河北鋼鐵集團舞陽鋼鐵公司鍛造廠 王兵 方立
大直徑圓鋼成型工藝探討
河北鋼鐵集團舞陽鋼鐵公司鍛造廠 王兵 方立

圓鋼是機械制造行業廣泛使用的坯料,國內目前能軋制的圓鋼最大直徑在200mm以下,而對于直徑超過200mm的圓鋼,則需要經過鍛壓成型。
鋼錠或連鑄坯經過鍛打后,可使組織內部微裂紋焊合,粗大晶粒細化,消除組織內部的疏松缺陷現象,使組織更加致密,纖維流線和外形輪廓一致,材料的綜合性能大大提高。圓鋼成型中,為保證產品表面光滑,無凸凹,需要一種專用的成型模具,模具設計合理與否將對產品質量和生產效率產生重大影響。本文,筆者就圓鋼成型使用原料、成型模具方面闡述自己的觀點。
1.原材料選用合適與否關系到成材率高低,將直接影響經濟效益。舞陽鋼鐵公司于2008年10月投產了25MN快鍛生產線,生產?200~?800圓鋼。在投產伊始,所生產?300以下圓鋼全部采用舞鋼公司第一煉鋼廠鋼錠投料,產品的力學性能均高于相應標準,探傷合格率在98%以上,但因鋼錠成材率偏低,無形中造成生產成本過高,在激烈的市場競爭中沒有價格優勢。
為降低生產成本,增加經濟效益,結合舞鋼公司自身實際,我們生產?200~?300圓鋼,擬采用第二煉鋼廠生產的連鑄板坯,連鑄板坯的厚度為200~330mm,寬度為1200~2100mm,長度任意。
2.可行性分析。鋼錠的基本結構如下圖1,其冒口約占錠身比重的15~17%,底部占錠身比重的3~5%以此計算,鋼錠加熱的氧化燒損為2%~3%,切頭為1%~2%,則使用鋼錠鍛制圓鋼的成材率在73%~79%之間。
而連鑄板坯由于沒有冒口、底部,理論上連鑄坯除去燒損、切頭,其余部分可全部成材,成材率在90%以上。

圖1 鋼錠基本結構
鍛造工藝中材料的塑性變形不但是成型的必要前提,而且也是破壞鑄態組織、鍛合內部缺陷,使組織均勻化的必要條件。塑性變形程度不同,鍛合的效果也就很不一樣。鍛比就是衡量鍛件塑性變形程度的指標。鍛比大小直接影響材料內部組織的鍛合效果,從而影響鍛件的機械性能。一般認為:鋼錠拔長時,隨著鍛比的增加,產生不同程度的組織變化。當鍛比為1.5~3時,鑄態組織得到破碎,氣孔和疏松得到焊合,使鋼錠組織致密。同時,鍛件中心產生沿軸向延伸的流線即出現鍛造纖維。這時,正如圖2所表明的使縱向和橫向韌性性指標獲得顯著提高,一般達50%~200%。但當鍛比大于3以后,鍛造纖維越來越明顯,數量越來越多,與此相應橫向塑性和韌性指標隨鍛比的增加而逐漸降低,而縱向的塑性和韌性指標則保持不變。鍛件的軸向、徑向和切向性能差別越來越大。即出現明顯的異向性。至于強度極限,當鍛比增加到3以上時也稍有提高,但并不明顯。同時,鍛比過大,也意味著生產效率降低,成本增加。
針對連鑄板坯,結合舞鋼公司的冶金水平,我們認為最適宜的鍛比為2.5~3.5。

圖2 鍛比對機械性能的影響
3.生產實踐效果。舞鋼公司鍛造廠使用的鋼種為中碳低合金結構鋼,厚度330mm,生產流程為:板坯熱送——帶溫切割——加熱——鍛造——熱處理。原料的切割規格及鍛制成品如表1:

