文/趙志旗 白山坪礦業公司 羅楊波 廣州川齊公司
礦山乳化泵集中變頻自動控制系統的研發與應用應用
文/趙志旗 白山坪礦業公司 羅楊波 廣州川齊公司
乳化液泵站是礦山井下作業的關鍵設備,它的高效無故障運行,是保障礦井正常生產、提高生產效率、保障礦工生命安全的重要手段。目前,我國礦山井下采用單體液壓支柱支護的作業區,均是采用專用乳化泵分散供液。這種配置形式存在如下問題:(1)由于泵站設置在靠近采掘工作面的地方,使用環境有瓦斯及其它有害易燃易爆氣體、煤塵或粉塵、淋水、滴水侵蝕等影響,對設備有嚴格的防爆、防塵、防潮等性能要求,處理不當將嚴重影響礦山企業生產安全。并且設備使用空間受到限制,造成設備散熱困難,故障率高,維修困難,使用壽命短。(2)乳化液泵設置臺數多、投入大,司泵人員多、運行成本高、管理難度大。(3)設備利用率低,電能消耗大。泵站的供液能力是按各作業點同時作業時所需的最大流量配置的,而井下各作業區使用乳化液為不連續作業方式,各作業點不同步,乳化泵按最大流量供液的幾率為零,為保證各作業點支護作業時及時供液,設備不得不長時間連續運行,浪費大量電能。(4)不能保證乳化液的質量,影響乳化泵和液壓支柱的性能,縮短其使用壽命。液壓支柱是要求表面加工精度、密封性能非常高的設備,要求乳化液無雜質、無硬質顆粒、酸堿度正常、濃度在3%~8%。而井下由于受供水能力的限制,沒有合適的水源,往往是直接采用井下污水配置乳化液,井下污水中含有大量的雜質和硬質顆粒;由于沒有連續的計量裝置,不能準確地按比例加入乳化劑來保證乳化液濃度,這樣就造成乳化泵和液壓支柱內腔銹蝕,支柱表面劃傷、密封性能下降、承壓能力下降,縮短了設備的使用壽命,甚至發生生產安全事故。
因此,研發一種可以在地面集中控制、高效、節能、可靠的乳化泵集中自動控制系統,是礦山安全生產的迫切需要,也是困擾了幾代礦山工程技術人員的難題。
首先,解決礦井多個開采水平、多作業區條件下,供液管網的恒壓供液和管網的經濟流速問題,保證各作業點、區液壓支柱的初撐力,保證安全生產。
其次,解決集中供液條件下,乳化液的濃度、用量自動配置問題,保證乳化液質量和用液終端按需供液。
第三,解決泵站在無人值守的條件下,泵組的自動開停機問題,保障泵組節能運行,節省值守人員,降低運行成本。
為了解決上述問題,我們在礦井井口附近安裝一套乳化泵站變頻自動化控制系統(用2寸無縫管連接至使用點),整個系統由變頻調速單元、恒壓控制單元、自動配液單元、智能控制單元等多個單元構成。控制系統如下圖所示:


