下。
(1)內燃鋸軌機配套裝置的應用,使得鋸軌作業由原來的8~12人減為現在的3人作業,代替了過去落后的人工抬軌作業方式,大大降低了勞動強度,在新建鐵路、鐵路維修、搶修等作業過程中,發揮了良好的作用。

(2)使用內燃鋸軌機配套裝置,將現場鋸軌作業時間壓縮至原來的1/5,提高了作業效率。
(3)內燃鋸軌機配套裝置,實現了對各種鋼軌進行切割,且切面平整,長度誤差不超過1mm。
(4)內燃鋸軌機配套裝置增設了鋼軌防側翻掛鉤,實現了對有較大側面磨耗鋼軌的安全切割,且該裝置固定效果好,大大提高了切軌質量。
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