表1 原料的切割規格及鍛制成品
從2009年4月開始嘗試使用連鑄坯鍛制圓鋼,與之前使用鋼錠投料相比,成材率可以穩定在85%以上,經濟效益明顯。
1.在鍛制時,當上砧座壓下下時,在圓弧內腔內的坯料受到擠壓產生徑向收縮和縱向延伸變形,外表面形狀為類似圓形,當上砧復位后,坯料隨之旋轉一定角度并送進一段距離,然后重復上述過程。這樣,坯料通過鍛打成型,直到外形和尺寸達到要求為止。其基本結構如圖3所示,該結構只要更換鑲塊I和鑲塊II,就可以生產不同規格的圓鋼,基本滿足圓鋼生產要求。

圖3 圓鋼成型模具結構
鍛造廠投產時,月產量不足500t,隨著市場的開拓,月產量穩定在1500t以上,模具使用頻率迅速增加,上述結構的模具的缺陷逐漸暴露出來,主要表現在以下幾個方面:
(1)鑲塊易變形或斷裂,壽命短。
(2)上砧座與下砧座配合部分磨損快,一旦磨損導向性極差,兩鑲塊很難對正,嚴重影響生產效率。
(3)圓鋼表面容易產生折疊,表面不光潔。
由于該結構成型模具存在以上問題,造成圓鋼合格率低,模具損壞快、更換頻繁,生產成本高。
2.原因分析。根據鍛造圓鋼成型模具的作用機理,對造成模具損壞、影響產品質量的原因作如下分析:
(1)該結構的導向主要依靠上砧座1與下砧座5之間的配合部分導向,在使用過程中,該配合部分隨上砧作往復動作,使用一段時間后,由于摩擦作用,該配合部分的間距增大,使鑲塊I和鑲塊II很難對正,容易造成圓鋼彎曲,給后續工作帶來麻煩。而且,一旦沒有對正就施壓,壓力將作用到上砧座1的側壁上,容易掰斷側壁或使側壁變形,導向性更差。采用這種結構的導向是不合理的。
(2)模具圓弧部分設計的不盡合理。該套模具的成型部分依靠圓弧部分完成,該端圓弧為正圓的一部分,在生產中,進入模具前的坯料上存在明顯的棱角,壓下量稍有不慎,金屬就被擠到型腔之外,翻轉90°以后形成折疊,如圖4,這是折疊產生的重要原因。

圖4 改進前的圓弧部分
3.改進措施。
(1)原來模具的導向僅僅依靠上下砧座的配合導向,改進后的模具添加了導向柱,其基本結構如右圖5:

圖5 改進前的成型模具
導向柱直徑為?120mm,以保證有足夠的強度,這樣整個模具的導向由4根在兩側分布的導向柱控制,由于4根彈簧起到平面支撐的作用,避免了上砧在復位時傾斜,基本上保證了模具的定位精度。如果長期使用后,上砧定位孔發生磨損,只用更換導柱即可,而不用更換整個上砧。
(2)根據受力情況,坯料進入弧形部分時是由點接觸逐漸變為面接觸的,模具弧形部分大部分為無用圓弧。因此將弧形部分應為圓弧和與之相切的直線L1、L2組成,如圖6。這樣的弧形同時具備V型砧的特點,集弧形砧與V型砧的特點于一身,其特點如下:進入砧子前的坯料截面可以適當放大,此時的拔長似V型砧鍛造,有效地避免了折疊產生,可以提高拔長效率,接近成品尺寸時靠圓弧部分成形;V形側壁在一定程度上也起到了導向作用,減少導向柱的磨損。

圖6 改進后的圓弧部分
1.原材料從使用鋼錠到使用連鑄坯,針對?300以下圓鋼,雖然鋼錠與連鑄坯價格幾乎相同,但成材率可提高5個百分點,成材率每提高一個百分點,成本至少可降低50元/t,按照年產?300以下圓鋼10 000t計算,則每年可降低生產成本500000元。
2.采用新型胎具后,更換的主要部件為導向柱,而不是更換上砧座和鑲塊,從而使模具消耗費用大幅度降低。
生產部分規格圓鋼所用的原材料,可以用連鑄板坯代替鋼錠;改進后的模具,可使產品的表面質量、尺寸精度得到顯著提高,并顯著提高模具使用壽命,大幅度降低生產成本。