整個控制系統實現如下功能:(1)控制乳化液泵的起動、運行、停機,按現場所需的供液量自動調節乳化泵的電機轉速,實現恒壓和節能運轉;(2)管網壓力自動恒定功能:按現場作業要求,恒定管網壓力在設定的范圍內;(3)自動配液功能:按現場乳化液濃度的要求,自動配置乳化液;(4)自動開停機功能:按現場乳化液使用的作業時間,自動起動和停止乳化液泵站的運轉,實現無人操作;(5)人機界面:用戶可在觸摸屏界面窗口,通過操作口令修改和設定管網壓力、開停機時間、開停機流量等參數。
變頻調速單元
乳化泵電機用變頻器控制,在供液管網上安裝有壓力傳感器。變頻器接收到PLC傳輸過來的開停機信號后,自動起動或停止乳化泵電機運轉;運行過程中接收到PLC傳輸過來的控制信號后,按信號量的大小,自動調整輸出頻率,實現控制電動機轉速的功能;同時在變頻器操作鍵盤上通過切換操作,顯示頻率、電機轉速、電流、電壓、功率等參數,顯示故障代碼、故障歷史記錄。
恒壓控制單元
供液管網采用壓力閉環控制,壓力變送器采集到的壓力信號,經PLC中的CPU在線計算后,轉變為4—20mA的電流信號反饋值,輸入至變頻器的給定端,控制變頻器的輸出頻率,調節壓縮機電機的轉速,自動實現節能運行,從而使被控系統液壓基本保持恒定。
自動配液單元
自動配液由PLC和流量電磁閥實現。自動控制柜上裝有PLC和PLC擴展模塊,乳化油管和水管上分別裝有流量電磁閥,乳化箱上裝有液位傳感器和乳化液濃度傳感器。
液位傳感器采集到的乳化箱液位信號傳輸到PLC,PLC按設定的程序發出執行信號。當液位到達設定的最高位時,配液系統停止運行;當液位到達設定的最低位時,配液系統投入運行。
濃度傳感器采集到的乳化液的濃度信號傳輸到PLC,PLC程序根據用戶對乳化液濃度的要求,設定參數,自動控制水流量和乳化液流量。
智能控制單元
智能控制由PLC和觸摸屏(人機界面)來實現。采用作業時間、用液量大小、恒定壓力進行多重串級控制,以發揮最大節能功能,達到最好的節能效果。PLC是智能控制單元的中樞。其控制邏輯關系如下圖所示:

根據礦井支護現場作業使用要求,在觸摸屏上將管網壓力參數、支護作業時間區段、最大用液量等參數輸入到PLC,PLC控制其它工作單元。需要進行支護作業使用乳化液時,供液系統起動;支護作業停止時,供液系統停止運行。
觸摸屏上顯示運行過程參數和已完成的智能化工作:顯示機房各臺設備運行情況、完好情況、故障設備情況;顯示管網壓力、乳化液濃度;自動統計每臺設備的運行時間;自動統計機房用電量、用液量;自動生成生產日報表、月報表、季報表、年報表,繪制管網壓力曲線。
該系統從2006年7月在湖南煤業集團白山坪礦業有限公司的白山坪礦、磨田礦、龍塘礦推廣應用,經濟效益和社會效益十分顯著。
1、設備投入成本降低60%以上,單機節電率30%以上,系統節電率70%以上,人工成本降低80%以上,維護成本降低90%以上。2009年與2005年相比,年節約電力成本、設備投入成本、設備維修(包括大修)、設備租賃成本、人工成本總計253.12萬元。
2、實現恒壓供液,解決了各作業區、作業點供液壓力不平衡的問題,保證了液壓支柱初撐力,保障了礦井工作面的有效支護。
3、自動配液保證了乳化液濃度和質量,解決了液壓支柱內腔銹蝕、支柱表面劃傷、密封性能下降、承壓能力下降、支護失效的問題,延長了液壓支柱的使用壽命和支護質量,避免了因支護失效發生人身傷害事故。
4、由于實現了乳化泵集中變頻自動化控制,加上乳化泵安裝在井口,故不需專人操作。增加了乳化泵集中變頻設備的安全性,實現了環境最優化,達到了人機和諧的目的。
5、按需供液解決了乳化液嚴重浪費的問題,節省乳化液50%以上。
6、乳化泵分散控制與集中控制應用對比明顯,如下表所示:

乳化泵分散控制與集中控制應用對比表
乳化泵地面集中自動控制系統,是礦山高效節能的系統集成裝備。使用一套地面乳化泵站變頻自動化控制系統,實現了礦井支護供液的全自動運行,有效地解決了原來分散供液存在的遠距離恒壓供水問題,為用戶節省了大量的電費、設備投入費用、運行費用、維護費用。通過三年的運行實踐證明,乳化泵地面集中自動化控制系統具有先進的技術性能(故障少、設備運行可靠、維修方便),良好的安全性能和巨大的經濟效益,目前該項成果已在湘煤集團全面推廣。
趙志旗,工程師,現任白山坪礦業公司機電設備部部長,曾獲得湘煤集團和白沙煤電集團優秀科技工作者稱號。
羅揚波,工程師,廣州川齊自動化系統集成有限公司總經理。
兩位作者共同研究乳化液泵站集中自動控制系統,同獲國家專利。